胡新艷
(安徽省利辛縣水利局,安徽 亳州 236700)
利辛縣郁湖水廠位于闞疃鎮(zhèn)鄭港村,水廠以茨淮新河為水源,取水口位于利辛縣闞疃鎮(zhèn)新河村,茨淮新河左岸??偣┧?guī)模6 萬(wàn)m3/d。水廠服務(wù)范圍為程集鎮(zhèn)、闞疃鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)、中疃鎮(zhèn)、望疃鎮(zhèn)5 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),設(shè)計(jì)服務(wù)年限15 年,設(shè)計(jì)服務(wù)人口為303761 人。該項(xiàng)目既能解決飲水型氟超標(biāo)地方病問(wèn)題,又能緩解區(qū)域地下水開(kāi)采壓力,對(duì)農(nóng)村現(xiàn)狀供水水質(zhì)較差的區(qū)域群眾的身體健康至關(guān)重要。已建成的一期工程取水規(guī)模3 萬(wàn)m3/d,配套建設(shè)相關(guān)輸配水管網(wǎng)。水廠占地面積約17373m2,水廠采用的水處理方式是混凝、沉淀、過(guò)濾、消毒的常規(guī)處理工藝,凈水構(gòu)筑物主要有網(wǎng)格柵條絮凝池、斜管沉淀池和普通快濾池。其他主要構(gòu)筑物有生產(chǎn)管理用房、倉(cāng)庫(kù)與機(jī)修間、化驗(yàn)室、網(wǎng)格反應(yīng)池、沉淀池、送水泵房和清水池等。
項(xiàng)目建成運(yùn)行后,規(guī)劃區(qū)內(nèi)居民飲用水狀況雖得到明顯改善,但仍存在一些問(wèn)題和不足,如平時(shí)停水頻繁、用水高峰期長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)水、水壓低等,產(chǎn)生這些問(wèn)題的主要原因就是供水能力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。通過(guò)對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)的分析發(fā)現(xiàn),水廠實(shí)際最大制水能力僅為1.5 萬(wàn)~1.6 萬(wàn)m3/d,與當(dāng)初設(shè)計(jì)的3 萬(wàn)m3/d 偏差較大。產(chǎn)生上述偏差的主要原因有以下三點(diǎn):1)郁湖水廠以茨淮新河為水源地,原水水質(zhì)常年濁度小于10NTU,在冬季地表水屬于低溫低濁水源,建成的絮凝池是網(wǎng)格柵條絮凝池,網(wǎng)格柵條絮凝池一般設(shè)計(jì)絮凝時(shí)間12~20min。工程設(shè)計(jì)有效水深3.60m,平面尺寸絮凝時(shí)間約為11.5min,絮凝時(shí)間偏短。實(shí)際運(yùn)行中絮凝時(shí)間一般需延長(zhǎng)至20~30min,由于土建設(shè)計(jì)尺寸偏小,實(shí)際運(yùn)行只能降低處理水量來(lái)延長(zhǎng)絮凝時(shí)間,造成產(chǎn)水量規(guī)模達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。2)斜管沉淀池采用上向流斜管沉淀池,斜管沉淀池負(fù)荷8.0m3/m2·h,斜管直徑35mm,傾角為60°,根據(jù)室外給水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),正常設(shè)計(jì)液面負(fù)荷5.0~9.0m3/m2·h,低溫低濁水負(fù)荷3.6~7.2m3/m2·h,原設(shè)計(jì)液面負(fù)荷偏高,造成出水水質(zhì)不穩(wěn)定,沉淀效果差,加重后期濾池過(guò)濾負(fù)荷,進(jìn)而造成濾池反沖洗周期縮短,頻繁反沖洗造成水耗、電耗及藥耗加大。另外,絮凝和沉淀工段排泥閥氣管滲水,氣管容易破裂漏氣,損壞頻次高。3)普快濾池設(shè)計(jì)正常濾速6.12m/h,強(qiáng)制濾速7.34m/h,反沖洗強(qiáng)度15L/s·m2,反沖洗歷時(shí)6min,采用單層石英砂濾料,厚度0.90m,采用小阻力短柄濾頭單水反沖洗。實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中反沖洗不徹底,濾料容易堵塞上面積水,造成頻繁反沖洗,出水濁度不穩(wěn)定。上部排水槽生銹,排水槽與池壁安裝不規(guī)范。底部配水配氣系統(tǒng)反沖洗時(shí)配水不均勻。
