摘要:針對空壓站工廠風母管發(fā)生的腐蝕泄露,通過對該管線的宏觀檢查、管壁側(cè)厚及腐蝕產(chǎn)物等進行了分析,結(jié)果表明管線及盲法蘭腐蝕是由于管線發(fā)生吸氧腐蝕及縫隙腐蝕造成。
關(guān)鍵詞:工廠風母管;泄露;吸氧腐蝕;均勻腐蝕;縫隙腐蝕
2008年3月上旬崗位操作人員在巡檢時發(fā)現(xiàn)工廠風母管末端出現(xiàn)泄漏,經(jīng)測厚儀檢測,發(fā)現(xiàn)泄漏處管壁減薄。打開管端法蘭發(fā)現(xiàn)法蘭及法蘭蓋的密封面嚴重腐蝕,管道法蘭角焊處附近管壁已銹穿,其它部位不同程度腐蝕減薄。
該管線1994年11月投入運行,至今已連續(xù)運行14年,材質(zhì)為20#,規(guī)格ф273×6mm,管道介質(zhì):壓縮空氣,介質(zhì)溫度<40℃,壓力<0.8MPa,總長約50米。
腐蝕管線位于工廠風母管線的末端,具體位置如圖1,該三通與壓縮機出口相連,從壓縮機出來的壓縮空氣進入母管管線進行輸送。
1宏觀檢查
工廠風母管整條管線內(nèi)壁均勻附著這一層致密堅實的氧化皮,厚度約1mm左右,呈深棕色(見圖2),管端下部靠近法蘭的焊縫附近已銹穿(見圖3)。
法蘭蓋平面、密封面以及法蘭的密封面已嚴重腐蝕(見圖4、圖5)
2壁厚測定
從檢測結(jié)果可見,在腐蝕穿孔部位測厚值最小,同軸線上,距離焊縫越遠壁厚值就越大,平行于焊縫的圓周線上,距離腐蝕穿孔部位越遠,壁厚值越大。
總體分析管線存在普遍減薄,管線下端減薄更嚴重。
4腐蝕分析
4.1整條管線腐蝕分析
大氣經(jīng)壓縮機壓縮后,部分水份經(jīng)后冷卻器冷凝后再由氣水分離器分離排出,部分水份進入工廠風母管后冷凝成水滴,在管壁上形成水膜。另外在生產(chǎn)廠區(qū)附近空氣中含有硫,其與水發(fā)生反應,生成弱酸的腐蝕溶液。在這種條件下金屬表面形成了無數(shù)微小的原電池,金屬作為原電池的負極(在腐蝕電池中常稱為陽極),發(fā)生氧化反應2Fe-4e=2Fe2+;金屬中較不活潑的能導電的雜質(zhì)則作為原電池的正極(在腐蝕電池中常稱為陰極),發(fā)生還原反應2H2O+O2+4e= 4OH-。金屬表面發(fā)生了吸氧腐蝕,是造成整條管線內(nèi)壁表面形成均勻致密的氧化鐵的主要原因,隨著腐蝕的不斷進行造成管壁逐漸腐蝕減薄。
4.2管線下部腐蝕嚴重并且穿孔分析
管線為水平放置,冷凝的的小水珠匯集在管線下部,此處為盲端,水無法排出,從而形成積液發(fā)生吸氧腐蝕。管線中靠近積液面的部分,由于氧氣的溶解濃度較大,成為原電池的正極,氧氣發(fā)生還原反應生成OH-離子;管線下部的溶液中,氧氣的溶解濃度較小,作為原電池的負極,鐵發(fā)生氧化反應生成Fe2+離子,此處是管線較易腐蝕的部位;因此管線下部腐蝕比其它部位要嚴重,形成腐蝕穿孔。
4.3管段法蘭及法蘭蓋腐蝕分析
管端配對法蘭處于滯留區(qū)死角,呈弱酸的水溶液無法排出在此積累,再加上墊片采用的是易吸水的石棉墊片,具有腐蝕性的溶液不斷地滲入到法蘭密封面縫隙中,造成縫隙腐蝕,使法蘭相應部位的密封面長時間處于腐蝕環(huán)境中,造成密封面腐蝕。
5結(jié)論與建議:
5.1造成壓縮空氣母管及法蘭密封面腐蝕的的原因是:壓縮空氣中的水份與氧、硫等元素結(jié)合在一起使金屬表面發(fā)生了吸氧腐蝕;密封面處發(fā)生縫隙腐蝕。
5.2將壓縮機后冷卻器的出口溫度盡量控制在最低,并且加強氣水分離器的疏水,使大量水份排出,從而使進入工廠風母管的壓縮空氣中的水分減少。
5.2針對整條管線的均勻腐蝕,采取定期對管壁進行測厚,重點監(jiān)測管線下部及法蘭焊縫附近,嚴重減薄段及時更換。
5.3管線盲端加裝疏水管線,防止積水。
5.4將法蘭連接改為焊接;如果仍然采用法蘭連接,應采用不吸水的聚四氟乙烯墊片,并且墊片的內(nèi)徑要盡量和管道的內(nèi)徑相一致。
參考文獻
[1]《化工廠機械手冊》編輯委員會,《化工廠機械手冊》,北京,化學工業(yè)出版社
[2] 《化工工藝設計手冊》國家醫(yī)藥管理局上海醫(yī)藥設計院,北京,化學工業(yè)出版社