前不久,工業(yè)和信息化部辦公廳公布的2024年度綠色制造名單上,太鋼集團鋼科公司(以下簡稱“太鋼鋼科”)榜上有名。成功入選“綠色工廠”,標志著鋼科公司在綠色低碳方面的創(chuàng)新實踐獲得國家權(quán)威認可。
作為專業(yè)從事高端聚丙烯腈基碳纖維及其復合材料生產(chǎn)、研發(fā)的國家高新技術(shù)企業(yè),太鋼鋼科持續(xù)推進企業(yè)綠色化制造理念,將綠色發(fā)展、循環(huán)經(jīng)濟當作主基調(diào),鼓勵廣大職工跳出固有思維模式,依托數(shù)據(jù)驅(qū)動持續(xù)推進精細化管理,全力開辟降本增效新路徑。
聚合是碳纖維生產(chǎn)的首道工序,也是生產(chǎn)鏈條中非常重要的一環(huán)。太鋼鋼科在三期工程投產(chǎn)之初,為快速實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn),三期聚合釜沿用了一、二期的熱水換熱模式。然而,三期聚合反應釜的容積較前兩期擴大了5倍,反應放熱量也隨之劇增。現(xiàn)行的換熱方式雖然能夠滿足溫度控制基本要求,但水資源消耗卻大幅增加。
“聚合反應本質(zhì)是放熱過程,從熱力學原理來講,用熱水降溫無疑會增加熱水用量與蒸汽消耗,能不能嘗試采用冷水降溫?”面對技術(shù)人員提出的這個大膽想法,太鋼鋼科的態(tài)度是“大膽嘗試、小心求證!”
針對聚合反應降溫用水溫度的選擇問題,生產(chǎn)工藝部副部長李艷帶領年輕的技術(shù)團隊一頭扎進資料堆,嘗試實驗。經(jīng)過對模型的反復運算,對比分析發(fā)現(xiàn),新方案每釜可節(jié)省除鹽水91.81m3,同時減少約4噸蒸汽消耗。多次模擬測算驗證后,項目正式啟動。改進后的聚合溫控程序效果顯著:聚合反應冷卻用除鹽水溫度較原工藝降低42℃,流量減少18m3/h;聚合釜溫度始終穩(wěn)定控制在目標區(qū)間,控溫曲線與調(diào)整前保持一致,同時聚合液指標穩(wěn)定性得到進一步提升。
太鋼鋼科技術(shù)團隊以科學精準的測算結(jié)果為依據(jù),成功優(yōu)化了現(xiàn)有控溫方式,大幅降低了聚合過程中的蒸汽和除鹽水消耗,切實削減了生產(chǎn)成本。項目投用后,實際節(jié)省除鹽水90m3/釜、蒸汽3.3t/釜,與模型測算結(jié)果高度契合,每釜節(jié)省成本達1548.3元,預計每年可為公司創(chuàng)造效益61.93萬元。
憑借“小模型”的精準測算,太鋼鋼科不僅成功挖掘出潛藏的“大效益”,更以數(shù)據(jù)驅(qū)動的精細化管理模式,為公司在激烈的市場競爭中筑牢成本“護城河”。這種從技術(shù)優(yōu)化到效益轉(zhuǎn)化的閉環(huán)實踐,既彰顯了科技賦能生產(chǎn)的硬核價值,也為持續(xù)提升企業(yè)核心競爭力注入了強勁動能。