錢建英
(中煤科工集團(tuán)杭州研究院有限公司, 浙江 杭州 311201)
印染是傳統(tǒng)高污染與高能耗產(chǎn)業(yè), 中國(guó)是印染產(chǎn)業(yè)大國(guó), 印染廢水排放量長(zhǎng)期居各工業(yè)行業(yè)前3位[1]。 近些年來(lái),因環(huán)保政策和發(fā)展趨勢(shì),數(shù)碼印花技術(shù)憑借節(jié)能、環(huán)保、先進(jìn)等優(yōu)勢(shì)得到廣泛發(fā)展,其生產(chǎn)流程短、可定制性強(qiáng)、能快速反應(yīng),大幅減少了化工染料的使用和污水排放, 逐漸成為印染行業(yè)中助力國(guó)家實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的重要手段。但在追求良好印花效果的同時(shí), 仍需大量使用尿素等含氮染料或助劑,導(dǎo)致少量排水中氮濃度大幅增加,大量的高濃度含氮廢水急需得到有效處理[2-5]。 數(shù)碼印花廢水中污染物主要來(lái)源于生產(chǎn)工序中助劑的投加,成分以氮素有機(jī)物為主,濃度高結(jié)構(gòu)形式穩(wěn)定,不易被氨化,同時(shí)COD 濃度較低,ρ(C)/ρ(N)小于2,無(wú)法正常提供微生物所需的碳源[6-7],TN 去除困難且成本較高,已成為行業(yè)發(fā)展難題。
生物脫氮被公認(rèn)為是最經(jīng)濟(jì)有效、 最具發(fā)展前途的方法, 新的技術(shù)研究成果和工程應(yīng)用案例不斷被報(bào)道[8]。 前置反硝化因其外加碳源少、堿度可以內(nèi)源補(bǔ)充、脫氮效率高被廣泛用于低C/N 廢水處理中;但其硝化液回流不及時(shí)會(huì)造成TN 超標(biāo), 回流過(guò)大又會(huì)影響反硝化微生物環(huán)境[9-10]。
因此, 本文分別采用前置反硝化和后置反硝化工藝,對(duì)低C/N 數(shù)碼印花廢水進(jìn)行對(duì)比處理研究,考察對(duì)比2 種工藝的脫氮性能, 并核算不同進(jìn)水負(fù)荷下2 種工藝下的經(jīng)濟(jì)效益和處理效率, 根據(jù)不同的進(jìn)水水質(zhì)篩選出處理效果穩(wěn)定且運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性高的工藝。 2 種工藝對(duì)企業(yè)數(shù)碼印花廢水處理出水均達(dá)到GB 4287—2012 《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的排放要求。
低C/N 印花廢水來(lái)自浙江某數(shù)碼印花企業(yè)廢水調(diào)節(jié)池, 廢水主要來(lái)源于車間生產(chǎn)廢水和地面沖洗廢水,pH 值為7.5~9,ρ(TN)為220~480 mg/L,ρ(COD)為400 ~ 700 mg/L,ρ(NH3-N)為190 ~ 430 mg/L,ρ(NO2-N)≤5 mg/L,ρ(NO3-N)≤10 mg/L,實(shí)驗(yàn)中根據(jù)研究方案對(duì)廢水進(jìn)行不同比例的稀釋, 實(shí)驗(yàn)處理量為300 L/h。
工藝流程設(shè)計(jì)見(jiàn)圖1。 試驗(yàn)主要考察優(yōu)化前置和后置反硝化工藝在處理低C/N 印花廢水中的最佳參數(shù)和氮素轉(zhuǎn)化規(guī)律, 并對(duì)處理效果和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行對(duì)比分析,擇優(yōu)選擇適合的處理工藝。

圖1 工藝流程
實(shí)驗(yàn)裝置結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖2[11]。

圖2 實(shí)驗(yàn)裝置結(jié)構(gòu)示意
