摘 要:茂名臻能熱電有限公司300 MW鍋爐E給煤機要進行電子皮帶稱校驗,運行值班員根據(jù)電子皮帶稱實煤校驗方案的要求,一共進行了多次E給煤機啟停的操作,最后一次停運時發(fā)生了磨煤機風(fēng)道入口爆燃事件。本文針對此次事件進行具體分析,并提出相應(yīng)的預(yù)防措施。
關(guān)鍵詞:印尼煤 出口溫度 爆燃 預(yù)防措施
中圖分類號:TK223.25 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)06(c)-0194-02
1 制粉系統(tǒng)概況
我廠制粉系統(tǒng)采用中速磨煤機、冷一次風(fēng)機、正壓直吹制粉系統(tǒng),每臺鍋爐配6臺磨煤機,5臺運行,1臺備用。磨煤機型號:ZGM95N中速輥式磨煤機,額定空氣量 16.45 kg/s,通風(fēng)阻力≤5740 Pa,標(biāo)準(zhǔn)磨出力51.5 t/h。
適應(yīng)煤種范圍如表1所示。
為了降低燃料成本,提高經(jīng)濟性,以適應(yīng)市場的需要,發(fā)展生產(chǎn),在#6鍋爐磨煤機配煤方式上摻燒高揮發(fā)分、高硫分的印尼煤。
2 發(fā)生經(jīng)過
3月15日E磨煤機給煤量大幅度波動約5噸,熱控人員檢查結(jié)果是電子皮帶稱故障,需要更換電子皮帶稱。16日更換好電子皮帶稱,要重新進行實煤校驗。運行人員根據(jù)電子皮帶稱實煤校驗方案的要求,3月17日4:23至19日7:40,共進行了8次燒空E煤倉的啟停操作,最后一次停運時發(fā)生了磨煤機風(fēng)道入口爆燃事件。事件的詳細(xì)經(jīng)過如下。
2010年3月19日2:00,#6爐E原煤倉上好待校煤種,為拓展1號煤與印尼煤1∶1混煤,按校驗要求零點班燒完。
2:35啟動E磨煤機運行,投入相應(yīng)的一次風(fēng)保護和冷熱風(fēng)門自動調(diào)節(jié)。
6:50運行人員判斷E原煤倉差不多燒空,將E磨煤機出力降至9 t/h,磨煤機出口溫度降至58 ℃,磨煤機入口一次風(fēng)量降至38 t/h。
7:42 E原煤倉燒空、E給煤機煤量降到零,運行人員停給煤機,熱風(fēng)調(diào)門自動由24.4%關(guān)至零,冷風(fēng)調(diào)門自動由31.2%關(guān)至15.8%,一次風(fēng)量下降至15.89 t/h,運行人員手動開大冷風(fēng)調(diào)門。
7:43分12秒一次風(fēng)量回升至29.4 t/h時,E磨煤機熱風(fēng)入口發(fā)生煤粉爆燃,磨煤機出口壓力由-0.9 kPa瞬間上升至7.9 kPa、入口一次風(fēng)道壓力由1.3 kPa瞬間上升至3.97 kPa,43分53秒停止E磨煤機運行。
爆燃發(fā)生后現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)E磨煤機入口一次風(fēng)道鼓起、膨脹節(jié)脹裂,DCS監(jiān)視磨煤機出口溫度最高上升至83.6 ℃。19日下午檢修人員打開E磨煤機排渣箱、人孔及風(fēng)道,發(fā)現(xiàn)排渣箱和環(huán)形風(fēng)道內(nèi)積有較多燃燒過的煤渣,磨煤機刮渣板脫落,磨盤內(nèi)無積煤或燃燒過的煤渣。
3 事件原因分析
根據(jù)DCS記錄,發(fā)生爆燃時磨碗上下差壓先上升、后下降,然后逐漸恢復(fù)正常,如表2,說明爆燃的起點發(fā)生在磨碗下,即環(huán)形風(fēng)道內(nèi)。
根據(jù)以上分析,造成此次爆炸的原因主要有以下幾點。
(1)燃用煤種的揮發(fā)份過高是造成爆炸的重要原因。根據(jù)運行規(guī)程,#6鍋爐制粉系統(tǒng)對煤種揮發(fā)份的適應(yīng)范圍為:Vdaf=16%~40%,而此次燃用的印尼煤Vdaf達到50%(Vdaf是無水無灰基揮發(fā)份),大于適應(yīng)煤種很多,容易著火燃燒。
(2)磨煤機頻繁啟停引起煤渣堆積造成爆燃。磨煤機在啟動過程中容易產(chǎn)生較多的煤渣。在這次校驗皮帶秤的過程中E磨煤機共進行了8次啟停操作,由于磨煤機的刮渣板脫落,啟磨過程中產(chǎn)生的煤渣未能及時落到排渣箱中,堆積在風(fēng)道中受高溫?zé)犸L(fēng)的烘烤析出可燃?xì)怏w,達到條件而引起爆燃。
(3)停磨過程中的一次風(fēng)量是30 t/h,略為偏低。由于風(fēng)道中堆積了大量的煤渣造成局部區(qū)域風(fēng)量不足,在磨煤機運行的后期減少煤量、風(fēng)量后,煤粉在某些區(qū)域因風(fēng)量不足而落到風(fēng)道中,造成局部煤粉堆積。
