摘 要:闡述理縣綠葉電站引水隧洞洞內(nèi)不同地段進(jìn)行回填、接縫、固結(jié)灌漿的工藝過(guò)程及取得的良好工程效果,洞外制漿系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn),可供同行參考。
關(guān)鍵詞:引水隧洞 回填灌漿 接縫灌漿 固結(jié)灌漿
中圖分類(lèi)號(hào):TV67 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1007-3973(2013)010-003-02
1 工程概況
引水隧洞主洞為一城門(mén)型隧洞,設(shè)計(jì)承擔(dān)內(nèi)水壓力60~90m水頭,全洞采用鋼筋砼結(jié)構(gòu)襯砌。引水洞地質(zhì)條件復(fù)雜,裂隙發(fā)育,地下水十分豐富。隧洞全長(zhǎng)遠(yuǎn)6574.34m,其中,Ⅲ類(lèi)圍巖段長(zhǎng)城533m,占隧洞總長(zhǎng)的8.1%;IV類(lèi)圍巖段長(zhǎng)工1303.083m,占隧洞總長(zhǎng)的19.8%;V1類(lèi)圍巖段長(zhǎng)4037.258m,占隧洞全長(zhǎng)的61.4%;V2類(lèi)圍巖段長(zhǎng)701m,占隧洞總長(zhǎng)的10.7%。在施工過(guò)程中,超過(guò)2m高度的塌方共89處,總長(zhǎng)525.1m,塌方最大高度52余米,其中,IV類(lèi)圍巖中塌方11處,總長(zhǎng)53m,其余塌方均在V類(lèi)圍巖中發(fā)生。在實(shí)際開(kāi)挖過(guò)程,如F266等V12、V13類(lèi)圍巖段及昔格達(dá)圍巖段等多處曾產(chǎn)生較大的變形。為保證引水洞長(zhǎng)期安全運(yùn)行,須作好引水隧洞的回填灌漿、結(jié)固灌漿及接縫灌漿工作。
2 灌漿設(shè)計(jì)
2.1灌漿目的
(1)回填灌漿的目的是使襯砌與圍巖緊密貼合,以便使圍巖承受一部分內(nèi)水壓力,并保證圍碉壓力均勻傳遞于襯砌上,改善襯砌的受力條件,避免因空腔(隙)的存在使結(jié)構(gòu)受力及變形不均而產(chǎn)生裂縫甚至破壞。
(2)固結(jié)灌漿的目的是加固圍巖減小山巖壓力,提高圍巖彈性抗力,減少外水壓力,減少滲透流量,同時(shí)通過(guò)灌漿提高圍巖的均勻性,特別是圍巖裂隙較發(fā)育的洞段進(jìn)行固結(jié)灌漿,對(duì)提高圍巖的穩(wěn)定性,保證隧洞安全運(yùn)行,延長(zhǎng)隧洞使用年限起著重大作用。
(3)由于隧洞襯砌采取了先澆邊墻項(xiàng)拱、后澆底拱的施工方法,對(duì)由此引起的縱向貫通施工縫必須進(jìn)行接縫灌漿,以保證襯砌結(jié)構(gòu)的整體性,實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)意圖。
2.2 灌漿范圍與布置
(1)灌漿范圍。
引水隧洞全長(zhǎng)在頂拱中心角90~120€胺段誚謝靨罟嘟?
