摘 要:通過對原料氣脫水及粗氯乙烯單體的除水改造,方便了操作,降低了生產(chǎn)成本。在PVC行業(yè)不斷增產(chǎn)、產(chǎn)品供過于求的大背景下,企業(yè)只能通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝,降低生產(chǎn)成本才能在激烈的競爭下得以生存。鹽湖集團(tuán)化工分公司PVC廠通過在生產(chǎn)過程中的不斷實(shí)踐摸索,并對工藝進(jìn)行優(yōu)化改造,增加了操作的彈性,生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn),降低了生產(chǎn)成本,方便了操作。
關(guān)鍵詞:干燥;除水;改造
中圖分類號:F124.5 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1673-291X(2013)18-0284-02
由于本廠PVC生產(chǎn)線是新建的廠區(qū),在開車期間進(jìn)行過一部分技改,解決了一部分開車?yán)щy,也精化了冬季對濃硫酸管道的保溫操作,在技改的過程中,考慮到VCM單體的含水要求,在這方面也進(jìn)行了一部分技改,到達(dá)了除水的目的。
一、工藝流程敘述
來自鉀堿車間的氯化氫氣體通過冷凍及硫酸干燥一、二、三塔的除水干燥,與來自天然氣乙炔車間的乙炔氣經(jīng)混合器混合后,在轉(zhuǎn)化器內(nèi)生成的粗VCM經(jīng)水堿洗除去系統(tǒng)內(nèi)過量的氯化氫及其他酸性氣體,并通過機(jī)前冷卻器降溫,然后用單級螺桿壓縮機(jī)將粗VCM壓縮到0.65MPa,進(jìn)入機(jī)后冷卻器預(yù)冷,之后進(jìn)入一、二段全凝器,使大部分的VCM氣體冷凝液化靠位差進(jìn)入粗氯乙烯緩沖罐,液體VCM在粗氯乙烯緩沖罐內(nèi)靠重力差連續(xù)分層除水,除水后的VCM用泵打入粗固堿干燥器進(jìn)一步除水后進(jìn)入低沸塔。一、二段全凝器中未冷凝下來的氣體(主要為惰性氣體)進(jìn)入尾氣冷凝,其冷凝液主要為乙炔和VCM靠位差進(jìn)入低塔回流罐,低沸塔塔頂氣相經(jīng)低塔塔頂冷凝器冷凝后也靠位差進(jìn)入低沸塔回流管,用泵打入低塔頂部作為回流液,塔底物料靠壓差進(jìn)入高沸塔。高沸塔塔頂精制的VCM氣體經(jīng)成品冷凝器冷凝后靠位差進(jìn)入高沸塔回流罐,用泵將一部分打回高沸塔作為回流液,一部分去成品球罐儲存,送聚合工段。高沸塔塔底物料是以二氯乙烷為主的重組分,間歇排放至回收塔回收其中的VCM。
二、對硫酸干燥系統(tǒng)的改造
VCM裝置原料氣凈化的目的是將生產(chǎn)VCM的原料氣HCL進(jìn)行干燥,除掉其中水分(要求含水<600ppm),以避免有水存在形成鹽酸,腐蝕設(shè)備管道,含鐵的氯化物物堵塞管道,影響轉(zhuǎn)化器的正常使用。
(一)改造的原因及措施
本裝置的脫水是采用冷凍脫水后再用三段硫酸塔干燥的工藝,硫酸干燥塔用98%的濃硫酸,吸收水分后,硫酸濃度到95%時進(jìn)入稀酸槽用稀酸泵送至天然氣乙炔裝置再循環(huán)使用,控制稀酸濃度直接影響濃硫酸的消耗,原來的控制方式只是用濃硫酸計(jì)量泵流量大小來完成,因?yàn)榍岸魏刂撇环€(wěn)定,所以控制濃硫酸濃度難度很大,多數(shù)時候稀酸濃度超過95%,這樣就增大了硫酸消耗。為了降低濃硫酸消耗,設(shè)法將大于95%的硫酸循環(huán)使用。我們裝置進(jìn)行了改造,從稀硫酸泵出口管線配管至硫酸干燥三塔,當(dāng)測定稀酸濃度大于95%時再度打回硫酸干燥塔循環(huán)使用,當(dāng)三個硫酸塔某臺出現(xiàn)問題或硫酸泵需要檢修時,也可用此回收硫酸至稀酸槽循環(huán)使用,大大降低了濃硫酸消耗。
(二)改造后的應(yīng)用情況和存在的問題
