【摘要】安201區(qū)塊在長(zhǎng)期的開(kāi)采過(guò)程中一直存在著系統(tǒng)效率低、能耗大的特點(diǎn),成為該區(qū)塊經(jīng)濟(jì)效益影響的一個(gè)重要因素。通過(guò)對(duì)安201區(qū)地面效率與井下效率各種因素進(jìn)行分析研究,得出其系統(tǒng)效率主要影響因素,然后對(duì)該區(qū)進(jìn)行劃分,分類(lèi)找出具體的治理措施,找到合理有效的提高該區(qū)系統(tǒng)效率措施,為進(jìn)一步提高該區(qū)的系統(tǒng)效率奠定基礎(chǔ)。
【關(guān)鍵詞】安201區(qū)塊;系統(tǒng)效率;功率;節(jié)能
1.前言
通過(guò)對(duì)以往安201區(qū)系統(tǒng)效率進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)該區(qū)系統(tǒng)效率偏低,找出供液能力、功率因數(shù)、抽汲參數(shù)、功率平衡度等是其主要影響因素,對(duì)該區(qū)進(jìn)行劃分、分類(lèi),從地面效率與井下效率進(jìn)行研究,制定技術(shù)對(duì)策;通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)14口典型井試驗(yàn)及系統(tǒng)效率測(cè)試,系統(tǒng)效率明顯提升,通過(guò)對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià),為進(jìn)一步提高該區(qū)的系統(tǒng)效率奠定基礎(chǔ)。
2.機(jī)采效率現(xiàn)狀分析
2.1 2013機(jī)采效率現(xiàn)狀分析
2013年對(duì)安201區(qū)塊113口油井進(jìn)行系統(tǒng)效率測(cè)試,平均系統(tǒng)效率18.3%,單井耗電量78.8KWh。
安201區(qū)塊2013年系統(tǒng)效率小于15%占41.6%,系統(tǒng)效率小于全廠平均值20.3%的井占69%,低于中石油平均系統(tǒng)效率為24.4%的井占82.3%因此該區(qū)塊系統(tǒng)效率偏低。
2.2 影響安201區(qū)塊機(jī)采效率的主要因素
根據(jù)抽油機(jī)井工作的特點(diǎn),將油井抽油系統(tǒng)效率分為兩部分,即地面效率和井下效率[1]。以光桿懸繩器為界,懸繩器以上的機(jī)械傳動(dòng)效率和電機(jī)運(yùn)行效率的乘積為地面效率;懸繩器以下到抽油泵,再由抽油泵到井口(包括回壓)的效率為井下效率[2]。
2.2.1井下因素。該區(qū)產(chǎn)液量越高,泵效越高,泵效在60%~80%內(nèi)為研究區(qū)較大泵效,相當(dāng)部分的井泵效小于40%,因此還有提升的空間;還可以看出,沉沒(méi)度在在20~100m,泵效相對(duì)較高。
2.2.2地面因素。功率因數(shù):本區(qū)塊井的功率因數(shù)在0.2~0.6范圍內(nèi),平均為0.35整體偏低。抽吸參數(shù):對(duì)區(qū)塊內(nèi)井沖程、沖次的和泵效[1]的統(tǒng)計(jì)表明,沖次增加泵效降低較為明顯。功率平衡度:區(qū)塊相當(dāng)部分井平衡度小于0.8(小于0.8的井占到87.2%),這也是導(dǎo)致系統(tǒng)效率低下的一個(gè)原因,因此考慮提高區(qū)塊平衡度在0.8~1之間進(jìn)行優(yōu)化。
3.區(qū)塊機(jī)采效率提高技術(shù)對(duì)策
3.1提高地面機(jī)采效率技術(shù)對(duì)策
(1)建立電機(jī)調(diào)濟(jì)庫(kù),利用率超過(guò)50%為過(guò)載、利用率不足35%的,裝機(jī)功率下調(diào)。
(2)對(duì)功率因素低于0.5的電機(jī)安裝無(wú)功補(bǔ)償裝置,提高功率因素。
(3)做好抽油機(jī)維護(hù)保養(yǎng),定期進(jìn)行抽油機(jī)維護(hù)保養(yǎng)。抽油機(jī)平衡度在80%-110%之間。
(4)實(shí)現(xiàn)電機(jī)的低載啟動(dòng),降低電機(jī)的匹配功率。
3.2提高井下機(jī)采效率技術(shù)對(duì)策
針對(duì)低滲油井特點(diǎn),提高其機(jī)采系統(tǒng)井下效率的潛力在于:一方面加強(qiáng)低滲油藏研究工作;另一方面通過(guò)深抽工藝及其配套技術(shù)的優(yōu)化及應(yīng)用,提高低滲油井井下舉升效率。采取低產(chǎn)井提高沉沒(méi)度、提高單井產(chǎn)量;參數(shù)優(yōu)化;平衡調(diào)整;“六防”及故障處理措施。
4.提高機(jī)采效率實(shí)施效果分析
根據(jù)安201區(qū)塊2013年的系統(tǒng)測(cè)試資料分析,選出了14口典型井。
4.1分類(lèi)措施及實(shí)施效果分析
本項(xiàng)目選擇了一些代表性的井,采取綜合措施提高機(jī)采效率。具體如下:
安18-59、安23-45節(jié)能電機(jī);安17-49、安20-38降低沖次;安20-36多功能懸繩器;安24-55、安19-49、安23-55、安23-33、安20-44、安27-53高效防刺漏固定凡爾總成(防蠟器、扶正器、調(diào)平衡);安27-49雙游動(dòng)凡爾罩+雙向保護(hù)接箍+防蠟器+調(diào)平衡;安23-57扶正器+雙向保護(hù)接箍;安15-47高耐磨碳纖維扶正器。
5.效果分析與評(píng)價(jià)
經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析可以看出,經(jīng)過(guò)各種措施后,所選典型井口系統(tǒng)效率由措施前平均值11.63%提高到措施后19.15%,效果明顯,系統(tǒng)效率試驗(yàn)值提高了7個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到了預(yù)期結(jié)果。
6.認(rèn)識(shí)和建議
通過(guò)本項(xiàng)目大量的研究工作,得出以下認(rèn)識(shí)和建議:
1)安201區(qū)塊系統(tǒng)效率低的最主要原因是供液不足,沉沒(méi)度低;其次是井下設(shè)備故障、偏磨、結(jié)垢、腐蝕等因素造成;三是部分井參數(shù)不合理。
2)研究表明,沉沒(méi)度至少應(yīng)控制在20-100m范圍。日產(chǎn)液小于2m3的井沖次小于2.5次/分。
3)安201區(qū)塊“大馬拉小車(chē)”現(xiàn)象較嚴(yán)重,建議針對(duì)有潛力的井進(jìn)行增產(chǎn)措施,提高單井產(chǎn)量,或更換節(jié)能電機(jī)。
4)建議地面效率以使用節(jié)能電機(jī),變頻器、更換皮帶輪,更換抽油機(jī)為主,使得滿足參數(shù)要求,提高功率因數(shù)與功率平衡度等提高地面效率。
5)井下效率以合理調(diào)參、使用井下配套工具、井筒治理措施以及智能間開(kāi)為主提高井下效率。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介
陳博,男(1986-),助理工程師,2009年畢業(yè)于西安石油大學(xué)石油工程專(zhuān)業(yè),現(xiàn)在長(zhǎng)慶油田第六采油廠從事采油工藝科研管理工作。