李 亮,王 雷 何 龍,劉廣燕
(中石化西北油田分公司工程技術(shù)研究院,新疆 烏魯木齊 830011)
碎屑巖水平井選擇性堵水工藝及其適應(yīng)性分析
李 亮,王 雷 何 龍,劉廣燕
(中石化西北油田分公司工程技術(shù)研究院,新疆 烏魯木齊 830011)
綜述了針對地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜、非均質(zhì)性嚴(yán)重、底水極強(qiáng)、高溫、高礦化度的塔河油田碎屑巖油藏研發(fā)應(yīng)用的超細(xì)顆粒選擇性堵水工藝、油包水乳狀液選擇性堵水工藝和機(jī)凍膠選擇性堵水工藝等3項(xiàng)選擇性堵水工藝,介紹了堵水劑的構(gòu)成、性質(zhì)、施工工藝及應(yīng)用情況。對高含水井堵水效果進(jìn)行了統(tǒng)計對比,并分析了各堵水工藝的適應(yīng)性。
塔河油田;碎屑巖;選擇性堵水工藝;適應(yīng)性
水平井是目前主要的開發(fā)方式,占井?dāng)?shù)的48%,產(chǎn)量的57%。由于全井打開的完井方式(43.65%為全井射開,27.4%為篩管完井)使機(jī)械卡封、定點(diǎn)擠注等常規(guī)工藝難以實(shí)施[1-3]。而且前期(1998~2009年)以近井機(jī)械或水泥卡堵、硅酸鹽選擇性堵水為主的常規(guī)工藝,存在周期長,成本高,適應(yīng)范圍有限,油水選擇性不足,易于傷害儲層等缺陷,堵水有效率僅51%,難以滿足高含水治理要求。2010年以來,塔河油田圍繞“深堵活堵”的技術(shù)思路,研究實(shí)施性更好的選擇性堵水新工藝。下面,筆者綜述了針對地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,非均質(zhì)性嚴(yán)重,底水極強(qiáng),高溫、高礦化度的塔河油田碎屑巖油藏研發(fā)應(yīng)用的超細(xì)顆粒選擇性堵水工藝、油包水乳狀液選擇性堵水工藝和機(jī)凍膠選擇性堵水工藝等3項(xiàng)選擇性堵水工藝,并分析了各堵水工藝的適應(yīng)性。
1)超細(xì)顆粒堵劑 由于水平井高含水的主因是高滲段點(diǎn)狀水淹[4],因此優(yōu)選具備可酸解性能的低成本超細(xì)顆粒堵劑,粒徑與孔喉匹配,不動管柱,施工簡便。根據(jù)主體區(qū)塊巖心滲透率、孔隙度、孔喉半徑確定迂曲度,然后針對具體單井的滲透率分布計算孔喉半徑,按照1/3~1/7架橋封堵原則確定堵劑粒徑范圍。滲透率、孔隙度、孔喉半徑、迂曲度的相互關(guān)系[5]如下:
(1)
式中,r為巖石孔喉半徑,μm;K為巖石絕對滲透率,μm2;φ為孔隙度;τ為迂曲度,即流體通過巖石孔道實(shí)際長度與外表長度的比值。不同方法分選獲得的系列顆粒粒徑情況見表1。
表1 不同方法分選獲得的系列顆粒粒徑情況
2)施工工藝 采用不動管柱籠統(tǒng)擠注工藝。根據(jù)施工井所在區(qū)塊的孔喉參數(shù)確定主導(dǎo)粒徑范圍,采用“小粒徑-大粒徑-小粒徑”段塞組合,封堵半徑1~2m,堵劑用量100~200m3,400×10-3μm2以上段顆粒大于3.5kg/m,固含量200~1000kg。低泵壓、低泵速施工,排量控制在0.1~0.3m3/min,爬坡壓力控制在7MPa以上,擠注壓力取決于油井吸液能力和泵注速度,一般控制在25MPa以下,施工過程中嚴(yán)禁壓開地層。
