【摘要】隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,各種先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)在社會(huì)各行各業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。在制造行業(yè),為了提高超精磨床在運(yùn)行中的效率,達(dá)到理想的效果,我們就需要對(duì)超精磨床電器進(jìn)行改造。如今,技術(shù)人員一般會(huì)將PLC技術(shù)應(yīng)用在改造過(guò)程中,且經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐證明,PLC在其改造中的應(yīng)用提高了超精磨床電氣運(yùn)行的效率以及穩(wěn)定性,為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了更多經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)了制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。本文就PLC在超精磨床電氣改造中的應(yīng)用進(jìn)行分析,以供參考。
【關(guān)鍵詞】PLC;超精磨床;電氣改造;應(yīng)用
為了促使制造行業(yè)的健康快速發(fā)展,相關(guān)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者必須要與時(shí)俱進(jìn),對(duì)其進(jìn)行改造,以適應(yīng)現(xiàn)代化社會(huì)的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。超精磨床電氣在改造之前,其運(yùn)行極其電路都是依靠繼電器進(jìn)行控制的,但是在其運(yùn)行中由于受到多種因素的影響,設(shè)備在運(yùn)行時(shí)一出現(xiàn)失靈的狀態(tài),這樣一種不穩(wěn)定的狀態(tài)嚴(yán)重影響大超精磨床電氣的正常運(yùn)行,不利于產(chǎn)品的生產(chǎn),甚至阻礙了制造行業(yè)的健康發(fā)展。因此我們需要對(duì)其進(jìn)行改造,這就要求技術(shù)人員對(duì)其實(shí)際情況進(jìn)行合理分析,然后將可編程序控制器(PLC)應(yīng)用在電氣改造方案當(dāng)中,使其適應(yīng)當(dāng)前產(chǎn)品生產(chǎn)的需要,達(dá)到理想的效果。
一、超精磨床電氣的加工要求及設(shè)計(jì)思路
某工廠所使用的超精磨床是由北京是機(jī)床二廠生產(chǎn)的產(chǎn)品,該設(shè)備在實(shí)際操作過(guò)程中具有簡(jiǎn)便性特點(diǎn),且全程操作都是由技術(shù)人員進(jìn)行控制,因此在產(chǎn)品加工過(guò)程中,根本不能夠?qū)Ξa(chǎn)品的實(shí)際情況進(jìn)行分析,無(wú)法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抬刀與落刀,而我們將國(guó)外引進(jìn)的超精磨床進(jìn)行操作,同樣無(wú)法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化抬刀。通過(guò)對(duì)這種超精磨床進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),若需要對(duì)磨直桿以及細(xì)連桿進(jìn)行加工,那么我們可以將這種普通的超精磨床應(yīng)用在其中,從而達(dá)到理想的加工效果。
在超精磨床進(jìn)行加工的過(guò)程中,我們會(huì)將氣缸對(duì)其連桿進(jìn)行控制,這樣可以避免臺(tái)階與螺旋部分出現(xiàn)損壞,并且還能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)抬刀的效果,滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。如今,我們將減震器廠生產(chǎn)的連桿作為粗桿,并將其與上述細(xì)桿相互對(duì)比,結(jié)果發(fā)現(xiàn),粗桿的長(zhǎng)度要明顯長(zhǎng)過(guò)細(xì)桿,其長(zhǎng)度大約為111m。
在實(shí)際工作中,若我們將不具有自動(dòng)抬刀功能的超精密磨床應(yīng)用在粗桿的加工中,當(dāng)出現(xiàn)禁止磨的臺(tái)階與螺紋部分時(shí),技術(shù)人員只能夠通過(guò)手動(dòng)的方式將到直接抬起,然后再將其落下,這一加工方式在很大程度上加大了工作量與工作強(qiáng)度,不利于提高產(chǎn)品生產(chǎn)的效率,甚至導(dǎo)致產(chǎn)品加工不合格,最終被舍棄,極大地浪費(fèi)了材料。
為了解決這一問(wèn)題,技術(shù)人員對(duì)其進(jìn)行深入分析,認(rèn)為可以在刀的部位再加設(shè)一個(gè)開(kāi)關(guān)設(shè)備,從而使超精磨床具有自動(dòng)抬刀的功能。此時(shí),當(dāng)設(shè)備中的開(kāi)關(guān)設(shè)備在接近檢測(cè)到下部時(shí),不管是遇到需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行超精磨還是禁止磨的臺(tái)階與螺紋部分,設(shè)備也就會(huì)產(chǎn)生信號(hào),然后實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抬刀與落到,達(dá)到理想的產(chǎn)品加工效果。
