陸曉生+楊學東
摘 要:助磨劑是一種無機水合催化的鏈烷醇胺鹽和羥基化合物的水溶液,PH:8.5—10.0,的棕色液體。隨著國家產業(yè)政策的調整,企業(yè)進一步實施節(jié)能減排的需要,水泥助磨劑作為一種能夠顯著提高球磨機粉磨效率,降低粉磨電耗的新型節(jié)能產品,而受到行業(yè)內外的廣泛關注,國家水泥標準中,允許粉磨水泥時加入不超過0.5%的助磨劑。
關鍵詞:助磨劑;水泥粉磨;應用
在水泥粉磨過程中,水泥細度越小,比表面積越大,強度值也相對越高。為了獲得比表面積較高的水泥,企業(yè)需要延長物料在球磨機內的粉磨時間,但當達到一定細度后,即使延長粉磨時間,其比表面積值也不會明顯增加。這是由于微細份的吸附集聚現象造成的。
助磨劑在粉磨過程中,既能包裹在水泥顆粒表面,又能滲入顆粒裂紋之中,加速裂紋的擴展,屏蔽水泥顆粒的一些帶電活性點,使其電荷性質趨于平衡,減少顆粒間的附聚力,避免細顆粒的再附聚、結團、糊球和糊襯板。從而縮短粉磨時間,得到較高比表面積的水泥。公司經過反復對比、論證購買了環(huán)海公司的助磨劑用于水泥粉磨生產試驗(供方提供國家建材科研院水泥所合格證明)。
試驗目的:(1)降低糊磨、糊球,減少過粉磨時間,提高磨機臺時產量。(2)在保證水泥強度的前提下,增加混合材摻加比例,減少熟料用量,降低生產成本。(3)改善水泥干粉的流動性,減少水泥庫內的掛壁現象,延長清庫周期。
小磨試驗:(1)試驗設備:Φ500㎜×500㎜試驗磨機。(2)試驗材料:熟料(28天抗壓強度60MPa)、石膏、混合材、助磨劑。(3)試驗內容及步驟:首先用實際生產的配比試驗,測出水泥的強度及比表面積;其次用實際生產的配比加入助磨劑試驗,測出水泥強度及比表面積;最后改變物料配比,減少熟料,增加混合材,加入助磨劑試驗,測出水泥強度及比表面積。
試驗結果表明:(1)助磨劑的加入有利于水泥比表面積的提高。(2)在相同粉磨時間內助磨劑的加入提高了粉磨速度,增加了細粉所占比例。(3)助磨劑的加入有利于水泥品質、指標的提高,為下一步增加混合材摻量的工業(yè)性試驗提供了依據。
大磨工業(yè)性試驗:(1)試驗設備:Φ3m×11m球磨機(閉路磨)。(2)試驗材料:熟料(28天抗壓強度60MPa)、石膏、混合材、助磨劑。(3)試驗水泥品種:P.C32.5R;P.O42.5。(4)試驗內容及步驟:助磨劑加入前后,磨機臺時產量的變化;助磨劑加入前后,混合材增加摻量,水泥品質的變化。
工業(yè)試驗結果表明:(1)助磨劑的加入提供了混合材摻量,增加了4%-5%。(2)在相同粉磨時間內提高了粉磨速度,磨機臺產提高約3.0t/h。(3)助磨劑的加入有利于水泥品質、指標的提高,有利于改善水泥的流動性。(4)助磨劑的加入有利于水泥抗壓強度的增加,28天抗壓強度增加2.5MPa。(5)助磨劑不含CIˉ。
1 助磨劑對選份循環(huán)負荷的影響(如下表)
調整前后選粉機選粉效率及循環(huán)負荷率
選粉機轉速(r/min) 選份效率(%) 循環(huán)負荷率(%)
P.O
42.5 調整前1 910 64.8 68.90
調整后1 960 62.3 74.20
調整前2 920 74.5 52.2
調整后2 970 74.6 54.3
2 助磨劑對臺時產量的影響
