吳亮亮,傅元坤
(安徽工業(yè)大學(xué)冶金工程學(xué)院,安徽馬鞍山243002)
近年來,隨著鐵礦石的價(jià)格不斷攀升及煉鐵技術(shù)的不斷進(jìn)步,提高價(jià)格較低的塊礦比例成為提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主要手段。由于塊礦的冶金性能比燒結(jié)礦和球團(tuán)礦差,如果大幅度提高塊礦的比例(質(zhì)量分?jǐn)?shù)在20%以上),就會(huì)出現(xiàn)爐料還原性變差、低溫還原粉化率提高及熔滴性變差等現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)會(huì)阻礙高爐的順行,惡化冶煉指標(biāo)[1-3]。目前國(guó)內(nèi)高爐塊礦質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般僅為10%~15%,寶鋼、首鋼等鋼鐵企業(yè)的高爐含鐵爐料中,天然塊礦的質(zhì)量分?jǐn)?shù)曾高達(dá)20%以上,但無(wú)法長(zhǎng)期維持較好的冶煉指標(biāo)[4-7]。而日本高爐塊礦質(zhì)量分?jǐn)?shù)在2003年就達(dá)到21.3%[8],遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期國(guó)內(nèi)技術(shù)水平。國(guó)內(nèi)對(duì)塊礦質(zhì)量分?jǐn)?shù)在20%以上的爐料冶金性能研究較少,因此,對(duì)塊礦質(zhì)量分?jǐn)?shù)在20%以上的爐料冶金性能進(jìn)行研究是進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)高塊礦使用比例的必要措施。文中研究塊礦質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為15%,20%,25%的混合礦的還原性、低溫還原粉化性及熔滴性能,分析混合礦爐料的冶金性能隨塊礦比例變化的關(guān)系,為高爐提高塊礦配比提供理論和技術(shù)支持。
實(shí)驗(yàn)原料來自寶鋼不銹鋼煉鐵廠,分別是燒結(jié)礦、球團(tuán)礦以及國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)常用的塊礦紐曼礦和PB礦,成分及燒損率見表1。
表1 實(shí)驗(yàn)原料成分(w/%)及燒損率(%)Tab.1 Composition(w/%)and burning rate(%)of experimental materials
含鐵爐料的熱態(tài)冶金性能主要包括中溫還原、低溫還原粉化和熔融滴落性能等。鐵礦石還原性能采用國(guó)標(biāo)GB/T13241—1991鐵礦石還原性的測(cè)定方法,低溫還原粉化性能采用GB/T13242—1991鐵礦石低溫粉化試驗(yàn)靜態(tài)還原后使用冷轉(zhuǎn)鼓的方法。
目前國(guó)內(nèi)外對(duì)熔滴實(shí)驗(yàn)尚未明確的標(biāo)準(zhǔn),實(shí)驗(yàn)室常用的方法主要分為兩類:一類是實(shí)驗(yàn)原料不經(jīng)過預(yù)還原處理,實(shí)驗(yàn)過程中通入還原性氣體(成分與還原實(shí)驗(yàn)氣體成分相同);另一類是將實(shí)驗(yàn)原料預(yù)還原(一般還原度為60%),實(shí)驗(yàn)中僅通入N2。對(duì)于鐵礦石熔融滴落性能的測(cè)定,本實(shí)驗(yàn)在第一類實(shí)驗(yàn)方法的基礎(chǔ)上,結(jié)合爐料在高爐內(nèi)不同溫度區(qū)間下所受壓力和還原氣氛的差異,制定與高爐實(shí)際內(nèi)部環(huán)境相近的實(shí)驗(yàn)溫度制度和氣體成分,具體見表2。
表2 溫度制度和氣體成分Tab.2 Temperature regime and gas composition
分別采用4種單礦和6種混合礦進(jìn)行實(shí)驗(yàn),PB塊礦與紐曼塊礦在混合礦中的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為15%,20%,25%,測(cè)定其還原性能、熔滴性能。林李全等[9]研究發(fā)現(xiàn),在高爐爐料中添加一定含量的球團(tuán)礦可改善爐料的冶金性能及高爐的操作指標(biāo),因此增加1組球團(tuán)礦質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%的對(duì)比性實(shí)驗(yàn),共計(jì)11組,實(shí)驗(yàn)方案見表3。