為解決群眾反應(yīng)強(qiáng)烈的供水問(wèn)題,在進(jìn)行二期工程擴(kuò)建的同時(shí)需對(duì)一期工程中已建成使用的常規(guī)水處理工藝技術(shù)進(jìn)行升級(jí)改造。本次升級(jí)改造方案的核心是網(wǎng)格絮凝池、斜管沉淀池、普通快濾池三處。在進(jìn)行方案選擇的過(guò)程中,需要結(jié)合原有水處理模式,并參考相似水廠的工藝流程和實(shí)際處理效果,使新舊構(gòu)筑物及池型匹配合理。
常用的強(qiáng)化絮凝工藝包括污泥回流強(qiáng)化混凝、加砂絮凝強(qiáng)化以及高效絮核裝置三種形式。
污泥回流強(qiáng)化絮凝中的污泥回流增加了絮凝反應(yīng)的顆粒濃度,減少混凝劑用量,提高了絮體有效碰撞幾率,形成的絮體強(qiáng)度大、顆粒大、密實(shí)性高、沉降性能好。但本項(xiàng)目為改造工程,將原絮凝池進(jìn)行污泥回流改造工程量大,改造投資成本大,且污泥回流需回流泵在制水過(guò)程中持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),耗電量大,遇到故障情況需停機(jī)檢修。污泥回流強(qiáng)化混凝改造,日常維護(hù)難度大,改造工程量大,改造投資成本高。淤泥回流強(qiáng)化絮凝工藝不適合此次水廠技術(shù)改造。
2)加砂絮凝強(qiáng)化加速了絮體形成和沉降速度,縮短絮凝反應(yīng)時(shí)間。加砂絮凝強(qiáng)化效果好,但是需不斷投加補(bǔ)充微砂,運(yùn)行成本較高,此工藝也不適合本次水廠技術(shù)改造。
3)高效絮核塔設(shè)置在絮凝池前端,在裝置內(nèi)部增加了填料層,將水流分割成無(wú)數(shù)股細(xì)小的水流,增大了水與藥劑接觸反應(yīng)的面積,增強(qiáng)了水流紊流強(qiáng)度,加大了絮凝晶核間的碰撞幾率,加強(qiáng)水力攪拌,促進(jìn)絮體的形成。采用本強(qiáng)化絮凝方法,僅需在原絮凝池前端安裝高效絮核塔,無(wú)需土建改造,日常運(yùn)行無(wú)需維護(hù),管理方便。
具體混合強(qiáng)化改造方案選定在絮凝池進(jìn)水口前增設(shè)高效絮核塔,塔內(nèi)裝填陶瓷填料。設(shè)置2 組,單組設(shè)計(jì)處理能力15000m3/d,筒體規(guī)格φ2000×φ1200×5500mm。
原網(wǎng)格絮凝池原水加藥后通過(guò)管式混合器混合進(jìn)入網(wǎng)格絮凝池內(nèi),絮凝池單個(gè)豎井尺寸1.25m×1.25m,整個(gè)絮凝池L×B=6.10m×10.55m,起段有效水深3.87m,末端水深3.50m,平均有效水深3.60m,網(wǎng)格絮凝池共計(jì)28個(gè)豎井,前段10個(gè)豎井,內(nèi)置網(wǎng)格柵條,間隙80mm×80mm,每格設(shè)置3 層共計(jì)30 個(gè)柵條,過(guò)孔流速0.26m/s,中間含10 個(gè)豎井,柵條間隙100×100mm,過(guò)孔流速0.24m/s,每個(gè)設(shè)網(wǎng)格2 層共20 層,末端含8 格不設(shè)網(wǎng)格。篩板裝置過(guò)水孔面積從前段到末段逐步增大,開(kāi)孔孔徑由小到大分布,相比傳統(tǒng)網(wǎng)格絮凝池,篩板的布置可提供更大的水力紊動(dòng),促進(jìn)了顆粒物的碰撞,且使水流流經(jīng)篩板時(shí)水流速度變化幅度小,避免已絮凝的絮體破碎,同時(shí)將開(kāi)孔的篩板豎直放置,篩板上下交錯(cuò)開(kāi)孔,水流上下蛇形流動(dòng),延長(zhǎng)水流行程,增加絮體的碰撞幾率,使絮體變大密實(shí),方便沉淀。
具體絮凝改造方案為:保留原有網(wǎng)格絮凝池的結(jié)構(gòu),在池子內(nèi)部將原有網(wǎng)格更換為篩板裝置,提高絮凝效果。篩板絮凝池共設(shè)置2 組篩板,單組處理水量15000m3/d;沉淀池與絮凝池合建,設(shè)置2 組,單組處理水量15000m3/d。
