[摘 要] 文章桐子林水電站金龍溝人工砂石生產(chǎn)系統(tǒng)的生產(chǎn)規(guī)模、工藝流程、主要設(shè)備選擇與配置、系統(tǒng)平面布置,并討論系統(tǒng)存在的問題及解決辦法。
[關(guān)鍵詞] 金龍溝砂石系統(tǒng);工藝布置設(shè)計; 優(yōu)化改造;銅子林水電站
[作者簡介] 楊偉山,廣西水電工程局副總工程師,高級工程師,研究方向:水電工程技術(shù)管理,廣西 南寧,530001
[中圖分類號] TV73 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-7723(2013)05-0037-0004
一、概 述
桐子林水電站位于四川省攀枝花市鹽邊縣境內(nèi),是涯礱江下游最后一個梯級電站,總裝機容量600MW,下距攀枝花市28km,上距二灘電站壩址18km,左右岸均有公路相同,對外交通方便。
金龍溝人工砂石生產(chǎn)系統(tǒng)主要承擔桐子林水電站全部工程混凝土約178萬m3所需的骨料供應(yīng)任務(wù),共需生產(chǎn)成品粗骨料約290萬t,細骨料約120萬t。
系統(tǒng)位于二灘壩址上游左岸約1km的金龍山上,利用原二灘大壩標砂石廠的場地及部分設(shè)施。料源為原二灘大壩標的料場(金龍山料場),巖性為正長巖。
根據(jù)主體工程施工進度安排,系統(tǒng)需滿足混凝土澆筑高峰期月平均強度約6.65萬m3的粗、細骨料供應(yīng)。系統(tǒng)按每月工作22天,每天12小時生產(chǎn)(二班制)計算,毛料處理能力約670 t/h。系統(tǒng)成品料生產(chǎn)能力約540 t/h,其中人工砂生產(chǎn)能力約160t/h。
系統(tǒng)按生產(chǎn)四級配混凝土骨料的要求設(shè)計。各級配組成及供應(yīng)量見下表1。
二、系統(tǒng)工藝流程、設(shè)備配置
(一)系統(tǒng)工藝流程
系統(tǒng)按粗、中、細、超細碎四段段破碎工藝設(shè)計,制砂采用棒磨機與立軸破聯(lián)合制砂。粗碎采用開路生產(chǎn)工藝、中細碎、立軸破制砂采用閉路生產(chǎn)。根據(jù)工藝需要,系統(tǒng)設(shè)置了粗碎車間、半成品料倉、中細碎車間、篩分車間及篩分給料倉、超細碎及制砂車間、制砂給料倉、石粉回收車間、成品骨料豎井、成品骨料輸送及裝車系統(tǒng)、供水及廢水處理系統(tǒng)、供配電及控制系統(tǒng)等設(shè)施。
1. 粗碎車間
粗碎車間配置1臺JM1312HD顎式破碎機和1臺C100顎式破碎機。配套給料設(shè)備分別為1臺LT1500重型給料機和1臺HF1345放礦給料機。
自卸汽車卸料至受料坑經(jīng)顎式破碎后碎石料由膠帶機送至半成品料倉,半成品料場容量約2.0萬m3。進入粗碎的毛料粒徑控制在700mm以下。
2. 預(yù)篩分車間
預(yù)篩分車間設(shè)置1臺3YKRH2460重型篩分機和1臺2WCD762雙螺旋洗泥機。半成品骨料由膠帶機運至預(yù)篩分車間篩洗分級后,粒徑大于150mm和一部分80~150mm的碎石進入中細碎車間破碎,另一部分80~150mm碎石則直接進入成品骨料豎井,粒徑小于40mm骨料進入螺旋洗泥機洗泥后和40~80mm骨料混合送至篩分給料倉(容積約為1500m3)。
3. 中細碎車間及中細碎篩分
中細碎車間配置兩臺圓錐破碎機,型號分別為HP500-C和HP500-M,中細碎篩分設(shè)備為1臺3YKR2145篩分機。主要處理預(yù)篩后粒徑大于150mm和80~150mm盈余部分的碎石,以及經(jīng)篩分后40~80mm盈余部分的碎石。處理后5~40mm送至超細碎車間,40mm以上回路中細碎。
4. 主篩分車間
主篩分車間配置2臺3YKR2460圓振篩。篩分后, 40~80mm骨料直接進入成品骨料豎井,盈余部分返回中細碎車間進行二次破碎, 20~40mm和5~20mm骨料一部分輸送到成品骨料豎井,另一部分輸送到超細碎及制砂車間。
主篩分間相應(yīng)配套配置2臺斗輪式洗砂機,1臺QC3000刮砂機,處理篩分后<5mm的砂水混合骨料。
