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    論一軋廠80萬噸棒材精整成品收集卸鋼小車的改造

    2014-01-01 00:00:00姚喻鳴
    數(shù)字化用戶 2014年1期

    【摘 要】卸鋼小車設(shè)計(jì)工作由首鋼院設(shè)計(jì)完成,檢安公司承制安裝,投產(chǎn)后不能滿足生產(chǎn)要求,設(shè)備事故率極高,維護(hù)工作量巨大,由首鋼院進(jìn)行二次設(shè)計(jì)軋改造后,仍然不能滿足生產(chǎn)要求,一軋廠作業(yè)區(qū)立足內(nèi)部,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),自行設(shè)計(jì)改造,徹底解決了制約棒材生產(chǎn)的精整后道瓶頸問題,也設(shè)計(jì)出了有自己特色的實(shí)用性軋鋼設(shè)備--精整成品收集卸鋼小車。本文著重分析首鋼院各次設(shè)計(jì)存在的問題,總結(jié)歷次改造不足,根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀,成功改造卸鋼小車,形成獨(dú)具特色的適用性生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行分析與探討。

    【關(guān)鍵詞】卸鋼小車 設(shè)計(jì)不足 成功改造

    一、作業(yè)區(qū)原卸鋼小車設(shè)備工藝簡況

    作業(yè)區(qū)精整A區(qū)卸鋼小車設(shè)備,用于后道棒材剪切成品的收集,其生產(chǎn)工藝簡況為:A區(qū):冷飛剪 剪鋼 移鋼臺架輸入輥道(一)(二) 送鋼至 A區(qū)卸鋼小車(通過兩次卸鋼動作將成品鋼材經(jīng)過對齊后送入移鋼臺架)輸送鏈A區(qū)移鋼臺架(分一至五段、其中含短尺剔除) 成品收集臺架A區(qū)成品收集、打捆、過磅、交庫。其設(shè)備工藝結(jié)構(gòu)型式簡況為:采用液壓鋼――連桿實(shí)現(xiàn)升降及齒輪――齒條實(shí)現(xiàn)平移的傳動型式,整體結(jié)構(gòu)采用雙臺車機(jī)構(gòu),每個臺車底座各由四個車輪支承并安裝在固定的滑道內(nèi),底座的底部各有兩個齒條,由一套電機(jī)/減速機(jī)通過長軸上的四個齒輪同時(shí)對兩個臺車實(shí)現(xiàn)集中正反平移傳動;兩個臺車上各有兩套液壓缸,通過驅(qū)動長軸以及連桿機(jī)構(gòu)達(dá)到使十套托料架的集中升降運(yùn)動。該設(shè)備工作原理按工藝要求,其工作周期頻率要求在6秒內(nèi)實(shí)現(xiàn)上升-正向橫移-下降-反向橫移的連續(xù)循環(huán)周期工作,以滿足定尺冷飛剪連續(xù)定尺剪切成品鋼材的連續(xù)剪切工作制,確保軋鋼生產(chǎn)的順暢開展。

    二、卸鋼小車原設(shè)計(jì)缺點(diǎn)

    該設(shè)備從設(shè)計(jì)理論分析可以得出其設(shè)計(jì)不足之處有以下幾點(diǎn):

    (一)該設(shè)備主體部分為整體框架式鋼結(jié)構(gòu)焊接,所選用的材料較弱,造成整體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度較弱,整體框架動作時(shí)發(fā)生變形。

    (二)設(shè)備上升機(jī)構(gòu)為四只液壓缸同時(shí)驅(qū)動長軸聯(lián)動雙搖桿實(shí)現(xiàn)上下動作的結(jié)構(gòu)形式,機(jī)構(gòu)動作時(shí),其雙搖桿搖臂絞軸易受剪折斷,及軸孔受周期性正反應(yīng)力沖擊而磨損擴(kuò)大。

