【摘要】本文介紹了宣鋼動(dòng)力廠熱力車間4#全燃?xì)忮仩t摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣,燃燒器的改造方案,改造后提高了轉(zhuǎn)爐煤氣的調(diào)節(jié)能力,可有效調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)爐煤氣的燃用量,平衡各層燃燒器的燃料控制,提高鍋爐效率。
【關(guān)鍵詞】高爐煤氣;轉(zhuǎn)爐煤氣;燃燒器
引言
宣鋼動(dòng)力廠4#鍋爐為130t/h全燃?xì)忮仩t,原設(shè)計(jì)為燃燒器分五層布置,其中一至四層為高爐煤氣燃燒器,五層為轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器,焦?fàn)t煤氣燃燒器分布于一、二層高爐煤氣燃燒器中。
在實(shí)際運(yùn)行中,高爐煤氣壓力不低于7kPa時(shí),投入一層至三層高爐煤氣燃燒器即可滿足負(fù)荷要求,第四層高爐煤氣燃燒器僅開少許冷卻噴口處于熱備用狀態(tài)。第五層轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器由于未設(shè)煤氣、熱風(fēng)調(diào)節(jié)閥,只設(shè)煤氣、熱風(fēng)氣動(dòng)快切閥門,煤氣壓力變化時(shí)不能有效地進(jìn)行煤氣、熱風(fēng)的調(diào)節(jié)。
因此,實(shí)際上未正式投運(yùn)。而且由于轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器設(shè)計(jì)標(biāo)高偏高,若鍋爐摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣則導(dǎo)致爐膛出口煙溫偏高,影響過(guò)熱器的安全運(yùn)行,提高鍋爐排煙熱損失,綜合以上因素,在充分利用原有設(shè)備的基礎(chǔ)上,盡力提高轉(zhuǎn)爐煤氣利用率,決定將4#鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器下移至第四層高爐煤氣燃燒器處,提高鍋爐摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣量,緩解部分冬季高爐煤氣緊張情況。
1、改造方案的確定
1.1改造方案的形成
經(jīng)過(guò)討論分析,確定改造方案有以下兩種:
1)拆除4層高爐煤氣燃燒器,重新設(shè)計(jì)安裝轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器。
2)利用原有第四層高爐煤氣燃燒器,改造煤氣管道以實(shí)現(xiàn)在最小工程量的情況下實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣的正常摻燒。
1.2兩種改造方案優(yōu)劣對(duì)比
兩種方案的優(yōu)劣分析:
第一種方案改造徹底,可根據(jù)燃?xì)饧板仩t本體自身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器與鍋爐本體配合良好,能實(shí)現(xiàn)高效回收轉(zhuǎn)爐煤氣。但改造工期長(zhǎng),難度大,耗資多。
第二種方案改造方法簡(jiǎn)單,需論證燃?xì)獾目苫Q性才可實(shí)施,改造難度小,耗資少。
1.3燃?xì)饪苫Q性論證
在燃?xì)夤こ讨?,?dāng)使用的燃?xì)馄贩N改變時(shí),希望燃燒器不加調(diào)整而仍能保持正常工作,工程上常用實(shí)用華白數(shù)W來(lái)衡量?jī)煞N燃?xì)馐欠裼谢Q性,其實(shí)質(zhì)是一個(gè)熱負(fù)荷的指標(biāo)。當(dāng)以一種燃?xì)庵脫Q另一種燃?xì)鈺r(shí),首先應(yīng)保證燃燒器熱負(fù)荷在互換后不發(fā)生降低,以保證燃燒工況正常。
根據(jù)華白數(shù)公式
其中:
H——燃?xì)鉄嶂担?/p>
ρr——燃?xì)庀鄬?duì)密度;
