郭善忠
(中國(guó)石化中原石油化工有限責(zé)任公司,河南濮陽(yáng) 457000)
中國(guó)石化中原石油化工有限責(zé)任公司使用的透平膨脹機(jī)為美國(guó)MAFI-TRENCH公司的EC2型系列產(chǎn)品,于1996年投用,該機(jī)型是20世紀(jì)90年代初期的產(chǎn)品,共三段,分三段膨脹和三段壓縮。每段均由膨脹端作為驅(qū)動(dòng)端帶動(dòng)壓縮端葉輪旋轉(zhuǎn)對(duì)氣體進(jìn)行壓縮,末級(jí)壓縮端氣體在獲得一定壓力后最終進(jìn)入燃料氣系統(tǒng)。
透平膨脹機(jī)是乙烯裝置分離冷分裝置的關(guān)鍵機(jī)組,該機(jī)組起著回收系統(tǒng)冷量和調(diào)節(jié)冷箱壓力的雙重作用,工藝地位至關(guān)重要。機(jī)組自1996年投入運(yùn)行,已運(yùn)行10年以上,備件儲(chǔ)備量不能滿足正常設(shè)備檢維修的需要,但國(guó)外備件采購(gòu)周期長(zhǎng),價(jià)格昂貴,經(jīng)過對(duì)國(guó)內(nèi)膨脹機(jī)發(fā)展情況和使用效果的了解,最終決定對(duì)透平膨脹機(jī)主機(jī)組件進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化。
機(jī)組性能設(shè)計(jì)上,應(yīng)用先進(jìn)的CFD-ACE軟件和COMSOL軟件對(duì)膨脹—壓縮機(jī)組的主機(jī)氣體流通部件如葉輪流道等進(jìn)行綜合性能分析,并對(duì)流道進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),確保主機(jī)效率接近國(guó)外同類機(jī)組的運(yùn)行效率。
轉(zhuǎn)子兩端分別裝有膨脹機(jī)葉輪和壓縮機(jī)葉輪。轉(zhuǎn)子是本主機(jī)最為重要組件之一,加工最為復(fù)雜、精度要求最高,加工、檢測(cè)設(shè)備多為進(jìn)口設(shè)備,設(shè)計(jì)加工均采用進(jìn)口軟件,零件嚴(yán)格按照詳細(xì)的工藝規(guī)程進(jìn)行加工而成。
本套機(jī)組的主機(jī)要適應(yīng)不同的設(shè)計(jì)工況和核算工況,機(jī)組在每種工況下運(yùn)轉(zhuǎn)都是同樣的轉(zhuǎn)子,只是轉(zhuǎn)速不同。為了保證機(jī)組在每種工況下運(yùn)轉(zhuǎn)都有較好的效率和很高的運(yùn)轉(zhuǎn)可靠性,本主機(jī)的轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)為一剛性轉(zhuǎn)子,其運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的最高轉(zhuǎn)速都遠(yuǎn)低于它的一階臨界轉(zhuǎn)速。這樣,機(jī)組在任何工況下運(yùn)轉(zhuǎn)操作都很容易,運(yùn)轉(zhuǎn)也安全可靠。
主軸是空心軸,材料為40Cr,材料性能與國(guó)外進(jìn)口膨脹機(jī)主軸材料性能一致,經(jīng)過多次熱處理后,具有良好的機(jī)械性能和加工性能。
首先用軟件對(duì)葉輪進(jìn)行初步設(shè)計(jì),再利用CFD等黏性流場(chǎng)分析軟件和ANSYS有限元分析軟件進(jìn)行分析后,對(duì)葉輪進(jìn)行修正計(jì)算。并從整個(gè)流場(chǎng)進(jìn)行分析和優(yōu)化,提高膨脹機(jī)的效率。
膨脹輪、壓縮輪設(shè)計(jì)出的葉片是空間扭曲葉片,通過型線方程或形成的三元流道,工藝制造專家用NREC加工模塊編程,再導(dǎo)入五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控銑床銑制葉片,用三座標(biāo)測(cè)量?jī)x檢測(cè)與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)照合格后進(jìn)入下一工序。每件膨脹輪和壓縮輪產(chǎn)品均需要三件同樣的毛胚同時(shí)加工,第一件用于做機(jī)械性能試驗(yàn),第二件由于葉輪葉片的試切,待機(jī)械性能和葉片的輪廓誤差在設(shè)計(jì)要求范圍內(nèi)時(shí),第三件用于產(chǎn)品成品加工。為確保葉輪的加工精度,使葉輪葉型的輪廓誤差小于0.1 mm,選用德國(guó)進(jìn)口的五坐標(biāo)數(shù)控銑床進(jìn)行精密加工,采用瑞士進(jìn)口的三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)進(jìn)行檢測(cè),其加工精度達(dá)到國(guó)外先進(jìn)水平。膨脹輪:與可調(diào)噴嘴、膨脹機(jī)蝸殼和擴(kuò)壓管一起進(jìn)行流場(chǎng)分析,利用進(jìn)口軟件(ASPEN)計(jì)算物性參數(shù)及熱力學(xué)計(jì)算,導(dǎo)入進(jìn)口美國(guó)的NREC專業(yè)軟件中的TURBINE模塊和CFD軟件進(jìn)行流場(chǎng)分析。膨脹輪的輪蓋、輪盤和葉片進(jìn)行了有限元分析,使其振動(dòng)影響最小。
