摘 要:該文針對生產(chǎn)過程中篩分振動輸送機濾網(wǎng)網(wǎng)孔易堵塞,造成篩分率低,從而影響煙絲結(jié)構(gòu),不利于煙支卷接的問題。在篩分振動輸送機上設(shè)計加裝一套濾網(wǎng)自動清潔裝置,通過橡膠管利用彈簧的形變對濾網(wǎng)進行敲打,實現(xiàn)對濾網(wǎng)的自動清理,篩出1.00 mm以下的碎絲,從而穩(wěn)定卷煙質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:篩分振動輸送機 濾網(wǎng) 篩分率 自動清潔裝置
中圖分類號:O32文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2013)04(b)-0033-01
1 振動輸送機原理
篩分振動輸送機由槽體、平衡架、型鋼機架(三者之間利用鑄造鋁合金擺桿,輔以彈性連接件相連)、濾網(wǎng)、驅(qū)動裝置等組成。在生產(chǎn)過程中物料落入振動輸送機槽體內(nèi),槽體由擺桿推動,擺桿通過電機帶動偏心軸轉(zhuǎn)動作近似于直線的往復(fù)運動,將槽體中的物料不斷地向前拋擲起到輸送物料的作用。
2 研制的原因和背景
新版《卷煙工藝規(guī)范》提出了端部落絲這一工藝指標(biāo),而煙絲中所含碎絲的多少是影響端部落絲的重要因素,卷煙端部落絲量與煙絲中碎絲率與成正相關(guān)。碎絲率每提高1%,則端部落絲量上升1.83%,每只卷煙掉落的煙絲不允許超過1.1%。為此,廠技術(shù)中心規(guī)定混絲加香前篩分振動輸送機篩分率應(yīng)達到1.3%,以充分篩出1.00 mm以下的碎絲。而我廠制絲線上混絲加香機前篩分振動輸送機濾網(wǎng)為單層18目金屬濾網(wǎng)(網(wǎng)孔直徑約為1.1 mm),生產(chǎn)過程中網(wǎng)孔易堵塞篩分率低,從而影響煙絲結(jié)構(gòu),不利于煙支卷接。為此,我們設(shè)想研制一套濾網(wǎng)自動清潔裝置,以充分篩出1.00 mm以下的碎絲,從而穩(wěn)定卷煙質(zhì)量。
3 確定方案
3.1 設(shè)計方案
由于振動輸送機濾網(wǎng)受生產(chǎn)條件限制,人工在線清理比較困難。經(jīng)過現(xiàn)場論證、試驗,設(shè)計加裝一套對濾網(wǎng)實現(xiàn)自動清潔的裝置,并具備在線自動、連續(xù)清理,而不影響下一個工作循環(huán)能力。
3.2 方案對比
如圖1所示。
(1)方案1:在上下兩層濾網(wǎng)之間安裝一個30 mm的長軸并通過軸承固定在槽體上,在軸上等距離焊接兩個鋼制彈片,在軸的一端以90 °方向加一連桿,并與彈片調(diào)整到一定角度,依靠槽體振動提供動力,使其對濾網(wǎng)不停地敲打。經(jīng)過10 h的現(xiàn)場試驗,通過彈片的敲打能實現(xiàn)自動清理,但彈片敲打篩網(wǎng)的力量不能準(zhǔn)確調(diào)節(jié),力量太小時,濾網(wǎng)網(wǎng)孔仍出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,不能實現(xiàn)自動清理;力量太大時,經(jīng)過連續(xù)運行會把濾網(wǎng)敲壞。
(2)方案2:在原濾網(wǎng)上層再增加一層濾網(wǎng),增大上層的篩分面積;下層選用18目濾網(wǎng),為了解決下層率網(wǎng)易堵現(xiàn)象,在第二層篩濾網(wǎng)的每格下面掛上彈簧,并在彈簧上套上有彈性的橡膠套管。振動輸送機在振動過程中,依靠其振動向彈簧提供彈力,彈簧隨槽體上下振動,并抖動套管不停的對濾網(wǎng)進行敲打。經(jīng)過10 h現(xiàn)場試驗,濾網(wǎng)的每一個地方都能得到及時清理,濾網(wǎng)完好無損。彈簧使用一定時間需要更換,且更換方便。
(3)通過對上述二種方案的對比,我們選擇了優(yōu)點較多,便于操作的彈簧式自動清潔裝置。
4 方案實施
(1)通過現(xiàn)場測量,用L25×25 mm、d=3 mm的角鋼,焊接成長2300 mm、寬1300 mm的長方形框架。
(2)選用網(wǎng)孔直徑為2.00 mm的10目不銹鋼濾網(wǎng)安裝在框架的上層,18目濾網(wǎng)安裝在框架下層,濾網(wǎng)通過螺栓與槽體相連,用不銹鋼壓條把篩網(wǎng)與框架固定在一起使其平整。
(3)如圖3所示,在下層18濾網(wǎng)上安裝d=1.0 mm、D2=10 mm、L=410 mm的冷卷拉伸彈簧,并將抗震性能好的彈性橡膠管套在彈簧上。冷卷拉伸彈簧和橡膠管安裝后,把彈簧中心部位染成紅色,在距彈簧中心部位垂直上方64 mm篩網(wǎng)處貼一張白紙。根據(jù)勾股定理計算斜邊長度mm,在生產(chǎn)過程中彈簧工作變形量只要大于2×(214.8-205)=19.6mm,白紙上就會有紅色痕跡。通過現(xiàn)場測試發(fā)現(xiàn),彈簧在振動過程中白紙紅色痕跡較重,由此可見彈簧在振動過程中工作載荷變形量達到了19.6 mm以上,橡膠管在生產(chǎn)中起到了彈振作用(如圖2)。
5 應(yīng)用效果
按上述構(gòu)思、設(shè)計制作,經(jīng)過多次試驗調(diào)試投入使用,在現(xiàn)場實驗測試發(fā)現(xiàn),大于2.00 mm的煙絲通過濾網(wǎng)進入下道工序混絲加香機,小于2.00 mm煙絲落到下層18濾網(wǎng)上,研制的自動清潔裝置對濾網(wǎng)實現(xiàn)了自動清潔,篩分率由加裝自動清潔裝置之前1.00%提升到加裝后的1.5%,達到了預(yù)期目的。
參考文獻
[1]徐錦康.機械設(shè)計[M].北京:機械工業(yè)出版社,1998.
[2]姜波.鉗工工藝學(xué)[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2009.
[3] 果連成.機械制圖[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2011.
[4] 國家煙草專賣局編.卷煙工藝規(guī)范[M]. 北京:中央文獻出版社,2003.