摘 要:壓力容器的運行安全可靠性是特別重要的,對壓力容器的焊接接頭規(guī)定了很高的技術(shù)要求。這些要求基本上反映在兩個方面:一方面焊縫金屬和熱影響區(qū)應(yīng)具有足夠好的力學(xué)性能(包括強度、塑性和韌性);另一方面焊接接頭中不存在不允許的裂紋等缺陷。
關(guān)鍵詞:工藝改進 本體變形 天窗 漏水 管內(nèi)清潔
中圖分類號:TF341 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-3973(2013)010-059-02
寶鋼二煉鋼轉(zhuǎn)爐自從1998年4月投產(chǎn)以來,經(jīng)過十幾年修復(fù),積累了一些二煉鋼裙罩修復(fù)的經(jīng)驗和技術(shù)能力。進行一些工藝改進例如:本體鍋爐管彎弧工藝改進;針對裙罩漏水現(xiàn)象工藝改進;本體變形修復(fù)工藝改進;鍋爐管內(nèi)清除焊渣、鐵屑工藝改進;進出水管取消開天窗工藝改進等。經(jīng)過實際施工,取得了良好的效果。下面將介紹二煉鋼裙罩修復(fù)工藝在技術(shù)的改進。
1 工程概況
寶鋼二煉鋼裙罩是屬于循環(huán)冷卻水裝置,是轉(zhuǎn)爐鍋爐的主要受壓部件,也是煉鋼工藝必不可少的關(guān)鍵設(shè)備。二煉鋼裙罩的主要技術(shù)規(guī)格:
結(jié)構(gòu)形式:橫管隔膜式排管,共20圈,受熱面積25m2。
主要材料:受熱面水管20g 60€?mm、 60€?mm;鰭片 12的Q235B圓鋼。
裙罩規(guī)格尺寸:上口中徑4635mm,下口中徑5235mm;高度1238mm。
工作壓力:0.8MPa,工作介質(zhì):工業(yè)水。
二煉鋼裙罩具體結(jié)構(gòu)如下圖所示,因其工作環(huán)境及結(jié)構(gòu)本身的特點,其修復(fù)使用中可能出現(xiàn)管子漏水,焊接應(yīng)力集、焊接變形等現(xiàn)象,為了提高維修質(zhì)量,在積累經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,針對上述問題在修復(fù)工藝進行改進。
2 針對裙罩漏水現(xiàn)象工藝改進
以前二煉鋼裙罩修復(fù)合格后,送到現(xiàn)場生產(chǎn)不久經(jīng)常發(fā)生漏水現(xiàn)象,其最大原因是現(xiàn)場環(huán)境溫度很高,把裙罩內(nèi)部應(yīng)力完全釋放出來,造成焊縫產(chǎn)生冷裂紋,導(dǎo)致出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。
2.1 焊接應(yīng)力的危害性
(1)焊接應(yīng)力是形成各種焊接裂紋的因素之一。
(2)在焊接結(jié)構(gòu)中的殘余應(yīng)力與工作應(yīng)力相疊加時,增加了構(gòu)件所承受的應(yīng)力水平,因而降低了結(jié)構(gòu)的強度安全裕量,實際上降低了結(jié)構(gòu)的承載能力。
(3)具有焊接應(yīng)力的焊接構(gòu)件,如果經(jīng)過焊后機械加工則會破壞內(nèi)應(yīng)力的平衡,引起焊接構(gòu)件的變形,影響加工尺寸的穩(wěn)定性。
2.2 二煉鋼裙罩經(jīng)常漏水點
(1)8塊大筋板處容易產(chǎn)生裂紋。
(2)裙罩外側(cè)點固處容易產(chǎn)生裂紋。
(3)進出水管與本體水管對接焊縫容易產(chǎn)生裂紋。
2.3 工藝改進后,所采取措施
(1)保證焊縫質(zhì)量。進出水管與本體管對接口原采用開天窗 焊接現(xiàn)改為直接對接焊接,減少了二條丁字焊縫。
(2)本體管彎弧,原采用氧氣、乙炔火焰彎管,現(xiàn)改為利用 彎管機進行彎管。機械彎管大大降低內(nèi)應(yīng)力、拘束力,也大大提高 彎弧的質(zhì)量,提高了工作效率。
(3)減少焊接應(yīng)力。1)焊接采用GMAW。減少了焊接線能量。2)焊接鰭片時采用上下交替分段焊法。3)拼焊進出水管與本體管子的對接焊縫,要控制好焊縫間隙。
(4)裙罩整體進行高溫回火。實踐表明,整體高溫回火消除焊接殘余應(yīng)力的效果最好,它可將80﹪~90﹪以上的殘余應(yīng)力消除。
3 針對裙罩本體變形工藝改進
我們對裙罩產(chǎn)生大變形進行分析,產(chǎn)生的原因大概有以下幾點:
(1)寶鋼現(xiàn)場使用周期較長。
