(中國(guó)石化 中原油田分公司石油化工總廠,河南 濮陽(yáng) 457165)
氣體分餾裝置不凝氣中丙烯的回收
袁中立
(中國(guó)石化 中原油田分公司石油化工總廠,河南 濮陽(yáng) 457165)
詳細(xì)介紹了氣體分餾裝置中不凝氣的來(lái)源、積累后危害,通過(guò)研究生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),提出降低不凝氣量和回收不凝氣中丙烯的方法,進(jìn)而提高裝置的整體效益。
氣體分餾裝置;不凝氣;丙烯;回收
中國(guó)石化中原油田分公司石油化工總廠的氣體分餾裝置原設(shè)計(jì)加工能力為4萬(wàn)t/a,裝置以脫硫醇后的催化裂化液化氣為原料,采用四塔流程,主要生產(chǎn)精丙烯和車用丙烷。2004年經(jīng)過(guò)擴(kuò)能技術(shù)改造后,達(dá)到8萬(wàn)t/a。2006年新建低溫?zé)嵯到y(tǒng),實(shí)現(xiàn)了與催化裝置的低溫?zé)崴?lián)合,為氣分裝置提供熱源,大大降低了裝置能耗。
2011年再次對(duì)裝置進(jìn)行改造。技術(shù)改造后,裝置加工能力達(dá)到12.6萬(wàn)t/a,裝置的流程仍按常規(guī)四塔流程(見(jiàn)圖1),即:脫丙烷塔(塔1)—脫乙烷塔(塔2)—丙烯精餾雙塔(塔3、塔4)。脫丙烷塔底重沸器采用132 ℃催化頂循做熱源;脫乙烷塔底重沸器、脫丙烷塔進(jìn)料加熱器采用140 ℃系統(tǒng)來(lái)的蒸汽凝結(jié)水做熱源;丙烯精餾塔底重沸器采用催化、常壓裝置產(chǎn)生的88 ℃低溫位熱水做熱源。脫丙烷塔頂冷卻系統(tǒng)采用濕式空冷和水冷相結(jié)合的方式;丙烯精餾塔頂冷卻系統(tǒng)采用復(fù)合型蒸發(fā)空冷和水冷相結(jié)合的方式,節(jié)約循環(huán)水,平穩(wěn)操作。
圖1 氣體分餾裝置原則流程圖
氣體分餾裝置的原料來(lái)自催化裂化裝置生產(chǎn)的液化氣。由于受催化裂化裝置復(fù)雜生產(chǎn)過(guò)程各方面的影響,其生產(chǎn)的液化氣中,不可避免地夾帶少量的乙烷不凝氣組分,一般不凝氣含量約1%(體積分?jǐn)?shù))。催化裝置的液化氣中乙烷、丙烯平均含量情況見(jiàn)表1。
表1 催化裝置的液化氣中乙烷、丙烯平均含量數(shù)據(jù)變化情況表
在氣分裝置的生產(chǎn)過(guò)程中,在脫乙烷塔頂不凝氣乙烷組分分離出來(lái),并不斷狙擊,隨著不凝氣乙烷的增多,脫乙烷塔頂?shù)膲毫χ鸩皆黾樱荒龤庖彝榕c丙烯、丙烷的分離難度加大,微量的乙烷存在于丙烯、丙烷中。在后續(xù)的丙烯精餾塔(塔3、塔4)的分離過(guò)程中,乙烷與丙烯共存,進(jìn)而影響精丙烯的純度。
為了保證丙烯的純度達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,就要把不凝氣全部從丙烯、丙烷中趕出來(lái),此時(shí)不凝氣會(huì)攜帶大量的丙烯。對(duì)氣體分離裝置生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,該不凝氣含有70%~82%的丙烯,氣體分餾裝置脫乙烷塔頂不凝氣中乙烷、丙烯含量具體變化情況見(jiàn)表2。
表2 氣分裝置脫乙烷塔頂不凝氣中乙烷、丙烯含量變化情況表
為了減少裝置的整體損失,最初把氣體分餾裝置脫乙烷塔頂不凝氣并入C4重組分作為民用燃料出售。
氣體分離裝置中每天約7 t不凝氣,其中約5 t/d丙烯并入主要含有C4的重組分中作為民用燃料。而當(dāng)前市場(chǎng)上,精丙烯與民用液化氣差價(jià)約在4 000元/t,平均每天要損失2萬(wàn)元,每月要損失60萬(wàn)元,因此該部分的丙烯被當(dāng)作民用燃料,經(jīng)濟(jì)效益損失巨大。
2012年以前,由于催化裂化裝置生產(chǎn)液化氣,從全廠的生產(chǎn)裝置來(lái)考慮,從氣分裝置脫乙烷塔頂不凝氣壓控閥到催化裝置的分餾塔頂回流罐R201增加一條管線,使該部分的不凝氣返回催化裂化裝置來(lái)回收其中的丙烯。催化裝置的分餾塔頂回流罐R201的壓力約為0.1 MPa,而氣體分餾裝置脫乙烷塔頂壓力約為1.9 MPa,其間的壓降達(dá)到1.8 MPa,該流程的管線及進(jìn)罐閥處由于壓力急劇下降狀態(tài),在不凝氣含有微量水分的情況下,經(jīng)常出現(xiàn)凍堵現(xiàn)象,該流程不能正常使用而影響不凝氣中的丙烯回收。