某儀器生產(chǎn)廠所生產(chǎn)的開(kāi)關(guān)設(shè)備可以應(yīng)用在超精磨床設(shè)備當(dāng)中,因?yàn)檫@種開(kāi)關(guān)設(shè)備的額定電流為200mA,額定電壓為DC6~30V。當(dāng)我們將這一設(shè)備應(yīng)用在超精致磨床設(shè)備中時(shí),開(kāi)關(guān)設(shè)備的實(shí)際動(dòng)作距離為1mm,也就是說(shuō),設(shè)備在對(duì)連桿進(jìn)行加工的過(guò)程中,連桿的移動(dòng)方向?yàn)椋河捎蚁蜃?,?dāng)禁止的臺(tái)階與螺紋部分經(jīng)過(guò)時(shí),如果開(kāi)關(guān)設(shè)備的動(dòng)作距離超過(guò)1mm,那么開(kāi)關(guān)設(shè)備并不能夠感應(yīng)這一部分,自然而然地信號(hào)也無(wú)法正常發(fā)出,最終無(wú)法對(duì)連桿加工進(jìn)行合理加工;而如果遇到需要超精磨的部分,而開(kāi)關(guān)設(shè)備的動(dòng)作距離小于1mm,那么開(kāi)關(guān)設(shè)備能夠檢測(cè)到需要超精磨的部分,然后發(fā)出信號(hào),自動(dòng)將刀落下,而遇到禁止磨的臺(tái)階與螺旋部分,刀會(huì)自動(dòng)抬起,這樣的反復(fù)動(dòng)作,也就達(dá)到了自動(dòng)化的目的。實(shí)現(xiàn)了對(duì)連桿的加工,達(dá)到了理想的加工效果。
二、控制系統(tǒng)硬件配置
通過(guò)計(jì)算本設(shè)備所需輸入到可編程序控制器的輸入信號(hào)及輸出信號(hào),從經(jīng)濟(jì)性出發(fā)選用OMRON C60P型32點(diǎn)輸入和28點(diǎn)輸出的可編程序控制器。
此設(shè)備的電氣部分有4臺(tái)電動(dòng)機(jī),分別為潤(rùn)滑電動(dòng)機(jī)、冷卻電動(dòng)機(jī)、驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)和振動(dòng)電動(dòng)機(jī)。在其它電動(dòng)機(jī)工作之前,首先起動(dòng)潤(rùn)滑和冷卻2臺(tái)電動(dòng)機(jī)。在上述2臺(tái)電動(dòng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,起動(dòng)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)來(lái)控制2個(gè)有角度的滾子轉(zhuǎn)動(dòng),給連桿以動(dòng)力,使之依次通過(guò)8塊油石,完成超精磨的過(guò)程。最后起動(dòng)振動(dòng)電動(dòng)機(jī)控制超精磨的精度?;谏鲜鲆螅O(shè)計(jì)電路時(shí),每臺(tái)電動(dòng)機(jī)都有自己的起動(dòng)和停止按鈕(潤(rùn)滑、冷卻電動(dòng)機(jī)共用一套起、停按鈕),通過(guò)控制回路實(shí)現(xiàn)各臺(tái)電動(dòng)機(jī)之間的先后順序控制,并有完善的保護(hù)環(huán)節(jié)。操作按鈕安裝在按鈕盤(pán)上,設(shè)有蘑菇型的急停按鈕。
氣缸上方有一顯示板,為8個(gè)氣缸的故障指示,每個(gè)氣缸上裝有一行程開(kāi)關(guān),作為氣缸落下的限位保護(hù)。若夾具上的油石破損,氣缸繼續(xù)落下,會(huì)壓下滾子造成故障。此時(shí),氣缸壓下行程開(kāi)關(guān),停止落下,并報(bào)警,故障指示燈亮,通知操作人員及時(shí)更換油石。顯示板上還有8個(gè)氣缸的壓力指示表及調(diào)節(jié)旋鈕,當(dāng)壓力不正常時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié),以保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
本系統(tǒng)的主要控制功能都是由PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)的,整個(gè)程序用OMRON PLC的梯形圖進(jìn)行編制。根據(jù)實(shí)際需求,另設(shè)有氣缸手動(dòng)落下控制按鈕。進(jìn)行PLC軟件設(shè)計(jì)時(shí),考慮到此超精磨床今后可能加工不同的工件,對(duì)于氣缸延時(shí)落下和延時(shí)抬起的時(shí)間,通過(guò)程序設(shè)計(jì)來(lái)控制。在配電箱的側(cè)面,設(shè)有改動(dòng)延時(shí)落下和延時(shí)抬起時(shí)間的開(kāi)關(guān),以及延時(shí)加和延時(shí)減兩個(gè)按鈕,作為輸入信號(hào)接入到PLC的輸入點(diǎn),以控制PLC內(nèi)部可逆計(jì)數(shù)器CNTR010和CNTR011的數(shù)值。利用PLC內(nèi)部的數(shù)據(jù)傳送指令MOV(21)為通道CHl3和通道CHl5傳送一個(gè)數(shù)據(jù),作為氣缸抬起延時(shí)和落下延時(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。又利用PLC內(nèi)部的加法器ADD(30)將通道CHl0的數(shù)值和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通道CHl3數(shù)值相加,傳送給通道CHl6,再傳送至定時(shí)器TIM31—38,依次作為氣缸1~8的抬起延時(shí)時(shí)間;同樣,將通道CHll的數(shù)值和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通道CHl5的數(shù)據(jù)相加,傳送給通道CHl7,再傳送給定時(shí)器TIM21~28,依次作為氣缸1~8的落下延時(shí)時(shí)間。
四、結(jié)語(yǔ)
在現(xiàn)代化社會(huì)發(fā)展中,為了滿足產(chǎn)品加工的效果,技術(shù)人員必須要將PLC技術(shù)應(yīng)用在其中,對(duì)超精磨床進(jìn)行改造,這樣才能夠在產(chǎn)品加工中提高產(chǎn)品的質(zhì)量,降低工作人員的工作量,使產(chǎn)品的加工更加符合規(guī)定要求,進(jìn)而推動(dòng)工業(yè)化企業(yè)的健康發(fā)展。
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