魏智邦
(甘肅一安建設(shè)科技集團(tuán)有限公司, 甘肅 蘭州 730000)
隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展和城市化進(jìn)程的不斷加速,人們對生活體驗的要求不斷提高,一方面為了滿足集中供暖,對大型供熱鍋爐的需求量迅速增加,另一方面全球氣候變暖和霧霾現(xiàn)象的加劇又要求減少溫室氣體和煙塵的排放。而目前大型供熱鍋爐,主要采用了燃?xì)夤岱桨?,在實際使用的過程中排煙溫度高、能量損失大,不僅影響了供熱的經(jīng)濟(jì)性,而且還加劇了冬天時候的霧霾,難以滿足清潔供暖的需求[1]。
目前多數(shù)鍋爐在尾部增加了煙氣余熱回收系統(tǒng),但受回收技術(shù)的限制,煙氣余熱回收效率低,因此文章提出了一種新的鍋爐余熱回收系統(tǒng),利用間壁式高效煙氣冷凝余熱回收裝置和吸收式熱泵聯(lián)合對大型過濾的煙氣余熱進(jìn)行回收,在換熱首站對二次網(wǎng)回水進(jìn)行提前預(yù)熱,減少在供熱過程中的能量消耗,從而實現(xiàn)對鍋爐余熱的再利用,減少供熱過程中的能量消耗和環(huán)境污染。根據(jù)實際應(yīng)用表明,新的鍋爐節(jié)能運(yùn)行裝置,能夠?qū)⑴艧煖囟冉档偷?5 ℃以下,綜合節(jié)能率為11.3%,對實現(xiàn)高效、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保供熱具有十分重要的意義。
以某供熱廠的供熱鍋爐系統(tǒng)為改造對象,其共包含了10 座功率為29 MW 的燃?xì)忮仩t,在冬季供熱量最大時候會同時開啟6 座鍋爐供熱,而在入冬初期或者入春初期一般會開3 臺進(jìn)行其他鍋爐一般處于維護(hù)保養(yǎng)和輪流使用階段,結(jié)合該供熱廠各個鍋爐的布局和使用情況,首先對1 號、2 號、3 號和6 號鍋爐進(jìn)行節(jié)能改造。各個鍋爐的改造方案匯總?cè)绫? 所示。
表1 鍋爐改造技術(shù)方案匯總表
優(yōu)化后的鍋爐余熱回收系統(tǒng)的整體布局結(jié)構(gòu)如圖1 所示[2]。由圖1 可知,1 號、2 號、3 號鍋爐均采用了煙氣冷凝余熱回收裝置+吸收式熱泵裝置結(jié)構(gòu),兩者相結(jié)合共同組成了供熱鍋爐的閉式循環(huán)水系統(tǒng),在工作過程中吸收式熱泵裝置的冷凝端主要是對循環(huán)水路中一次網(wǎng)回水進(jìn)行加熱,而6 號鍋爐在改造中僅增加了煙氣冷凝熱能回收裝置,能夠巧妙地利用換熱首站二次網(wǎng)回水溫度較低的特性,實現(xiàn)對循環(huán)水系統(tǒng)中的二次網(wǎng)回水的全面余熱,減少一次網(wǎng)系統(tǒng)中的熱量消耗,減少燃?xì)忮仩t在工作時的熱量。
圖1 鍋爐余熱回收系統(tǒng)布局結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)統(tǒng)計,鍋爐在運(yùn)行過程中的負(fù)荷約為70%,因此將該負(fù)荷作為煙氣冷凝余熱回收裝置+吸收式熱泵裝置的選型依據(jù),根據(jù)統(tǒng)計鍋爐系統(tǒng)在工作時的燃?xì)饬考s為2 065 m3/h,吸收式熱泵裝置的燃?xì)饬繛?55 m3/h,系統(tǒng)工作時的過量空氣系數(shù)為1.12,從系統(tǒng)末端排出的煙氣的平均溫度為77.4 ℃。根據(jù)改造后的熱量循環(huán)利用情況,1 號、2 號、3 號鍋爐在采用了煙氣冷凝余熱回收裝置+吸收式熱泵裝置后,吸收的熱量約為3 000 kW,綜合節(jié)能率達(dá)到了11.9%。而6號鍋爐在工作時的煙氣余熱回收量達(dá)到了1 283 kW,鍋爐運(yùn)行時的熱效率達(dá)到了7.1%。
