張 兆
(陜西小保當?shù)V業(yè)有限公司,陜西榆林 719302)
隨著開采技術(shù)的不斷創(chuàng)新,在運輸系統(tǒng)中增加煤水分離系統(tǒng),在全流程配合運行的情況下,有效地提升了原煤煤質(zhì),該階梯式三級脫水工藝實現(xiàn)了一個系統(tǒng)幾種用途互用,節(jié)約了空間、物力,最終對原煤進行脫水和涌水治理以及煤泥水處理系統(tǒng)工藝形成一個閉路良性循環(huán)。此階梯式三級脫水工藝系統(tǒng)與運輸系統(tǒng)動態(tài)結(jié)合,在帶速3.7 ~5.6m/s 的主運輸系統(tǒng)實現(xiàn)一邊運輸一邊脫水,處理量可達6000t/h,實現(xiàn)運輸和脫水工作同時進行,是對原煤進行脫水的一個技改工藝。實現(xiàn)了煤水分離系統(tǒng)與主運輸系統(tǒng)的有效融合,既提升了煤質(zhì),又從根本上解決安全隱患頻發(fā)等問題,有效地保障了運輸系統(tǒng)的安全性和可靠性,對大型千萬噸礦井有借鑒價值,水煤治理后形成一個綠色環(huán)保的輸煤系統(tǒng),采掘、輸送、儲存環(huán)環(huán)相扣又互不影響,各自獨立又自成系統(tǒng),做到了提質(zhì)增效。
該階梯式三級脫水工藝系統(tǒng)自成體系,能根據(jù)實際生產(chǎn)情況快捷地加入或甩離主煤流生產(chǎn)系統(tǒng),對井口工況條件變化適應(yīng)性強;整個系統(tǒng)各項技術(shù)指標先進,自動化程度高,降低了工人的勞動強度;形成了系統(tǒng)的原煤脫水系統(tǒng)工藝及技術(shù)裝備,對礦井治理水煤具有借鑒意義,起到了示范工程的作用。
由于工作面大量涌水,使得運出的煤炭含有大量的明水,稱之為“水煤”。水煤不僅造成煤水橫流、工作環(huán)境惡化,而且容易造成潰倉,大大增加了工人的勞動強度,極大影響了煤礦的安全生產(chǎn),對智能化煤礦建設(shè)提出了嚴峻挑戰(zhàn)。煤水分離系統(tǒng)通過煤礦井下大型原煤的脫水、脫泥作業(yè),不僅解決了礦井原煤因水分過大、運輸難等問題,而且保障了整個運輸系統(tǒng)的安全性和可靠性,有效提高了原煤煤質(zhì)。
山東某煤礦最大涌水量533m3/h,水源主要來自煤層頂板砂巖含水層和侏羅系砂礫巖含水層,對煤礦安全生產(chǎn)造成了嚴重影響。借鑒濕法選煤廠成熟的產(chǎn)品脫水工藝,提出篩分+沉淀+回收的聯(lián)合脫水工藝,水煤振動脫水篩上層物料的全水分別是5.6%和4.4%,下層物料的全水分別是9.8%和9.2%,上下層能夠達到一定水煤脫水能力,滿足煤礦帶式運輸和倉儲的要求。
內(nèi)蒙古礦區(qū)的部分煤礦和榆橫北部礦區(qū)的部分煤礦、陜西部分煤礦等煤礦區(qū)礦井涌水量大,在充分調(diào)研當前國內(nèi)生產(chǎn)礦井水煤治理技術(shù)的基礎(chǔ)上,設(shè)計了煤流先經(jīng)主運皮帶拋落到篩分破碎機的滾盤篩,篩上物經(jīng)破碎后與滾盤篩篩下物進入大型濾水系統(tǒng)。濾水系統(tǒng)篩上物進入煤倉,篩下物掉落至下層重型脫水給料篩,篩上物直接進入煤倉,篩下物經(jīng)篩下溜槽收集后進入濃縮沉淀池。
河南某科學技術(shù)研究所發(fā)現(xiàn)穿層鉆孔施工過程中大量的煤水混合物從鉆孔中涌出,煤水分離不徹底,增加了水倉泥漿泵的負荷,縮短了設(shè)備的使用壽命。因此,形成了煤水混合物進入螺旋輸送機的模式,通過螺旋輸送機和條縫篩的有效布置,達到煤水的分離輸送。
某高校針對煤粒度范圍、水煤含水量及溢流水中煤的含量與粒度不影響煤泥水在巷道水溝中流動的情況,設(shè)計了煤水先進入雙層篩,篩上物(+0.5mm)分離出來,篩下物進入煤泥水沉淀池,沉淀溢流清水進入主水倉,沉淀煤泥進入脫水設(shè)備進行脫水,脫水后的煤泥餅與上層振動篩篩上物通過帶式輸送機運至地面。
