婁勇,李聰明
(甘肅金昌化學(xué)工業(yè)有限公司,甘肅金昌737000)
KCA法脫硫與888法脫硫的應(yīng)用比較
婁勇,李聰明
(甘肅金昌化學(xué)工業(yè)有限公司,甘肅金昌737000)
介紹了應(yīng)用KCA法脫硫與888法脫硫裝置狀況和使用效果,并對KCA法脫硫與888法脫硫的應(yīng)用進(jìn)行比較,得出了在對高硫氣體脫硫時(shí),KCA法脫硫具有高效脫硫的能力和顯著的經(jīng)濟(jì)效果。
KCA法脫硫;888法脫硫;應(yīng)用;比較;評價(jià)
甘肅金昌化學(xué)工業(yè)有限公司合成氨系統(tǒng)有四套脫硫裝置,原采用888法脫硫,當(dāng)造氣摻燒高硫煤半水煤氣中H2S含量高時(shí),888法脫硫能力不足,不能滿足后工序正常生產(chǎn)的要求。2010年我公司采用了KCA法脫硫,并對原脫硫裝置進(jìn)行了改造,取得了良好的脫硫效果。
KCA法脫硫又稱改良栲膠法脫硫,是在堿性溶液中溶入KCA脫硫催化劑配制成脫硫液,對氣體進(jìn)行脫硫。888法脫硫,是在堿性溶液中溶入888脫硫催化劑配制成脫硫液,對氣體進(jìn)行脫硫。兩種脫硫方法工藝流程相同,均為脫硫再生液在脫硫塔內(nèi)吸收氣體中的H2S后,吸收富液送入溶液再生系統(tǒng)經(jīng)氧化再生,再生液送回脫硫塔循環(huán)使用。
我公司采用888法脫硫時(shí),開四套脫硫系統(tǒng),分別為Φ2400脫硫塔系統(tǒng)、Φ2200脫硫塔系統(tǒng)、Φ3 000脫硫塔系統(tǒng)、Φ4 500脫硫塔系統(tǒng)。
其中Φ2 400脫硫塔經(jīng)一級脫硫后送后工序;Φ2 200脫硫塔、Φ3 000脫硫塔分別與Φ4 500脫硫塔串聯(lián)經(jīng)二級脫硫后送后工序。
當(dāng)燒高硫煤時(shí),半水煤氣中H2S含量常高達(dá)1.2 g/Nm3以上,一段時(shí)期以來,888法脫硫,脫硫效率低,僅為92%左右,堿消耗高,達(dá)5 kg/t NH3,脫硫氣中H2S含量高達(dá)80~100 mg/Nm3,給后工序生產(chǎn)造成不利影響。
為長期解決燒高硫煤脫硫能力不足問題,2010年4月我公司采用了脫硫能力大的KCA法脫硫技術(shù),KCA法脫硫系統(tǒng)保留了原脫硫系統(tǒng)的Φ2 400、Φ4 500兩臺脫硫塔,并新上了一套自吸式溶液再生系統(tǒng),以配套KCA法脫硫溶液再生,增上了脫硫氣分離設(shè)備和脫硫氣洗滌凈化設(shè)備,淘汰了原脫硫系統(tǒng)四套溶液再生系統(tǒng),使復(fù)雜分散的再生系統(tǒng)簡化集中。
KCA法脫硫投入運(yùn)行后,在半水煤氣H2S含量保持不變的條件下,脫硫效率顯著提高,達(dá)到96%以上,堿耗大幅度下降,僅為2 kg/t NH3,Φ2 400脫硫塔出口H2S含量下降到30~40 mg/Nm3,Φ4 500脫硫塔出口H2S含量下降到20~40 mg/Nm3。
888脫硫時(shí),需開四塔脫硫,且半水煤氣中H2S含量較低時(shí),可達(dá)到脫硫要求,當(dāng)半水煤氣中H2S含量超過1.0 g/Nm3以上時(shí),脫硫顯得較為困難,且運(yùn)行設(shè)備多,操作復(fù)雜,維修、管理難度大。
KCA脫硫時(shí),僅開兩塔就能滿足脫硫之需,特別對高硫氣體有較好的脫硫效果,且原復(fù)雜、龐大的四套再生系統(tǒng)全部停用,運(yùn)行設(shè)備數(shù)量少,操作、維修、管理簡單。
888脫硫時(shí),溶液循環(huán)量大,廢液排放量多,因而原料消耗高,用電消耗高。KCA脫硫時(shí),溶液循環(huán)量小,幾乎無廢液排放,因而原料消耗低,用電消耗低。888脫硫時(shí),溶液的腐蝕性較大,表現(xiàn)為設(shè)備、管道腐蝕較為嚴(yán)重。KCA法脫硫時(shí),溶液基本沒有腐蝕性,對設(shè)備、管道腐蝕較輕。888脫硫時(shí),溶液對有機(jī)硫具有一定的脫除能力,故半水煤氣中有機(jī)硫含量較高時(shí),用888脫硫效果較好。KCA僅對無機(jī)硫具有較高的脫除作用,對有機(jī)硫不具有脫除作用,故KCA對脫除高硫氣體中無機(jī)硫具有較好的適應(yīng)性。另外KCA法脫硫液具有較強(qiáng)的防硫堵能力,因而可實(shí)現(xiàn)大硫容操作,以提高脫硫能力,且脫硫塔不易堵塞。