引水隧洞全長(zhǎng)除昔格達(dá)圍巖洞段外均應(yīng)進(jìn)行固結(jié)灌漿。
引水隧洞所有縱向施工縫均應(yīng)進(jìn)行接縫灌漿。
(2)灌漿布置。
回填灌漿孔采用頂拱中心角120€昂?0€敖惶媾帕校顆歐直鷂?孔和4孔,孔間徑向夾角30€埃啪?m,灌漿孔應(yīng)深入圍巖10cm以上,灌漿壓力0.5MPa。
固結(jié)灌漿每排均勻布置8個(gè)孔,孔間徑向夾角45€埃啪?m,梅花形布置,灌漿孔為徑向輻射孔,漿孔深入圍巖3~5m,根據(jù)在不同區(qū)段圍巖的特性,灌漿壓力采用1.0~1.4MPa。
緊貼施工縫內(nèi)側(cè)斜面布置灌漿管,間距3m,位于兩排固結(jié)灌漿孔之間,根據(jù)不同區(qū)段的具體情況采用灌漿壓力0.7~0.9MPa。
3 灌漿施工
3.1 施工布置
(1)風(fēng)、水、電系統(tǒng):除自備一臺(tái)10m3/min空壓機(jī)用于制送漿外其余均系利用土建單位現(xiàn)有風(fēng)、水、電系統(tǒng)。
(2)制送漿系統(tǒng):考慮到洞內(nèi)砼澆筑等工序,為減少施工干擾,采用洞外制漿系統(tǒng),為此共投入三臺(tái)(套)風(fēng)泵及相應(yīng)長(zhǎng)度的管路用于制送漿液。其工藝流程為:洞外制漿→高壓風(fēng)泵送漿至洞內(nèi)→灌漿泵→實(shí)施灌漿。
(3)架設(shè)施工用腳手架及平臺(tái)。
3.2人員及設(shè)備投入
為保證工程質(zhì)量及工期,需投入足夠滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的人員及設(shè)備。
(1)采用先回填后接縫最后固結(jié)的施工順序進(jìn)行作業(yè),而每一個(gè)灌漿項(xiàng)目又包含造孔、制送漿、灌注水作業(yè)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)上述需要,合理組織人員及各種機(jī)具設(shè)備。
(2)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作變化情況,及時(shí)調(diào)整人員及設(shè)備,以使工期盡可能提前。
3.3 灌漿試驗(yàn)
人員及設(shè)備陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)后,首先進(jìn)行了回填灌漿試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)確定施工工藝參數(shù),在此基礎(chǔ)上編制灌漿施工組織設(shè)計(jì),開(kāi)始正式灌漿施工。
4 施工工藝
4.1 回填灌漿
工藝流程為:布孔→造孔→打塞→灌漿→封孔
布孔:根據(jù)設(shè)計(jì)要求及灌漿試驗(yàn)成果,采用每排1孔(II序)和2孔(I序)交替排列布置孔位。
造孔:采用氣腿式風(fēng)鉆造孔,孔向垂直于砼面,孔徑42mm。
打塞:利用特殊加工的鐵制塞直接打入孔內(nèi)(約10cm)封閉孔口。
灌漿:(1)采用100/15砂漿泵、BW-200型往復(fù)泵從打塞處直接泵入水泥漿或水泥砂漿。(2)為保證有良好的排氣通道,每單元應(yīng)在空腔較高處及較低處予埋PVC管。(3)灌漿次序共分兩序,整個(gè)洞段共分56個(gè)單元,各單元先灌端頭孔進(jìn)行封閉,單元內(nèi)再先灌I序,后灌II序。(4)制漿采用高速攪漿泵制漿。漿液比級(jí):空腔在于10cm的I序孔采用水:灰:砂=0.5:1:0.5的水泥砂漿,而對(duì)于II序孔以及空腔小于10cm的I序孔采用水灰比為1:1及0.5:1的水泥凈漿。灌漿壓力為5Mpa。灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),在設(shè)計(jì)規(guī)定的0.5Mpa壓力下灌漿孔停止吸漿延續(xù)灌注5min結(jié)束。(5)封孔:先采用專(zhuān)用封孔槍封孔,最后用人工將孔口封填密實(shí)并抹平,封孔所用高標(biāo)號(hào)水泥砂漿中應(yīng)滲入占水泥重量10%的UEA膨脹劑。
4.2 接縫灌漿
工藝流程為:布控→造孔→洗孔(連通實(shí)驗(yàn))→灌漿→封孔
布孔:排距3m,每排1孔,不連通者中間加密直至連通為止。
造孔:氣腿式風(fēng)鉆造孔,孔徑42mm,孔深以穿過(guò)縫面為準(zhǔn)。
洗孔:采用高壓風(fēng)及高壓水聯(lián)合沖洗,沖洗壓力為灌漿壓力。
灌漿的水灰比為1:1及0.6:1或0.5:1,摻入U(xiǎn)EA10%。灌漿壓力為0.7-0.8Mpa。
在設(shè)計(jì)規(guī)定壓力下灌漿孔停止吸漿延續(xù)關(guān)注5min即可結(jié)束。封孔方法與回填灌漿相同。
4.3 固結(jié)灌漿
工藝流程為:布孔→造孔→洗孔→灌漿→封孔
布孔:梅花形布置,排距3m,每排8孔,孔間經(jīng)向夾角45€???