原沉淀池為上向流斜管沉淀池,斜管沉淀池負(fù)荷8.0m3/m2·h,斜管直徑35mm,傾角為60°,沉淀排泥周期24h。集水系統(tǒng)采用兩側(cè)孔口自由出流式集水槽集水。近年來(lái)在沉淀處理方面,普通沉淀技術(shù)主要有平流沉淀池、斜管沉淀池、斜板沉淀池等;高效沉淀技術(shù)主要有高密度沉淀池、高效澄清池、水平管高效沉淀池等。本項(xiàng)目原有工藝采用小間距斜板沉淀池,因池形結(jié)構(gòu)已經(jīng)確定,可在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行改造的工藝僅有普通沉淀工藝中的斜管沉淀池、斜板沉淀池和高效沉淀工藝中的水平管高效沉淀池。因原處理工藝中已采用的斜管沉淀池技術(shù)無(wú)法滿足處理水量及長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的要求,且斜管沉淀池與斜板沉淀池工藝相近,本次改造不再選擇斜管(板)沉淀池方式。水平管高效沉淀池是一種在沉淀池內(nèi)裝填水平管沉淀分離裝置的沉淀池,沉淀原理與側(cè)向流斜板沉淀類似。特點(diǎn)是沉淀效率高、沉淀區(qū)面積小。水平管高效沉淀池的優(yōu)點(diǎn):主體工藝沒(méi)有運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備,操作維修簡(jiǎn)單,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低,調(diào)試時(shí)間短,只需要0.5~10h;抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),在污水水量和水質(zhì)變化大的情況下,出水也能保證穩(wěn)定達(dá)標(biāo);過(guò)水?dāng)嗝尕?fù)荷大,沉淀效率高,僅利用改造項(xiàng)目沉淀池的原有尺寸即可穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)大幅提高處理水量的目的;藥耗小,運(yùn)行成本低,不影響后續(xù)處理工藝正常運(yùn)行;配備了自動(dòng)沖洗裝置,解決人工沖洗勞動(dòng)強(qiáng)度大的問(wèn)題;水平管沉淀分離裝置使水流與陽(yáng)光隔離,避免藻類在沉淀管內(nèi)滋長(zhǎng),減少?zèng)_洗次數(shù)。
本方案采用水平管高效沉淀池。該沉淀池操作方式與常規(guī)沉淀池類似,運(yùn)行管理便捷;有效提高處理水量,滿足用戶需求;原水適應(yīng)性強(qiáng),無(wú)論是高濁度原水還是低溫低濁原水,處理后均能達(dá)到良好出水效果,沉淀效率高??紤]現(xiàn)狀網(wǎng)格絮凝池排泥閥氣管損壞,本次同步對(duì)網(wǎng)格絮凝池排泥閥進(jìn)行更換。
沉淀具體改造方案:將原有沉淀池分設(shè)成布水區(qū)、沉淀區(qū)、出水區(qū)。布水區(qū)尺寸B×H=9950mm×2300mm;沉淀區(qū)選擇水平管寬度為9950mm,水平管沉淀分離裝置尺寸L×B×H=2000mm×9950mm×2300mm;出水區(qū)集水裝置尺寸B×H=9950mm×2300mm。沖洗系統(tǒng)采用全自動(dòng)沖洗裝置,自動(dòng)沖洗的運(yùn)行速度宜為1m/min;沖洗流量宜為30~50m3/h,沖洗揚(yáng)程為20~30m。沖洗周期宜為24~48h,宜設(shè)定在夜間用水低峰時(shí)間。
原有3 萬(wàn)m3/d 沉淀池為6 格雙排對(duì)稱布置,單格尺寸6.42m×5.30m,總過(guò)濾面積204.156m2,采用單水沖洗反沖洗方式,濾池底部配置濾梁、濾板和短柄濾頭小阻力配水系統(tǒng),設(shè)計(jì)正常濾速6.12m/h,強(qiáng)制濾速7.34m/h。反沖洗強(qiáng)度15L/s.m2,反沖洗歷時(shí)6min,濾池底部設(shè)置承拖層和濾料,厚度分別為300mm 和900mm。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)排查,底部濾頭存在松動(dòng)或破損,反沖洗過(guò)程中存在多點(diǎn)局部涌水現(xiàn)象,前端絮凝沉淀效果差,造成濾池頻繁反沖洗,在原水濁度10NTU 以下,出水濁度不穩(wěn)定,偶有超過(guò)1NTU,底部濾板和池壁之間縫隙、含濾梁結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性均無(wú)法保證。
