摘要:以某款重型牽引車發(fā)動(dòng)機(jī)艙為研究對象,建立了三維整車仿真分析模型,并對發(fā)動(dòng)機(jī)艙的流場進(jìn)行分析。針對原方案存在熱風(fēng)回流嚴(yán)重、散熱器風(fēng)速不均勻及風(fēng)扇流量不足的問題,提出了增加熱風(fēng)回流擋板、改用環(huán)形風(fēng)扇等改進(jìn)措施。結(jié)果表明:經(jīng)過仿真分析,優(yōu)化措施改善了發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)流場,解決了冷卻常數(shù)不滿足要求的問題,達(dá)到了預(yù)期的換熱效果;試驗(yàn)結(jié)果與仿真分析結(jié)果一致,驗(yàn)證了仿真計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。
關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī)艙;熱管理;熱平衡;熱風(fēng)回流;仿真優(yōu)化
0 前言
隨著發(fā)動(dòng)機(jī)功率的不斷提升,對其冷卻系統(tǒng)提出了越來越高的要求。發(fā)動(dòng)機(jī)通過冷卻系統(tǒng)與冷卻空氣進(jìn)行熱交換,把多余的熱量帶走,使水溫、油溫保持在合理范圍內(nèi),因此發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)的空氣流動(dòng)對冷卻系統(tǒng)有著重要影響。
本文以某款牽引車為研究對象,建立三維整車仿真分析模型,對發(fā)動(dòng)機(jī)艙的流場進(jìn)行分析后得出,目前的方案存在熱風(fēng)回流嚴(yán)重、散熱器風(fēng)速不均勻及風(fēng)扇流量不足的問題。針對這些問題提出了增加熱風(fēng)回流擋板,改用環(huán)形風(fēng)扇等改進(jìn)措施,并通過試驗(yàn)驗(yàn)證仿真計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。
1 計(jì)算模型搭建
本文采用Simcenter STAR-CCM+ 軟件建立計(jì)算模型。通過該軟件的包面功能,可以快速得到流體的拓?fù)浞忾]區(qū)域。
發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)的主要零件有冷凝器、中冷器、散熱器、護(hù)風(fēng)罩、風(fēng)扇、發(fā)動(dòng)機(jī)、冷卻系統(tǒng)管路、進(jìn)氣系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)等。在計(jì)算中保留了全部的零件,沒有簡化,以保證計(jì)算的準(zhǔn)確性。
用一個(gè)長方體包裹整車形成計(jì)算域,寬度為車長的6 倍,高度為車長的5 倍,車頭距離前端4 倍車長,車尾距離后端6 倍車長,如圖1 所示。
計(jì)算工況為全負(fù)荷低速爬坡工況,設(shè)定入口風(fēng)速為7 m/s,出口為壓力邊界,相對壓力為0。
由于中冷器和散熱器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,翅片的尺寸較小,難以劃分網(wǎng)格,所以在計(jì)算中采用多孔介質(zhì)模型對二者進(jìn)行計(jì)算。對于換熱部分,采用STARCCM+雙流換熱模型。該換熱模型可以分別對冷側(cè)和熱側(cè)進(jìn)行求解,冷側(cè)定義為空氣,熱側(cè)定義為冷卻液[1]。
風(fēng)扇模擬主要有多參考系(MRF)模型、滑移網(wǎng)格(SMM)和等效模型等。MRF 模型可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)的穩(wěn)態(tài)求解,不需要耗費(fèi)巨大的計(jì)算資源,在發(fā)動(dòng)機(jī)艙計(jì)算中MRF 模型的精度可以滿足要求[2]。綜合考慮計(jì)算效率和精度,本文采用MRF模型對風(fēng)扇進(jìn)行模擬。
2 計(jì)算結(jié)果及分析
2. 1 原方案分析
圖2 為發(fā)動(dòng)機(jī)艙中間豎直平面,即過風(fēng)扇中心的豎直平面的溫度分布。從圖2 可以看出,風(fēng)扇后的熱風(fēng)經(jīng)過散熱器頂部回到冷卻模塊前,形成熱風(fēng)回流。圖3 為發(fā)動(dòng)機(jī)艙水平面的溫度分布。從圖3可以看出,風(fēng)扇后的熱風(fēng)撞擊到擋泥板后從兩側(cè)回到冷卻模塊前,形成熱風(fēng)回流。散熱器后的空氣溫度超過110 ℃,說明此時(shí)冷卻空氣的流量過低,風(fēng)扇的性能不滿足要求。