助磨劑對磨機工況有很好的改觀,消除靜電降低了物料之間的附聚現象,避免了過粉磨情況。磨機能夠在良好的工況下穩(wěn)定運行,從而提高臺時產量。通過一個月的時間,共生產P.O42.5級水泥10000噸,平均臺時產量41.0t/h,相比不摻助磨劑時臺時產量平均提高了3.0t/h。
3 助磨劑對產品質量的影響(如下表)
通過對比得出:(1)調整后的磨機工況穩(wěn)定。(2)混合材雖然增加了7%,但對水泥性能無影響,達到了控制生產成本的目的。
4 經濟效益分析
助磨劑的使用提高了磨機臺時產量及混合材摻入量。平均臺時產量提高了3.0t/h,大大降低了水泥粉磨的綜合電耗;混合材摻入量增加了7.0%,節(jié)約了熟料用量。綜合電耗的降低、熟料用量的節(jié)約,使水泥生產單位成本下降了9.8元/t,取得了很好的生產效益和社會效益。
5 結語
適當的使用助磨劑能夠減少過粉磨現象,消除磨內糊球,增加水泥的流動性,提高水泥生產的臺時產量,節(jié)約用電,同時能改善水泥產品質量,提高強度,增加混合材摻入比例,減少熟料使用量,降低生產成本。但在使用過程中一定要嚴格控制助磨劑使用量,因此必須做好助磨劑每個批次的檢驗和驗證工作以及水泥產量、質量的跟蹤工作。
摘 要:助磨劑是一種無機水合催化的鏈烷醇胺鹽和羥基化合物的水溶液,PH:8.5—10.0,的棕色液體。隨著國家產業(yè)政策的調整,企業(yè)進一步實施節(jié)能減排的需要,水泥助磨劑作為一種能夠顯著提高球磨機粉磨效率,降低粉磨電耗的新型節(jié)能產品,而受到行業(yè)內外的廣泛關注,國家水泥標準中,允許粉磨水泥時加入不超過0.5%的助磨劑。
關鍵詞:助磨劑;水泥粉磨;應用
在水泥粉磨過程中,水泥細度越小,比表面積越大,強度值也相對越高。為了獲得比表面積較高的水泥,企業(yè)需要延長物料在球磨機內的粉磨時間,但當達到一定細度后,即使延長粉磨時間,其比表面積值也不會明顯增加。這是由于微細份的吸附集聚現象造成的。
助磨劑在粉磨過程中,既能包裹在水泥顆粒表面,又能滲入顆粒裂紋之中,加速裂紋的擴展,屏蔽水泥顆粒的一些帶電活性點,使其電荷性質趨于平衡,減少顆粒間的附聚力,避免細顆粒的再附聚、結團、糊球和糊襯板。從而縮短粉磨時間,得到較高比表面積的水泥。公司經過反復對比、論證購買了環(huán)海公司的助磨劑用于水泥粉磨生產試驗(供方提供國家建材科研院水泥所合格證明)。
試驗目的:(1)降低糊磨、糊球,減少過粉磨時間,提高磨機臺時產量。(2)在保證水泥強度的前提下,增加混合材摻加比例,減少熟料用量,降低生產成本。(3)改善水泥干粉的流動性,減少水泥庫內的掛壁現象,延長清庫周期。
小磨試驗:(1)試驗設備:Φ500㎜×500㎜試驗磨機。(2)試驗材料:熟料(28天抗壓強度60MPa)、石膏、混合材、助磨劑。(3)試驗內容及步驟:首先用實際生產的配比試驗,測出水泥的強度及比表面積;其次用實際生產的配比加入助磨劑試驗,測出水泥強度及比表面積;最后改變物料配比,減少熟料,增加混合材,加入助磨劑試驗,測出水泥強度及比表面積。
試驗結果表明:(1)助磨劑的加入有利于水泥比表面積的提高。(2)在相同粉磨時間內助磨劑的加入提高了粉磨速度,增加了細粉所占比例。(3)助磨劑的加入有利于水泥品質、指標的提高,為下一步增加混合材摻量的工業(yè)性試驗提供了依據。
