范石偉 張洪彪 李 海 王文培 楊仁強
(蕪湖新興鑄管有限責任公司 煉鋼廠,安徽 蕪湖 241002)
冷鐓鋼是利用金屬塑性,采用冷鐓成形工藝生產(chǎn)互換性較高的標準件用鋼,隨著冷鐓技術的發(fā)展,對冷鐓鋼的要求越來越高[1]。冷鐓鋼的質(zhì)量缺陷直接影響緊固件的質(zhì)量。ML08Al冷鐓鋼具有低碳、低硅的特點,主要用于生產(chǎn)螺釘、螺母等緊固件,對鋼水潔凈度和氮含量要求較嚴格,鋼中氮含量高會使鋼材塑性降低,影響鋼的質(zhì)量,鋼水夾雜物去除不充分,連鑄機澆鑄過程容易發(fā)生絮流,不僅影響鑄坯表面質(zhì)量還會造成大量鑄坯甩廢或者停機,嚴重影響生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)成本[2-8]。
本文對某鋼廠ML08Al冷鐓鋼的生產(chǎn)工序進行了系統(tǒng)分析,提出了優(yōu)化的工藝方案,有效解決了澆鑄過程絮流、氮含量高、夾雜物超標的問題,鑄坯質(zhì)量顯著提升,可為解決ML08Al 冷鐓鋼生產(chǎn)存在的共性問題提供一定的借鑒。
ML08Al冷鐓鋼的生產(chǎn)工藝流程為鐵水→120 t LD轉(zhuǎn)爐冶煉→120 t LF 精煉→180 mm ×180 mm方坯連鑄→B線軋制→成品入庫。鑄機為十機十流直弧型連鑄機,弧形半徑為9 m,結(jié)晶器液面采用自動控制,全程保護澆鑄,結(jié)晶器和凝固末端施加電磁攪拌。ML08Al冷鐓鋼的化學成分如表1 所示。C 在冷鐓鋼中形成硬而脆的滲碳體,含碳量越高,則冷鐓鋼的強度和硬度越高,而塑性和韌性降低,冷鐓性能也降低;Si在冷鐓鋼中大部分溶于鐵素體,使鐵素體強化,從而使冷鐓鋼的強度、硬度和彈性提高,塑性、韌性和冷鐓性能降低;Al能在快速鐓頭、搓絲過程中減少應變時效,提高冷鐓鋼的變形性能,但在高溫下氧化為Al2O3可能會造成鐓頭開裂,因此需要嚴格控制Al 含量及氧化物的形態(tài)和分布[9]。本文通過熔煉、精煉、連鑄工藝流程優(yōu)化,以期控制ML08Al 鋼中氮含量及夾雜物,促進鋼水凈化。
表1 ML08Al冷鐓鋼的化學成分Table 1 Chemical compositions of ML08Al cold heading steel
轉(zhuǎn)爐冶煉終點鋼水碳含量、溫度及成分等直接影響后續(xù)工藝能否達到控制指標。轉(zhuǎn)爐出鋼量控制在125 t左右,采用一槍拉碳,終點渣堿度控制在2.9 ~3.3,出鋼采用滑板擋渣。提高轉(zhuǎn)爐終點碳含量,從而降低鋼水氧含量,減少出鋼過程加鋁量,可降低鋼液氮含量。
出鋼溫度控制在1 610 ~1 640 ℃,終點碳質(zhì)量分數(shù)從0. 03% ~0. 04%提高至0. 05% ~0.06%。根據(jù)碳氧積為0.002 9,可得到鋼水中氧質(zhì)量分數(shù)為0.004 82% ~0.058 00%。出鋼過程中加鋁錠0.32 kg/t鋼,轉(zhuǎn)爐冶煉結(jié)束后根據(jù)鋼水氧含量喂鋁線,使用喂線機喂入鋁線400 ~450 m/爐。精煉鋼水鋁質(zhì)量分數(shù)控制在0.050% ~0.070%。表2 為轉(zhuǎn)爐出鋼工藝優(yōu)化前后256 爐鋼水的生產(chǎn)數(shù)據(jù)??梢钥吹?,減少出鋼過程脫氧,鋼水平均氮質(zhì)量分數(shù)從0. 002 96%降至0.001 83%。
表2 轉(zhuǎn)爐出鋼工藝優(yōu)化前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比Table 2 Comparison of production data before and after optimization of the converter tapping process
