【摘要】不少塑料模具因以前設計不合理,經(jīng)歷一定時間后就會問題重重。如何對不良的塑料模具進行設計改造是所有制造行業(yè)都必須面對的課題。筆者通過對釣桿線輪和線殼的模具進行分析改良,使該模具達到脫模容易和提高生產(chǎn)效率的目的。
【關鍵詞】模具改良;水口;主流道;自動脫模
在電子、汽車、電機、儀器、電器、儀表、家電和通信等產(chǎn)品中,60%—80%的零部件都要依靠模具成型。用模具生產(chǎn)零件所表現(xiàn)出來的高精度、高復雜度、高一致性、高生產(chǎn)率和低消耗是其他加工制造方法所不能比擬的。模具生產(chǎn)技術水平的高低已成為衡量一個國家產(chǎn)品制造水平高低的重要標志,在很大程度上決定著產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和新產(chǎn)品的開發(fā)能力。
隨著汽車制造業(yè)和IT制造業(yè)的飛速發(fā)展,國內(nèi)模具工業(yè)取得了飛速發(fā)展,據(jù)了解,我國模具行業(yè)中塑料模具的占比可達30%,預計在未來模具市場中,塑料模具占模具總量的比例仍將逐步提高,且發(fā)展速度將快于其他模具。機械設備的更新?lián)Q代,人們對產(chǎn)品質(zhì)量、外觀、性能的要求越來越高和現(xiàn)代工業(yè)對環(huán)保材料,節(jié)能,提高生產(chǎn)率各方面的要求。塑料模具在生產(chǎn)使用過程中,逐漸會生產(chǎn)碰傷難脫模等現(xiàn)象。其中這些現(xiàn)象的產(chǎn)生,部分是由于以前模具設計的不合理,重新制造一套模具不切實際。一般都需要對原塑料模具進行設計改良以解決生產(chǎn)中遇到的問題。因此,如何對不良的塑料模具進行設計改造是所有制造行業(yè)都必須面對的課題。筆者在校企合作工廠實踐時,就曾參與解決了其中一些技術難題,現(xiàn)拋磚引玉,希望各位同行批評指正。
一、合作企業(yè)B3250線輪和線殼模具存在的問題
合作企業(yè)釣具生產(chǎn)公司長期生產(chǎn)釣桿的線輪和線殼,主要應用立式注塑機進行生產(chǎn)。配套的塑料模具在長時間的生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)有以下問題:
1.主流道較長,水口料較多,需要多進料,導致成型周期長。
2.水口料較多,導致產(chǎn)品粘模,不能主動脫模。
這些問題最終導致了水口料較長,成型周期長,造成粘模和水口不能主動下落,生產(chǎn)效率低,浪費材料人工和電費等影響。
面對以上問題,重新設計制造新模具成本過高,在注塑機不更換和模芯不改變的情況下,公司為了節(jié)省成本和提高生產(chǎn)效率,下達了對舊模個別部位進行重新設計的改造任務。組織骨干人員成立模具改造小組,對不良塑料模具進行合理改良。
二、舊模改造設計方案
筆者適逢在該企業(yè)實踐,有幸參與到該模具改造小組。針對以上的問題,經(jīng)過深思熟慮
和反復推敲后,提出了以下兩個方面的設計方案:
1.縮短澆口套,主流道
主流道是連接機臺噴嘴至分流道入口處之間的一段通道,是塑料進入模具型腔時最先經(jīng)過的地方.其尺寸,大小與塑料流速和充模時間長短有密切關系.太大造成回收冷料過多,冷卻時間增長,包藏空氣增多.易造成氣泡和組織松散,極易產(chǎn)生過流和冷卻不足;如流徑太小,熱量損失增大,流動性降低,注射壓力增大,造成成型困難.一般情況下,主流道會制造成單獨的澆口套,鑲在母模板上.
