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      印度JSG4×600MW電站除灰系統(tǒng)故障分析與技術(shù)改造

      2013-12-31 00:00:00柳日東張自成
      科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2013年14期

      摘 要:該文針對(duì)印度JSG4×600MW燃煤電站除灰系統(tǒng)出現(xiàn)的各種故障,進(jìn)行了綜合的原因分析研究,提出了本土化改進(jìn)方案并成功實(shí)施,達(dá)到了良好的運(yùn)行效果,除灰系統(tǒng)的可靠性和經(jīng)濟(jì)性大幅提高,各項(xiàng)指標(biāo)滿足商業(yè)運(yùn)行的需要,并經(jīng)過(guò)了性能考核試驗(yàn)的驗(yàn)證。

      關(guān)鍵詞:鍋爐 除灰系統(tǒng) 故障分析 改進(jìn)措施

      中圖分類號(hào):TM62文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1674-098X(2013)05(b)-0014-02

      該文介紹了印度JSG4×600MW亞臨界機(jī)組工程除灰系統(tǒng)設(shè)備優(yōu)化改造的一些具體做法。除灰系統(tǒng)在試運(yùn)和質(zhì)保期運(yùn)行過(guò)程中,中間和終端灰?guī)觳即龎m器多次出現(xiàn)鼓裂、布袋脫落、插板門卡澀故障、彎頭磨穿等問(wèn)題,影響了該系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)過(guò)優(yōu)化改造后,除灰渣系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,改善了除灰渣系統(tǒng)整體耐磨程度和使用壽命。以下的分析、探索研究和改進(jìn)的措施,對(duì)后續(xù)印度EPC項(xiàng)目的訂貨和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試積累了經(jīng)驗(yàn),值得借鑒推廣。

      1 除灰渣系統(tǒng)概述

      印度JSG4×600MW燃煤電站除灰系統(tǒng)由上海中芬電氣工程有限公司設(shè)計(jì)及供貨。每臺(tái)爐共有6個(gè)輸送單元。每臺(tái)機(jī)組輸灰系統(tǒng)采用二級(jí)輸送系統(tǒng),第一級(jí)輸送從灰斗下倉(cāng)泵輸送到中轉(zhuǎn)灰?guī)?,第二?jí)輸送由4個(gè)SPT型發(fā)送器將中轉(zhuǎn)灰?guī)斓幕逸斔偷浇K端灰?guī)?。每?jī)膳_(tái)機(jī)組公用兩臺(tái)500 m3中轉(zhuǎn)灰?guī)旌蛢膳_(tái)2000 m3的終端灰?guī)臁?/p>

      原始設(shè)計(jì)數(shù)據(jù):本項(xiàng)目采用印度MahanadiCoalfieldsIBvalley煤為主要燃料。最大耗煤量設(shè)計(jì)煤種435.8 t/h;最差煤種480 t/h。從煤質(zhì)分析資料來(lái)看,當(dāng)?shù)孛嘿|(zhì)屬于貧煤,含灰量大、燃燒熱值低、可磨性系數(shù)高;底灰含量比一般機(jī)組高;

      2 除灰系統(tǒng)優(yōu)化改進(jìn)前的狀況

      在試運(yùn)和質(zhì)保期階段,經(jīng)常出現(xiàn)故障,主要表現(xiàn)如下。

      2.1 電除塵區(qū)域和空預(yù)器及省煤器灰斗下輸灰管道及彎頭磨損較嚴(yán)重

      電除塵區(qū)域、省煤器、預(yù)熱器灰斗下輸灰彎頭在質(zhì)保期運(yùn)行二三個(gè)月后就陸續(xù)出現(xiàn)彎頭磨損。除灰系統(tǒng)整體運(yùn)行一年后,發(fā)現(xiàn)空預(yù)期及省煤器灰斗下輸灰彎頭已經(jīng)全部磨穿,空預(yù)期及省煤器灰斗下輸灰管道大部分磨損至3~4 mm(原管道壁厚約8 mm)、管道上多處也有磨穿漏灰現(xiàn)象,為此在系統(tǒng)運(yùn)行一年時(shí),空預(yù)期及省煤器灰斗下輸灰管道及彎頭,已全部進(jìn)行了更換。