    (三)液壓缸選型較小,不能滿足工藝動作要求,易損壞漏油。

    (四)該設(shè)備橫移機(jī)構(gòu)為減速機(jī)-主軸-齒輪驅(qū)動整體框架下部齒條,使框架整體實(shí)現(xiàn)正反向橫移的結(jié)構(gòu)形式??蚣苷聪驒M移時(shí),因?yàn)檎w框架的變形造成齒輪-齒條卡澀,磨損加劇,不可避免的是抬鋼時(shí)短尺鋼的掉落,更易造成齒輪-齒條跳齒,錯齒,使整體框架移位而卡死。

    (五)抬鋼的挑桿為固定式,輥道亂鋼時(shí)易變形挑蓋板,引起更大生產(chǎn)事故。

    該設(shè)備投產(chǎn)后設(shè)備事故率極高,工人維護(hù)工作量極大,每24小時(shí)必須對框架補(bǔ)焊或調(diào)整,對絞軸更換或軸孔修復(fù),跳齒,錯齒時(shí)維護(hù)量更大,必須將整體框架從新吊裝就位,該設(shè)備嚴(yán)重制約了作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)組織工作。

    三、卸鋼小車二次設(shè)計(jì)缺點(diǎn)

    2004年8月前一段時(shí)間內(nèi)卸鋼小車設(shè)備成為制約新棒材線正常生產(chǎn)的主要矛盾,引起了廠及各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,經(jīng)過多次專題會議研究決定,對該卸鋼小車設(shè)備進(jìn)行全面改造,由原工程設(shè)計(jì)單位(首鋼設(shè)計(jì)院)負(fù)責(zé)二次改造方案的設(shè)計(jì),昆鋼機(jī)制公司承制,一軋廠負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2004年12月底對二次方案改造實(shí)施改造完成。

    (一)二次方案設(shè)計(jì)的設(shè)備簡況為

    1.平移機(jī)構(gòu):平移機(jī)構(gòu)改為由安裝在升降后梁上的變頻調(diào)速三合一減速機(jī)傳動主傳動鏈輪長軸,再通過主軸鏈輪--鏈條帶動連接升降前梁的各單臺(總計(jì)10臺)平移傳動小車,實(shí)現(xiàn)托料小車架的正反平移運(yùn)動;

    2.升降機(jī)構(gòu):升降機(jī)構(gòu)改為由2只100/70-200水平液壓缸驅(qū)動搖臂長軸,再由搖臂長軸上裝配的搖桿帶動裝配在整體框架上的5套連桿機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)平移框架上下運(yùn)動,同時(shí)在搖臂長軸上裝配5件配重塊來平衡平移框架的重量,并起到輔助液壓缸動力補(bǔ)給的作用;

    設(shè)備投用后,其設(shè)計(jì)思想與實(shí)際運(yùn)行效果大相徑庭,設(shè)備安裝完畢后試車時(shí)就無法實(shí)現(xiàn)升降運(yùn)動,通過加重配重塊后可基本實(shí)現(xiàn)升降,但其完成一個周期的時(shí)間根本無法滿足生產(chǎn)工藝要求的時(shí)間,且上下動作時(shí)其配重塊的沖擊完全將搖臂長軸的底座焊縫撕裂,該次方案的設(shè)計(jì)存在嚴(yán)重問題,其設(shè)計(jì)缺點(diǎn)有以下幾點(diǎn):

    (1)整體框架的結(jié)構(gòu)由前后升降動梁,通過10組橫移小車臺架用螺栓相聯(lián),每組橫移小車臺架上裝配有托料小車架,鏈條,被動鏈輪,托料挑桿;后梁上裝配有主動鏈輪軸,軸承座,減速機(jī);同時(shí)有5套連桿機(jī)構(gòu)裝配在前后梁上;前后梁為工字梁結(jié)構(gòu)形式,以上各機(jī)構(gòu)累計(jì)設(shè)備重量重達(dá)20噸。

    (2)液壓缸為水平狀態(tài)布置,動作時(shí)造成液壓缸支座,耳軸孔磨損嚴(yán)重,連桿座及銷軸,脫焊或折斷。

    (3)搖臂長軸受力后其支座螺栓崩斷,長軸鍵槽變形。

    (4)在搖臂長軸上裝配的4件配重塊上下動作時(shí)的沖擊對搖臂長軸的支座造成致命的損壞,支座焊縫連續(xù)撕裂,更為突出的是產(chǎn)生了嚴(yán)重的人身安全隱患,使點(diǎn)檢人員在設(shè)備運(yùn)行時(shí)無法靠近檢查。