基于煤礦的實際生產(chǎn)情況,新設(shè)計煤水分離系統(tǒng)思路:把原煤根據(jù)粒度在帶速3.7 ~5.6m/s 的主運皮帶輸煤系統(tǒng)上進行階梯式三級脫水。一級脫水系統(tǒng)主要針對原煤中的塊煤進行脫水,脫水后原煤中塊煤里的明水基本脫去,脫水后的塊煤進入原運輸皮帶拉走。粗粒級煤泥的原煤再進入二級脫水系統(tǒng)脫水,二級脫水后粗粒度原煤進入原運輸皮帶拉走。細粒級的煤泥繼續(xù)進行三級脫水系統(tǒng),三級脫水后細粒級的原煤依舊順著原皮帶運輸。0.18mm以上的原煤經(jīng)過三級連續(xù)性脫水后都進入運輸系統(tǒng),基本看不到明水;0.18mm 以下的原煤進入水倉統(tǒng)一回收或進入沉降池處理。該階梯式三級脫水工藝系統(tǒng)利用一個系統(tǒng)的多種用途,形成了一個閉路良性循環(huán)系統(tǒng),節(jié)約了空間、物力,并對所有原煤進行有效脫水,系統(tǒng)工藝流程如圖1 所示。
圖1 系統(tǒng)工藝流程圖
煤水分離系統(tǒng)投入使用以來,系統(tǒng)處理量6000t/h,系統(tǒng)運行穩(wěn)定、可靠,實現(xiàn)了煤水分離系統(tǒng)與主運輸系統(tǒng)有效融合,取得了如下效果[6-7],如圖2、圖3 所示。
(1)原煤水分由16%降至4%,煤質(zhì)含水量平均降低了12%,原煤發(fā)熱量提升約100 ~200Kcal/kg,既提升了煤質(zhì),又從根本上解決了水煤拋灑巷道、堆積造成主斜井皮帶磨損等問題,有效保證了運輸系統(tǒng)的安全性和可靠性。
(2)系統(tǒng)有智能切換裝置,原煤水分不高時或平常沒水時可不開啟系統(tǒng)。即使系統(tǒng)出現(xiàn)大的故障也不會影響礦井的正常運輸,有效規(guī)避了故障風險。
(2)經(jīng)多次主斜井運輸系統(tǒng)巡檢,均未出現(xiàn)巷道煤塊堆積的情況,不再需要安排工人專職或加班清理沿線堆煤,原有專職清煤人員重新安排工作崗位。
(3)系統(tǒng)安裝前,由于水煤量大,主斜井機尾改向滾筒長期開膠,需要不斷修補。系統(tǒng)安裝后,機尾改向滾筒未發(fā)生長期開膠的情況;系統(tǒng)安裝前主斜井沿線皮帶堆煤嚴重,造成沿線托輥更換頻繁,平均每天需更換30 根以上,系統(tǒng)安裝后平均每天僅需更換10 根以下,大大延長了設(shè)備的使用壽命。
(4)實現(xiàn)了煤水分離裝置與智能化主煤流運輸系統(tǒng)的深度融合,推進了主煤流運輸系統(tǒng)的智能化建設(shè),整個系統(tǒng)各項技術(shù)指標先進,自動化程度高,降低了工人的勞動強度,減少了人員成本的投入。
(5)水煤治理后,杜絕了水煤引起的各種生產(chǎn)事故,改善了作業(yè)環(huán)境,降低了職工的勞動強度,打造了一個綠色環(huán)保的輸煤系統(tǒng),采掘、輸送、儲存環(huán)環(huán)相扣又互不影響,各自獨立又自成系統(tǒng),所有煤泥均回收到煤流系統(tǒng),既能最大限度地回收煤炭資源,又避免了煤泥對下游工序的影響,做到了系統(tǒng)的最優(yōu)化利用。礦井每年直接增加經(jīng)濟效益2.5 億元,實現(xiàn)了系統(tǒng)的提質(zhì)增效,有利于煤礦安全、平穩(wěn)、綠色發(fā)展。
(6)系統(tǒng)自成體系,能根據(jù)現(xiàn)場的實際生產(chǎn)情況方便快捷地加入或甩離主煤流生產(chǎn)系統(tǒng),對井口工況條件變化適應(yīng)性強,較好地滿足煤礦生產(chǎn)的實際需求,有利于煤礦靈活安排生產(chǎn)。