      2.2 排氣閥、排堵閥、切換閥卡澀、開(kāi)關(guān)不到位

      此種閥門屬于單閥板氣動(dòng)插板閥,閥芯磨損也較嚴(yán)重,經(jīng)常影響輸灰,在質(zhì)保期運(yùn)行階段,此閥門維護(hù)頻繁、工作量大。特別是灰?guī)鞄?kù)頂切換閥,由于此閥門是箱體單閥芯插板切換閥,一旦出現(xiàn)故障,需要將兩臺(tái)機(jī)組的灰?guī)焱瑫r(shí)停運(yùn),再將閥芯整體抽出檢修。所以,此種插板門的選型不能實(shí)現(xiàn)在線維護(hù)。

      2.3 布袋除塵器多次發(fā)生殼體鼓裂,冒灰,布袋脫落現(xiàn)象

      中轉(zhuǎn)灰?guī)旌徒K端灰?guī)觳即龎m器在試運(yùn)和質(zhì)保期,經(jīng)常出現(xiàn)開(kāi)鼓、冒灰、漏灰、布袋脫落、殼體鼓裂、花板開(kāi)裂等問(wèn)題,從而導(dǎo)致除塵器振動(dòng)大?;?guī)於禄液蟀l(fā)生滿灰時(shí),壓力釋放閥不能有效保護(hù)布袋除塵器,籠骨發(fā)生擠壓變形,凈氣室冒灰,布袋除塵器迅速變形并喪失過(guò)濾效果。故障出現(xiàn)后,起初我們進(jìn)行了維修、更換、加固等,但這種辦法只是應(yīng)急處理方案。

      2.4 電除塵灰斗及輸灰管道堵灰頻繁

      電除塵底灰斗底口至倉(cāng)泵入口段窄小,經(jīng)常在灰斗底部結(jié)塊堵灰。

      3 故障原因分析

      3.1 設(shè)計(jì)煤種與實(shí)際煤種工業(yè)分析對(duì)比

      EPC合同技術(shù)協(xié)議書(shū)規(guī)定:設(shè)計(jì)煤種的高位發(fā)熱量為3300 kcal/kg,含灰量為35~43%,灰分中sio2的含量為54.9%。最差煤種的高位發(fā)熱量為3000 kcal/kg,含灰量為43.9%,灰分中二氧化硅的含量為59.6%。

      實(shí)際燃煤的高位發(fā)熱量一般為2500~2800 kcal/kg左右,有時(shí)還低于2500 kcal/kg,含灰量遠(yuǎn)大于合同規(guī)定,sio2的含量高達(dá)55~62%,遠(yuǎn)低于合同規(guī)定的最差煤種。

      由于上述情況,獲得同樣的熱值,勢(shì)必要燃燒更多的燃煤,產(chǎn)生更多的灰分,超出了輸灰系統(tǒng)的正常負(fù)荷,且灰分中的sio2的含量也高于合同最差煤質(zhì),其磨損性就越大,對(duì)管道彎頭的損壞程度也就越大。

      3.2 供貨設(shè)備質(zhì)量不滿足技術(shù)協(xié)議要求,閥門選型不足

      (1)輸灰管道壁厚達(dá)不到技術(shù)協(xié)議的規(guī)定,管道壁厚只有8 mm厚,耐磨彎頭經(jīng)測(cè)量管壁為8 mm,耐磨層僅4 mm。彎頭內(nèi)部陶瓷內(nèi)襯不平滑,尤其是焊縫處貼合有明顯的棱角,沒(méi)有進(jìn)行很好的耐磨處理。

      (2)除倉(cāng)泵進(jìn)料圓頂閥,均采用單閥板插板閥,存在選型不足的問(wèn)題,這種閥門在燃燒灰份大、灰顆粒粗的燃煤,經(jīng)常出現(xiàn)關(guān)閉不嚴(yán)的狀況,運(yùn)行人員也無(wú)法在灰控室在線查看插板閥密封程度。

      技術(shù)協(xié)議要求排氣閥、排堵閥閥芯為耐磨的不銹鋼材料,而實(shí)際供貨的閥板與密封附接觸面僅為一圈不銹鋼材料,其余為合金鋼材料;省煤器及預(yù)熱器出料閥閥板為合金鋼。由于閥門供貨差異,所以容易發(fā)生磨損。除灰閥門密封性也不好,容易進(jìn)灰造成氣缸或軸卡澀。