分析我廠液化氣脫硫醇裝置的原料罐頂去催化分餾塔頂回流罐R201回收不凝氣管線的運(yùn)行情況。得出催化分餾塔頂回流罐R201與液化氣脫硫醇裝置的原料罐的壓差約0.7 MPa,可以保證含有液化氣組分的不凝氣,在此壓降下,有關(guān)管線、閥門(mén)不會(huì)被凍堵,能夠正常運(yùn)行。
因此,考慮從氣分裝置脫乙烷塔頂不凝氣壓控閥到催化裝置的氣壓機(jī)出口分液罐R301,新加一條DN40的管線,因R301的壓力在1.2~1.3 MPa,與氣分裝置脫乙烷塔頂不凝氣壓控閥后的壓力1.8~2.0 MPa相差約0.7 MPa,可以完全解決管線及進(jìn)罐閥凍堵現(xiàn)象,以到達(dá)盡可能完全回收脫乙烷塔頂不凝氣中的丙烯目的。
一方面考慮回收不凝氣中丙烯的路徑;另一方面考慮盡可能降低不凝氣的量,以降低不凝氣攜帶丙烯量。
5.1 要求催化裂化裝置優(yōu)化吸收,穩(wěn)定系統(tǒng)工藝操作參數(shù),加強(qiáng)解吸塔的操作,努力降低液化氣中不凝氣的含量。催化裝置優(yōu)化前后的液化氣中乙烷、丙烯平均含量生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的變化情況表3。
表3 催化裝置優(yōu)化前后的液化氣中乙烷、丙烯平均含量變化情況表
從表3可以看出,催化車間通過(guò)加強(qiáng)管理,工藝參數(shù)優(yōu)化,2012年6-11月原料液化氣中的不凝氣乙烷含量同2012年2-5月相比平均下降0.56個(gè)百分點(diǎn),但是下降幅度有限。這也說(shuō)明了催化裂化裝置生產(chǎn)的液化氣中,不可避免地夾帶少量的乙烷不凝氣組分。液化氣中的丙烯含量?jī)?yōu)化前后基本持平。
5.2 要求氣體分餾裝置穩(wěn)定工藝操作參數(shù),在設(shè)備允許的條件下,整體考慮裝置的操作成本,降低不凝氣中丙烯的攜帶量。
5.3 兩裝置加強(qiáng)管理,要求崗位人員嚴(yán)格按照優(yōu)化的工藝參數(shù)進(jìn)行操作調(diào)整,努力保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行,盡可能減少不凝氣產(chǎn)生量,降低丙烯在催化、氣分兩套裝置之間的循環(huán)量,降低兩套裝置的運(yùn)行費(fèi)用。
2012年元月開(kāi)始探索優(yōu)化催化置、氣分裝置的工藝操作參數(shù),制定并確定技術(shù)改造方案,準(zhǔn)備技術(shù)改造的材料。2012年2月進(jìn)行技術(shù)改造方案實(shí)施、投用。投用后,該條管線再?zèng)]有出現(xiàn)凍堵現(xiàn)象,一直運(yùn)行平穩(wěn)。201年2-5月份進(jìn)行裝置操作參數(shù)優(yōu)化工作,到2012年5月裝置操作優(yōu)化基本穩(wěn)定。對(duì)2012年2-11月的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,通過(guò)對(duì)比裝置的不凝氣量相對(duì)比較穩(wěn)定,丙烯收率有了明顯提高,達(dá)到了預(yù)期的目的。
催化裂化裝置吸收穩(wěn)定的解吸塔T302操作參數(shù)優(yōu)化前后均值變化情況見(jiàn)表4。
表4 催化裂化裝置吸收穩(wěn)定的解吸塔T302操作參數(shù)優(yōu)化均值變化情況
由表4可以看出,催化裂化裝置通過(guò)提高解吸塔T302頂溫度和塔底重沸器的汽返溫度的小范圍調(diào)整,不凝氣乙烷含量下降,丙烯含量相對(duì)穩(wěn)定提高(見(jiàn)表3),為回收不凝氣中的丙烯創(chuàng)造了有利條件。
氣分裝置脫乙烷塔操作參數(shù)均值情況見(jiàn)表5,基本保持穩(wěn)定。
表5 氣分裝置脫乙烷塔2操作參數(shù)均值情況表
氣分裝置脫乙烷塔頂不凝氣中乙烷、丙烯平均含量變化情況對(duì)比見(jiàn)表6。
從表6可以看出,氣聚車間通過(guò)加強(qiáng)管理,穩(wěn)定工藝參數(shù),2012年6-11月氣分裝置脫乙烷塔頂不凝氣中乙烷、丙烯含量與2011年11月至2012年1月相比,乙烷含量平均上升6.78個(gè)百分點(diǎn),丙烯含量平均下降6.47個(gè)百分點(diǎn),降低幅度不是很大,但變化幅度明顯變小,說(shuō)明提高了裝置操作穩(wěn)定性。