張艷龍等[10]對34 爐氮超企業(yè)標準爐次中鋁脫氧與未鋁脫氧爐次的鋼水氮含量進行比較發(fā)現(xiàn),未脫氧爐次鋼水氮含量均值低于鋁脫氧爐次鋼水氮含量均值。這主要是因為鋁將表面活性元素氧含量脫除至較低水平,氧占據(jù)的表面位置比例減小,為氮提供了空位,從而使氧對增氮的阻礙作用大大降低,同時鋁能與氮生成AIN,起固氮作用[11]。
在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中碳和鋁脫氧后的鋼水氮含量均值下降。這是因為碳脫氧產(chǎn)生的CO2起排除空氣的作用,使增氮概率降低;同時,轉(zhuǎn)爐出鋼采用弱脫氧,氧對增氮起阻礙作用并減弱了鋁的固氮作用[12]。
LF精煉通過造白渣、脫S、微調(diào)鋼水成分、鈣處理、軟吹工藝等改善鋼水潔凈度。鋼水進LF爐后,送電加白灰1.6 ~2.4 kg/t 鋼,化渣劑0.56 ~0.64 kg/t鋼,并加入Al 粒、SiC或適量90 碳粉快速造白渣,形成強脫氧氣氛,盡量減少空氣中的氮進入鋼水。停送電次數(shù)≤2次。第1次送電結(jié)束后,測溫取樣,調(diào)整成分,Al 質(zhì)量分數(shù)控制在0. 050% ~0.070%;第2次送電10 min左右,控制溫度,保持白渣效果。根據(jù)鋁線含量喂入250 ~350 m鈣線進行鈣處理,鋼中w(Ca)/w(Al)比控制在0.08 ~0.13;軟吹時間≥20 min,終渣w(FeO +MnO)<1.0%,四元堿度R控制在2.5 左右。LF爐精煉工藝優(yōu)化前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 LF爐精煉工藝優(yōu)化前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)Table 3 Production data before and after optimization of the LF refining process
研究[13-14]發(fā)現(xiàn),隨著鋼中硫含量的降低,脫氮率提高,特別是當鋼中w(S)≤0.005%時,脫氮率的提高更顯著。脫氮反應機制從受界面反應和界面的質(zhì)量轉(zhuǎn)移控制,變成完全由液相質(zhì)量轉(zhuǎn)移控制時,含硫量至關重要。在一定的攪拌強度和典型渣量條件下,為了優(yōu)化精煉包脫氮的動力學條件,脫氣后的最佳硫質(zhì)量分數(shù)為0.003%。因此,為獲得良好的脫氮率,硫含量需控制在一定范圍內(nèi)。
LF送電起弧時,電極會電離空氣,停送電次數(shù)從4 次減少至2 次,可有效降低鋼水增氮量。此外,渣層高度不足會導致鋼液裸露面較大,增大了氮向鋼液的傳質(zhì)界面。綜上,減少鋼水送電次數(shù)、造泡沫渣、提高渣層高度、減少鋼液裸露[15]可有效降低鋼水增氮量。
按中間包覆蓋劑總量的6%(質(zhì)量分數(shù))加入氧化鍶(SrO)作為示蹤劑,取中間包鋼水吊桶樣和鑄坯樣。利用大樣電解法結(jié)合掃描電子顯微鏡和能譜分析儀對試樣中夾雜物進行檢測和分析,確定夾雜物是否含有SrO,若存在示蹤元素,說明中間包澆鑄過程發(fā)生了卷渣。
鋼水吊桶樣經(jīng)過磨拋后采用掃描電子顯微鏡觀察,未發(fā)現(xiàn)示蹤劑SrO的成分,可能是由于中間包覆蓋劑中SrO含量太少,吊桶樣鋼水量有限,以及金相檢驗的限制,只能觀察磨拋平面的夾雜物,因此未在吊桶樣中發(fā)現(xiàn)示蹤劑成分。對鑄坯樣進行20 d的大樣電解,得到夾雜物的宏觀形貌如圖1 所示,呈圓球狀。
圖1 夾雜物宏觀形貌Fig.1 Macrograph of inclusions
圖2 為大樣電解夾雜物中SrO 的微觀形貌??梢奡rO呈白亮色,尺寸為100 ~200 μm;相比鈣鎂鋁酸鹽(Ds 類)夾雜,SrO 多呈不規(guī)則狀,長寬比更大。鑄坯中SrO的發(fā)現(xiàn)從側(cè)面說明中間包流場發(fā)生了卷渣。
