石磊箭
(浙江華電烏溪江水力發(fā)電廠,浙江 衢州 324000)
浙江華電烏溪江水力發(fā)電廠位于浙江省衢州市,由湖南鎮(zhèn)和黃壇口兩電站構(gòu)成梯級電站,兩電站共有7臺機組。湖站分新、老兩個廠房,新、老廠房相距2 km,老廠房裝機4×50MW,新廠房裝機為1×120MW。黃壇口電站裝機2×26MW。烏溪江電廠總裝機352MW,在浙江電網(wǎng)中擔(dān)任調(diào)峰、調(diào)頻和事故備用。電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)系統(tǒng)于1998年開始建設(shè),1999年4月建成并投入運行,采用北京水科院自動化研究所研制開發(fā)的H9000系統(tǒng)。經(jīng)過多年運行,設(shè)備和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)都趨于老化,無法滿足長期安全運行的需要,亟待進(jìn)行改造。
上位機系統(tǒng)是2005年改造后的系統(tǒng),由于限于當(dāng)時的條件,系統(tǒng)改造后雖然能滿足基本的運行要求,但在以后的運行中逐漸暴露出一些問題,如:信號丟失、對時不準(zhǔn)、歷史數(shù)據(jù)信息不完整;衢城梯調(diào)和兩個站之間的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)采用單閉環(huán)網(wǎng),結(jié)構(gòu)欠合理;上位機硬件設(shè)備老化等問題。
1.1.1 改造前狀態(tài)
湖南鎮(zhèn)電站、黃壇口電站、衢州梯調(diào)中心之間通過單模光纖互連成單千兆環(huán)網(wǎng),湖黃站兩個交換機通過電口與湖黃兩站新加交換機相連,如圖1。
圖1 站間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
1.1.2 改造后狀態(tài)
將原來的單環(huán)網(wǎng)以太網(wǎng)改為雙星型以太網(wǎng)。如圖2。
圖2 雙星型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
此網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)點:充分考慮了發(fā)生光纖斷線故障的情況,也考慮了站內(nèi)主交換機發(fā)生故障的情況。3站之間任意兩站之間光纖中斷或者任意一臺站內(nèi)交換機故障都不會影響集控中心對兩個水電站的監(jiān)控,極大地增加了集控中心對設(shè)備監(jiān)控的可靠性。
1.2.1 改造前狀態(tài)
監(jiān)控I區(qū)向II、III區(qū)傳送的信息主要是廠內(nèi)的SIS系統(tǒng)、水情自動化系統(tǒng)、廠內(nèi)MIS系統(tǒng),狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)和監(jiān)控的通訊是通過RS232實現(xiàn)的。監(jiān)控和省公司的信息交換是通過廠外服務(wù)器,采用104規(guī)約,通過路由器和縱向認(rèn)證裝置和省公司的實時數(shù)據(jù)網(wǎng)連接的。兩臺廠外和廠內(nèi)通訊服務(wù)器都集中在黃站,從安全的角度來看,不如將其分在兩個不同的區(qū)域更合理。
1.2.2 改造后狀態(tài)
為提高監(jiān)控I區(qū)網(wǎng)絡(luò)的安全性,有必要簡化監(jiān)控對外數(shù)據(jù)連接接口。①今后監(jiān)控數(shù)據(jù)對外接口采取廠內(nèi)服務(wù)器和SIS系統(tǒng)進(jìn)行單獨連接,水調(diào)自動化系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)從SIS系統(tǒng)取數(shù);②取消廠內(nèi)服務(wù)器1,廠內(nèi)MIS信息也考慮從SIS系統(tǒng)內(nèi)取數(shù)。將兩臺廠外服務(wù)器分別布置在衢城梯調(diào)和黃站,將廠內(nèi)服務(wù)器也分別安排在衢城和黃站,這樣可以提高對外通訊的可靠性如圖3。