888法脫硫,平均堿耗5 kg/t NH3,KCA法脫硫,平均堿耗2 kg/t NH3,堿耗下降3 kg/t NH3,按日產(chǎn)400 t合成氨計(jì),純堿按1 200元/t計(jì),KCA法脫硫,年純堿消耗節(jié)約費(fèi)用約49萬元。
888脫硫每天消耗催化劑8 883 kg,KCA法脫硫,每天催化劑消耗:KCA 60 kg,V2O52 kg。888 40萬元/t,年消耗量1.02 t,年888消耗費(fèi)用41萬元。KCA 1萬元/t,年消耗量20.4 t,年KCA消耗費(fèi)用約20萬元,V2O512萬元/t,年消耗量680 kg,年V2O5消耗費(fèi)用約8萬元,KCA法脫硫,年催化劑消耗節(jié)約費(fèi)用約13萬元。
888脫硫,動力設(shè)備小時(shí)耗電797 kW·h,KCA法脫硫,動力設(shè)備小時(shí)耗電582 kW·h,因動力設(shè)備負(fù)荷減少,小時(shí)節(jié)電量215 kW·h,按85%運(yùn)轉(zhuǎn)功率計(jì),年節(jié)約用電量1491240kW·h,按每度電0.3元計(jì),年節(jié)電費(fèi)用約45萬元。
KCA法脫硫增加脫硫量約50 mg/Nm3,按60 000 Nm3/h半水煤氣計(jì)算,每天增產(chǎn)硫黃0.072 t,年增產(chǎn)硫黃約25 t,硫黃每噸按1 000元計(jì),年硫黃增產(chǎn)產(chǎn)生效益約25 000元。
KCA法脫硫,大量設(shè)備停用,維護(hù)檢修費(fèi)用大幅下降,節(jié)約檢修費(fèi)用估計(jì)約20萬元/年。以上各項(xiàng)合計(jì),KCA法脫硫與888脫硫相比,年節(jié)約費(fèi)用約130萬元。上述僅從KCA法脫硫應(yīng)用后,脫硫系統(tǒng)本身因原料消耗下降、電耗下降、維修費(fèi)用下降、原料價(jià)格不同及硫黃增產(chǎn)等因素計(jì)算產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益。如若考慮燒高硫煤,原料煤價(jià)格下降產(chǎn)生的間接經(jīng)濟(jì)效益,則經(jīng)濟(jì)效益會更加可觀。
KCA法脫硫與888法脫硫,都是工業(yè)應(yīng)用比較成熟的脫硫方法,在過去采用低硫無煙煤生產(chǎn)合成氨,半水煤氣中硫含量相對較低時(shí),兩種脫硫方法都體現(xiàn)出較好的脫硫效果;但隨著低廉高硫無煙煤在合成氨生產(chǎn)中的不斷使用,888脫硫表現(xiàn)出了明顯的能力不足,而KCA脫硫卻顯示出強(qiáng)勁優(yōu)勢。在對高硫氣體脫硫時(shí),KCA脫硫不僅表現(xiàn)出較好的脫硫效果,而且還表現(xiàn)出了明顯的經(jīng)濟(jì)效果。
KCA法脫硫具有溶液硫容高、溶液腐蝕性小、副反應(yīng)率低、溶液再生徹底等特點(diǎn),故在同一裝置中脫硫效率較高。隨著高硫煤在合成氨生產(chǎn)中的不斷采用,對高硫氣體具有高效脫硫能力的脫硫方法,必將在各類脫硫方法中脫穎而出,這也是脫硫方法今后發(fā)展的方向和使用方向,而KCA法在應(yīng)對高硫氣體脫硫,則是當(dāng)前較好的一種脫硫方法。選用脫硫方法時(shí),值得考慮。
TQ051.8
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1003-3467(2010)20-0031-02
2010-09-07
婁勇(1969-),男,工程師,從事技術(shù)管理工作,電話:13993571987。