壓縮輪與無(wú)葉擴(kuò)壓器和壓縮機(jī)蝸殼一起進(jìn)行流場(chǎng)分析,利用NREC進(jìn)行三元流設(shè)計(jì)。壓縮輪的輪盤和葉片進(jìn)行了有限元分析,使其振動(dòng)影響最小。
膨脹端和壓縮端的軸承均為徑向推力聯(lián)合式軸承,由供油系統(tǒng)供給清潔而充足的潤(rùn)滑油,使轉(zhuǎn)子能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),采用雙支鎧裝鉑熱電阻溫度計(jì)測(cè)量軸承溫度。
軸承材料采用錫青銅及巴氏合金襯里,這種襯里不會(huì)黏在軸上或造成軸的損壞。其軸向和徑向油鍥型面復(fù)雜,精度要求高,采用進(jìn)口的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控銑床加工,從而使軸承具有高的承載能力(線速度可達(dá)90 m/s)和檢修時(shí)的互換性。
在靠近膨脹機(jī)葉輪和壓縮機(jī)葉輪的軸上各設(shè)置有一迷宮密封盤。在靠近膨脹機(jī)的密封盤內(nèi)充入常溫密封氣(此密封氣壓力比膨脹輪輪背壓力高0.05 MPa)以阻止流經(jīng)膨脹機(jī)的低溫氣體外泄而跑“冷”,同時(shí)也控制潤(rùn)滑油進(jìn)入膨脹端和增壓端的管道;壓縮端的密封盤在油泵啟動(dòng)前也應(yīng)充入常溫密封氣,壓縮端在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)可自行密封,為了進(jìn)一步減少密封氣耗量,在壓縮端的密封管線上設(shè)置了一個(gè)單向閥,此單向閥可使機(jī)組在啟動(dòng)和緊急停車時(shí)保證機(jī)組壓縮端對(duì)潤(rùn)滑油的密封,同時(shí)在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)阻止密封氣在壓縮端的耗量。
膨脹端和壓縮端的密封盤均采用迷宮密封,其材料采用制造方與四川大學(xué)高分子材料研究所聯(lián)合研制的材料制造,此材料的性能與國(guó)外先進(jìn)機(jī)組的密封盤材料性能一致。這樣使密封盤可更換,同時(shí)維護(hù)簡(jiǎn)便,磨損少,密封氣耗量低。
膨脹機(jī)葉輪、壓縮機(jī)葉輪和主軸都單獨(dú)進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn);葉輪在超速試驗(yàn)臺(tái)位上進(jìn)行130%的超速試驗(yàn),并在固頻試驗(yàn)臺(tái)位進(jìn)行固頻測(cè)試。膨脹機(jī)葉輪和壓縮機(jī)葉輪與主軸復(fù)合成轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子在動(dòng)平衡機(jī)(德國(guó)申克)上進(jìn)行轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡試驗(yàn)。
2010年7月30日停運(yùn)進(jìn)口膨脹機(jī),并將主機(jī)拆卸下來(lái),更換國(guó)產(chǎn)化主機(jī)。調(diào)節(jié)各處間隙,將主機(jī)組裝到位。啟運(yùn)國(guó)產(chǎn)膨脹機(jī),機(jī)組運(yùn)行5 h,膨脹機(jī)溫降、效率達(dá)到機(jī)組使用要求。但當(dāng)轉(zhuǎn)速接近30 000 r/min時(shí),振動(dòng)由8 μm開始逐漸增加,當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到40 000 r/min時(shí)增加至20 μm左右,并呈近似正弦波狀維持運(yùn)行約1 h后,振動(dòng)躍升至23 μm并呈近似正弦波狀維持運(yùn)行約2 h,此后0.5 h內(nèi)振動(dòng)出現(xiàn)兩次大幅度增加,分別至27 μm和最高35 μm后,回落到29 μm,振動(dòng)超過報(bào)警。然后換回進(jìn)口主機(jī)機(jī)身部分重新運(yùn)行,振動(dòng)有點(diǎn)偏高但在正常范圍內(nèi)。