實(shí)驗(yàn)裝置按流程分區(qū)串聯(lián)連接, 可按需調(diào)整進(jìn)水順序,主體包括反硝化池、反硝化澄清區(qū)、反硝化沉淀池、硝化池、硝化澄清區(qū)、硝化沉淀池。前置和后置反硝化主體實(shí)驗(yàn)裝置均采用PP 材質(zhì)一體化制作, 內(nèi)部按功能需求分區(qū)設(shè)置, 并用UPVC 管道連接,具體規(guī)格如下:
(1)反硝化池:2 格串聯(lián),總有效容積為2.4 m3。每格進(jìn)水端設(shè)置邊長(zhǎng)為0.2 m 底部連通的配水槽,池內(nèi)設(shè)置上下層支架并懸掛親水性高密度載體填料,掛膜量MLSS 為15~20 g/L,內(nèi)部設(shè)置潛水?dāng)嚢柘到y(tǒng),使懸浮污泥呈低度紊流狀態(tài)。
(2)反硝化沉淀池:1 格,豎流式,表面負(fù)荷為0.5 m3/(m2·h)。
(3)硝化池:3 格串聯(lián),總有效容積為4.5 m3,曝氣通過(guò)流量計(jì)進(jìn)行控制,底部微孔曝氣;池內(nèi)設(shè)置不銹鋼網(wǎng)箱,內(nèi)裝NC-5ppi 型顆粒態(tài)親水性多相聚合物生物載體填料,填料為正方體網(wǎng)孔狀、邊長(zhǎng)為50 mm、比表面積達(dá)到25 000 m2/m3,可以在水力剪切下流動(dòng)。
(4)硝化澄清池:有效容積為0.6 m3,進(jìn)水端設(shè)置邊長(zhǎng)為0.2 m 的底部連通的配水槽, 作為有效菌群的回流緩沖區(qū)。
(5)硝化沉淀池:1 格,豎流式,表面負(fù)荷為0.5 m3/(m2·h)。
啟動(dòng)用原水為廠內(nèi)生活污水, 污泥來(lái)自附近啤酒廠帶式脫泥機(jī)脫水污泥, 同步在硝化池和反硝化加入中煤科工集團(tuán)杭州研究院自產(chǎn)的硝化、 反硝化干粉菌種,在污泥和菌種投加完成后,初期硝化池采用間歇悶曝、 反硝化間歇攪拌, 反硝化和硝化控制DO 質(zhì)量濃度分別為0.2~0.3 ,2~4 mg/L,pH 值保持在7.5~8.5,水溫保持在25~30 ℃。 以葡萄糖作為COD 來(lái)源,將COD 初始質(zhì)量濃度控制為300 mg/L,并按ρ(C)∶ρ(N)∶ρ(P)=100 ∶5 ∶1 補(bǔ)充尿素、磷酸二氫鈉進(jìn)行馴化,2~3 d 后連續(xù)曝氣和攪拌,并逐步提高至800 mg/L。 經(jīng)過(guò)15 ~20 d 對(duì)菌種的活化培養(yǎng), 并對(duì)配水濃度和出水濃度跟蹤監(jiān)測(cè), 當(dāng)COD,NH3-N 和硝態(tài)氮質(zhì)量濃度出現(xiàn)明顯降低,填料上形成致密的生物膜且在電子顯微鏡鏡檢下觀察能發(fā)現(xiàn)大量鐘蟲(chóng)、 線蟲(chóng)等原生以及少量輪蟲(chóng)線蟲(chóng)等后生動(dòng)物,則認(rèn)為掛膜啟動(dòng)成功[11-13]。
COD,NH3-N 采用多參數(shù)測(cè)定儀(5B-3B(V11),北京連華)測(cè)定,TN 采用總氮測(cè)定儀(LH-TN200,北京連華)測(cè)定,pH 采用在線檢測(cè)儀(SUTEX PC-3110,上泰)測(cè)定,DO 采用便攜式溶氧儀(JPB-607A,上海雷磁)測(cè)定,硝態(tài)氮委外檢測(cè),所有數(shù)據(jù)均為平行取樣測(cè)得的平均值。
根據(jù)相關(guān)研究, 前置反硝化工藝的處理效果主要受進(jìn)水負(fù)荷、回流比、C/N、停留時(shí)間、溫度、DO、pH 值等因素的影響[14-17],后置反硝化工藝的處理效果主要受進(jìn)水負(fù)荷、C/N、停留時(shí)間、溫度、DO、pH 值等因素的影響[18-22]。而無(wú)論是前置反硝化還是后置反硝化工藝,其各單元段溫度、DO、停留時(shí)間、pH 值等最佳區(qū)間相對(duì)穩(wěn)定,不會(huì)因?yàn)楣に図樞蚨兓?,因此本?shí)驗(yàn)結(jié)果重點(diǎn)探討分析回流比和碳源(葡萄糖)投加量對(duì)2 種工藝脫氮性能的影響及經(jīng)濟(jì)效益。