為了確定鍋爐節(jié)能的實際情況,按照GB/T 10180—2017《工業(yè)鍋爐熱工性能試驗規(guī)程》[3],在鍋爐系統(tǒng)中設(shè)置了多個測點(diǎn),對優(yōu)化后的鍋爐應(yīng)用情況進(jìn)行分析,各個測定布置結(jié)構(gòu)如圖2 所示[4]。由圖2可知,鍋爐的冷凝余熱回收裝置,主要包括了燃?xì)忮仩t、吸收式熱泵、煙氣冷凝熱能回收三個部分構(gòu)成[5],在工作的過程中吸收式熱泵可以為煙氣冷凝熱能回收裝置供應(yīng)溫度較低的水,從而吸收鍋爐余熱,然后系統(tǒng)將吸收的余熱通過熱泵對一次網(wǎng)內(nèi)的回水進(jìn)行加熱,提高運(yùn)行溫度,達(dá)到能量的再利用目的。
圖2 鍋爐運(yùn)行監(jiān)測系統(tǒng)布置結(jié)構(gòu)示意圖
通過實際監(jiān)測,采用新的余熱回收系統(tǒng)后,進(jìn)入到煙氣冷凝熱能回收裝置內(nèi)的水溫由最初的20.4℃,增加到了26.9 ℃,水溫升高了約31.6%。而系統(tǒng)排出的煙氣溫度則由最初的77.4 ℃降低到了25 ℃,降低了67.7%。同時吸收式熱泵機(jī)組能夠通過燃?xì)獾尿?qū)動,促進(jìn)熱量的吸收,將一次網(wǎng)回收的平均溫度由47.6 ℃,提升到63.6 ℃,溫度提升了33.6%,顯著降低了鍋爐供熱時的能量消耗。
根據(jù)統(tǒng)計在不同工況下運(yùn)行時鍋爐的本體熱效率[6]、鍋爐的節(jié)能率以及綜合節(jié)能率如圖3 所示。
圖3 鍋爐運(yùn)行節(jié)能情況匯總
由圖3 可知,鍋爐在運(yùn)行時的平均本體熱效率為92.4%,煙氣冷凝熱能回收裝置的平均節(jié)能效率為14.6%,煙氣余熱回收系統(tǒng)的平均節(jié)能效率為11.3%,和理論計算的11.9%基本一致,從而表明了該鍋爐運(yùn)行節(jié)能系統(tǒng)工作可靠性。
在對鍋爐運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測中發(fā)現(xiàn),通過氣冷凝余熱回收裝置+吸收式熱泵裝置后的冷凝水中除了略顯酸性外,其他指標(biāo)均滿足鍋爐水的供給要求,因此對供熱過程中產(chǎn)生的冷凝水在經(jīng)過中和處理[7]后,能夠直接用于供給鍋爐使用,實現(xiàn)了冷凝水的再循環(huán),減少了鍋爐供熱過程中的水量消耗。
按鍋爐供熱系統(tǒng)節(jié)能效率為11.3%計算,平均每臺鍋爐能夠節(jié)約燃?xì)?00 m3/h,按每天運(yùn)行24 h,每年運(yùn)行120 天計算,共計可以節(jié)約燃?xì)鉃?64 000 m3/h,每臺鍋爐每年可以節(jié)約燃?xì)赓M(fèi)用233 萬元,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
為了解決大型供熱鍋爐在使用過程中所存在的排煙溫度高、能耗大的不足,提出了對鍋爐煙氣冷凝余熱深度回收系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造的方案,采用冷凝余熱回收裝置+吸收式熱泵裝置,實現(xiàn)對鍋爐運(yùn)行時效率的提升,根據(jù)實際應(yīng)用表明:
1)1 號、2 號、3 號鍋爐采用了煙氣冷凝余熱回收裝置+吸收式熱泵裝置結(jié)構(gòu),6 號鍋爐采用煙氣冷凝熱能回收裝置,能夠?qū)崿F(xiàn)對循環(huán)水系統(tǒng)中的二次網(wǎng)回水的全面余熱,減少一次網(wǎng)系統(tǒng)中的熱量消耗,減少燃?xì)忮仩t在工作時的熱量。
2)新的供熱系統(tǒng),能夠?qū)⑴艧煖囟冉档偷?5 ℃以下,實現(xiàn)鍋爐運(yùn)行時11.3%的平均節(jié)能率,年節(jié)約燃?xì)赓M(fèi)用233 萬元/臺。