3)現(xiàn)場試驗(yàn)情況 該技術(shù)于2010年4月首次在塔河油田TK109H井現(xiàn)場試驗(yàn)獲得成功,隨后在塔河油田1區(qū)、9區(qū)等區(qū)塊實(shí)施22口井,工藝成功率100%,有效率63.6%,累計增油1.96×104t。如TK907H井篩管完井,無水采油期330d,平均滲透率極差6.8,高低滲分段明顯,高滲段主要集中在跟端附近,分析認(rèn)為該段是主產(chǎn)液段和主產(chǎn)水段。油藏厚度23.5m,避水高度12.74m。于2010年4月8日實(shí)施超細(xì)顆粒堵劑堵水作業(yè),采用原井管柱環(huán)空籠統(tǒng)擠堵,擠入堵劑104.9m3,爬坡壓力7.9MPa,停泵測壓降3min,壓降8.5MPa,關(guān)井8h。目前日產(chǎn)油由措施前的9t上升到31.1t,日增油22t,含水由措施前的88%下降到65.5%,日減22.5%。截止2011年6月,見效392d,累增油6822t,繼續(xù)有效。
1)油包水乳狀液堵劑 油包水乳狀液堵劑由耐溫、耐鹽乳化劑GDR-1與自產(chǎn)原油、地層水通過地面和地下剪切作用形成。50℃下粘度在50mPa·s,進(jìn)入地層乳化后粘度達(dá)到470mPa·s,封堵率46%,在地層條件下性能穩(wěn)定。針對“油水同出”等復(fù)雜出水,通過占據(jù)流道、乳化增粘、賈敏效應(yīng)、表面吸附等機(jī)理滯留地層,提高含油飽和度,降低水相滲透率,提高油相滲透率,達(dá)到抑制產(chǎn)水,誘導(dǎo)油流的目的,通過調(diào)整含水得到系列配方,見表2。
備注:采用中質(zhì)油(50℃,50mPa·s)。
2)施工工藝 堵劑配方為20%含水的油包水乳狀液,段塞設(shè)計上通常前置10m3左右中質(zhì)油防止近井過早乳化增粘影響后續(xù)注入。用量設(shè)計采用橢球模型,處理半徑一般為垂向0.6~1.0m,橫向0.8~1.3m。
水平井橢球體概念模型計算用量為:
式中,V為堵劑用量,m3;a為吸液系數(shù)(吸液段占總水平段比例);b為橢球徑向剖面的垂向深度,m;c為橢球徑向剖面的水平半徑,m;L為水平段長,m;φ為有效孔隙度。
施工工藝采用不動管柱籠統(tǒng)堵水施工,利用井口或管柱最高抗壓能力確定壓力上限,利用測吸水情況確定注入排量(0.1~0.3m3/min),注入過程中根據(jù)壓力上限,控壓降排量直至停泵泄壓,再次注入如壓力迅速接近壓力上限則停止施工。
3)現(xiàn)場試驗(yàn)情況 2010年8月在塔河油田投入試驗(yàn),累積實(shí)施25口井,有效率68%,累計增油1.34×104t。如TK118H井篩管完井,2005年7月投產(chǎn),投產(chǎn)見水無無水采油期,產(chǎn)剖表明后段主產(chǎn),油水同出。油層厚度17.4m,避水高度11.6m,后端高滲(平均滲透率極差4.3)。停噴轉(zhuǎn)抽后含水迅速由50.9%上升至89.3%,日產(chǎn)油由25.3t降至5.9t,2010年8月19日~20日實(shí)施油包水乳狀液堵水作業(yè),采取環(huán)空擠堵方式,注入總量280.68m3,排量0.1~0.3m3/min,最高泵壓25.5MPa,爬坡壓力10MPa,堵后測壓降30min,壓降15.5MPa,關(guān)井24h。堵后日產(chǎn)油上升到33.1t。含水下降到60.4%。截止2011年6月,累增油4788t,目前繼續(xù)有效(已見效281d)。
1)耐溫、耐鹽HRPA有機(jī)凍膠堵劑 HRPA有機(jī)凍膠堵劑主要是由低水解聚合物和復(fù)合交聯(lián)劑組成,耐高溫、高鹽。該堵劑易溶解,地面粘度小于50mPa·s易于泵注,成膠時間16~24h可控,封堵率大于95%,成膠后粘度大于100000mPa·s,化學(xué)穩(wěn)定性好,110℃下放置3mon凍膠粘度基本不變,可降解,不會對地層產(chǎn)生永久性傷害。
圖1 有機(jī)凍膠選擇性堵水機(jī)理
針對“油水同出”等復(fù)雜出水以及近井堵水工藝無效井,利用有機(jī)凍膠油水選擇性籠統(tǒng)擠堵。其堵水機(jī)理為占據(jù)孔道并吸附在孔道巖石表面,通過遇油收縮,遇水膨脹和油水分流機(jī)理對水產(chǎn)生比油更大的阻力,如圖1所示。