圖3 改造后監(jiān)控I區(qū)及信息II網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
(1)改造前全廠生產(chǎn)電量信息網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖4所示。
圖4 改造前電量信息通
由圖4可以看出,廠內(nèi)SIS系統(tǒng)已經(jīng)采集了電能量,所以擬將湖、黃站電量采集裝置ERTU送往監(jiān)控系統(tǒng)的功能取消。
(2)改造后的生產(chǎn)電量采集網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖5所示。原監(jiān)控系統(tǒng)中的電量數(shù)據(jù)將與監(jiān)控系統(tǒng)獨立,直接上送至新建的電量子站系統(tǒng),II區(qū)中原采集電量數(shù)據(jù)的設(shè)備和電量子站通訊。
圖5 改造后電能量采集系統(tǒng)
2.1.1 設(shè)備老化
現(xiàn)地LCU控制單元,1999年投入運行,主要元器件運行已超過13年,而且隨著運行時間的不斷增長,硬件設(shè)備的穩(wěn)定性逐漸變差,監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備老化問題已凸顯出來,采購?fù)愋偷膫淦穫浼苍絹碓嚼щy,這些原因?qū)е铝斯收下手饾u提高,給安全生產(chǎn)帶來隱患。
2.1.2 同期回路設(shè)置的不合理
同一廠站各臺機組的手動同期回路是設(shè)置在同一塊操作屏上的,原先設(shè)計的目的是方便于集中操作和控制,但是實踐中存在幾個方面的問題,首先是PT信號引入回路變得復(fù)雜,從現(xiàn)場的PT二次端子箱到控制室集中控制屏要經(jīng)過很多環(huán)節(jié),經(jīng)常因為某一環(huán)節(jié)問題導(dǎo)致手動同期無法操作,甚至影響到自動同期的功能。其次,在集中控制室對機組進(jìn)行手動同期操作時由于遠(yuǎn)離現(xiàn)場,無法實際掌握機組的運行情況,對于安全操作是個隱患。另外自動準(zhǔn)同期回路的合閘出口也只通過同期裝置輸出,需要在同期出口再串聯(lián)同期檢查繼電器以最大程度避免非同期合閘的目的。
2.1.3 無工況轉(zhuǎn)換功能
機組控制流程中沒有區(qū)分空轉(zhuǎn)、空載、發(fā)電這些工況轉(zhuǎn)換命令,是通過人為的切除勵磁調(diào)節(jié)器以及切除同期功能來實現(xiàn)機組不同開機工況的需要,人為操作非常費時,也容易措施不當(dāng)而造成不安全事件,所以需要改進(jìn)控制流程,實現(xiàn)上位機各種工況轉(zhuǎn)換命令的區(qū)分。
2.1.4 電源回路不合理
(1)機組的所有設(shè)備,包括LCU、勵磁系統(tǒng),調(diào)速器,主進(jìn)水閥(事故快門)、電制動裝置的電源都是引自交、直流電源屏,并在LCU屏設(shè)置二級開關(guān)提供給各個用戶,一級開關(guān)的用戶太多,容易因為負(fù)荷過重跳閘,導(dǎo)致所有設(shè)備停電。需要在交、直流電源屏分別引出電源來提供各個用戶。
(2)LCU的交流電源不僅要提供給裝置使用,還要提供柜內(nèi)的電源插座,及輔助設(shè)備,插座提供的臨時設(shè)備出現(xiàn)問題或者輔助設(shè)備故障會影響到主控制設(shè)備的正常運行,需要將之分開。
(3)包括PLC及開關(guān)電源在內(nèi)的控制設(shè)備都是通過逆變電源裝置提供交流220V供電,逆變電源是交直流兩路輸入的,常年運行下來存在著老化不可靠的問題,影響到了主設(shè)備的正常供電。
(4)控制回路使用的24V開關(guān)電源只有主備用2只,提供現(xiàn)場的數(shù)字量和模擬量輸入信號電源、網(wǎng)絡(luò)交換機電源、以及觸摸屏電源,由于現(xiàn)場惡劣的運行環(huán)境,會發(fā)生輸入回路電源接地,從而導(dǎo)致整個24V供電回路電源異常,設(shè)備無法正常運行。需要增加開關(guān)電源個數(shù),將這些用戶分開單獨供電。