機(jī)組停運(yùn)后對(duì)國(guó)產(chǎn)膨脹機(jī)進(jìn)行拆檢,發(fā)現(xiàn)軸承徑向磨損超標(biāo),前后軸承間隙由5 μm分別磨損至8 μm(前軸承)、12 μm(后軸承)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況,機(jī)組轉(zhuǎn)子本身的動(dòng)平衡能滿足運(yùn)行要求,機(jī)組運(yùn)行轉(zhuǎn)速也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于軸承所能承受的線速度(約90 m/s),此次運(yùn)行的最高線速度未超過70 m/s,而出現(xiàn)振動(dòng)增加時(shí),其軸承線速度僅不到50 m/s。在與進(jìn)口機(jī)組運(yùn)行振動(dòng)值比較后發(fā)現(xiàn),機(jī)組振動(dòng)都存在一個(gè)周期性變化。轉(zhuǎn)子本身的原始不平衡量應(yīng)該是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的振幅,而周期性變化應(yīng)該是有一個(gè)周期性變化的不平衡量對(duì)振動(dòng)的疊加。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組情況,C段膨脹機(jī)出口壓力約0.1 MPa,時(shí)常出現(xiàn)一定范圍內(nèi)的振幅變化,其出口管道用手能明顯感覺到氣流的不穩(wěn)定流動(dòng),與B段出口比較能感覺到較大區(qū)別。
分析認(rèn)為,固定瓦軸承本身雖然能夠滿足機(jī)組的運(yùn)行要求,但其抗干擾能力、自調(diào)節(jié)性和自修復(fù)性較差,造成機(jī)組振動(dòng)的逐步升高,軸承徑向磨損。氣流的不穩(wěn)定對(duì)轉(zhuǎn)子具有較大的沖擊,會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)子和軸承造成非常大的損害,現(xiàn)場(chǎng)所表現(xiàn)出的現(xiàn)象與喘振非常近似。
最終決定固定瓦軸承改為可傾瓦軸承,以提高軸承的抗干擾能力和自調(diào)節(jié)性,使機(jī)組的運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠。對(duì)機(jī)身進(jìn)行更換,根據(jù)安裝現(xiàn)場(chǎng)遇到的問題,調(diào)整部分接口角度和尺寸,確保氣流穩(wěn)定。
在將固定瓦軸承改為可傾瓦軸承并更換機(jī)身后,國(guó)產(chǎn)膨脹機(jī)主機(jī)于2011年大修期間再次安裝調(diào)試,開始啟動(dòng)運(yùn)行,機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,振動(dòng)值<14 μm以下,軸承溫度<66℃以下,介質(zhì)溫降18℃以上,運(yùn)行效果良好,滿足了工藝和機(jī)械性能要求,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
表1 運(yùn)行參數(shù)
透平膨脹機(jī)國(guó)產(chǎn)化機(jī)組,其振動(dòng)、轉(zhuǎn)速、溫降均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,目前已累計(jì)平穩(wěn)運(yùn)行兩年有余,說(shuō)明這次國(guó)產(chǎn)化是成功的。而且國(guó)產(chǎn)化的經(jīng)濟(jì)效果顯著,國(guó)產(chǎn)化主機(jī)價(jià)格不足國(guó)外件價(jià)格的1/3,在采購(gòu)周期方面,國(guó)外備件采購(gòu)周期需7個(gè)月,國(guó)內(nèi)備件采購(gòu)周期為3個(gè)月,資金占用時(shí)間短,大大降低了采購(gòu)成本。透平膨脹機(jī)的國(guó)產(chǎn)化不僅解決了我公司的生產(chǎn)難題,也為其他單位透平膨脹機(jī)的國(guó)產(chǎn)化積累了技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),提供了借鑒和參考。