      而印度當(dāng)?shù)仉姀S,除灰系統(tǒng)閥門均采用圓頂閥等密封性嚴(yán)的閥門。

      (3)經(jīng)分析研究后認(rèn)為,灰?guī)觳即龎m器的設(shè)計(jì)上存在不足:中芬供貨的庫(kù)頂布袋除塵器殼體護(hù)板為3~4 mm厚,內(nèi)部無(wú)加固筋,如果發(fā)生在線維護(hù)一臺(tái)、另一臺(tái)運(yùn)行或噴吹暫時(shí)跳開(kāi)情況,灰?guī)炀蜁?huì)出現(xiàn)正壓,布袋除塵器殼體就容易變形,而當(dāng)?shù)仉姀S灰?guī)觳即龎m器采用了7~8 mm厚的殼體。

      原設(shè)計(jì)的庫(kù)頂布袋除塵器高度沒(méi)有考慮布袋底部預(yù)留一定的空間,濾袋底與壓力釋放閥在同一標(biāo)高,料位高時(shí),壓力釋放閥動(dòng)作,布袋龍骨也受到向上的擠壓而造成濾袋搭接口冒灰,從而造成布袋除塵器鼓開(kāi),而印度當(dāng)?shù)仉姀S其布袋底部與除塵器底部有約200 mm高的空間,就避免了上述問(wèn)題的發(fā)生。

      原設(shè)計(jì)布袋除塵器底部沒(méi)有設(shè)計(jì)防墜網(wǎng),造成布袋直接掉入庫(kù)底倉(cāng)泵口,引起堵灰,而印度電廠都采用了防墜落設(shè)計(jì)。

      3.3 業(yè)主方運(yùn)行維護(hù)人員對(duì)除灰系統(tǒng)整體維護(hù)效率低,經(jīng)驗(yàn)不足

      除灰排氣閥、排堵閥使用氣動(dòng)單閥板插板閥,無(wú)法在控制室顯示屏查看密封狀態(tài),業(yè)主方的運(yùn)行和維護(hù)是切塊分包給了多個(gè)分包商,運(yùn)行和維護(hù)經(jīng)常脫節(jié),巡檢維護(hù)不及時(shí),所以當(dāng)插板閥最初出現(xiàn)關(guān)閉不到位狀態(tài)時(shí),不能及時(shí)消除。

      4 除灰系統(tǒng)技術(shù)改造情況

      我們針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題,組織進(jìn)行了綜合分析研究,對(duì)除灰系統(tǒng)的某些設(shè)計(jì)、設(shè)備進(jìn)行了優(yōu)化改造。

      4.1 中轉(zhuǎn)灰?guī)靸?yōu)化改進(jìn)情況

      4.1.1 庫(kù)頂布袋除塵器的優(yōu)化改造

      原設(shè)計(jì):庫(kù)頂布袋除塵器殼體厚度為3 mm,未設(shè)計(jì)加固框架、殼體底基礎(chǔ)與布袋籠骨底部標(biāo)高未預(yù)留空間、未設(shè)計(jì)防墜網(wǎng)。正常運(yùn)行過(guò)程中,必須2臺(tái)過(guò)濾器運(yùn)行,氣量才能保證,如果除塵器一臺(tái)運(yùn)行另一臺(tái)維護(hù),就會(huì)出現(xiàn)正壓而造成除塵器殼體變形、鼓裂并劇烈振動(dòng)。

      改進(jìn)措施和效果:對(duì)布袋除塵器進(jìn)行了加厚,殼體厚度從3 mm改造為10 mm并安裝加固筋、底部加高300 mm使內(nèi)置布袋底部高于壓力釋放閥基礎(chǔ)標(biāo)高、加裝布袋防墜網(wǎng)。通過(guò)改造后,庫(kù)頂布袋除塵器運(yùn)行穩(wěn)定,振動(dòng)小,確保了安全運(yùn)行。