現(xiàn)在使用情況良好,對我們本裝置來講,大大降低原輔材料成本消耗,濃硫酸消耗20公斤/噸樹脂,按滿負(fù)荷生產(chǎn)10萬噸計(jì)算,年消耗濃硫酸2 000噸,按每噸2 000元計(jì)算,硫酸成本400萬,按節(jié)約10%硫酸計(jì)算節(jié)約成本40萬元(沒考慮重復(fù)使用和廢酸回收)。此管線的改造還大大方便了冬季的操作。
三、對粗氯乙烯緩沖罐的改造
粗氯乙烯緩沖罐是系統(tǒng)內(nèi)靠重度差進(jìn)行分離除水的設(shè)備。由于水能水解由氯乙烯與系統(tǒng)內(nèi)的微量氧生成的過氧化物,產(chǎn)生氯化氫、甲酸、甲醛等酸性物質(zhì)。從而使鋼設(shè)備腐蝕,生成鐵離子,單體內(nèi)的鐵離子的存在,影響樹脂成品的熱穩(wěn)定性能以及樹脂顆粒的均勻,并導(dǎo)致黑點(diǎn)雜質(zhì)的產(chǎn)生。鐵離子在氯化氫和水存在下,又促使氯乙烯的氧化過程,生成更多的過氧化物。這種過氧化物會引發(fā)氯乙烯聚合,生成聚合度較低的聚氯乙烯,造成塔盤堵塞而被迫停車處理。另外,水分含量高將降低樹脂成品白度,使PVC成品中粗料的含量增加;水分的存在嚴(yán)重影響單體的純度,降低聚合反應(yīng)的速度,增加引發(fā)劑以及分散劑的消耗,同時還影響PVC樹脂成品的塑化性能;由于水分可以與VCM中的1,1-EDC形成共沸組分,導(dǎo)致精餾效率大幅度降低,降低精餾系統(tǒng)的能力;水分含量高還將導(dǎo)致精餾再沸器內(nèi)組分容易分解,容易結(jié)焦并導(dǎo)致設(shè)備腐蝕,影響裝置正常運(yùn)行[1]。所以氯乙烯單體除水效果的好壞至關(guān)重要。
(一)改造的原因及措施
VCM精餾裝置在生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)出的單體含水量過高,導(dǎo)致單體出現(xiàn)自聚的現(xiàn)象,單體自聚的形成有以下幾個條件:(1)適當(dāng)?shù)臏囟?;?)適當(dāng)?shù)膲毫?;?)有水存在。鑒于以上三個條件,排除單體自聚將其中一個條件排除即可,由于生產(chǎn)過程中溫度、壓力無法控制,只需將水分盡可能的排盡就能阻止單體的自聚,粗氯乙烯緩沖罐是精餾系統(tǒng)中將VCM與水通過自身的比重分離的設(shè)備,然而由于VCM在緩沖罐中停留的時間過短,無法達(dá)到分離的最好效果,故我裝置在粗氯乙烯緩沖罐原有設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上增加一塊高度約為罐體直徑2/3的擋板,讓VCM先經(jīng)過擋板后再從擋板頂部流下進(jìn)入下一個設(shè)備,這樣增加了VCM的停留時間,使水與VCM最大限度的脫離,未除去的水再經(jīng)粗固堿干燥器用固堿吸收。
(二)改造后的應(yīng)用情況和存在的問題
改造后水分明顯比沒改造前少,而且固堿的消耗量也降了下來,精餾塔板的自聚物也比以前少。
四、結(jié)束語
在PVC行業(yè)不斷增產(chǎn)、產(chǎn)品供過于求的大背景下,企業(yè)只能通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝,降低生產(chǎn)成本才能在激烈的競爭下得以生存。鹽湖集團(tuán)化工分公司PVC廠通過在生產(chǎn)過程中的不斷實(shí)踐摸索,并對工藝進(jìn)行優(yōu)化改造,增加了操作的彈性,生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn),降低了生產(chǎn)成本,方便了操作。
參考文獻(xiàn):
[1] 鄭石子,顏才楠,胡志宏,等.聚氯乙烯生產(chǎn)與操作[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008:303.
[責(zé)任編輯 王玉妹]