本次濾池改造:切割濾梁,拆除濾板和濾頭,將原單水反沖洗改造為U 型面包管排水排氣系統(tǒng)。濾池的反沖洗方式、配水系統(tǒng)、濾料厚度以及控制方式、排水槽更換、閥門(mén)及執(zhí)行機(jī)構(gòu)改造等,把原濾池改造成為具有氣水聯(lián)合反沖洗功能的濾池;濾池反沖洗方式選用單獨(dú)氣沖+氣水聯(lián)合反沖+單水沖;原反沖洗水泵進(jìn)行更換,原加藥間內(nèi)增設(shè)2 臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)。具體改造方案分土建改造方案和設(shè)備改造方案如下。
3.4.1 土建改造方案
1)拆除原濾池內(nèi)的排水槽、小阻力濾板及短柄濾頭配水系統(tǒng)、切割濾料等配水系統(tǒng),使濾池成為一個(gè)5.3m×6.42m的空池。2)在池底沿原配水主管位置重新澆筑混凝土渠,渠寬0.8m,渠長(zhǎng)5.5m,渠高0.7m。渠兩側(cè)用原濾池濾料及承托層回填至0.6m。3)以上第2 點(diǎn)施工完成后,并且新渠上方安裝完立管定位板后,重新澆筑混凝土池底,澆筑層厚250mm。新渠就成為集配水暗渠。4)原進(jìn)水管標(biāo)高只有1.05m,較低,不利于濾池恒水位過(guò)濾,因此,原進(jìn)水管標(biāo)高抬高0.6m,采用金鋼取孔的方式,在原管位上方0.6m的地方開(kāi)孔,安裝套管及進(jìn)水管,開(kāi)孔直徑300mm。5)原排水槽為混凝土槽,濾池改造后,濾料層厚度要達(dá)到1.0m,因此,混凝土排水槽需拆除,新排水槽為不銹鋼材質(zhì),并且標(biāo)高抬高0.55m 安裝,原排水槽孔用混凝土封堵,新排水槽孔采用金鋼取孔的方式開(kāi)孔,孔大小為B×H=500mm×650mm。安裝完排水槽后用混凝土封堵。6)原有的電動(dòng)閥門(mén)保持不變,閥門(mén)有泄漏的,更換密封圈進(jìn)行維修,無(wú)法維修的按原有類型進(jìn)行更換。原出水電動(dòng)閥更換為電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。新的氣沖閥,為電動(dòng)開(kāi)關(guān)型蝶閥。7)原廠僅設(shè)置反沖洗泵1 臺(tái),反沖洗泵Q=792m3/h,揚(yáng)程32m,功率110kW,因原濾池采用單水沖,改造后增加氣沖及氣水混合沖,改造后水強(qiáng)度降低到8~10L/m2·s,原反沖洗泵的流量和揚(yáng)程均太高,即使采用變頻也無(wú)法滿足要求,因此原反沖洗泵及備用泵、進(jìn)出水閥、管均拆除更換新的反沖洗泵。
3.4.2 設(shè)備改造方案
1)增加氣沖所需的羅茨鼓風(fēng)機(jī)2 臺(tái)(風(fēng)量Q=21.5m3/min,壓力P=49kPa,功率N=30kW,帶隔音罩,1 用1 備,變頻啟動(dòng)控制)。2)增加3 臺(tái)單級(jí)雙吸泵(水量Q=412m3/h,壓力P=14m,功率N=22kW,2 用1 備,變頻啟動(dòng)控制)。3)每格濾池增加DN300 調(diào)節(jié)型電動(dòng)蝶閥(清水閥)1 臺(tái),DN200 開(kāi)關(guān)型電動(dòng)蝶閥(氣沖閥)1 臺(tái),反沖洗水主管上增加DN50 吸排氣閥、手動(dòng)閘閥各2 臺(tái)。4)濾池通過(guò)PLC 實(shí)現(xiàn)濾池的恒水位控制。5)每格濾池增設(shè)現(xiàn)場(chǎng)控制柜,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)就地控制、PLC 自動(dòng)控制、中控遠(yuǎn)程自動(dòng)/手動(dòng)控制三級(jí)控制。6)配水配氣系統(tǒng),采用新型的翻板濾池配水配氣系統(tǒng),它由橫向配水配氣管、豎向布水布?xì)饬泄芙M成,采用兩次配水配氣形式,雙氣墊層結(jié)構(gòu),保證了配水配氣的均勻性