圖4 為散熱器空氣流速分布。從圖4 可以看出,散熱器頂部的空氣流速較高,底部的空氣流速較低,風(fēng)速不均勻造成散熱器的換熱效率降低。主要原因在于風(fēng)扇的布置偏上,風(fēng)扇與散熱器的距離過近,造成散熱器底部出風(fēng)不通暢,如圖5 所示。
2. 2 優(yōu)化方案的確定
根據(jù)原方案的計(jì)算結(jié)果,原方案存在熱風(fēng)回流嚴(yán)重、散熱器風(fēng)速不均勻及風(fēng)扇流量不足的問題。采用增加熱風(fēng)回流擋板、改用環(huán)形風(fēng)扇等措施對原方案進(jìn)行優(yōu)化。具體優(yōu)化方案見表1。
方案1、方案2 的模型分別如圖6、圖7 所示。
2. 3 優(yōu)化方案計(jì)算結(jié)果
方案1~3 的中間豎直平面溫度分布如圖8~圖10 所示。對比圖2 和圖8 可以看出:在散熱器頂部增加擋板后,散熱器頂部的熱風(fēng)回流減少,頂部進(jìn)風(fēng)溫度降低。
方案1~3 的水平面溫度分布如圖11~ 圖13所示。對比圖3 和圖12 可以看出:使用開口風(fēng)扇后,環(huán)形風(fēng)扇出風(fēng)角度更偏向后方,避免了流體與擋泥板直接撞擊,造成熱風(fēng)回流,因此方案2 和方案3 的熱風(fēng)回流相對原方案降低;方案2 和方案3的風(fēng)扇流量更大,過散熱器后的空氣溫度更低。
方案1~ 方案3 的散熱器空氣流速云圖如圖14~16 所示。對比圖4、圖15 和圖16 可以看出:方案2 和方案3 散熱器底部的空氣流速增加,改善了散熱器空氣流速的均勻性,提升了換熱器的換熱效率。
目前,行業(yè)內(nèi)一般用冷卻常數(shù)來表示發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)的冷卻能力。冷卻液的冷卻常數(shù)是指發(fā)動(dòng)機(jī)熱平衡時(shí),冷卻液出口溫度與環(huán)境溫度的差值。冷卻常數(shù)越小,說明冷卻能力越強(qiáng),發(fā)動(dòng)機(jī)的散熱效果越好。表2 為各方案的參數(shù)計(jì)算結(jié)果。
由表2 可知,原方案的冷卻常數(shù)為72.8 K,不滿足要求。方案1 在原方案基礎(chǔ)上增加了散熱器頂部的擋板后,冷卻常數(shù)降低了5.0 K。方案2 改用環(huán)形風(fēng)扇后,風(fēng)扇的流量提升,冷卻常數(shù)降低了15.0 K。方案3 綜合采用方案1 和方案2 的優(yōu)化措施后,冷卻常數(shù)相對原方案降低了19.1 K。因此,方案3 的效果最優(yōu)。綜合考慮后采用方案3 作為批產(chǎn)方案。
3 試驗(yàn)驗(yàn)證
在整車試驗(yàn)臺(tái)架上進(jìn)行整車熱平衡試驗(yàn),如圖17 所示。通過測功機(jī)連接到傳動(dòng)軸,并操控測功機(jī)對整車增加負(fù)載來模擬道路工況。圖18 為計(jì)算結(jié)果和試驗(yàn)結(jié)果的對比。由圖18可知,冷卻常數(shù)的計(jì)算結(jié)果和試驗(yàn)結(jié)果差異在2 K以內(nèi),滿足設(shè)計(jì)精度要求。
4 結(jié)語
本文以某款牽引車為研究對象,建立三維整車仿真分析模型。針對原方案存在熱風(fēng)回流嚴(yán)重、散熱器風(fēng)速不均勻及風(fēng)扇流量不足的問題,提出了增加熱風(fēng)回流擋板、改用環(huán)形風(fēng)扇等優(yōu)化措施。原方案的冷卻常數(shù)為72.8 K,不滿足要求,最終方案3 的冷卻常數(shù)為53.7 K,相對原方案降低了19.1 K。優(yōu)化措施改善了發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)的流場,解決了冷卻常數(shù)不滿足要求的問題,達(dá)到了預(yù)期的換熱效果。經(jīng)過試驗(yàn)驗(yàn)證,試驗(yàn)結(jié)果與計(jì)算結(jié)果一致,驗(yàn)證了計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。
參考文獻(xiàn)
[ 1 ] 陳存福. 某商用車發(fā)動(dòng)機(jī)艙熱管理仿真分析與試驗(yàn)研究[J]. 汽車技術(shù),2020(2):47-52.
[ 2 ] 彭瑋. 動(dòng)力艙熱管理系統(tǒng)關(guān)鍵部件建模仿真方法研究[D]. 濟(jì)南:山東大學(xué),2018.