雖然沒(méi)有對(duì)循環(huán)的不凝氣進(jìn)行確切的計(jì)量,從定性方面考慮,循環(huán)的不凝氣組成穩(wěn)定,進(jìn)一步表明循環(huán)的不凝氣量比較穩(wěn)定,也比較小。
丙烯收率變化情況對(duì)比見(jiàn)表7。
表6 氣分裝置脫乙烷塔2頂不凝氣中乙烷、丙烯平均含量變化情況表
從表7可以看出,通過(guò)加強(qiáng)管理,工藝參數(shù)優(yōu)化,增加不凝氣循環(huán)線,2012年6-11月丙烯收率與2011年11至2012年1月改造前相比平均上升2.04個(gè)百分點(diǎn)。
從近半年來(lái)的運(yùn)行情況來(lái)看,氣體分餾裝置進(jìn)行不凝氣中丙烯回收的技術(shù)改造和裝置的操作參數(shù)優(yōu)化工作達(dá)到了預(yù)期的目的,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:①不凝氣從氣分裝置脫乙烷塔頂不凝氣壓控閥后,返回催化裝置的管線的凍堵現(xiàn)象得到徹底解決,管線能夠正常運(yùn)行。②通過(guò)增加這條不凝氣返回線,把原來(lái)當(dāng)作民用燃料的丙烯返回到催化裝置,進(jìn)一步分離回收了這部分丙烯,達(dá)到了提高丙烯收率的目的。③氣分裝置的丙烯收率平均提高2.04個(gè)百分點(diǎn)。④通過(guò)這樣的改造和操作優(yōu)化,催化裂化裝置降低了液化氣中的不凝氣乙烷的含量,氣體分餾裝置提高了丙烯收率,三個(gè)月內(nèi)丙烯平均多收605 t。提高了裝置的整體效益。
表7丙烯收率變化情況對(duì)比表
日期月度加工量t丙烯產(chǎn)量t丙烯收率%調(diào)整前數(shù)據(jù)2011.11374499226.492011.129327245526.332012.018999242326.93月平均9163243926.61調(diào)整期數(shù)據(jù)2012.029074246227.142012.0310991309128.122012.049778286629.312012.059798270727.63優(yōu)化后正常運(yùn)行數(shù)據(jù)2012.069572271028.312012.079771278828.53Z012.0810368287627.742012.099899275127.792012.1010405301328.962012.119270284730.71月平均9881283128.653個(gè)月多收丙烯量6052.04
復(fù)旦大學(xué)開(kāi)發(fā)出快速變色聚合物
近日,復(fù)旦大學(xué)的研究人員開(kāi)發(fā)出了一種伴隨溫度變化可在1秒內(nèi)改變顏色并恢復(fù)至原來(lái)顏色的新型聚合物。相比以前同類型聚合物,新型聚合物適用的溫度范圍更大,甚至在高溫下也能快速變色?!痘瘜W(xué)世界》近日刊登的一篇文章稱,這種聚合物可用于生物傳感器和智能窗戶等領(lǐng)域,用于調(diào)節(jié)光照或熱交換。
上海復(fù)旦大學(xué)的首席研究員邵正中表示,這種新型聚合物是一種可加工成各種形狀的納米纖維,可通過(guò)擠出生產(chǎn)纖維,也可涂覆成膜,還可模塑成型制備水凝膠。其基礎(chǔ)聚合物是肽側(cè)鏈聚丁二炔,由二乙炔在紫外線下通過(guò)多步聚合所產(chǎn)生。變色聚合物被稱為熱變色聚合物。此前開(kāi)發(fā)的熱變色聚合物的變色速度很慢,而且只在很小的溫度范圍內(nèi)才會(huì)變色。邵正中和中國(guó)、荷蘭及英國(guó)的研究人員共同尋找更好的熱變色聚合物,并發(fā)現(xiàn)了在198.89℃高溫下也能快速變色的新類型聚合物。
2014-04-27
袁中立(1967- ),男,工程師,從事煉油專業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)管理和研究工作,電話:13839302127。
TQ028.21
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1003-3467(2014)08-0051-04