2.1.1 硝化液回流比對(duì)前置反硝化脫氮效果的影響前置反硝化工藝運(yùn)行參數(shù)中, 硝化液的回流是影響脫氮效能的重要因素, 實(shí)驗(yàn)考察了在不添加碳源, 回流比分別為50%,100%,150%,200%,250%,300%,350%條件下印花廢水的NH3-N 和TN 去除效果,每個(gè)回流比條件下穩(wěn)定運(yùn)行10 d,檢測(cè)進(jìn)、出水NH3-N 和TN 質(zhì)量濃度變化,結(jié)果見(jiàn)圖3。

圖3 前置反硝化工藝不同回流比對(duì)進(jìn)、出水的影響
由圖3 可以看出,進(jìn)水NH3-N 和TN 質(zhì)量濃度波動(dòng)較大, 變化范圍分別在200~300 和200~350 mg/L。 由圖3(a)可以看出,在不同的回流比條件下,NH3-N 的去除率隨著回流比加大不斷提升,當(dāng)回流比達(dá)25%時(shí),出水質(zhì)量濃度降低至10 mg/L 以內(nèi),繼續(xù)提升回流比,質(zhì)量濃度能繼續(xù)下降,但幅度沒(méi)有前期大。 分析認(rèn)為,大比例回流對(duì)進(jìn)水NH3-N 質(zhì)量濃度有稀釋作用, 反應(yīng)流速加快的同時(shí)NO2--N 的積累量增加, 系統(tǒng)內(nèi)部出現(xiàn)短程硝化反硝化,NH3-N去除率大幅上升。 由圖3(b)可以看出,TN 隨著回流比的增加,去除率開(kāi)始逐步提升,當(dāng)回流比達(dá)200%時(shí), 去除率最大, 出水質(zhì)量濃度最低在30 mg/L 以內(nèi),而后隨著回流比繼續(xù)增加,去除率逐漸下降,出水質(zhì)量濃度緩慢升高。 分析認(rèn)為, 在大回流比條件下,硝化液中含有部分DO,對(duì)前部反硝化池中兼氧環(huán)境造成了沖擊,改變了反硝化菌的最優(yōu)生存環(huán)境,導(dǎo)致去除率下降;同時(shí)回流硝化液與出水中NH3-N一致,大比例的回流,造成NH3-N 隨著出水流出的比例大大增加。
2.1.2 硝化液回流比對(duì)前置反硝化脫氮效果的影響
根據(jù)不同回流比條件下NH3-N 和TN 去除情況, 綜合考慮回流比為200%時(shí)最為經(jīng)濟(jì), 既保證NH3-N 達(dá)標(biāo),TN 去除率也最大。 在最佳回流比條件下,對(duì)進(jìn)水額外投加葡萄糖,C/N 以COD/TN 為控制依據(jù),考察印花廢水的NH3-N 和TN 的去除效果,每個(gè)投加比條件下穩(wěn)定運(yùn)行10 d,檢測(cè)進(jìn)、出水質(zhì)量濃度變化,結(jié)果見(jiàn)圖4。

圖4 前置反硝化工藝不同C/N 對(duì)進(jìn)、出水的影響
由圖4(a)可以看出,進(jìn)水NH3-N 質(zhì)量濃度波動(dòng)較大, 但出水NH3-N 質(zhì)量濃度始終保持在15 mg/L以下。 隨著進(jìn)水C/N 的提高,NH3-N 出水質(zhì)量濃度逐漸降低, 去除率上升到95%以上后繼續(xù)保持微弱上升。 由圖4(b)可以看出,進(jìn)水C/N 的提高顯著提高了TN 的去除率,隨著C/N 的提高,出水TN 質(zhì)量濃度也在下降,當(dāng)ρ(C)/ρ(N)由2 ∶1 增加到3 ∶1 時(shí),去除率增加約一倍,出水質(zhì)量濃度在50 mg/L 以下;當(dāng)ρ(C)/ρ(N)由3 ∶1 增加到5 ∶1 時(shí),去除率上升至90%以上,出水質(zhì)量濃度在30 mg/L 以下;C/N 繼續(xù)增加,TN 仍能保持微弱的提升效果,但對(duì)于碳源投加成本和出水COD 質(zhì)量濃度的控制來(lái)說(shuō), 性價(jià)比不高。
