摘要圍繞襯里運(yùn)行及損壞原因分析這一中心,對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行探討,提出解決辦法,并在下一周期檢修中采取必要措施加以改進(jìn),提高襯里的運(yùn)行水平,從而保證裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
關(guān)鍵詞襯里;再生器;沉降器;長(zhǎng)周期
中圖分類(lèi)號(hào)TE6文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼A文章編號(hào)1673-9671-(2009)121-0040-02
隨著國(guó)內(nèi)催化裂化工藝的日益成熟完善,催化裝置檢修周期不斷的延長(zhǎng),追求裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行已成為各煉油廠普遍的目標(biāo)。目前催化裝置運(yùn)行通常以3年為1周期,部分煉廠催化裝置運(yùn)行周期延長(zhǎng)至4年,長(zhǎng)周期的裝置運(yùn)行,對(duì)設(shè)備的安全運(yùn)行提出了更高要求。那么襯里作為再生器的重要部分,其運(yùn)行的好壞也將直接影響到裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。近年來(lái),由于常減壓裝置的減壓深拔,使得重油催化裝置的原料更重,導(dǎo)致再生溫度提高,再生器內(nèi)及其主要斜管襯里破壞也越趨嚴(yán)重。每次裝置檢修都要投入大量的人力、財(cái)力修補(bǔ)這些損壞的襯里,有時(shí)在生產(chǎn)中期,就出現(xiàn)局部外壁過(guò)熱現(xiàn)象,嚴(yán)重威脅著生產(chǎn)的正常運(yùn)行。本文就大慶石化分公司煉油廠重油催化一車(chē)間2007年裝置檢修后反再系統(tǒng)襯里運(yùn)行情況進(jìn)行分析,找到設(shè)備過(guò)熱點(diǎn)頻發(fā)的原因,并對(duì)此提出整改意見(jiàn)。
1反再系統(tǒng)襯里結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及設(shè)計(jì)選用
1)沉降器。沉降器采用雙層龜甲網(wǎng)隔熱耐磨襯里,未采用無(wú)龜甲網(wǎng)單層隔熱耐磨襯里。因?yàn)闊o(wú)龜甲網(wǎng)單層隔熱耐磨襯里易產(chǎn)生裂縫,在運(yùn)行過(guò)程中,沉降器內(nèi)油氣會(huì)沿著襯里裂縫滲透到器壁,在冷卻過(guò)程中結(jié)焦,油氣結(jié)焦體積膨脹,累積到足夠的力量就會(huì)引起襯里脫離,破壞襯里結(jié)構(gòu)。而有龜甲網(wǎng)的加強(qiáng)和隔離,不會(huì)產(chǎn)生上述情況,且沉降器操作溫度較低(<500℃),龜甲網(wǎng)結(jié)構(gòu)能很好的適應(yīng)其操作條件。
2)再生器。再生器、外取熱器、燒焦罐采用無(wú)龜甲網(wǎng)單層隔熱耐磨襯里。該襯里由Ω型錨固釘、隔熱耐磨襯里組成。襯里既有一定的強(qiáng)度和耐磨性,又具有隔熱功能,整體性好,在隔熱耐磨襯里中摻入鋼絲纖維,以增強(qiáng)襯里的抗裂紋性能。襯里中的Ω型錨固釘按照菱形排列,互不牽連,在錨固釘頂端裝有厚度約1mm的塑料帽,低于200℃時(shí)融化,用以吸收錨固釘?shù)臒崤蛎洝?/p>
3)油氣管線(xiàn)和提升管。油氣管線(xiàn)和沉降器一樣,內(nèi)部容易結(jié)焦,因此,襯里結(jié)構(gòu)宜采用雙層龜甲網(wǎng)隔熱耐磨襯里。斜管、提升管襯里結(jié)構(gòu)宜采用雙層龜甲網(wǎng)隔熱耐磨襯里,可以有效防止襯里脫落而造成的裝置停工事件的發(fā)生。2009年,由于裝置改造,待生斜管、提升管汽提段、一反均采用側(cè)拉圓環(huán)型保溫釘。裝置的設(shè)備的主要工藝參數(shù)和內(nèi)部襯里結(jié)構(gòu)如表1所示。
2襯里現(xiàn)狀
2007年7月19日我裝置停工檢修,8月22日開(kāi)工,整個(gè)裝置反再系統(tǒng)運(yùn)行良好,但是很快就出現(xiàn)了局部襯里過(guò)熱,主要集中在以下幾個(gè)部位。