2)施工工藝 采用帶斜尖光管柱籠統(tǒng)擠注工藝。按照橢球公式,一般垂向處理深度1~2m,用量200~400m3。主體堵劑采用深部弱凍膠,中部過渡中等強(qiáng)度凍膠,近井高強(qiáng)度凍膠封口,前置液采用具有洗油和粘土防膨能力的降壓增注劑預(yù)處理,后置段塞添加少量超細(xì)顆粒增強(qiáng)封口。為了使堵劑盡可能優(yōu)先進(jìn)入高滲出水層段,采用低泵壓、低泵速施工參數(shù),排量控制在0.1~0.3m3/min,不高于壓力上限。
3)現(xiàn)場試驗(yàn)情況 該技術(shù)于2010年8月在塔河油田投入試驗(yàn),2010年共累積實(shí)施3口井,有效率100%,累計增油0.45×104t。如TK924H井篩管完井,油層厚度12m,避水高度10m,平均滲透率極差5.1,2005年9月投產(chǎn)含水6%~20%,無無水采油期,受底水影響含水上升很快,含水率迅速從44%上升至99.4%,日產(chǎn)油由20.8t下降至0.3t。2010年8月19日~21日實(shí)施有機(jī)凍膠堵劑堵水作業(yè),Y211-146封隔器封隔環(huán)空(中膠深度4321.37m),采取油管籠統(tǒng)擠堵方式,注入井筒總液量251.3m3擠入堵劑208.4m3,爬坡壓力14.5MPa,頂替到位后關(guān)井120h。堵后日產(chǎn)油上升到2.2t,最高7.2t,含水降至89.6%,截止2011年6月累增油1280t,繼續(xù)有效(已見效279d)。
水平井出水受多因素影響,包括滲透率、含水飽和度和井筒位置這3大類因素影響。前期堵水實(shí)踐表明對于不同的出水情況,堵劑具有不同的適應(yīng)性:
(1)超細(xì)顆粒堵水材料來源廣泛,成本最低,施工簡便,是水平井初期堵水的主要方式。適合極差較大,底水通過高滲通道錐進(jìn)、竄進(jìn)的物性出水井,不適合物性較差井堵水。
(2)油包水乳狀液堵水基于相滲選擇性機(jī)理,以自產(chǎn)原油為主,方便快捷。但是堵劑地層滯留能力弱,封堵強(qiáng)度較低,生產(chǎn)壓差不易過大,部分井增油降水不明顯。適合于極差小、物性較差,不存在明顯高滲竄流通道的相滲出水井,也可用作低含水轉(zhuǎn)抽井的配套堵水與儲層保護(hù)。
(3)有機(jī)凍膠堵水油水選擇性好,封堵能力強(qiáng),適合于深部堵水。有效率高,達(dá)100%,適應(yīng)性強(qiáng),有效期長。但由于目前耐溫耐鹽體系成本昂貴,施工需動管柱,必要時下封隔器,作業(yè)周期較長,所以施工井?dāng)?shù)較少。
1)油氣井的堵水是一項(xiàng)綜合治理工程,需要對單井、區(qū)塊的地質(zhì)資料進(jìn)行研究分析,研究油藏整體非均質(zhì)性,單井韻律層分布、夾層情況,找出區(qū)塊的出水規(guī)律,以便于有針對性的優(yōu)選堵水工藝。
2)堵水必須要依據(jù)油藏區(qū)塊、單井具體情況,選擇與其相適應(yīng)的堵水劑及其施工工藝,方能取得良好效果。
3)針對碎屑巖油藏的地質(zhì)開發(fā)特點(diǎn),繼續(xù)加強(qiáng)堵水劑和配套工藝技術(shù)的研究和應(yīng)用,在現(xiàn)階段低成本易實(shí)施的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步向系列化、高效化發(fā)展,依據(jù)油井開采的實(shí)際情況綜合考慮堵水劑的適應(yīng)性、合理性,不單純追求強(qiáng)度、成本等單一指標(biāo)。
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[編輯] 洪云飛
10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.06.022
TE257
A
1673-1409(2012)06-N068-03