2.1.3 前置反硝化處理印花廢水的效果評(píng)價(jià)
前述中前置反硝化工藝在回流比為200%,ρ(C)/ρ(N)為5 ∶1 時(shí)效果最好,在此基礎(chǔ)上對(duì)高氨印花廢水進(jìn)行全流程處理研究, 在反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行后檢測(cè)進(jìn)出水的NH3-N 和TN 質(zhì)量濃度,結(jié)果見(jiàn)圖5。

圖5 前置反硝化工藝處理印花廢水的效果
實(shí)驗(yàn)進(jìn)水TN 的平均質(zhì)量濃度為314.29 mg/L,NH3-N 平均質(zhì)量濃度為257.91 mg/L, 平均占比達(dá)82%以上。 系統(tǒng)穩(wěn)定后采用每5 d 逐步提升進(jìn)水TN質(zhì)量濃度,水量恒定,經(jīng)對(duì)出水NH3-N 和TN 的分析檢測(cè)可知,運(yùn)行前期系統(tǒng)對(duì)NH3-N 和TN 均能保持良好的去除效果, 出水質(zhì)量濃度分別為5,30 mg/L,隨著進(jìn)水中TN 質(zhì)量濃度的不斷提升,當(dāng)TN 質(zhì)量濃度達(dá)到300 mg/L 后,出水中NH3-N 和TN 的質(zhì)量濃度均出現(xiàn)明顯上升,且均超出目標(biāo)值,操作中不斷通過(guò)調(diào)整C/N 或回流比,仍不能使出水達(dá)到良好效果,最終降低進(jìn)水質(zhì)量濃度后,出水質(zhì)量濃度隨之下降。
2.2.1 外加碳源對(duì)后置反硝化脫氮效果的影響
在后置反硝化工藝運(yùn)行過(guò)程中, 最常見(jiàn)的問(wèn)題是反硝化過(guò)程碳源不足導(dǎo)致硝酸鹽及亞硝酸鹽積累,會(huì)引起反應(yīng)器中微生物的生長(zhǎng)代謝異常,造成廢水處理效果變差。因此在后置反硝化工藝中,通常要在兼氧反硝化池中補(bǔ)充碳源以維持反硝化反應(yīng)進(jìn)行,在NC1 進(jìn)水端補(bǔ)充碳源(葡萄糖),C/N 以COD/TN 為控制依據(jù),每個(gè)條件下穩(wěn)定運(yùn)行10 d,檢測(cè)進(jìn)出水NH3-N 和TN 質(zhì)量濃度變化,結(jié)果見(jiàn)圖6。由圖6(a)可以看出,進(jìn)水NH3-N 質(zhì)量濃度波動(dòng)較大,但出水NH3-N 質(zhì)量濃度始終保持在25 mg/L 以下。 隨著C/N 的提高,NH3-N 出水質(zhì)量濃度變化不明顯,去除率保持在90%以上, 這是由于碳源投加在兼氧段,而氨化及硝化反應(yīng)主要發(fā)生在好氧段,且氨化及硝化反應(yīng)無(wú)需碳源。由圖6(b)可以看出,碳源的投加顯著提高了TN 的去除率,隨著C/N 的提高,出水TN質(zhì)量濃度也在下降,TN 平均去除率由不投加碳源時(shí)的20.09%提升至93%以上。 當(dāng)ρ(C)/ρ(N)達(dá)到7 ∶1時(shí), 出水TN 質(zhì)量濃度逐步降低到30 mg/L 以下,繼續(xù)增加碳源投加量對(duì)TN 去除率提升效果較明顯,考慮到投加成本和出水COD 等問(wèn)題, 確定在出水TN 質(zhì)量濃度小于30 mg/L 時(shí)的投加比為最佳比。

圖6 后置反硝化工藝不同C/N 對(duì)進(jìn)、出水的影響
2.2.2 后置反硝化處理印花廢水的效果評(píng)價(jià)