5. 超細碎及制砂車間
超細碎車間配置2臺B9100立軸式破碎機、2臺MBZ2136棒磨機及配套的螺旋分級機。超細碎及棒磨機車間設(shè)有給料倉(容積約為3000m3)。超細碎篩分車間配置2臺2HS1860高頻振動篩,主要處理立軸式破碎機破碎后的骨料,采用干法生產(chǎn)。
6. 石粉回收車間
石粉回收車間配置1套2SG48-120W-4A水力旋流器及2臺砂水處理機。
7. 廢水處理車間廢渣
廢水處理主要采用輻流式沉淀池工藝處理。廢水經(jīng)輻流式沉淀池反應(yīng)處理后,水溢流到清水池回收利用,廢渣通過裝在池底的管路送到廢渣沉淀池,經(jīng)自然晾干后用運往棄渣場對堆放。
8. 料倉
系統(tǒng)設(shè)有半成品料倉、篩分給料倉、制砂給料倉和成品料倉等。
(二)主要設(shè)備配置
為保證系統(tǒng)運行可靠、高效、連續(xù)生產(chǎn),系統(tǒng)配置見表2。
(三)系統(tǒng)布置
骨料生產(chǎn)系統(tǒng)布置在原二灘水電站砂石加工系統(tǒng)場地內(nèi),原場地高程范圍為1235~1337m,并充分利用原砂石加工系統(tǒng)遺留的部分基礎(chǔ)設(shè)施。系統(tǒng)各車間主要分布在5個平臺上。
1. 1335m平臺
粗碎車間及1#配電所布置在該平臺上。該平臺為原二灘水電站砂石加工系統(tǒng)粗碎車間所在地,受料坑及部分混凝土基礎(chǔ)可以利用,回車場經(jīng)修復(fù)改造后即可利用。粗碎車間距離采石場約300m,中間有交通洞相連。粗碎車間設(shè)兩臺型號分別為JM1312HD、C100的顎式破碎機。
2. 1320m平臺
布置半成品堆場、預(yù)篩分車間、變電站及2#配電所。
半成品堆場堆料高度18,料堆容量2.0m3,并利用原有堆場下的廊道。廊道內(nèi)布置B1000膠帶機1臺和5臺振動給料機。
預(yù)篩分車間布置在半成品堆場廊道出口附近,篩分樓采用鋼結(jié)構(gòu)制作,安裝一臺3YKRH2460重型圓振動篩。
3. 1312m平臺
布置中細碎車間、篩分調(diào)節(jié)料倉、超細碎及制砂給料倉。
中細碎車間配置兩臺圓錐破碎機,型號分別為HP500-C和HP500-M,中細碎篩分設(shè)備為1臺3YKR2145篩分機,設(shè)備基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
篩分調(diào)節(jié)料倉容量為1500m3,可滿足2小時的篩分量,起緩沖調(diào)節(jié)作用。
制砂給料倉容量為4000 m3,可滿足兩個臺班制砂量。
超細碎及制砂給料倉下均設(shè)鋼筋混凝土廊道。
4. 1305m平臺
布置篩分車間、超細碎及棒磨機制砂車間、石粉回收車間,及成品骨料豎井。
主篩分車間配置2臺3YKR2460圓振篩,細碎車間配置2臺B9100立軸式破碎機、2臺MBZ2136棒磨機及配套的螺旋分級機。主篩車間采用鋼結(jié)構(gòu),其余設(shè)備基礎(chǔ)均為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
成品骨料豎井為原砂石系統(tǒng)所建,共7個,其中粗骨料4個,人工砂3個,成品料豎井總?cè)萘繛?.8m3。其中80~150mm、40~80mm、20~40mm和5~20mm粒級各自儲存在1個豎井內(nèi),每個豎井容量均為8000 m3,人工砂為2.5萬m3。
每個豎井下均有廊道骨料運輸洞連通,粗細骨料通過膠帶機經(jīng)運輸洞運至成品料裝車倉。
5. 1235m平臺
布置有成品骨料裝車倉及計量車間。骨料裝車倉采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
三、系統(tǒng)試運行及存在問題
系統(tǒng)自2010年3月8日開始試運行至同年5月底,由于系統(tǒng)設(shè)備故障較多,一直無法進行正常生產(chǎn),而且產(chǎn)量、質(zhì)量均不穩(wěn)定,未能達到設(shè)計生產(chǎn)能力。針對這種情況,從毛料開采、系統(tǒng)工藝與設(shè)備性能、設(shè)備安裝質(zhì)量等方面入手對系統(tǒng)進行分析,找出存在問題。