    (5)托料小車挑桿易變形,輥道蓋板易卡鋼。

    該次設(shè)計(jì)唯一彌補(bǔ)的是加強(qiáng)了設(shè)備的整體框架強(qiáng)度。

    四、卸鋼小車的改造措施

    于2005年9月,又經(jīng)過多次專題會議研究探討,本人在會上再次提出整改方案:

    (一)重新設(shè)計(jì)整體升降框架的前后梁,改工字梁為矩形梁。

    (二)重新設(shè)計(jì)液壓缸支座,根據(jù)基礎(chǔ)位置條件,在前后梁各布置4只直立安裝的液壓缸,確保整體框架的同步動作受力對稱性。

    (三)在框架兩側(cè)設(shè)計(jì)布置框架定位裝置;確保整體框架的穩(wěn)定性。

    (四)重新委托設(shè)計(jì)液壓閥臺,改用大流量插裝閥及同步馬達(dá)確保8只液壓缸的同步性。

    (五)受基礎(chǔ)位置的限制,液壓缸重新設(shè)計(jì)選型。滿足230mm的升降行程,滿足壓力工作要求。

    (六)重新設(shè)計(jì)托料挑桿,改為絞軸活動式。

    (七)重新設(shè)計(jì)輥道蓋板,改側(cè)板為圓弧導(dǎo)板。

    (八)完全取消搖臂長軸及支座,取消2只100/70-200水平液壓缸,取消5套連桿機(jī)構(gòu),徹底減輕設(shè)備自身重量。

    (九)取消配重裝置,消除人身安全隱患。

    (十)為滿足升降動作的要求,在升降前梁的旁邊位置加裝兩只液壓缸,起到輔助前梁升降的作用,液壓缸支座及連桿座由本人自己設(shè)計(jì)。

    此次改造,經(jīng)過做了以上幾項(xiàng)改造工作后,設(shè)備動作完全滿足了6秒內(nèi)實(shí)現(xiàn)上升-正向橫移-下降-反向橫移的連續(xù)循環(huán)周期工作制的工藝要求,且機(jī)械部分再無設(shè)備事故發(fā)生,短尺鋼卡阻事故也得到解決。其檢修只需每周利用改品種時(shí)間對液壓缸進(jìn)行周期檢修維護(hù)。其特點(diǎn)就是簡化了設(shè)備結(jié)構(gòu),大大降低了檢修工作量及檢修難度。并且以最小的投入獲得了最大的經(jīng)濟(jì)利潤。

    五、結(jié)束語

    與當(dāng)前國內(nèi)同樣功能及動作周期要求的設(shè)備相比較,因?yàn)槭軋龅鼗A(chǔ)限制,受前期首鋼設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的定型模式局限,在此前提下,該次改造能以較小的投入,較短的設(shè)計(jì)時(shí)間及實(shí)施而取得較大的間接經(jīng)濟(jì)利潤(實(shí)現(xiàn)作業(yè)區(qū)達(dá)產(chǎn)),這是不可否定的,該設(shè)備自改造投產(chǎn)后,到目前為止,其機(jī)械部分從未發(fā)生設(shè)備事故,僅需定期對各絞點(diǎn)位置的軸套進(jìn)行更換。其最大弱點(diǎn)全部轉(zhuǎn)移到液壓系統(tǒng)裝置,因?yàn)樵O(shè)備動作周期要求較高,設(shè)備自重較重,因此對液壓系統(tǒng)的沖擊在所難免,液壓缸及液壓閥臺的承載能力有待研究提高,若能徹底解決目前液壓系統(tǒng)存在的問題,該次改造將是非常成功的。需要說明的是,此次改造已申報(bào)云南省科學(xué)技術(shù)獎。其后期簡單的設(shè)計(jì)思想,大大簡化了設(shè)備的結(jié)構(gòu),是軋鋼生產(chǎn)后道主力設(shè)備的一次成功改造。

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