造孔:采用圓盤(pán)鉆造孔,孔徑50mm或58mm,孔深一般深入基巖3-4m,局部洞段塌方、砼缺陷等因素按設(shè)計(jì)加深2m。
洗孔:洗孔標(biāo)準(zhǔn)為回水澄清10min后結(jié)束。每單元選擇5%的孔數(shù)做簡(jiǎn)易壓水。
灌漿:(1)灌漿次序?yàn)榄h(huán)間III序環(huán)內(nèi)III序,但由于受施工條件限制,底板中心線的孔因先期無(wú)法施工均改為III序。(2)水灰比采用5:1-0.5:1共7個(gè)比級(jí),起灌水灰比根據(jù)灌前呂榮值確定,當(dāng)q≤3Lu時(shí)采用5:1開(kāi)灌,當(dāng)3Lu
封孔:方法同回填灌漿。
5 灌漿效果檢查
5.1 檢查方式
(1)回填灌漿:按規(guī)定壓漿檢查方式,標(biāo)準(zhǔn)為起始10分鐘內(nèi)壓入2:1漿液小于或等于10L為合格。
(2)接縫灌漿:開(kāi)槽檢查,以新老砼緊密貼合,無(wú)明顯滲水現(xiàn)象為合格。
(3)固結(jié)灌漿:壓力檢查與聲波測(cè)試相結(jié)合,以q≤3Lu為合格。
5.2 檢查成果(詳見(jiàn)表1)
6 結(jié)語(yǔ)
(1)根據(jù)灌漿效果檢查情況,證明上述施工工藝是切實(shí)可行,行之有效。
(2)成功采用洞外制漿工藝,其優(yōu)點(diǎn)在于:1)減少了施工干擾。2)與洞內(nèi)制漿相比,減少了材料運(yùn)輸,節(jié)約了成本(實(shí)際上由于土建工程施工,根本無(wú)法解決洞內(nèi)材料運(yùn)輸問(wèn)題)。3)提高了工作效率,有效地縮短了直線工期。4)洞外集中制漿便于施工管理,和質(zhì)量監(jiān)控。5)減少了洞內(nèi)棄碴及施工污染,體現(xiàn)了文明施工形象。
(3)利用土建單位現(xiàn)有風(fēng)、水、電等系統(tǒng),減少了設(shè)備等資源的投入,從而降低了成本。
(4)由于漿液過(guò)稀會(huì)因漿液串得過(guò)遠(yuǎn)從而造成材料的浪費(fèi)以及成本費(fèi)用的增加。而漿液過(guò)濃則會(huì)因灌不進(jìn)去而無(wú)法保證灌漿質(zhì)量,為此,根據(jù)本洞段圍巖的可灌性特點(diǎn),固結(jié)灌漿采取了根據(jù)灌前的壓水值確定開(kāi)灌水灰比的方法,較好地解決了二者之間的矛盾。
(5)使用專(zhuān)用封孔槍封孔,方便、快捷且利于保證封孔質(zhì)量。