大磨工業(yè)性試驗:(1)試驗設備:Φ3m×11m球磨機(閉路磨)。(2)試驗材料:熟料(28天抗壓強度60MPa)、石膏、混合材、助磨劑。(3)試驗水泥品種:P.C32.5R;P.O42.5。(4)試驗內容及步驟:助磨劑加入前后,磨機臺時產量的變化;助磨劑加入前后,混合材增加摻量,水泥品質的變化。
工業(yè)試驗結果表明:(1)助磨劑的加入提供了混合材摻量,增加了4%-5%。(2)在相同粉磨時間內提高了粉磨速度,磨機臺產提高約3.0t/h。(3)助磨劑的加入有利于水泥品質、指標的提高,有利于改善水泥的流動性。(4)助磨劑的加入有利于水泥抗壓強度的增加,28天抗壓強度增加2.5MPa。(5)助磨劑不含CIˉ。
1 助磨劑對選份循環(huán)負荷的影響(如下表)
調整前后選粉機選粉效率及循環(huán)負荷率
選粉機轉速(r/min) 選份效率(%) 循環(huán)負荷率(%)
P.O
42.5 調整前1 910 64.8 68.90
調整后1 960 62.3 74.20
調整前2 920 74.5 52.2
調整后2 970 74.6 54.3
2 助磨劑對臺時產量的影響
助磨劑對磨機工況有很好的改觀,消除靜電降低了物料之間的附聚現象,避免了過粉磨情況。磨機能夠在良好的工況下穩(wěn)定運行,從而提高臺時產量。通過一個月的時間,共生產P.O42.5級水泥10000噸,平均臺時產量41.0t/h,相比不摻助磨劑時臺時產量平均提高了3.0t/h。
3 助磨劑對產品質量的影響(如下表)
通過對比得出:(1)調整后的磨機工況穩(wěn)定。(2)混合材雖然增加了7%,但對水泥性能無影響,達到了控制生產成本的目的。
4 經濟效益分析
助磨劑的使用提高了磨機臺時產量及混合材摻入量。平均臺時產量提高了3.0t/h,大大降低了水泥粉磨的綜合電耗;混合材摻入量增加了7.0%,節(jié)約了熟料用量。綜合電耗的降低、熟料用量的節(jié)約,使水泥生產單位成本下降了9.8元/t,取得了很好的生產效益和社會效益。
5 結語
適當的使用助磨劑能夠減少過粉磨現象,消除磨內糊球,增加水泥的流動性,提高水泥生產的臺時產量,節(jié)約用電,同時能改善水泥產品質量,提高強度,增加混合材摻入比例,減少熟料使用量,降低生產成本。但在使用過程中一定要嚴格控制助磨劑使用量,因此必須做好助磨劑每個批次的檢驗和驗證工作以及水泥產量、質量的跟蹤工作。
摘 要:助磨劑是一種無機水合催化的鏈烷醇胺鹽和羥基化合物的水溶液,PH:8.5—10.0,的棕色液體。隨著國家產業(yè)政策的調整,企業(yè)進一步實施節(jié)能減排的需要,水泥助磨劑作為一種能夠顯著提高球磨機粉磨效率,降低粉磨電耗的新型節(jié)能產品,而受到行業(yè)內外的廣泛關注,國家水泥標準中,允許粉磨水泥時加入不超過0.5%的助磨劑。
關鍵詞:助磨劑;水泥粉磨;應用
在水泥粉磨過程中,水泥細度越小,比表面積越大,強度值也相對越高。為了獲得比表面積較高的水泥,企業(yè)需要延長物料在球磨機內的粉磨時間,但當達到一定細度后,即使延長粉磨時間,其比表面積值也不會明顯增加。這是由于微細份的吸附集聚現象造成的。
助磨劑在粉磨過程中,既能包裹在水泥顆粒表面,又能滲入顆粒裂紋之中,加速裂紋的擴展,屏蔽水泥顆粒的一些帶電活性點,使其電荷性質趨于平衡,減少顆粒間的附聚力,避免細顆粒的再附聚、結團、糊球和糊襯板。從而縮短粉磨時間,得到較高比表面積的水泥。公司經過反復對比、論證購買了環(huán)海公司的助磨劑用于水泥粉磨生產試驗(供方提供國家建材科研院水泥所合格證明)。
