【摘要】隨著韶鋼的產(chǎn)業(yè)升級,公司的四條棒線材生產(chǎn)線需要大量6米以上的長鋼坯,公司的坯材平衡將出現(xiàn)嚴(yán)重的矛盾,因此,需對煉鋼部一鋼廠的3.3米方坯連鑄機(jī)進(jìn)行長坯生產(chǎn)改造,實(shí)現(xiàn)效益最大化。
【關(guān)鍵詞】連鑄機(jī);改造
0.概述
一鋼廠共有3臺小方坯連鑄機(jī),其中4#連鑄機(jī)為仿羅可普型三機(jī)三流方坯連鑄機(jī),鑄坯斷面為160x160mm2,生產(chǎn)鑄坯長度為10米,1#、2#連鑄機(jī)為德馬克型兩機(jī)兩流方坯連鑄機(jī),鑄坯斷面為160x160mm2,生產(chǎn)的鑄坯長度原為3.3米。隨著韶鋼的產(chǎn)業(yè)升級,公司的四條棒線材生產(chǎn)線需要大量6米以上的長鋼坯,公司的坯材平衡將出現(xiàn)嚴(yán)重的矛盾,缺口每天為2千多噸左右,而1#、2#連鑄機(jī)每天的產(chǎn)量也為2千噸左右,因此,對一鋼廠的1#、2#連鑄機(jī)進(jìn)行長坯生產(chǎn)改造就成為解決整個公司坯材不平衡的生產(chǎn)矛盾,實(shí)現(xiàn)效益最大化成為重要舉措。
1.改造內(nèi)容
1.1將鑄坯機(jī)械剪切改為火焰切割
1.2對鋼坯定尺進(jìn)行改造
1.3推鋼機(jī)改造
1.4六組輥道改造
鑄坯長度增加后,六組輥道原來輸送能力相應(yīng)加長,為此我們在六組輥道后方新增3條?250×1250輥?zhàn)?,并對減速機(jī)相應(yīng)進(jìn)行后移1.75米,實(shí)現(xiàn)六組輥道的傳動。
1.5冷床進(jìn)行改造
對冷床進(jìn)行土建拓寬加大,使冷床尺寸增大至5.9m×5.5m長度達(dá)到8.2m。同時增加冷床滑軌梁,間距調(diào)整50并均勻布置。
1.6鋼坯夾具重新選型
1.7二組輥道增加噴淋管
在二組輥道增加噴淋管對鋼坯進(jìn)行強(qiáng)制水冷降溫。噴淋冷卻方式采用4組?25噴淋冷卻管串聯(lián)而成,各組噴淋管由8個型號為1/4PZYB-Ⅱ,間距200。噴淋管水冷流量可達(dá)45M3/h,壓力:0.5MPa,經(jīng)過二組輥道噴淋管后鑄坯溫度降低150℃~200℃,很好地滿足了生產(chǎn)需要。
1.8堆坯架重新設(shè)計
重新設(shè)計堆坯架,新設(shè)計堆坯架長3420,高1420,每層允許堆放鋼坯7條,最大允許變形形變 80,為了限制鋼坯上下的自由度,我廠在堆滿鋼坯后,鋼坯的兩端壓1200×200×2500的板坯。
2.效果分析
2.1本次改造在短短的1個月內(nèi)完成了,并一次投產(chǎn)成功,自2008年5月投產(chǎn)到2008年10月,1#、2#連鑄機(jī)半年共生產(chǎn)7米長坯168422噸,很好地解決了公司坯材不平衡的局面。
2.2改造后,鑄坯的剪切方式由機(jī)械式剪切改為火焰切割,生產(chǎn)成本大大降低,經(jīng)統(tǒng)計改造前07年10月至08年3月500噸擺式飛剪半年運(yùn)行成本為118.08萬元,改造后08年5月至08年10月火焰切割機(jī)半年運(yùn)行成本為26.63萬元。半年節(jié)約運(yùn)行成本91.45萬元。
2.3保證了后續(xù)軋材的作業(yè)率和設(shè)備可開動率,減少了軋材系統(tǒng)尤其是新高線廠的停機(jī)待坯的時間。
3.存在問題和改進(jìn)措施
基于廠房原設(shè)計結(jié)構(gòu),鑄坯長度最大只能達(dá)到7.5米,這是本次改造存在的一個問題。鑄坯輸送輥道行程不能加長,冷床空間也不能進(jìn)一步擴(kuò)大,對鑄坯長度是一個決定性的制約,綜合考慮到投入過大,本次改造沒有對廠房進(jìn)行改造。因此,若要解決這一問題,生產(chǎn)更長的鑄坯,唯有對廠房結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。
4.效益分析
4.1直接經(jīng)濟(jì)效益
4.2間接經(jīng)濟(jì)效益
5.結(jié)論
鋼廠1#、2#連鑄機(jī)長坯改造歷時1個月取得了圓滿的成功,作為一項(xiàng)投入少,收益大的改造為公司的生產(chǎn)提供了有力的保證,為公司的坯材平衡和公司實(shí)現(xiàn)效益最大化作出了突出的貢獻(xiàn)。 [科]