      4.1.2 庫(kù)底倉(cāng)泵優(yōu)化改造

      原設(shè)計(jì):原倉(cāng)泵設(shè)計(jì)無(wú)流化氣,進(jìn)氣管道無(wú)單獨(dú)設(shè)計(jì)小儲(chǔ)氣罐及排水閥,由于灰氣流化效果不好和進(jìn)氣潮氣重,中轉(zhuǎn)灰?guī)旖?jīng)常發(fā)生堵灰現(xiàn)象。

      改進(jìn)措施和效果:倉(cāng)泵改用印度MACAWBER公司生產(chǎn)的倉(cāng)泵,每個(gè)倉(cāng)泵底部設(shè)有9個(gè)硫化閥管路,并在進(jìn)氣管線上設(shè)有小儲(chǔ)氣罐,底下設(shè)有排水閥。改進(jìn)后倉(cāng)泵含流化閥管路,能更好增加倉(cāng)泵出力;流化氣采用橡膠軟管和接頭連接,維護(hù)方便;倉(cāng)泵壓縮空氣母管上設(shè)有小儲(chǔ)氣罐,底下設(shè)有手動(dòng)疏水閥可以人工疏水,這樣就提高了壓縮空氣進(jìn)氣效果和輸送氣的干燥度,預(yù)防堵灰。

      4.1.3 中轉(zhuǎn)灰?guī)祉敳坎捎秒p圓頂閥

      原設(shè)計(jì):采用單閥芯庫(kù)頂切換插板閥,維護(hù)時(shí)需要停運(yùn)1號(hào)、2號(hào)機(jī)組聯(lián)絡(luò)灰?guī)燧敾?,維護(hù)時(shí)間長(zhǎng)。

      改進(jìn)措施及效果:更換為雙圓頂閥切換,發(fā)生磨損或卡澀需要維護(hù)時(shí),拆換簡(jiǎn)單快捷,可實(shí)現(xiàn)在線維護(hù),而且維護(hù)時(shí)僅需停止一臺(tái)圓頂閥、一臺(tái)灰?guī)旒纯蛇M(jìn)行。

      4.1.4 中轉(zhuǎn)灰?guī)祉敳颗哦鹿艿啦捎?5°叉管標(biāo)準(zhǔn)節(jié)設(shè)計(jì)

      原設(shè)計(jì):排堵管道拐彎處采用2個(gè)90°普通彎頭,排堵閥動(dòng)作時(shí)灰沖擊圓弧度磨損很快。

      優(yōu)化改進(jìn)措施和效果:更換為45°叉管標(biāo)準(zhǔn)節(jié),標(biāo)準(zhǔn)節(jié)在廠內(nèi)生產(chǎn)時(shí)就焊有護(hù)板,延長(zhǎng)了使用壽命。

      4.1.5 中轉(zhuǎn)灰?guī)靷?cè)面管線采用紊壓雙套管

      原設(shè)計(jì):采用單管輸灰,管材壁厚8 mm,經(jīng)常堵灰。

      改進(jìn)措施及效果:改進(jìn)后采用紊壓雙套管技術(shù)輸灰(Ф219×12 mm雙套管管道,內(nèi)管90×6 mm),優(yōu)化改進(jìn)后管道厚度比原設(shè)計(jì)增加了3 mm,從而延長(zhǎng)了使用壽命;改進(jìn)后出力大,相對(duì)同管徑單管出力增大30%,這樣就可以取消原排堵門至灰斗管線;雙套管(內(nèi)旁通密相輸送管)除灰技術(shù)是一項(xiàng)正壓濃相輸送技術(shù),其作用是通過(guò)管道利用具有一定速度和壓力的氣流將固體顆粒物由起點(diǎn)輸送至終點(diǎn),雙套管的結(jié)構(gòu)為大管套小管,即:在普通管道上部裝設(shè)有一直徑較小的內(nèi)管,內(nèi)管每隔一定的間距開(kāi)設(shè)有一特定的開(kāi)口。把雙套管作為輸灰管道應(yīng)用于氣力輸送的水平管道,可以有效的防止灰管堵塞,其防堵的機(jī)理就在于雙套管的特殊結(jié)構(gòu),當(dāng)灰氣混合物在管道內(nèi)流動(dòng)時(shí),經(jīng)常會(huì)由于種種原因?qū)е赂苫以诠艿纼?nèi)部逐漸沉積導(dǎo)致堵管,當(dāng)管道內(nèi)的干灰開(kāi)始沉積將要堵管時(shí),壓縮空氣會(huì)通過(guò)小管流過(guò),經(jīng)過(guò)小管開(kāi)孔和節(jié)流孔板的作用,對(duì)堵塞的部分進(jìn)行擾動(dòng),將沉積的干灰逐漸吹動(dòng),從而避免將輸送管道堵死。

