【摘 要】接軸平衡裝置用來消除接軸自身重量對軋輥傳動系統(tǒng)造成的影響。通過對接軸平衡缸缸頭的結(jié)構(gòu)形式分析,下接軸平衡缸缸頭改為半瓦式結(jié)構(gòu),有效解決了平衡缸缸頭經(jīng)常斷裂的問題。
【關(guān)鍵詞】接軸;平衡;柱塞缸;缸頭;斷裂
一、概述
在軋鋼生產(chǎn)線設(shè)備中,接軸是不可缺少的部件,對于自身重量較大的接軸,為消除接軸在軋鋼過程中造成軋輥擺動,采用接軸平衡裝置來消除接軸自身重量對軋輥傳動系統(tǒng)造成的影響。
1250mm熱連軋R1粗軋機為二輥可逆軋機,與E1立輥軋機一起將加熱后的板坯進行經(jīng)5~7道次軋制,軋制成30~45mm厚的中間坯。
二、粗軋接軸平衡性能參數(shù)
傳遞扭矩:2300 KNm 單根(2.25倍過載)
切斷扭矩:5300 KNm 單根(5倍過載)
最大回轉(zhuǎn)直徑:Φ1080 mm
轉(zhuǎn) 速:40/80 r/min
液壓平衡:采用巴氏合金套,稀油循環(huán)潤滑
下平衡缸:Φ240/Φ210×200 mm
上平衡缸:Φ180/Φ150×505 mm
平衡壓力:16 MPa
潤 滑: 十字頭軸承干油注入。
材 料: 合金鍛鋼
三、原理與問題分析
R1粗軋接軸平衡缸是一種立式安裝的柱塞缸(見圖),R1軋機上、下傳動接軸(各重46.68t)各由兩根液壓缸來平衡。在工作時液壓缸內(nèi)部通油,因液壓缸兩腔聯(lián)通,實際液壓缸工作面積為缸桿的橫截面。柱塞桿通過平衡框架對軋機接軸進行平衡。兩液壓缸通過十字交叉的兩個銷軸定位安裝,保證缸頭與圓柱銷的完好接觸。
因接軸平衡立柱位于接軸重心位置,計算平衡缸壓力時接軸力臂可不作考慮。上接軸平衡缸通過杠桿支承上接軸,接軸重心剛好位于杠桿中心位置,上接軸平衡缸需給定平衡重量按22258kg計,下接軸平衡缸需平衡重量38294kg。計算得出上接軸平衡壓力126bar,下接軸平衡壓力110bar。
因主體設(shè)備的結(jié)構(gòu)因素,上、下傳動接軸均處于地坑之中。特別是下接軸平衡缸,位于接軸平衡框架內(nèi),周圍空間十分狹小。更換一套液壓缸耗時需18小時以上。
上下接軸平衡液壓缸缸頭都是以螺紋連接的形式安裝在缸桿上,但缸頭的結(jié)構(gòu)形式有所不同。上接軸平衡缸缸頭選用半瓦式結(jié)構(gòu),缸頭托住杠桿臂下的銷軸,缸頭與銷軸可脫離。下接軸平衡缸缸頭采用銷孔內(nèi)襯銅套形式,缸頭與平衡托架銷軸φ200H8/f7小間隙配合。由于粗軋鋼坯咬入和拋鋼時瞬時沖擊很大,特別是拋鋼瞬間,下軋輥帶動接軸有小量彈跳,因速度極快,平衡缸難以在瞬間保持跟隨。下接軸通過銷軸拉動下平衡缸缸頭,造成粗軋下接軸平衡缸缸頭螺紋處經(jīng)常斷裂。因更換液壓缸困難,只好臨時采用焊接缸頭的方案處理。但每次處理后不超過半個月的時間就會再次斷裂,需重新焊接。
四、改進措施
通過對上下接軸平衡缸缸頭的結(jié)構(gòu)形式分析,認(rèn)為上接軸平衡缸頭半托瓦形式比較合理。安排將我廠訂購的下平衡缸缸頭外委進行加工。將缸頭上半部切除,并加工15*15°楔形倒角,內(nèi)襯銅套也加工成相應(yīng)半圓,用壓板將銅套固定好,改成半圓形缸頭托起平衡架銷軸的方式備用。因斷裂的下平衡缸缸頭螺紋斷在缸桿內(nèi),難以取出。我廠利用大中修時間將下接軸平衡缸更換,更改后效果較明顯,未再發(fā)生接軸平衡缸缸頭斷裂現(xiàn)象。
五、結(jié)論
下接軸平衡液壓缸缸頭結(jié)構(gòu)形式經(jīng)改造后投用10個月,未出現(xiàn)任何故障。對比接軸平衡缸頭更改前后效果表明:此改造方案是符合現(xiàn)場及生產(chǎn)要求的,改造的成功方便了設(shè)備維護,大大降低了工人的勞動強度和設(shè)備故障時間。