試驗目的:(1)降低糊磨、糊球,減少過粉磨時間,提高磨機臺時產量。(2)在保證水泥強度的前提下,增加混合材摻加比例,減少熟料用量,降低生產成本。(3)改善水泥干粉的流動性,減少水泥庫內的掛壁現象,延長清庫周期。
小磨試驗:(1)試驗設備:Φ500㎜×500㎜試驗磨機。(2)試驗材料:熟料(28天抗壓強度60MPa)、石膏、混合材、助磨劑。(3)試驗內容及步驟:首先用實際生產的配比試驗,測出水泥的強度及比表面積;其次用實際生產的配比加入助磨劑試驗,測出水泥強度及比表面積;最后改變物料配比,減少熟料,增加混合材,加入助磨劑試驗,測出水泥強度及比表面積。
試驗結果表明:(1)助磨劑的加入有利于水泥比表面積的提高。(2)在相同粉磨時間內助磨劑的加入提高了粉磨速度,增加了細粉所占比例。(3)助磨劑的加入有利于水泥品質、指標的提高,為下一步增加混合材摻量的工業(yè)性試驗提供了依據。
大磨工業(yè)性試驗:(1)試驗設備:Φ3m×11m球磨機(閉路磨)。(2)試驗材料:熟料(28天抗壓強度60MPa)、石膏、混合材、助磨劑。(3)試驗水泥品種:P.C32.5R;P.O42.5。(4)試驗內容及步驟:助磨劑加入前后,磨機臺時產量的變化;助磨劑加入前后,混合材增加摻量,水泥品質的變化。
工業(yè)試驗結果表明:(1)助磨劑的加入提供了混合材摻量,增加了4%-5%。(2)在相同粉磨時間內提高了粉磨速度,磨機臺產提高約3.0t/h。(3)助磨劑的加入有利于水泥品質、指標的提高,有利于改善水泥的流動性。(4)助磨劑的加入有利于水泥抗壓強度的增加,28天抗壓強度增加2.5MPa。(5)助磨劑不含CIˉ。
1 助磨劑對選份循環(huán)負荷的影響(如下表)
調整前后選粉機選粉效率及循環(huán)負荷率
選粉機轉速(r/min) 選份效率(%) 循環(huán)負荷率(%)
P.O
42.5 調整前1 910 64.8 68.90
調整后1 960 62.3 74.20
調整前2 920 74.5 52.2
調整后2 970 74.6 54.3
2 助磨劑對臺時產量的影響
助磨劑對磨機工況有很好的改觀,消除靜電降低了物料之間的附聚現象,避免了過粉磨情況。磨機能夠在良好的工況下穩(wěn)定運行,從而提高臺時產量。通過一個月的時間,共生產P.O42.5級水泥10000噸,平均臺時產量41.0t/h,相比不摻助磨劑時臺時產量平均提高了3.0t/h。
3 助磨劑對產品質量的影響(如下表)
通過對比得出:(1)調整后的磨機工況穩(wěn)定。(2)混合材雖然增加了7%,但對水泥性能無影響,達到了控制生產成本的目的。
4 經濟效益分析
助磨劑的使用提高了磨機臺時產量及混合材摻入量。平均臺時產量提高了3.0t/h,大大降低了水泥粉磨的綜合電耗;混合材摻入量增加了7.0%,節(jié)約了熟料用量。綜合電耗的降低、熟料用量的節(jié)約,使水泥生產單位成本下降了9.8元/t,取得了很好的生產效益和社會效益。
5 結語
適當的使用助磨劑能夠減少過粉磨現象,消除磨內糊球,增加水泥的流動性,提高水泥生產的臺時產量,節(jié)約用電,同時能改善水泥產品質量,提高強度,增加混合材摻入比例,減少熟料使用量,降低生產成本。但在使用過程中一定要嚴格控制助磨劑使用量,因此必須做好助磨劑每個批次的檢驗和驗證工作以及水泥產量、質量的跟蹤工作。