      4.1.6 中轉(zhuǎn)灰?guī)鞆濐^采用更耐磨的材料

      原設(shè)計(jì):管道壁厚度僅8 mm、陶瓷層僅4 mm的耐磨彎頭,且焊縫處陶瓷貼合不平滑,耐磨層處理不合格經(jīng)常磨穿。

      改進(jìn)措施及效果:經(jīng)更換后管壁厚度達(dá)12 mm,彎頭采用14 mm陶瓷層進(jìn)行了耐磨處理,這樣耐磨彎頭的壽命有效延長(zhǎng)

      4.2 電除塵下輸灰系統(tǒng)優(yōu)化改進(jìn)

      4.2.1 電除塵零米輸灰管線采用紊壓雙套管

      原設(shè)計(jì):?jiǎn)喂茌敾遥瑝勖?,?jīng)常堵灰。

      改進(jìn)措施及效果:與中轉(zhuǎn)灰?guī)炝忝着郎敳抗艿肋M(jìn)行了相同的改造。

      4.2.2 電除塵所有管線彎頭采用更耐磨的彎頭材料

      原設(shè)計(jì):管道壁厚度僅8 mm、陶瓷層僅4 mm的耐磨彎頭,且焊縫處陶瓷貼合不平滑,耐磨層處理不合格,經(jīng)常磨穿。

      改進(jìn)措施及效果:與中轉(zhuǎn)灰?guī)鞆濐^進(jìn)行了一樣的改造。

      4.2.3 電除塵灰斗增加緊急排空裝置

      原設(shè)計(jì):灰斗上無(wú)任何緊急排空裝置,如發(fā)生積灰僅能通過(guò)疏通輸灰管道排空,或拆開(kāi)膨脹節(jié)或閥門放灰,排空時(shí)間較長(zhǎng)。

      改進(jìn)措施及效果:經(jīng)優(yōu)化后更換為DN200的管道和手動(dòng)插板閥,實(shí)現(xiàn)了灰斗緊急排空,可進(jìn)行緊急放灰。

      4.2.4 電除塵氣化風(fēng)板和管道連接采用橡膠軟管和卡套連接

      原設(shè)計(jì):電除塵氣化風(fēng)板與氣化風(fēng)管道都是焊管直接焊接,如果發(fā)生氣化風(fēng)板返灰,需經(jīng)常割開(kāi)管道疏通,然后再將管道進(jìn)行焊接恢復(fù),耗時(shí)長(zhǎng)。

      改進(jìn)措施及效果:經(jīng)優(yōu)化后采用耐溫橡膠軟管和接頭連接氣化風(fēng)板和氣化風(fēng)管道,使用后效果明顯,如發(fā)生堵塞情況時(shí),可拆開(kāi)橡膠軟管用壓縮空氣直接疏通,耗時(shí)很短。

      4.2.5 所有除灰閥門采用圓頂閥

      原設(shè)計(jì):僅進(jìn)料閥采用圓頂閥,其他氣動(dòng)閥門均采用氣動(dòng)單雙閥板插板閥,插板閥無(wú)法實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè)密封性,一旦磨損需要將整個(gè)閥門拆除,更換內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

      改進(jìn)措施及效果:所有排氣閥、出料閥更換為圓頂閥,經(jīng)優(yōu)化后所有圓頂閥有密封圈,可在控制室在線監(jiān)測(cè)閥門密封性;一旦密封有問(wèn)題,只要更換密封圈就可以了。

      4.2.6 電除塵區(qū)域倉(cāng)泵上頸部圓頂閥膨脹節(jié)系統(tǒng)采用DN300管線

      原設(shè)計(jì):倉(cāng)泵頸部采用DN150膨脹節(jié),經(jīng)常堵灰。

      改進(jìn)措施及效果:改進(jìn)后采用DN300管線落灰,防止了灰結(jié)塊而堵住膨脹節(jié)口。

      4.2.7 電除塵下輸灰管道改進(jìn)