表3 實(shí)驗(yàn)方案Tab.3 Experimental program
中溫還原實(shí)驗(yàn)、低溫還原粉化實(shí)驗(yàn)及熔滴實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表4。表4中:RI為爐料的還原度,RDI+6.30,RDI+3.15,RDI-0.50分別為爐料轉(zhuǎn)鼓后顆粒半徑大于6.30,3.15 mm和小于0.50 mm的質(zhì)量分?jǐn)?shù);td為滴落溫度;ts為壓差陡升溫度;t40為收縮率為40%時(shí)的溫度;t10為收縮率為10%時(shí)的溫度;S為爐料透氣性指數(shù)的特征值。
表4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果Tab.4 Experimental results
從表4可以看出,燒結(jié)礦的還原性相對(duì)較好,RI為80.99%,PB礦與紐曼礦的還原性較差,RI低于60%。這是因?yàn)镻B礦與紐曼礦為生礦,一方面,塊礦結(jié)構(gòu)緊密,還原氣體從礦石表面進(jìn)入內(nèi)部比較困難,所需的時(shí)間較長(zhǎng),因此還原性較差;另一方面,生礦中含有較多的結(jié)晶水和碳酸鹽,受熱分解后生成的CO2和H2O為氧化性氣體,尤其是溫度達(dá)到沸點(diǎn)時(shí),結(jié)晶水迅速分解,產(chǎn)生大量的水蒸氣(實(shí)驗(yàn)尾氣出口處可見水蒸氣冷凝形成的液態(tài)水),降低了塊礦周圍氣氛的還原性。由于塊礦質(zhì)地緊密且較脆,在受熱分解時(shí)易發(fā)生爆裂,產(chǎn)生大量的粉末[10],因此在低溫還原粉化實(shí)驗(yàn)中,塊礦的RDI+6.30較低(PB礦RDI+6.30為45.45%,紐曼礦RDI+6.30為50.70%),而RDI-0.50較高(PB礦RDI-0.50為15.63%,紐曼礦RDI-0.50為12.82%),若爐料中塊礦配比過高,會(huì)嚴(yán)重影響透氣性。
從表4還可以看出:塊礦的滴落溫度較低,PB礦為1 375℃,紐曼礦為1 498℃(燒結(jié)礦滴落溫度為1 520℃);軟化區(qū)間t40-t10很寬,PB礦158℃,紐曼礦為159℃;塊礦特征值S值較高,PB礦為1 256 kPa·℃,紐曼礦為850 kPa·℃,燒結(jié)礦為287 kPa·℃,表明作為生礦的塊礦是1種容易熔融滴落且嚴(yán)重影響料柱透氣性的高爐爐料,這也是限制塊礦配比提高的主要原因。
PB礦和紐曼礦的壓差Δp及收縮率ΔH與溫度t的變化關(guān)系如圖1。
圖1 PB礦和紐曼礦Δp及ΔH與t的變化關(guān)系Fig.1 Relationship of Δp,ΔH and t of PB and Newman lump ore
從圖1可以看出,溫度由室溫升高到800℃時(shí),PB礦和紐曼礦的壓差較低且無(wú)明顯變化,這是因?yàn)閴K礦顆粒的孔隙變化較小,故壓差較小且穩(wěn)定;當(dāng)溫度達(dá)到800℃左右時(shí)(PB礦為800℃,紐曼礦為840℃),壓差出現(xiàn)第一次峰值(圖1(a),(b)中的峰1),這是因?yàn)閴K礦中的結(jié)晶水和碳酸鹽開始大量分解,產(chǎn)生大量的氣體,料柱透氣性變差;隨著溫度的升高,壓差隨之降低,這是因?yàn)榉纸馕锏臄?shù)量減少,分解產(chǎn)生氣體的速度降低;當(dāng)溫度繼續(xù)升高到1 300℃左右時(shí),壓差開始升高,這是因?yàn)閴K礦開始軟熔,顆粒之間間隙縮??;當(dāng)溫度升高到1 380℃以上時(shí)(PB礦為1 360℃,紐曼礦為1 372℃),壓差迅速升高到最大,出現(xiàn)第二次峰值(圖1(a),(b)中峰2),這是因?yàn)殚_始礦石熔化,孔隙最小;然后礦石開始滴落。
當(dāng)PB礦和紐曼礦與燒結(jié)礦配比的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由15%提高到25%時(shí),混合礦還原性變化情況見圖2。
