【摘 要】本文介紹了地下油庫工程采用深基礎(chǔ),且在地質(zhì)條件復雜,場地狹窄的情況下,采取的施工技術(shù)、地基處理措施和排水設(shè)施方案。
【關(guān)鍵詞】地下水位;改進;基坑支護;排水方案;濾水層
在濟源鋼鐵公司棒材連軋改造工程中,新建一地下油庫。平面尺寸為18m×13m,頂板上標高-1.6m,基底標高在-7.9m處。油庫底、墻、頂板均采用C30砼,防水等級S6。油庫頂有值班室,周圍有多個附屬建筑,距油庫很近。該工程施工場地狹窄,且施工時正值冬季,要求自土方開挖至交付設(shè)備安裝15天時間,工期非常緊。
1、場地及工程地質(zhì)情況
1.1場地情況
擬建油庫位于主軋車間北側(cè),加熱爐車間東端一狹長地段。該處有配電室,影響油庫施工,需拆除,待油庫建好后恢復。詳細位置如下圖:
1.2工程地質(zhì)條件
地質(zhì)勘察報告顯示,基礎(chǔ)-4.5m以上均為回填土。地下水位在-5.8m處,含水量大。擬建油庫正中偏南還有原殘留的鋼筋砼。
1.3該地質(zhì)條件在油庫施工時對相鄰建筑物的影響
1.3.1由于水位較高,在基坑范圍內(nèi)土體在水壓作用下極易液化形成流體,所以基坑開挖中必須做降水處理,而在降水過程中將會導致相鄰建筑物地基縱向產(chǎn)生降水梯度,并產(chǎn)生不均勻沉降。
1.3.2所要開挖的基礎(chǔ)如沒有好的支護系統(tǒng),將會導致基坑邊坡土體位移,影響到周圍建筑物基礎(chǔ)的穩(wěn)定。
2、針對工期和地質(zhì)情況,對原設(shè)計的改進
原設(shè)計僅考慮了充分利用空地,并未涉及如何施工。鋼筋砼的施工工序為支模、綁扎、澆注、養(yǎng)護、拆模板、腳手架等,這在地質(zhì)條件復雜、工期緊、又是冬季施工的情況下,遠不能滿足15天土建施工交付設(shè)備安裝的要求。因此 ,在經(jīng)過與原設(shè)計人員研究討論后,對原結(jié)構(gòu)提出了改進意見。
2.1從工藝上對基礎(chǔ)底標高改進
我們在對油庫及軋機設(shè)備潤滑系統(tǒng)充分分析研究后,在回油系統(tǒng)正常運行的情況下,將油庫基底標高提高200mm,現(xiàn)擬基底標高為-7.7m。
2.2對油庫主體結(jié)構(gòu)的改進意見
該油庫底板原為C30,S6抗?jié)B砼,厚800mm,鋼筋間距@250。我們通過計算后,將鋼筋加密,改間距為@130;底板厚度改為500mm,砼抗?jié)B等級改為S8,這樣將底板標高提高了300mm,減少了砼的用量,縮短了工期,符合施工規(guī)范要求和實際使用要求。
2.3對油庫頂板的改進
原設(shè)計為鋼筋砼結(jié)構(gòu)。從油庫頂板支模板、綁鋼筋、澆砼到砼強度達到設(shè)計值,至少需要28天時間,不能滿足設(shè)備安裝要求,我們對此提出了改進意見,將原砼結(jié)構(gòu)改為鋼結(jié)構(gòu)。做法是:在砼側(cè)壁頂預埋鐵件,焊[22槽鋼,槽鋼中間是4根鋼梁,上鋪鋼板。鋼板上及四周澆細石砼,這樣就大大縮短了工期。經(jīng)過計算,滿足承載要求。
3、基坑支護
3.1開挖前的支護
施工前已充分分析過,擬建油庫東側(cè)配電室和南側(cè)主軋機車間均為深基礎(chǔ),油庫基礎(chǔ)在開挖至設(shè)計標高時,對二者的影響不大;但西側(cè)加熱爐廠房是淺基礎(chǔ),基底標高-5.8m,距油庫基礎(chǔ)水平距離僅1.7m。我們編制了幾套施工方案,并將成本與實際效益對比后,選擇用機械成孔灌注樁做支護,樁徑φ600mm,深12m,共16根樁。樁頂設(shè)一道600×600mm連系梁聯(lián)結(jié)各樁。做法如下圖:
3.2開挖中的邊坡支護
當土方挖至4.0m左右時,土質(zhì)松軟,地下水位又高,東側(cè)開始出現(xiàn)坍塌征兆。為防止危險繼續(xù)擴大,我們采用L50×5角鋼做支護,與水平面呈300~450角,間距@800mm雙向。用挖掘機壓入土內(nèi),壓入深度為2m~5m,邊挖邊壓入角鋼。挖至基底時,未再出現(xiàn)坍塌現(xiàn)象,從而保證了土方工程的順利進行。
4、排水方案的設(shè)施
由于地下水位較高,當土方挖至-5.8m時,水溢出,我們立即設(shè)施排水方案。
4.1在基坑東側(cè)0.6m處設(shè)置排水明溝,東北角挖集水井,使基坑滲出的地下水通過明溝,匯于集水井內(nèi),然后用水泵將其排出基坑外?;A(chǔ)下挖的同時集水井和明溝也同時加深。
4.2基坑挖至設(shè)計標高時,地下水大量涌出,墊層和底板無法施工,經(jīng)設(shè)計人員同意,將基坑加深500mm,夯入碎石做為濾水層。碎石墊層中設(shè)一根φ800,高1.2m鋼管,底部用鋼板封閉,在底部和四周打孔,外箍鋼網(wǎng)片,做為集水井,水流入鋼管后,用水泵將其抽出,達到繼續(xù)排水的目的。待砼底板施工后,鋼管上焊一法蘭,上蓋盲板,將排水口封閉,并用砼將此部位封死。
5、工期及質(zhì)量保證措施
5.1在油庫底板及側(cè)壁的施工中,采用泵送砼,且晝夜施工,提高了進度。
5.2選用42.5級礦渣硅酸鹽水泥,在砼中摻入早強劑及引氣劑,加快了砼的凝固速度,并用蒸汽養(yǎng)護60小時,使砼在較短時間內(nèi)達到設(shè)計強度。
5.3針對本工程的特點,我們制定了周密的施工計劃,對不同的現(xiàn)場條件采用不同的支護方案,進行有計劃、有步驟的連續(xù)作業(yè)方式。
5.4認真會審圖紙,及時提出并解決圖紙中存在的問題;及時做好隱蔽工程驗收記錄和施工日志,認真檢查核實,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
5.5采取了冬季施工措施,保證所需熱源的供應(yīng)。
6、結(jié)論
在濟源鋼鐵公司全連軋改造工程地下油庫的施工中,我公司克服了地方狹窄,周圍建筑物相近,地下水位高等諸多不利因素,在施工前準備工作充分;通過優(yōu)化對比分析,合理改進結(jié)構(gòu);施工組織緊湊,措施得當,終于在短短15天內(nèi),圓滿完成了施工任務(wù)。工程自2008年12月12日開工到12月26日交付設(shè)備安裝,運營至今已3年半時間,沒有發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題,受到甲方一致好評。