1. 毛料開采爆破大塊率偏高(700mm以上)
料場巖石為正長巖,具有硬度大、韌性好的特點。毛料開采爆破大塊率(700mm以上)占40%左右。毛料塊度較大直接影響毛料的挖運效率和粗碎破碎效率,另外增加二次解小工作量,從而導(dǎo)致粗碎處理效率低下。雖在爆破中多次調(diào)整了爆破孔排距、孔深、增加單耗藥量等措施,爆破效果有所改善,但未達到理想效果,還需繼續(xù)優(yōu)化爆破參數(shù)。
2. 粗骨料級配不平衡,40mm以下骨料偏少
半成品500t/h左右的給料量進入預(yù)篩分處理后,約70%~80%的80mm以上骨料進入中碎HP500-C圓錐破碎機處理,中碎處理后的80mm以上和主篩分盈余部分40~80mm骨料回路(合計回路量約240t/h左右)細碎HP500-M圓錐破碎機處理。
骨料經(jīng)中細碎圓錐處理后,破碎效果很不理想,40mm以上骨料偏多,約占60%~65%,以致骨料級配極不平衡。雖然采取了調(diào)整破碎機排礦口、骨料進料工況等措施,中碎圓錐排礦口在45mm時80mm以上骨料仍有40%以上,細碎圓錐排礦口在19mm時40mm以上骨料占60%以上,加上半成品中40mm以下骨料就很少,疊加效應(yīng)以致成品骨料級配不均的矛盾更為突出。
3. 高頻篩存在質(zhì)量缺陷
超細碎篩分的2臺2HS1860高頻振動篩處理能力遠達不到設(shè)計要求,經(jīng)檢測,當進料量在60t/h時,篩分機已經(jīng)嚴重堵料,無法正常運行。
4. 成品儲料豎井跌落高差過大是造成骨料遜徑超標的直接原因。
5. 成品砂含水率超標。
四、系統(tǒng)優(yōu)化改造
針對系統(tǒng)存在的上述問題,擬采用如下改造措施:
1. 增加2臺細碎圓錐破碎機,相應(yīng)增加2條B800膠帶機。
原2臺HP500圓錐破碎機作為中碎生產(chǎn)用,主要處理預(yù)篩分和中碎后的80mm以上骨料,新增的2臺細碎圓錐破碎機主要處理篩分后40~80mm骨料。中碎篩分后40~80mm骨料經(jīng)膠帶機進入細碎圓錐破碎機,破碎后的骨料由膠帶機送至主篩分車間。中碎篩分5~40mm骨料送到超細碎車間,砂則進入成品倉。
2. 新增2臺圓錐破碎機分別為SANDVIK的CH440-MF圓錐破碎機,單機處理能力為114~248t/h,排礦口調(diào)整范圍為10~32mm;最大給料粒徑85mm;上海多靈的PYH-3-X圓錐破碎機,單機處理能力為145~380t/h,排礦口調(diào)整范圍為13~38mm;最大給料粒徑105mm。滿足細碎設(shè)計最大處理量224.57t/h的要求。
3. 為盡可能滿足中碎圓錐破碎機生產(chǎn)工藝原理要求、并保證骨料流程順暢和溜槽不易于損壞,在預(yù)篩分出料口設(shè)置1個容量約15m3的集料斗,斗下配振動給料機,以便中碎圓錐破碎機均勻擠滿給料。
4. 基于原有的2臺2HS1860高頻篩分機所存在的問題,將這2臺高頻篩更換為2臺2YKR2460圓振動篩,并將原來的干法篩分改為濕法,由此相應(yīng)配套新增2臺PS2600斗輪式洗砂機。
5. 主篩分車間處理后40mm以下骨料可通過分料溜槽先全部進入超細碎車間,整形破碎后再進入成品料倉。
6. 為降低成品砂的含水率,將立軸破和相應(yīng)篩分由濕法生產(chǎn)改為干法生產(chǎn);控制立軸破料源汗水率;在棒磨機洗砂機下增設(shè)直線篩預(yù)脫水。
7. 增設(shè)二次篩洗車間。在成品骨料運輸洞和裝車倉之間增設(shè)二次篩洗車間,對中石、大石、特大石進行二次篩洗。
8. 新增設(shè)備。由于進行系統(tǒng)優(yōu)化改造所新增主要設(shè)備見表3。
五、結(jié) 語
系統(tǒng)經(jīng)過優(yōu)化改造后,經(jīng)過一段時間的試運行,系統(tǒng)已進入正常生產(chǎn)軌道,生產(chǎn)能力滿足設(shè)計要求,成品粗細骨料各項技術(shù)指標均滿足規(guī)范和業(yè)主要求,保證了桐子林水電站主體工程對砂石成品粗細骨料的需要。