(2)操作使用不當(dāng):1)四個升降裙罩整體的油缸,升降不同步,使裙罩形成扭曲變形,使裙罩平面度較差。2)裙罩升降位置不到位,在轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)動的時候產(chǎn)生碰撞裙罩形成壓扁現(xiàn)象,使裙罩圓度較差。
(3)裙罩的耐材做得不緊密,在高溫,震動中逐步脫落或松動。使裙罩隔熱效果大大減弱,形成嚴(yán)重變形。
3.1 施工前的準(zhǔn)備
(1)先測裙罩的管厚,接著測量裙罩原始數(shù)據(jù)。最后給裙罩進行水壓試驗,根據(jù)以上三種數(shù)據(jù),決定更換13圈管子。裙罩一共有20圈,更換量占了總量的65%。
(2)切割十三圈舊管,并且打磨干凈,剩余的七圈管測量裙罩的圓度和平面度,測得裙罩圓度相差40mm,平面度相差65mm。對裙罩打上8個點米字型內(nèi)支撐,使裙罩圓度控制在15mm。
(3)在平臺上制作一個水平工作平臺。
(4)把已經(jīng)撐好支撐的裙罩吊入工作平臺上待施工。
(5)由于割剩的裙罩的平面度還有不平,我們就從裙罩底部最后一圈管子中心測到水平工作臺距離,一共測了16個數(shù)據(jù),取16個數(shù)據(jù)的平均數(shù)為基準(zhǔn)給裙罩找到水平。裙罩與水平工作臺有間隙,在下面墊上小鋼板并且與工作臺焊接。
(6)在裙罩外側(cè)畫一圈水平基準(zhǔn)線,便于以后組裝管子時控制裙罩的水平度。
(7)找出裙罩的圓心,并且在平臺上焊一根2m長直徑為30mm的圓鋼當(dāng)圓心點,而且要求垂直于水平工作臺,便于以后組對時控制裙罩的圓度。
3.2 施工過程
(1)管子組對時,水平度以裙罩外側(cè)的水平線為基準(zhǔn)。以最高處開始組對,測出本圈管子中心到水平基準(zhǔn)線的距離。以后一直以這個距離為基準(zhǔn),每一圈水平度借5mm左右,因為裙罩總的水平度差65mm,更換十三圈,所得一圈借5mm。
(2)每圈的圓度靠半徑來控制,每一圈圓度半徑借1.5mm左右。
(3)裙罩內(nèi)側(cè)用直徑為12的圓鋼作鰭片,外側(cè)管子與管子,直接焊接,間距控制在400mm左右。
(4)就這樣一圈圈組對,直到最后一圈裙罩的平面度和圓度基本解決。
通過這種新的施工方法,解決了裙罩的扭曲變形和不圓度的問題,保證裙罩正常使用。
4 針對進出水管與本體管子焊接開天窗工藝改進
裙罩本體管子之間間隙僅有1mm,進出水管與本體管子對接焊縫,下部焊縫無法焊接,故原來采用開天窗焊接。這種方法就產(chǎn)生了二條橫縫與對接焊縫形成了T形接頭。T形接頭焊縫向母材金屬過渡較急劇,造成應(yīng)力分布極不均勻,在過渡處易產(chǎn)生很大的應(yīng)力集中。
針對以上問題,提高焊接接頭疲勞強度我們采取以下措施:
(1)降低應(yīng)力集中。焊接接頭是造成應(yīng)力集中是的主要原因。對焊接接頭采取的措施主要有兩點:1)盡量采用應(yīng)力集中系數(shù)小的接頭我們采用了對接接頭,并且余高不宜過大,并使母材與焊縫之間平滑過渡。2)可用鎢極氬弧焊在焊縫的兩焊趾處重熔一次,既能使焊縫與母材金屬之間平滑過渡,又能緩和熱影響的組織硬化。
(2)進行焊后消除應(yīng)力熱處理。消除焊接接頭應(yīng)力集中處的殘余應(yīng)力,可提高接頭的疲勞強度,尤其是在應(yīng)力集中較高時,能取得較好的效果。
(3)改善材料的力學(xué)性能。表面強化處理,用小錘輕打焊縫及過渡區(qū),都可以提高接頭的疲勞強度。
5 裙罩管內(nèi)清除焊渣、鐵屑工藝改進
裙罩管內(nèi)如果沒有徹底清除焊渣、鐵屑等雜物。在生產(chǎn)過程中會使裙罩系統(tǒng)減少循環(huán)水的流量,使水溫逐步升溫致使水循環(huán)不良,造成水管過熱燒化泄漏,嚴(yán)重時造成停爐、停產(chǎn)現(xiàn)象。針對這種嚴(yán)重情況,我們對裙罩管內(nèi)清除焊渣、鐵屑進行了工藝改進,采取措施如下:
(1)在拼裝之前必須清除管內(nèi)的雜物。(2)在焊接進出水管之前必須清除管內(nèi)的雜物。(3)焊完進出水管后,必須清除二組集箱管管內(nèi)的雜物接著焊接集箱管的底板,最后焊接特制的集箱管試壓堵板。
6 結(jié)束語
以上就是我們對寶鋼二煉鋼裙罩的工藝改進,實際操作效果非常好,但是還一些工藝不完善,在今后需要加以改進。
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