3兩器系統(tǒng)襯里超溫運(yùn)行分析
1)煙氣催化劑工藝流程簡(jiǎn)介。工作介質(zhì)流程情況為680℃的由燒焦產(chǎn)生的煙氣及所攜帶的少量催化劑大部分自再生器頂部排出至三旋,經(jīng)三旋分離后,含有少量催化劑粉末的煙氣自三旋頂部一路至煙機(jī),一路經(jīng)雙動(dòng)滑閥至降壓孔板后至煙囪(或余熱鍋爐再至煙囪)排出,三旋分離出的催化劑粉末及部分煙氣經(jīng)V105催化劑貯罐沉降后,再經(jīng)四旋分離催化劑粉末后至臨界流速?lài)娮觳⑷虢祲嚎装搴鬅煹?再生器內(nèi)再生后的催化劑經(jīng)再生立斜管至提升管反應(yīng)器底部,由預(yù)提升干氣攜帶上升與油氣匯合反應(yīng)后,油氣經(jīng)油氣大管道至分餾塔,反應(yīng)后的待生催化劑經(jīng)待生斜管進(jìn)入再生器底部與主風(fēng)混合燒焦再生后再返回反應(yīng)器;部分煙氣催化劑在經(jīng)由外取熱器上斜管進(jìn)入外取熱器,催化劑自外取熱下斜管落回再生器底部,煙氣自外取熱器煙氣返回管返回再生器中部;部分催化劑煙氣由再生器中部經(jīng)外循環(huán)管至再生器底部。(如圖1、圖2)
2)兩器系統(tǒng)超溫過(guò)熱及泄漏機(jī)理分析。從表2和圖1上可以看出,兩器系統(tǒng)過(guò)熱超溫故障主要有三種表現(xiàn):(1)無(wú)襯里內(nèi)部溫度接近設(shè)計(jì)溫度,表現(xiàn)不正常。(2)有局部襯里外壁溫度超過(guò)設(shè)計(jì)壁溫未泄漏。(3)有局部襯里外壁溫度超過(guò)設(shè)計(jì)壁溫進(jìn)而泄漏。第一種情況由于沒(méi)有襯里而內(nèi)部溫度較高,直接原因應(yīng)該是內(nèi)部操作條件和工況的變化引起的。第二種情況說(shuō)明局部?jī)?nèi)部隔熱耐磨襯里有裂紋串氣。第三種情況說(shuō)明局部?jī)?nèi)部隔熱耐磨襯里損壞脫落,催化劑流動(dòng)直接沖刷磨損導(dǎo)致器壁減薄泄漏。襯里結(jié)構(gòu)如圖3所示。
4襯里損壞要因分析及處理結(jié)果
通過(guò)裝置襯里運(yùn)行結(jié)果來(lái)看,出現(xiàn)過(guò)熱及異?,F(xiàn)象主要集中在以下幾個(gè)方面:
1)催化劑流動(dòng)沖刷磨損。催化劑在系統(tǒng)中始終處于流動(dòng)的狀態(tài),或在煙氣帶動(dòng)下、或在松動(dòng)風(fēng)帶動(dòng)下、或在蒸汽帶動(dòng)下、或在干氣帶動(dòng)下,在壓力作用下在設(shè)備或管道內(nèi)部快速流動(dòng),不斷地沖刷
著內(nèi)襯里的耐磨層,逐漸使襯里內(nèi)表面粗糙甚至缺損,當(dāng)襯里內(nèi)部有缺陷時(shí),攜帶催化劑的氣體就會(huì)穿過(guò)空隙或裂紋進(jìn)入到襯里與器壁的中間,高溫介質(zhì)引起器壁超溫過(guò)熱,一旦形成回路貫通,就會(huì)逐漸沖刷磨損器壁,最后導(dǎo)致器壁減薄甚至磨穿泄漏。降壓孔板后煙道的過(guò)熱就是煙氣催化劑直接沖刷的結(jié)果。
2)龜甲網(wǎng)焊接不規(guī)范。襯里的損壞也可能是龜甲網(wǎng)損壞造成的。龜甲網(wǎng)焊接條件不好,不規(guī)范,引起焊接應(yīng)力過(guò)大,受熱后膨脹不均勻,使龜甲網(wǎng)與耐磨襯里間相互擠壓或分離出現(xiàn)鼓包或裂紋,進(jìn)而串氣超溫,并逐漸可能沖刷掉耐磨襯里,引起大面積襯里脫落,超溫嚴(yán)重,表2中第3項(xiàng)即明顯屬于此種情況。
3)保溫釘端板焊接不規(guī)范。從襯里結(jié)構(gòu)圖上可以看出,保溫釘是生根直接垂直焊接在內(nèi)器壁上的,頂部焊接端板,龜甲網(wǎng)又是焊接在端板上,所以龜甲網(wǎng)的完好不僅僅取決于自身的焊接,還受保溫釘端板焊接質(zhì)量的影響。如果保溫釘與器壁的垂直度及焊接牢固程度、保溫釘與端板的垂直度及焊接牢固程度不好,均會(huì)直接影響龜甲網(wǎng)的使用狀態(tài),會(huì)導(dǎo)致龜甲網(wǎng)應(yīng)力過(guò)大或直接脫落。