2.1.5 溫度測量回路老化
LCU溫度測量裝置有溫度控制器和溫度巡檢儀兩種,溫度巡檢儀采用兩線制測量溫度,兩線制由于缺少補償功能,測量值會偏高,另外溫度巡檢裝置由于老化,經(jīng)常會發(fā)生溫度測量值突變的情況,影響正常的監(jiān)視,而且巡檢儀采用手動編程器設(shè)置參數(shù),使用也不方便。考慮取消溫度巡檢儀,改為使用RTD模塊,與新PLC為一整體,為以后實現(xiàn)溫控器與RTD配合動作溫度保護(hù)回路打好基礎(chǔ),并有利于實現(xiàn)梯度報警功能。
2.1.6 LCU分工不合理
湖南鎮(zhèn)五號機是獨立廠房,廠房公用設(shè)備LCU的數(shù)據(jù)是傳送至機組的LCU,再由機組LCU轉(zhuǎn)送至集控室,如果五號機進(jìn)行檢修,則公用LCU數(shù)據(jù)無法上送,廠房內(nèi)重要的輔機設(shè)備信息就不能很好監(jiān)視。
湖南鎮(zhèn)110kV開關(guān)站LCU包括了湖站老廠房400V設(shè)備的數(shù)據(jù),而400V設(shè)備應(yīng)該是屬于湖站老廠房公用設(shè)備的范圍,包括廠用電備自投功能以及廠變的交流采樣數(shù)據(jù)都應(yīng)該送至廠房公用LCU。
2.2.1 新LCU功能特點
改造后LCU使用國電南自公司開發(fā)的SD8000系統(tǒng),采用施耐德Quantum Unity PLC作為監(jiān)控裝置,Quantum自動化平臺是一種具有處理能力的專用計算系統(tǒng),被設(shè)計用于采用模塊化、可擴展型體系結(jié)構(gòu)之實時控制的工業(yè)及制造業(yè)領(lǐng)域中,該自動化平臺采用模塊化結(jié)構(gòu)有:控制器模塊(CPU)、電源模塊(CPS)、I/O 模塊(Dxx,Axx)、網(wǎng)絡(luò)接口模塊(其中包括現(xiàn)場總線模塊)、(XSM)模塊和電池(XCP)、底板(XBP)和底板擴展模塊(XBE)。
Quantum I/O系統(tǒng)有基于本地機架的本地I/O及通過網(wǎng)絡(luò)接口模塊的遠(yuǎn)程
I/O和分布式I/O進(jìn)行擴展,LCU包括了南自SDX8000 LCU通訊管理機,LCU觸摸屏可實時顯示機組各測點狀態(tài),可以下發(fā)順控命令,在與上位機失去通訊時對機組進(jìn)行監(jiān)視和操作。Quantum Unity PLC采用unity pro軟件進(jìn)行編程,unity pro支持使用LD,F(xiàn)BD,IL,ST或SFC等語言進(jìn)行編程,本站采用的是ST結(jié)構(gòu)化語言進(jìn)行編程,語言結(jié)構(gòu)類似于C程序,舉例如下:JZ.DQSG_GC:=1;JZ_KON(IN1:=1,T1:=T#1S);IF NOT JZ.TJT THEN CTRL.S_TEP:=502;其中的JZ_KON就是用戶自定義的一個定時器功能塊,用戶可以通過建立功能塊來完成復(fù)雜的功能,簡化語言結(jié)構(gòu)。
新LCU在開出回路中增加了2個使能繼電器,只有使能繼電器勵磁才能動作其他開出繼電器,這個設(shè)置可以避免開出回路誤動作。增加了PLC故障無法工作情況下進(jìn)行機組事故停機的常規(guī)事故回路,此事故回路只有在PLC發(fā)出故障情況下投入,此時若有事故發(fā)生會通過常規(guī)自動回路動作事故停機。
2.2.2 老LCU功能改進(jìn)
改造后的LCU包含了手動準(zhǔn)同期功能,PT信號直接從二次端子箱敷設(shè)電纜引入,手動和自動準(zhǔn)同期出口都經(jīng)過了同期檢查繼電器,可以最大程度避免非同期合閘。將LCU與調(diào)速器、勵磁裝置等其他設(shè)備的電源分開,單獨從交、直流電源屏引供電電源,柜內(nèi)的4個24V開關(guān)電源都由交直流兩路電源供給,其中2個開關(guān)電源供給PLC、觸摸屏、交換機等設(shè)備。另2個開關(guān)電源供給輸入輸出信號回路,并可通過開關(guān)單獨切斷輸出回路24V電源,以滿足試驗和故障處理的需要。