根據(jù)后置反硝化工藝在ρ(C)/ρ(N)為7 ∶1 時(shí)最經(jīng)濟(jì),對(duì)高氨印花廢水進(jìn)行全流程處理研究,在反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行后檢測(cè)進(jìn)、 出水的NH3-N 和TN 的質(zhì)量濃度,結(jié)果見(jiàn)圖7。 實(shí)驗(yàn)前25 d 進(jìn)水TN 的平均質(zhì)量濃度為268.89 mg/L,NH3-N 平均質(zhì)量濃度為207.47 mg/L,平均占比達(dá)77.16%以上,出水NH3-N 質(zhì)量濃度穩(wěn)定在5 mg/L 以下,出水TN 質(zhì)量濃度穩(wěn)定在40 mg/L 以下。 系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行25 d 后提升進(jìn)水TN 平均質(zhì)量濃度至381.64 mg/L, 出水TN 質(zhì)量濃度無(wú)明顯變化,平均為28.84 mg/L,出水NH3-N 質(zhì)量濃度略有提高,平均為12.34 mg/L,運(yùn)行50 d 后再次提高進(jìn)水TN 質(zhì)量濃度至433.27 mg/L, 出水TN 質(zhì)量濃度還是能夠保持在40 mg/L 以下,NH3-N 質(zhì)量濃度也無(wú)明顯變化。 整體運(yùn)行結(jié)果表明,隨著進(jìn)水中TN 質(zhì)量濃度的不斷提升, 出水中NH3-N 質(zhì)量濃度略有上升但依舊穩(wěn)定在20 mg/L 以下,出水TN 質(zhì)量濃度無(wú)顯著變化,說(shuō)明通過(guò)保持進(jìn)水C/N 條件下,在各種進(jìn)水TN 負(fù)荷下后置反硝化工藝都有穩(wěn)定的處理效果。

圖7 后置反硝化工藝處理印花廢水的效果
2 種工藝的直接運(yùn)行費(fèi)用主要包括電費(fèi)、 藥劑費(fèi)、水費(fèi)、人工費(fèi)、維修費(fèi)用等5 項(xiàng)費(fèi)用。其中需要投加的碳源以葡萄糖計(jì)、堿度以碳酸鈉計(jì)。針對(duì)前述全流程過(guò)程中2 種工藝的運(yùn)行成本統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。

表1 不同工藝運(yùn)行費(fèi)用對(duì)比元·t-1
前置反硝化可以充分利用原水中碳源, 同時(shí)反硝化產(chǎn)生堿度可供硝化段利用,可以節(jié)約藥劑成本,但由于需要硝化液回流,隨著進(jìn)水濃度的提高,回流能耗會(huì)越來(lái)越高。 后置反硝化不需要硝化液回流裝置,能耗較前置反硝化低,但后置反硝化由于硝化段消耗了大量COD, 反硝化段碳源投加量大幅增加。經(jīng)測(cè)算,當(dāng)進(jìn)水TN 質(zhì)量濃度小于300 mg/L 時(shí),采用前置反硝化工藝較劃算, 每噸污水較后置反硝化節(jié)省0.199 元;當(dāng)進(jìn)水TN 質(zhì)量濃度大于300 mg/L 時(shí),采用后置反硝化工藝較劃算, 每噸污水較前置反硝化節(jié)省0.301 元。
(1)對(duì)于低C/N 的高氨數(shù)碼印花廢水,采用前置反硝化或者后置反硝化的生物脫氮工藝均能夠?qū)崿F(xiàn)較好的處理效果,出水均達(dá)到GB 4287—2012《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放要求,并且生物脫氮工藝運(yùn)行成本低,投資也相對(duì)較少,性價(jià)比較高。
(2)對(duì)于低C/N(ρ(C)/ρ(N)≤2)的數(shù)碼印花廢水,當(dāng)TN 質(zhì)量濃度低于300 mg/L 時(shí),采用前置反硝化效果更好、更經(jīng)濟(jì),NH3-N 和TN 平均去除率分別為97.5%和96%,處理費(fèi)用為5.368 元/t,比后置反硝化節(jié)約0.199 元/t; 當(dāng)TN 質(zhì)量濃度高于300 mg/L時(shí),采用后置反硝化效果更好、更經(jīng)濟(jì),NH3-N 和TN去除率分別大于97.5%和92%, 處理費(fèi)用為5.871元/t,比前置反硝化節(jié)約0.301 元/t。