在保證塑料良好成型的前提下,主流道長度L應盡量短,否則將增多流道凝料,且增加壓力損失,使塑料降溫過多而影響注射成型。通常主流道長度由模板厚度而定,一般取L≤60mm。由標準模架結合該模具的結構取值。舊模主流道尺寸L=58mm,水口料較長,冷卻成型周期長,脫模難。
(1)經(jīng)討論后取主流道L=40mm,長度縮短,膠料用量減少,成型周期縮短。但是由于線輪(圖號12400308)和線殼(圖號12300287)產(chǎn)品偏大,水口L=40mm仍偏長塑料產(chǎn)品還是難以脫模。
(2)采用主流道分體結構
考慮到這個情況,筆者提出:能否考慮分體結構,如圖1所示。這樣模板厚度不變,保持一定的剛度,而把主流道設計更短一些,L=25mm,遠比舊模58mm短,水口大大減少,大量節(jié)省了材料和時間。
其中要注意以下問題:
(1)保證面板與水口板的開模距離8~10mm,水口板與A板開模距離比水口料長度長30mm左右。
(2)小拉桿位置不能在模具下方,如在模具下方須確保不擋住水口,否則小拉桿需移至左右。
(3)水口扣針不能有毛邊,如有毛邊需重配水口扣針。
2.使產(chǎn)品更好地實現(xiàn)自動脫模
一般產(chǎn)品不能脫模有以下原因:
(1)結構有干涉(頂出系統(tǒng)相互干涉、頂出與產(chǎn)品干涉)
(2)斜頂滑座變形,卡死
(3)司筒、頂針、斜頂?shù)涣?,拉毛、變形、卡?/p>
(4)中托司變形,卡死
(5)導柱、斜導柱拉毛起刺
(6)彈簧失效
(7)頂針板變形
(8)強制復位結構安裝不平衡、頂棍長短不一
(9)油缸力不夠、油缸安裝不平衡
經(jīng)過模具仿真分析,我們發(fā)現(xiàn)該模具主要是由于頂針設計和彈簧頂出長度不夠兩原因造成的。
解決辦法是:
(1)頂針不能凹入產(chǎn)品太深,最多凹入0.05mm,以防止產(chǎn)品粘頂針。
(2)確保頂出距離足夠,保證產(chǎn)品可自動下落:
①加長彈簧,保證長度足夠,藍彈簧長度L=(S+X)/40%
彈簧長度L=(S+X)/50%
其中:S指頂出距離 X指預壓量,一般取10~15mm
②如模具頂出空間不夠,需加高方鐵
假設方鐵高度是A,則產(chǎn)品距離方鐵高度要A。
3.多點進膠改成一點進膠
舊模具采用的一腔四模,多點進膠方式,出現(xiàn)以下問題:
(1)水口重量大
(2)冷卻周期長
(3)內(nèi)應力增大,壓力不均勻,經(jīng)常出現(xiàn)了廢次品。
通過分析試驗,我們決定封住其中兩模腔,將模具改成了一腔二模,采用單點進膠的方式,有效的解決了以上問題,在保證提高產(chǎn)品質(zhì)量的前提下節(jié)省了材料和提高了生產(chǎn)率。
三、生產(chǎn)應用效果
本次舊模改良是在原模具的基礎上進行加工,加工量少,對原模架不造成很大影響,改造成本低,但取得很好的經(jīng)濟效益。下表是改模成效表。
從表中可以看出,改模后水口重量大幅下降,每模生產(chǎn)周期也縮短了不少,各方面數(shù)據(jù)都有了改善,大大提高了生產(chǎn)效率,節(jié)省了人工和電費,為企業(yè)降低了成本,創(chuàng)造了經(jīng)濟效益。
四、結論
1.本次模具改良,我從接受任務、分析問題、設計模具、生產(chǎn)制造模具、試模、檢測產(chǎn)品等環(huán)節(jié)都全程參與,既是一次模具知識系統(tǒng)的學習,又是一個把理論知識轉化成實際應用的實踐機會,不單提高了模具設計水平,更重要的是深切地感受到企業(yè)對提高產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和控制成本的追求態(tài)度。
2.制造行業(yè)在向著高精度高效率低成本的方向發(fā)展,與之相應的模具設計也要隨之而變。可以說,模具設計的優(yōu)良與否直接影響的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本,是企業(yè)生存發(fā)展的命脈所在。因此,在傳統(tǒng)模具設計的基礎上,充分的應用數(shù)字化設計工具,進一步的提高模具的質(zhì)量,改善模具的結構,設計更符合市場需求的產(chǎn)品。只有投入到設計中,才能生產(chǎn)出更好的產(chǎn)品。通過這次模具改良,我更清楚的感受到現(xiàn)在學校講授的知識內(nèi)容遠遠落后于企業(yè)生產(chǎn)實際,如何與時代同步與企業(yè)同步是今后技工教育必須要解決的一個問題。