圖2 鑄坯中SrO的微觀形貌Fig.2 Micrographs of SrO in billet
圖3 為鑄坯中包裹SrO的鈣鎂鋁酸鹽復合夾雜物的微觀形貌及能譜圖,該類夾雜物的形成與鈣鎂鋁酸鹽類夾雜物的熔點較低有關。在中間包澆鑄過程中,鈣處理后的夾雜物熔點較低,易聚合長大,若發(fā)生卷渣,SrO 會被正在聚合長大的鈣鎂鋁酸鹽包裹,形成如圖3所示的內(nèi)部為白亮色SrO、外部為低熔點鈣鎂鋁酸鹽的復合夾雜物。
圖3 鑄坯中包裹SrO的鈣鎂鋁酸鹽復合夾雜物的微觀形貌(a)及能譜圖(b)Fig.3 Micrograph(a)and energy spectrum diagram(b)of calcium magnesium aluminate wrapped SrO composite inclusions in billet
上述結(jié)果表明,中間包內(nèi)卷渣是鑄坯中Ds類夾雜物的主要來源。因此保持穩(wěn)態(tài)澆鑄,尤其是在開澆爐次和換包操作過程中,保持澆鑄液面的穩(wěn)定是控制卷渣的有效手段,也是控制Ds類夾雜物的重要前提[16-17]。
朱苗勇等[18]利用水模型試驗發(fā)現(xiàn),保護渣的卷入發(fā)生在產(chǎn)生液面波動的結(jié)晶器窄面附近。上升流沿窄面上行,沖擊彎月面后改變方向,沿鋼-渣界面向水口方向流動,使結(jié)晶器窄面處渣層減薄,易導致鋼水裸露。同時在上升流流向水口的過程中,由于界面張力的存在,牽引著部分保護渣隨鋼液流動。隨鋼液運動的保護渣在水口與窄面的中間位置附近聚集,形成向下的鼓包。由于鋼液表面回流為紊流,在紊流的作用下,一些鼓包脫離保護渣層,會被鋼液表面回流帶入熔池深處,形成卷渣[19-20]。
現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),水口絮流源于鋼水二次氧化。采用新工藝澆鑄時鋼包采用氬氣密封,中間包采用整體套管,連澆爐數(shù)最高可達34 爐,基本消除了水口絮流現(xiàn)象。為減少卷渣的影響,對原中間包內(nèi)的擋墻設置進行了改進,中間包液面波動明顯改善。采用新澆鑄工藝后(表4),鋼水二次氧化程度明顯減輕,平均氮質(zhì)量分數(shù)從0.006 51%降至0.003 32%。
表4 連鑄工藝優(yōu)化前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)Table 4 Production data before and after optimization of the continuous casting process
(1)轉(zhuǎn)爐終點碳質(zhì)量分數(shù)從0.03% ~0.04%提高至0. 05% ~0. 06%,出鋼鋁錠加入量從0.96 kg/t鋼減小至0.32 kg/t鋼,轉(zhuǎn)爐冶煉結(jié)束后鋼水氮質(zhì)量分數(shù)從0.002 96%降至0.001 83%,減輕了后續(xù)工序增氮的壓力。
(2)LF 精煉送電次數(shù)從4 次減少到2 次,軟吹時間從15 min增加到22 min,可使出站鋼水S質(zhì)量分數(shù)從0.007%降至0.003%,氮質(zhì)量分數(shù)從0.004 48%降至0.002 64%。
(3)示蹤試驗發(fā)現(xiàn)鑄坯中SrO 以及包裹SrO的Ds類鈣鎂鋁酸鹽復合夾雜物,表明中間包內(nèi)卷渣是鑄坯中Ds類夾雜物的主要來源。
(4)采用新工藝澆鑄時鋼包采用氬氣密封,中間包采用整體套管,并優(yōu)化了擋墻設置,中間包內(nèi)液面波動明顯改善,鋼水二次氧化程度也明顯減輕,平均氮質(zhì)量分數(shù)從0. 006 51%降至0.003 32%,連澆爐數(shù)達到了34 爐,基本消除了水口絮流現(xiàn)象,鑄坯質(zhì)量穩(wěn)定。