機組控制流程采用ST結(jié)構(gòu)化語言編程,更接近用戶的理解習(xí)慣,并具有通用模塊化結(jié)構(gòu),可以通過修改通用程序中的參數(shù)來滿足不同機組和設(shè)備的需要。將開機流程分為空轉(zhuǎn)、空載、發(fā)電等幾個狀態(tài),可以通過上位機和觸摸屏分別下達(dá)命令實現(xiàn)各個工況之間的轉(zhuǎn)換。增加了RTD測溫模塊,采用三線制輸入,測量更準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)傳輸更快捷。將各LCU功能進(jìn)行了正確的分工,并單獨建立與上位機的通訊連接,實現(xiàn)單獨運行和隔離。對于交流電氣量采用變送器輸入為主,交流采樣輸入為輔助的,正常時機組流程采用變送器輸入作為電氣量當(dāng)前值,當(dāng)檢測到變送器輸入值品質(zhì)不對時自動切換至采用交流采樣值進(jìn)行控制,可以保證在變送器出現(xiàn)故障時機組仍然正常運行。
在新系統(tǒng)試驗階段將老系統(tǒng)全部連接在監(jiān)控I網(wǎng)運行,新系統(tǒng)接在II網(wǎng)運行,現(xiàn)地LCU接在I網(wǎng)與老系統(tǒng)通訊,然后逐臺將LCU接至II網(wǎng)與新系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)節(jié)試驗,以及進(jìn)行新系統(tǒng)與調(diào)度通訊的試驗,待新系統(tǒng)各項功能試驗正常后,再將老系統(tǒng)退出,新系統(tǒng)接至I網(wǎng),實現(xiàn)新系統(tǒng)的雙網(wǎng)運行。
原機組控制流程中,當(dāng)機組不滿足停機、空載、發(fā)電等狀態(tài)條件時,就判定機組處于不定態(tài),此時閉鎖開停機操作,需等待條件滿足后才能下達(dá)順控令,在出現(xiàn)故障處于不定態(tài)需要停機時只能通過緊急停機按鈕操作機組停機,此為設(shè)計理念的不同,通過修改程序?qū)崿F(xiàn)了停機令的優(yōu)先權(quán)限,保證無論在任何情況下都可操作停機。
新監(jiān)控系統(tǒng)上下位機通訊規(guī)約中有對開關(guān)量輸入點進(jìn)行強制設(shè)值的功能,對于維護(hù)工作來說,如果要對開關(guān)量進(jìn)行設(shè)值,應(yīng)該到達(dá)現(xiàn)場了解機組運行情況在PLC維護(hù)軟件中進(jìn)行操作,上位機設(shè)置這一功能,可能會運行人員誤操作,或者維護(hù)人員未了解現(xiàn)場情況就進(jìn)行強制,導(dǎo)致設(shè)備不正常運行。
通過對上位機軟件的修改屏蔽了這一功能。
試運行中發(fā)生機組調(diào)速器的通訊量信號不正常動作現(xiàn)象,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)調(diào)速器程序中通訊量上送信號的第一位為符號位,即第一位為1時為正,第一位為0時為負(fù),而在LCU程序中接收上送信號時如果未把第一位進(jìn)行符號校驗,則收到的數(shù)值就不是正確值,解析后的通訊量位置也會產(chǎn)生錯位,導(dǎo)致信號誤報。
通過修改電調(diào)程序,取消了符號位上送,解決了電調(diào)通訊問題。
原控制邏輯中機組在停機狀態(tài)下不響應(yīng)事故信號,為了避免事故出現(xiàn)時因為機組狀態(tài)不正常而導(dǎo)致事故回路拒動,現(xiàn)修改為無論在任何情況下都能響應(yīng)事故信號,走事故停機流程。
改造后的SD8000監(jiān)控系統(tǒng)在烏溪江水電廠使用一年以來,其在數(shù)據(jù)采集實時性、精確性,控制功能上的先進(jìn)性以及全分布式的架構(gòu)保證了電站安全穩(wěn)定運行,也為水電站監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)提供了一個良好的范本。
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