分別計(jì)算高爐煤氣與轉(zhuǎn)爐煤氣華白數(shù):
高爐煤氣華白數(shù)W= 3381/1.291/2=3381/1.14=2965
轉(zhuǎn)爐煤氣華白數(shù)W=6690/1.51/2=6690/1.23=5439
經(jīng)計(jì)算,轉(zhuǎn)爐煤氣的華白數(shù)比高爐煤氣大,則原高爐煤氣燃燒器在燃用轉(zhuǎn)爐煤氣時(shí),燃燒器熱負(fù)荷將增大,能夠保證鍋爐燃燒工況正常。因此,第二種改造方案是可行的。
2、改造過(guò)程
2.1轉(zhuǎn)爐煤氣管道改造內(nèi)容
1)拆除第四層高爐煤氣燃燒器,高爐煤氣管道末端用盲板封堵。
2)將轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器移至第四層,重新連接轉(zhuǎn)爐煤氣四角支管,原五層燃燒器噴口及熱風(fēng)支管封堵。
3)改造示意圖如下:
2.2U型煤氣管道及水封改造內(nèi)容
1)拆除高爐煤氣支管管道U型彎管段,共南北兩路,管徑Φ1220,管道長(zhǎng)度40m,管道最高標(biāo)高為12.2m。
2)拆除U型彎管后的兩端采用彎頭連接成直管段。
3)重新安裝底部煤氣排水器。
2.3焦?fàn)t煤氣管道改造內(nèi)容
焦?fàn)t煤氣四角燃燒器前加裝軟連接結(jié)構(gòu),使焦?fàn)t煤氣燃燒器噴口堵塞時(shí)拆卸更方便,不用氣割焊接,減輕檢修強(qiáng)度,縮短檢修時(shí)間。
2.4針對(duì)燃燒器結(jié)構(gòu)的變化重新調(diào)整鍋爐調(diào)節(jié)方式
由于轉(zhuǎn)爐煤氣熱值相對(duì)于高爐煤氣較高,故鍋爐燃料由高爐煤氣變?yōu)檗D(zhuǎn)爐煤氣時(shí),爐膛溫度提高,爐膛輻射換熱增強(qiáng),爐膛水冷壁吸熱量提高。且由于兩種燃料含可燃物成分也存在差異,故鍋爐燃料由轉(zhuǎn)爐煤氣替換高爐煤氣時(shí),鍋爐蒸發(fā)量有所增大,過(guò)熱蒸汽溫度調(diào)節(jié)用減溫水量將減小。鑒于此,技術(shù)人員重新摸索調(diào)整鍋爐燃料調(diào)節(jié)方式,降低燃燒器高爐煤氣及相應(yīng)熱風(fēng)各層閥門開度,逐步開啟四層轉(zhuǎn)爐煤氣閥門,并提高四層熱風(fēng)閥門開度,控制煙氣含氧量保持在3%~5%之間。
3、效果評(píng)價(jià)
該項(xiàng)目改造完成后,于2013年4月-10月投入運(yùn)行,運(yùn)行后效果良好。通過(guò)對(duì)4#鍋爐轉(zhuǎn)爐煤氣燃燒器改造,燃燒系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整,在滿足生產(chǎn)需求的同時(shí),有效降低了鍋爐蒸汽電耗及工序能耗,降低了鍋爐成本。改造后可明顯改善爐膛內(nèi)燃燒工況,穩(wěn)定燃料燃燒,降低火焰中心,從而降低排煙溫度,防止水平煙道再燃燒的現(xiàn)象發(fā)生,提高了轉(zhuǎn)爐煤氣的調(diào)節(jié)能力,可有效調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)爐煤氣的燃用量,平衡各層燃燒器的燃料控制,提高鍋爐效率。此改造一并解決了高爐煤氣U型彎管處積水的問(wèn)題,降低煤氣含水量,減小了帶水煤氣對(duì)管道及膨脹節(jié)的腐蝕。
以下為2012年與2013年同時(shí)期鍋爐運(yùn)行情況數(shù)據(jù)對(duì)比:
由上表可知:
1、2013年4月-10月4#鍋爐蒸汽產(chǎn)量較2012年4月-10月同期均有所上升,4月-7月總產(chǎn)差為84551t。
2、2013年4月-10月4#鍋爐高爐煤氣單耗較2012年同期均有所下降,降幅達(dá)96.05m3/t。
3、加大了轉(zhuǎn)爐煤氣的摻燒量,提高了轉(zhuǎn)爐煤氣的調(diào)節(jié)能力,可有效調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)爐煤氣的燃用量,平衡各層燃燒器的燃料控制,提高鍋爐效率。
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