宋偉
摘 要:介紹300MW循環(huán)流化床鍋爐對摻燒焦化廠附產(chǎn)品——焦?fàn)t煤氣的研究和首次成功應(yīng)用。焦?fàn)t煤氣在大容量、高參數(shù)循環(huán)流化床鍋爐應(yīng)用上取得成功,有較強(qiáng)的推廣意義。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐 焦?fàn)t煤氣 正壓 床溫 床壓
中圖分類號(hào):TK229.66 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1007-3973(2013)007-014-03
1 工程概況
江蘇徐礦綜合利用發(fā)電有限公司一期工程為2?00MW國產(chǎn)自主研發(fā)型亞臨界CFB燃煤發(fā)電機(jī)組,鍋爐設(shè)備選用東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司生產(chǎn)的自主研發(fā)型300MW級單爐膛循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐型號(hào):DG1025/17.5-II19。設(shè)計(jì)燃料為劣質(zhì)煤、煤矸石和部分煤泥。#1、#2機(jī)組分別于2009年10月28日、2010年2月5日投產(chǎn)。
表1 鍋爐規(guī)范
2010年,廠區(qū)門口新建一焦化廠,年產(chǎn)富余焦?fàn)t煤氣約2億立方米,熱值約4000Kcal/Nm3。為充分減少環(huán)境排放污染,達(dá)到綜合利用效果,我公司和焦化廠共同就鍋爐摻煤焦?fàn)t煤氣一事進(jìn)行友好合作。開始研究并實(shí)施在鍋爐中摻燒部分焦?fàn)t煤氣。
表2 凈干煤氣組成
2 煤氣摻燒的方案
2.1 煤氣燃燒器在鍋爐上的布置
根據(jù)鍋爐現(xiàn)有布置情況,結(jié)合焦?fàn)t煤氣特點(diǎn),在鍋爐側(cè)墻、后墻交錯(cuò)布置共計(jì)8 只氣體燃燒器,即側(cè)墻各1 只、后墻6 只。燃燒用風(fēng)取自上二次風(fēng)箱。焦?fàn)t煤氣燃燒器布置(如圖1-圖2所示),以保證爐內(nèi)流場的均勻性。
圖1 氣體燃燒器布置圖
圖2 氣體燃燒器布置圖
2.2 摻燒方案的說明
鍋爐爐膛尺寸(長卓韤贅擼┪?8275?439?9900。布風(fēng)板標(biāo)高為10m。
根據(jù)鍋爐特點(diǎn),分別在24.5m層布置6支和在14m層爐左、右側(cè)墻各布置1支煤氣燃燒器,每爐共布置8支,實(shí)現(xiàn)了在鍋爐寬度范圍內(nèi)的均布,理論上也保證了投運(yùn)時(shí),鍋爐兩側(cè)的熱平衡。為防止爆燃,煤氣燃燒器不設(shè)點(diǎn)火裝置,考慮到焦?fàn)t煤氣著火點(diǎn)為650℃,計(jì)劃在爐膛溫度達(dá)到850℃以上時(shí),也即鍋爐正常運(yùn)行時(shí)投運(yùn)煤氣燃燒器,可保證煤氣投入到爐膛內(nèi)時(shí)能全部燃燒,防止爆炸。
當(dāng)鍋爐蒸發(fā)量在50%~100%BMCR范圍內(nèi),不需特殊燃燒措施,即可滿足汽輪機(jī)對參數(shù)的要求。若低于50%BMCR 負(fù)荷,再考慮需有特殊的燃燒和調(diào)整手段。
當(dāng)鍋爐蒸發(fā)量在50%~100%BMCR范圍內(nèi),鍋爐原控制參數(shù)——床溫、出口過量空氣系數(shù)不變,出口溫度的變化也較小,只是爐膛下部空氣量和煙速隨負(fù)荷變化而稍有變化,鍋爐出口溫度保持在額定值不變。
當(dāng)鍋爐蒸發(fā)量降低到50%BMCR以下,為保證其穩(wěn)定運(yùn)行,床溫和流化速度需有一個(gè)最低保證值,因而,爐膛出口過量空氣系數(shù)相應(yīng)加大,并且,隨著鍋爐蒸發(fā)量的繼續(xù)降低,爐底一次風(fēng)的量基本不變,二次風(fēng)量隨負(fù)荷波動(dòng)而適當(dāng)變化,這樣既保證了鍋爐在低負(fù)荷時(shí)的流化質(zhì)量,還能維持一個(gè)較高的床溫,保證低負(fù)荷時(shí)不需投油穩(wěn)燃。