從圖2可以看出,隨著塊礦配比的增加,混合礦的還原性隨之降低,且PB混合礦還原性降低速度較快。一方面塊礦比較致密,還原性氣體CO由礦石表面進(jìn)入內(nèi)部比較困難,還原的速度較慢;另一方面混合礦中的塊礦在900℃進(jìn)行還原時(shí),所含的結(jié)晶水和碳酸鹽迅速分解直至沸騰,降低了混合礦周圍的還原性氣氛,并且隨著塊礦配比增加,分解產(chǎn)生的氣體量也會(huì)增加,所以還原性降低。從成分方面分析,PB礦的燒損比紐曼礦高,分解產(chǎn)生的氣體量也較多,所以對(duì)PB混合礦還原性影響更大。因此,高爐冶煉時(shí),應(yīng)盡量使用燒損較低、結(jié)晶水含量較少的塊礦,或?qū)龘p較多與較少的塊礦搭配使用,以改善爐料的還原性能。
圖2 RI與塊礦配比的關(guān)系Fig.2 Relationship between RIand ratio of lump ore
當(dāng)PB礦和紐曼礦與燒結(jié)礦配比的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由15%提高到25%時(shí),混合礦熔滴性變化情況見圖3,4。從圖3可以看出,隨著塊礦配比的增加,混合礦的滴落溫度td逐漸降低,這是因?yàn)椋阂环矫鎵K礦本身滴落溫度較低,其與燒結(jié)礦混合后,塊礦會(huì)先發(fā)生熔化然后滴落,導(dǎo)致td降低;另一方面,塊礦與燒結(jié)礦在高溫下反應(yīng)生成低熔點(diǎn)的化合物,降低了混合礦的熔化溫度,也降低了td。
圖3 td與塊礦配比的關(guān)系Fig.3 Relationship between tdand ratio of lump ore
圖4 S與塊礦配比的關(guān)系Fig.4 Relationship between S and ratio of lump ore
從圖4可以看出,隨著塊礦配比的增加,特征值S也隨之增加。這是因?yàn)榛旌系V開始熔化溫度ts隨著塊礦比例的增加而降低,導(dǎo)致礦石從開始熔化至完全融化的溫度區(qū)間變大;同時(shí),隨著塊礦配比的增加,料柱熔融狀態(tài)的壓差也在增大,料柱對(duì)還原氣流的阻力主要集中在熔融區(qū)間,因此料柱的特征值S會(huì)增大。從圖4還可以看出,紐曼混合礦的性能優(yōu)于PB混合礦,這是因?yàn)镻B礦燒損較大(表2),所含結(jié)晶水和碳酸鹽較多,高溫下容易爆裂會(huì)產(chǎn)生大量粉末,同時(shí)結(jié)晶水和碳酸鹽也會(huì)在高溫下迅速分解而產(chǎn)生大量的氣體,料柱一方面因?yàn)閴K礦爆裂形成的粉末而降低孔隙率,另一方面因?yàn)榉纸猱a(chǎn)生的大量氣體,導(dǎo)致爐料顆??紫吨g蒸氣壓迅速增大,惡化料柱的透氣性。
由于燒損越大的塊礦對(duì)高爐爐料透氣性影響越大,所以高爐冶煉應(yīng)一方面盡量減少燒損較多的塊礦使用量,或?qū)龘p較多與較少的塊礦按一定比例搭配使用;另一方面,從表4可以看出,球團(tuán)礦的RI為74.40%,RDI+3.15為87.60%,S僅有66.9 kPa·℃,當(dāng)混合礦中球團(tuán)礦質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到25%時(shí),RI為79.32%,S為134 kPa·℃,爐料冶金性能良好,因此配加一定含量的球團(tuán)礦可改善混合爐料的冶金性能。
1)PB和紐曼塊礦配比的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由15%增加到25%,爐料的冶金性能迅速變差,還原度RI降低5%,低溫還原粉化率RDI-3.15升高2%,熔融區(qū)間滴落溫度td與壓差陡升溫度ts差升高60℃左右,透氣性指數(shù)的特征值S值升高100 kPa·℃。
2)混合礦中PB和紐曼塊礦塊礦配比增加,混合礦透氣性變差。一方面隨著塊礦配比的增加,混合礦的熔融區(qū)間td-ts增大,熔融狀態(tài)時(shí)的壓差升高,因此透氣性指數(shù)的特征值S變大,料柱透氣性變差;另一方面,壓差塊礦所含結(jié)晶水和碳酸鹽分解產(chǎn)生大量的H2O和CO2,以及塊礦爆裂產(chǎn)生大量的粉末,降低了混合礦的孔隙率,導(dǎo)致料柱透氣性變差。
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