      原設(shè)計(jì):輸灰管道與地平面僅有100 mm距離,如果發(fā)生管道堵管,維護(hù)不方便。

      優(yōu)化措施及效果:經(jīng)改進(jìn)輸灰管線距離比原先增加200 mm,留出維護(hù)空間。

      4.2.8 輸氣采用氣控角閥

      原設(shè)計(jì):輸灰進(jìn)氣采用氣動(dòng)球閥,經(jīng)常受灰污染開(kāi)關(guān)不到位。

      優(yōu)化措施及效果:更換為氣控角閥,閥體密封嚴(yán)實(shí),維護(hù)簡(jiǎn)單。

      4.3 電除塵后布袋除塵輸灰優(yōu)化改進(jìn)

      4.3.1 布袋除塵灰斗增加緊急排空裝置

      原設(shè)計(jì):灰斗上無(wú)任何緊急排空裝置,如發(fā)生積灰只能拆開(kāi)膨脹節(jié)或閥門放灰,排空時(shí)間較長(zhǎng)。

      改進(jìn)措施及效果:改進(jìn)后更換為DN200管道和手動(dòng)插板閥,實(shí)現(xiàn)了灰斗緊急排空功能。

      4.3.2 布袋除塵氣化風(fēng)板和管道連接采用橡膠軟管和卡套連接

      原設(shè)計(jì):電除塵氣化風(fēng)板與管道都是直接焊接,如果發(fā)生氣化風(fēng)板返灰,需要割開(kāi)管道疏通,耗時(shí)長(zhǎng)。

      改進(jìn)措施及效果:改進(jìn)后更換為耐溫橡膠軟管和接頭連接,效果明顯,如發(fā)生堵塞情況時(shí),可拆開(kāi)橡膠軟管用壓縮空氣直接疏通,維護(hù)時(shí)間段。

      4.3.3 所有除灰閥門采用圓頂閥

      原設(shè)計(jì):僅進(jìn)料閥采用圓頂閥,其他均采用氣動(dòng)單雙插板閥,插板閥無(wú)法實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè)密封性,維護(hù)需將整個(gè)閥門拆除,更換內(nèi)部結(jié)構(gòu),維護(hù)很不方便。

      改進(jìn)措施及效果:優(yōu)化后所有圓頂閥有密封圈,可在控制室在線監(jiān)測(cè)閥門密封性;一旦密封有問(wèn)題,只要更換密封圈就可以了,維護(hù)簡(jiǎn)便。

      4.3.4 儀用氣熱控盤柜進(jìn)氣采用雙級(jí)過(guò)濾系統(tǒng)

      原設(shè)計(jì):就地盤柜進(jìn)氣采用單級(jí)過(guò)濾系統(tǒng)過(guò)濾,過(guò)濾后壓縮空氣效果不很理想,經(jīng)常造成控制系統(tǒng)動(dòng)作失效。

      改進(jìn)措施及效果:所有儀用進(jìn)氣增設(shè)雙級(jí)過(guò)濾系統(tǒng),改進(jìn)后,使壓縮空氣得到充分凈化,控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

      5 結(jié)語(yǔ)

      印度JSG4×600MW電廠除灰系統(tǒng)成功實(shí)施優(yōu)化改進(jìn)后,大大提高了設(shè)備的可靠性和系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,四臺(tái)機(jī)組相繼通過(guò)了合同規(guī)定的性能試驗(yàn)的各項(xiàng)指標(biāo)的考核,這里把故障的分析處理和優(yōu)化改造的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來(lái),與大家共享,為以后處理類似問(wèn)題提供了借鑒,也必將會(huì)對(duì)以后的海外項(xiàng)目的順利推進(jìn)起到積極的促進(jìn)作用。

      參考文獻(xiàn)

      [1]印度JSG4×600MW電廠除灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖紙和說(shuō)明,山東電力設(shè)計(jì)院,上海中芬電氣工程有限公司.

      [2]EPC總承包合同技術(shù)規(guī)范書(shū),山東電力建設(shè)第三工程公司.

      [3]印度JSG4×600MW電廠集控運(yùn)行規(guī)程山東電力建設(shè)第三工程公司.

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