(4)根據(jù)煤粉濃度在0.3~0.47 kg/m3之內(nèi)屬于易爆范圍。在停磨的過程中一次風(fēng)量波動,揚起風(fēng)道中堆積的煤粉,使煤粉及可燃?xì)怏w的濃度達到容易爆燃的范圍,因而產(chǎn)生爆燃。
(5)磨煤機出口溫度高達83.6 ℃。在停止給煤機后,為防止磨煤機出口溫度快速上升,熱風(fēng)調(diào)門自動快速關(guān)小,冷風(fēng)調(diào)門同時跟隨熱風(fēng)調(diào)門自動關(guān)小,磨煤機冷一次風(fēng)門的這一自動控制邏輯在停磨過程中不合理。
(6)在調(diào)試時消防蒸汽系統(tǒng)不正常,疏水不暢造成蒸汽帶水,影響設(shè)備,粉帶水。停磨過程中,沒辦法投消防蒸汽。
(7)運行人員未按要求對磨煤機進行定期排渣,對磨煤機的檢查和定期排渣工作不認(rèn)真,僅憑敲打渣箱的聲音間接判斷是否需要排渣,E磨長時間排渣量減少沒有引起重視(運行記錄3月5日以后E磨一直未排過渣),磨機出現(xiàn)排渣異常減少的情況運行人員沒有及時反映,造成磨煤機刮渣板脫落未能及時發(fā)現(xiàn)。
(8)#6機組投運后,磨煤機緊急停磨的一次風(fēng)量保護定值與規(guī)程規(guī)定不對應(yīng)。
4 采取的預(yù)防措施
針對此次磨煤機停運時發(fā)生的入口風(fēng)道爆燃事故的原因,采取了以下預(yù)防措施:
(1)重新計算和確定磨煤機緊急停磨的一次風(fēng)量保護定值。#6鍋爐在調(diào)試期間將磨煤機緊急停磨的一次風(fēng)量保護值定為23 t/h,根據(jù)運行規(guī)程規(guī)定,#6爐磨煤機的額定空氣流量為16.45 kg/s(含密封風(fēng)量 1.33 kg/s),一次風(fēng)量小于額定風(fēng)量的50%即緊急停磨,據(jù)此計算一次風(fēng)量保護定值應(yīng)為27.2 t/h。
(2)重新核定磨煤機在運行及停止過程中的一次風(fēng)量,在磨煤機的運行及停止過程中,要求保持一次風(fēng)量不小于36 t/h,摻燒印尼煤時不低于40 t/h。運行規(guī)程規(guī)定磨煤機的一次風(fēng)量不小于額定風(fēng)量的65%,按此計算:(16.45-1.33)×3.6×65%=35.38 t/h。
(3)在停止給煤機后,為防止磨煤機出口溫度快速上升,熱風(fēng)調(diào)門自動快速關(guān)小,冷風(fēng)調(diào)門同時跟隨熱風(fēng)調(diào)門自動關(guān)小,磨煤機冷一次風(fēng)門的這一自動控制邏輯在停磨過程中不合理;為控制磨煤機出口溫度,減少風(fēng)壓波動,在停磨過程中,熱風(fēng)調(diào)門及冷風(fēng)調(diào)門應(yīng)將自動切換為手動,運行人員根據(jù)磨煤機運行情況手動調(diào)整冷、熱風(fēng)量,維持磨煤機出口溫度、一次風(fēng)量正常。
(4)運行人員按定期工作要求進行磨煤機排渣時,必須打開每臺運行磨的排渣門進行實際檢查、排渣,不能根據(jù)敲打的聲音間接判斷排渣箱是否滿渣。對于連續(xù)一個星期均無渣或很少渣的磨煤機應(yīng)通知檢修人員檢查是否存在問題,如有問題,應(yīng)立即處理。
(5)磨煤機排渣時如發(fā)現(xiàn)大的鐵塊、鐵柱時,運行人員應(yīng)做好運行記錄,并報告維修部,待停該磨煤機時由維修人員檢查刮板裝置是否完好牢固。
(6)風(fēng)道加一道防爆門,避免磨煤機爆燃時損壞設(shè)備。
(7)磨煤機實行技術(shù)改造,實現(xiàn)啟停磨煤機時提升磨輥。減少啟停過程中產(chǎn)生火花,從而減少磨煤機爆燃的機率。
(8)降低高揮發(fā)份印尼煤的比例。
(9)盡快更換消防蒸汽疏水門,恢復(fù)磨煤機消防蒸汽系統(tǒng)。
5 結(jié)語
磨煤機風(fēng)道爆燃,將直接影響機組經(jīng)濟性和安全性,因此,磨煤機在運行或是啟停過程中要加強監(jiān)視各個參數(shù),發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常時及時調(diào)整,特別是改變煤種時,要控制好磨煤機入口一次風(fēng)總量并調(diào)整磨煤機的出口溫度,使其與煤種相對應(yīng),防止爆燃,做到安全穩(wěn)定運行。
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