本技改工程摻燒焦?fàn)t煤氣,比例較大,達(dá)到鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量工況下入爐熱量的20%以上,所以低負(fù)荷工況下,焦?fàn)t煤氣的投入運(yùn)行起到了一定的穩(wěn)燃作用,減少甚至避免床上油槍的投入,既達(dá)到了節(jié)約燃油的目的,也保證了鍋爐在低負(fù)荷工況下的各參數(shù)在正常范圍內(nèi)。
加入煤氣進(jìn)行摻燒后,鍋爐產(chǎn)生的灰量較同等負(fù)荷下全部燒煤有較大減少,但是因摻燒量是有限的,按入爐熱量計(jì)算最多也就是30~40%BMCR工況下設(shè)計(jì)煤質(zhì)的熱量,因此對鍋爐傳熱影響很小。對循環(huán)物料的穩(wěn)定基本沒有影響。
2.3 煤氣系統(tǒng)的技術(shù)參數(shù)(見表3)
3 使用效果
技改后,整套系統(tǒng)的運(yùn)行平穩(wěn)。兩臺(tái)鍋爐煤氣系統(tǒng)在試運(yùn)行期間,各參數(shù)良好,煙、風(fēng)系統(tǒng)正常、穩(wěn)定。各級過熱器和高溫再熱器管壁不超溫,水冷壁壁溫分布均勻,不超溫;減溫水量少量增加,排煙溫度下降較小。煤氣摻燒對鍋爐實(shí)際運(yùn)行參數(shù)基本沒影響,可控易控。煤氣摻燒達(dá)到了鍋爐穩(wěn)定、安全、連續(xù)、文明生產(chǎn)的條件。
3.1 經(jīng)濟(jì)效益分析
(1)煤氣價(jià)格:0.30元/Nm3;煤氣熱值:3800Kcal/Nm3;合同期:兩年;流量:2.65?04 Nm3/h計(jì)算,年度煤氣的支出費(fèi)用如下:
年煤氣總量:2.65?04?4?50=159000000(Nm3)
年總費(fèi)用:159000000?.30=4770萬元
鍋爐全部燃燒利用率90%計(jì)算,每年焦?fàn)t煤氣可利用總發(fā)熱值:
159000000?800?0% =5.4378?011Kcal
同樣熱值煤炭按2010年電廠平均發(fā)熱值單價(jià)0.135元/千Kcal計(jì)算,需煤炭支出款5.4378?011?.135=7341.03萬元。
年節(jié)省燃料款:7341.03-4770=2571.03萬元
年節(jié)省燃料成本(稅后):(7341.03-4770)/1.17=2197.46萬元
(2)灰渣收入損失。按照每年實(shí)際摻燒焦?fàn)t煤氣的總量,年總有效發(fā)熱值5.4378?011Kcal,入爐發(fā)熱值5.4378?011?.9 =6.042?011Kcal,折合平均發(fā)熱值3800Kcal/Kg的煤炭,年合計(jì)減少15.9萬噸煤炭。
平均按32億KW.h電量測算,年耗平均發(fā)熱值4300Kcal/Kg的煤炭155萬噸。因焦?fàn)t煤氣摻燒減少的煤炭量占正常煤炭用量的10.26%。
改造之前,我公司全年灰渣收入約850萬。因焦?fàn)t煤氣摻燒減少的灰渣量也相應(yīng)減少為10.26%,灰渣收入每年減少87.21萬元。
(3)綜合效益分析??紤]每年節(jié)省的燃料費(fèi)用及減少的灰渣收入,年摻燒焦?fàn)t煤氣凈收益為2197.46-87.21=2110.25萬元。
3.2 改造前后參數(shù)對比表(表4)
4 結(jié)論
(1)焦?fàn)t煤氣摻燒項(xiàng)目每年可替代燃煤15.9萬噸、減排粉塵 2.87 萬噸、減排爐灰3.37萬噸,進(jìn)一步提高城市空氣質(zhì)量。
(2)避免焦化廠焦?fàn)t煤氣燃燒散放的環(huán)境污染。
(3)進(jìn)一步節(jié)能降耗,每年可為公司贏利2110.25萬元。
(4)江蘇徐礦發(fā)電公司的煤氣摻燒項(xiàng)目,是針對目前大型循環(huán)流化床鍋爐特點(diǎn),緊跟國家節(jié)能減排目標(biāo)而有先見之明的選擇。本項(xiàng)目具有示范性,該項(xiàng)目的成功投運(yùn),對國內(nèi)國類同機(jī)組進(jìn)行煤氣摻燒有指導(dǎo)意義。
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