【摘要】本文介紹了化學加藥在油井維護中的應用情況,以及不同加藥方式的優(yōu)缺點和取得的效益情況。
【關鍵詞】結蠟;油井維護;加藥;效益
一、前言
油井生產周期的長短,直接影響到油田開發(fā)的整體效益,在作業(yè)中發(fā)現,油井結蠟是影響油井生產的主要因素。油管中形成的蠟會導致抽油機負荷大,造成光桿下不去、抽油桿斷脫、抽油桿被蠟卡死等現象的發(fā)生,從而影響油井的正常生產。
目前我采油作業(yè)區(qū)各區(qū)塊原油含蠟量在8-28%之間,從國內來講,均屬高含蠟原油。為了解決結蠟問題,在采油工藝上使用了電熱桿、防蠟管等工藝方式,由于耗電量大,效果不太理想,使用較少;同時在清蠟方面應用了機械清蠟、自能熱洗、熱洗清蠟和化學清蠟等多種清蠟方式。但由于前三種清蠟方式存在工作量大、占用設備多、費用高以及影響油井的生產時率等諸多問題;其次施工受井場道路、井況等客觀條件的限制比較嚴重。施工后,由于清蠟不徹底,結晶聚集的條件依然存在,所以使得油管在短時期內又出現結蠟現象,造成再次施工。針對這種情況,我區(qū)廣泛推廣使用了化學清防蠟技術,并結合自能熱洗方式。主導思想是以“防”為主,“清”“防”結合的方針。根據其原油物性的改變,及時調整加藥制度,采取“量化加藥”,目前為止,取得了較好的效果,延長了洗井周期,減少了躺井。
二、根據影響油井結蠟的主要因素,選取加藥井號
1、結蠟因素主要有以下幾點:
(1)含蠟量。含蠟量是結蠟的主要因素,原油中的含蠟量越高,油井的結蠟就越嚴重。(2)溫度。油井油套管中的油流溫度越高,油井的結蠟就越少。(3)流速。油流在油套管中的流速越快,結蠟就越少。(4)含水。地層中原油含水越高結蠟就越少,當含水達90%以上時,油井基本上不結蠟。(5)膠質瀝青質和砂含量。原油中含有膠質瀝青質和砂粒時,它們以較小的顆粒分散于油中,成為了蠟晶體聚集的中心,而且結蠟后蠟的強度會更大。(6)壓力和溶解氣。當油套管中的壓力降低時,溶在油中的天然氣就析出越多,氣體的膨脹會吸熱,油流的溫度就下降越快,油井的結蠟就越多。(7)管壁的粗糙程度。油套管表面越粗糙,蠟就越易結晶析出。
我作業(yè)區(qū)開井數共計132口,根據其結蠟因素,選取48口進行加藥,并取得了較好的效果,在采用油溶性清防蠟技術之前,我區(qū)基本上均采用熱洗清蠟工藝,抽油機的洗井周期大部分為30-60天,每次洗井時間都在4個小時以上,且洗井后2-3天,油井才能恢復到正常的生產水平,而部分油井采用油溶性清防蠟技術之后,其洗井周期都延長了3倍以上,且加藥施工簡便易行,省時省力,不受任何條件的限制,還不影響油井產量,這樣不但解決了油井清防蠟問題,而且增加了原油產量。
三、藥劑的加入方法
1、套管加藥
無套壓的油井,將清蠟劑直接從套管口加入;有套管氣的油井,放完套管氣或待套管氣較小時方可從套管口加入。加完藥劑后,關套管氣,使清蠟劑訊速、完整地流入井筒內并與井內的流體充分結合,達到清防蠟的目的。
在間斷加入法中有兩種方案:一是大劑量長周期的加入方法,即每15—20天加入一次,每次加入100—200公斤;二是小劑量短周期的加入方法,即每2—10天加入一次,每次加入10—30公斤。對這兩種加入方法,我們分別進行了現場加藥實驗,試驗的結果如下:
現場試驗結果:
官10-13洗井周期(前)天洗井周期(后天)備 注
100公斤/15天30110電流稍有波動
20公斤/3天30150電流穩(wěn)定
從上圖官10-13井現場加藥說明,清蠟劑分多次加入的效果明顯優(yōu)于一次性加入的效果。在此基礎之上,我們又對多口井進行了加藥后的電流變化進行了測量,充分表明小劑量、短周期的加藥方法,其效果明顯比大劑量、長周期的加藥方法好一些。可這樣分析:大劑量地加入藥劑后,井筒中藥劑的濃度是大一些,溶蠟的能力可能會強一些,但井筒內的藥液在2—3天之內就被抽油泵抽到了地面,不能長時間地發(fā)揮其清防蠟的作用。而小劑量、短周期的加入法的作用卻相反,可充分地發(fā)揮其清防蠟的作用。
2、點滴加藥
這種加入方法是在井口安裝一種自動加藥裝置,藥劑通過裝置的可調節(jié)活嘴,依靠重量自動滴入,又稱為“點滴加入法”。它的優(yōu)點是加藥連續(xù)進行,可較好地發(fā)揮其清防蠟作用。它的缺點是藥劑的加入量較大,適用于藥劑使用量較大的油井。
四、經濟效益分析
1、節(jié)約熱洗費用 以一年為單位計算,加藥前每口井每年一般洗井6.5次(含作業(yè)洗井),加藥后每口井每年最多熱洗2.5次,所以加藥后每口井會少洗4次。我作業(yè)區(qū)共48口加藥井全年可節(jié)約熱洗192井次。每井次的熱洗費用為2500元,則共節(jié)約熱洗費用2500×192=48萬元。
2、增加原油創(chuàng)收 我作業(yè)區(qū)的油井在正常熱洗后,其產量恢復期為2—3天,有的油井熱洗后就無法恢復到熱洗前的產量,會造成一定的遞減。暫且將恢復期定為2天,則熱洗一次,可間接增油10噸;則節(jié)約192井次可增油10×192=1920噸,原油每噸按4000元計算,可增油創(chuàng)收4000×1920=768萬元。
3、藥劑投入費用 該油田全年共需藥劑61.2噸,每噸按9000元計算,則共需藥劑費用9000×61.2=55萬元。
4、該油田加藥共創(chuàng)收 節(jié)約熱洗費用+增油創(chuàng)收—藥劑費用=48+768—55=761萬元。
5、投入產出比及單井創(chuàng)收
投入產出比=55:(768+48)=1:15
單井創(chuàng)收=761/48=15.8萬元。
經過以上分析可知,在高含蠟油田應用化學方法進行清防蠟,可節(jié)約熱洗費用,增加原油產量,提高生產時率,創(chuàng)造良好的經濟效益。
五、結論
(1)化學清防蠟是一種無形上產的單井護理措施,合理地使用這一措施,可有效地減緩油井的結蠟,減小抽油機的負荷,延長油井的熱洗周期,節(jié)約熱洗費用,減輕因熱洗對地層造成的傷害,間接地增加原油的產量,有效地維護油井的正常生產。
(2)化學清防蠟也有利于提高油井的生產時率和泵效,降低躺井率,創(chuàng)造良好的經濟和社會效益,有著廣闊的推廣前景和發(fā)展前途。
總之,油溶性清防蠟技術是一項較為先進的清防蠟技術,但在今后的應用過程中,仍需不斷地加以完善發(fā)展,以期把油田清防蠟工作做得更好。