4)襯里涂抹不實(shí)。由于該系統(tǒng)襯里的局部修補(bǔ)均采用手工涂抹,施工質(zhì)量不好保證,很容易出現(xiàn)不實(shí)、空洞,襯里抗沖刷、抗應(yīng)力拉伸的強(qiáng)度下降,在外界條件惡劣的情況下,襯里極易損壞,高溫催化劑煙氣進(jìn)入其中,進(jìn)而加速損壞。
5)噴管內(nèi)部連接損壞。針對(duì)提升管預(yù)提升干氣管過(guò)熱的情況,我們通過(guò)圖2可以看出,自再生斜管下來(lái)的催化劑直接落向提升管底部,沖刷噴管,很快會(huì)將噴管的連接法蘭螺栓沖刷斷,噴管會(huì)倒向再生斜管內(nèi),法蘭的斷開(kāi)為催化劑提供了機(jī)會(huì),催化劑會(huì)直接落入噴管內(nèi)并一直向下部沉降,到達(dá)器壁出口后與外部來(lái)預(yù)提升干氣返混打旋,沖刷管壁,造成管壁的溫度過(guò)高。
6)襯里結(jié)構(gòu)不合理。針對(duì)再生斜管出入口管道、外循環(huán)管轉(zhuǎn)彎處、雙動(dòng)滑閥變徑處的異形部位,除以上列舉的原因外,更主要的原因是襯里結(jié)構(gòu)不盡合理,這些部位本身應(yīng)力集中明顯,應(yīng)避免采用易產(chǎn)生應(yīng)力的龜甲網(wǎng)結(jié)構(gòu)。下次期檢修期間應(yīng)采用受熱應(yīng)力影響較小的側(cè)拉環(huán)結(jié)構(gòu)。
5整改措施及結(jié)果
1)針對(duì)催化劑沖刷磨損我們采取外貼補(bǔ)一層與器壁等厚的不銹鋼板,先將漏堵住,再在后補(bǔ)的板表面鋪設(shè)焊接一層龜甲網(wǎng),鋪設(shè)耐磨襯里,再在外面焊接一層不銹鋼板,即臨時(shí)外加復(fù)合器壁。待裝置停工檢修時(shí)再?gòu)氐滋幚?。臨時(shí)措施在2008年2月實(shí)施,實(shí)施后運(yùn)行良好,器壁溫度測(cè)量210℃。
2)對(duì)襯里施工原因造成的龜甲網(wǎng)焊接不規(guī)范、保溫釘端板焊接不規(guī)范和襯里涂抹不實(shí)問(wèn)題,本周期在檢修期間設(shè)專(zhuān)人對(duì)每一處襯里施工都要跟蹤檢查到位,從施工上保證襯里施工質(zhì)量;并嚴(yán)格執(zhí)行SH3531-2003標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)員對(duì)施工每一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)都要進(jìn)行檢查,在最終驗(yàn)收階段要填寫(xiě)兩器系統(tǒng)檢修襯里施工驗(yàn)收單,做到每一處的襯里施工質(zhì)量都合格。目前,兩器系統(tǒng)襯里運(yùn)行正常。
3)提升管預(yù)提升干氣管過(guò)熱的情況我們采取在原來(lái)白鋼板的外面再貼一層等厚的白鋼板,在操作上,將預(yù)提升干氣流量由原來(lái)的1.5t/h提高到4t/h,運(yùn)行一段時(shí)間后,還是有個(gè)別部位溫度偏高。最后停用該噴管,利用旁邊的預(yù)提升蒸汽進(jìn)行催化劑的提升,運(yùn)行后效果良好。原過(guò)熱點(diǎn)溫度由424℃降低為180℃,運(yùn)行狀況良好。
4)本次檢修我裝置的提升管與待生斜管、再生斜管均采用了新型的側(cè)拉圓環(huán)形保溫釘,有效地降低了該部位的應(yīng)力集中,襯里運(yùn)行良好,未發(fā)現(xiàn)過(guò)熱現(xiàn)象。
通過(guò)對(duì)反再系統(tǒng)襯里運(yùn)行情況的掌握及損壞原因分析,及時(shí)提出整改措施,避免事故隱患,并為設(shè)備的工藝改造和狀態(tài)維修提供依據(jù),做到預(yù)知維修,保證裝置的安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
[1]馬穎光.重油催化裂化裝置襯里施工與長(zhǎng)周期運(yùn)行[J].中國(guó)科技信息,2004,24.
作者簡(jiǎn)介:
雷亞軍,2003年畢業(yè)于西安石油大學(xué)過(guò)程裝備與控制工程專(zhuān)業(yè),助理工程師,現(xiàn)任大慶石化公司煉油廠重油催化一車(chē)間設(shè)備技術(shù)員。