孫岳琦,李超,馬鋒,王富亮,馬寧,趙自鑫,冉茂鐸
(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007)
轉(zhuǎn)爐造渣制度是重要的轉(zhuǎn)爐冶煉制度之一。轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中,需要通過造渣實現(xiàn)一系列冶金功能,包括:鋼水脫磷與脫硫、吸收反應(yīng)產(chǎn)生的氧化夾雜物、熔池保溫等[1-3]。 鞍鋼在轉(zhuǎn)爐熔渣控制相關(guān)技術(shù)方面開展了大量研究,如復(fù)吹優(yōu)化改善造渣,改進冶煉中化渣工藝,對鋼水罐中熔渣改質(zhì)等[4-12]。但研究表明,轉(zhuǎn)爐終點熔渣具有氧化性高和雜質(zhì)元素含量高的特點,一旦進入鋼水罐便會造成鋼水“回磷”,增加脫氧合金化材料的消耗,降低耐材壽命等不良后果[13]。 為防止轉(zhuǎn)爐下渣,國內(nèi)鋼企一般應(yīng)用下渣檢測設(shè)備和滑板,取得較好的擋渣效果[14-20]。
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼部(以下簡稱“鲅魚圈煉鋼部”)2008 年建廠,近幾年,轉(zhuǎn)爐陸續(xù)安裝滑板擋渣裝置,部分重點鋼種采用擋渣錐加滑板擋渣的“雙擋渣”模式,其他鋼種依然采用擋渣錐的擋渣方式。 生產(chǎn)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),使用擋渣錐的擋渣成功率較低,為95.3%,擋渣失敗影響了生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量。 為此,分析影響擋渣成功率的因素,并采取相應(yīng)優(yōu)化措施后,取得較好的實踐效果,對其他鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中提高擋渣成功率有一定的參考意義。
鲅魚圈煉鋼部擁有3 座260 t 頂?shù)讖?fù)合吹煉轉(zhuǎn)爐,擋渣工藝相關(guān)參數(shù)如表1 所示。
表1 擋渣工藝相關(guān)參數(shù)Table 1 Related Parameters of Slag Blocking Process
出鋼開始前安裝好擋渣錐元件,夾緊于擋渣車頭部。出鋼開始后擋渣車移動到爐口附近,在轉(zhuǎn)爐出鋼中末期投入擋渣錐。出鋼結(jié)束后,使用工具將擋渣錐從出鋼口捅掉,結(jié)束擋渣操作。
造成擋渣失敗的原因較多,對擋渣失敗爐次進行統(tǒng)計分析,認為主要原因如下:
(1)擋渣錐投入位置不準(zhǔn)確
實際生產(chǎn)中,存在新出鋼或爐體角度偏差后擋渣錐投入失敗的情況。 主要原因是投入擋渣錐的前后、左右、上下位置不準(zhǔn)確,造成擋渣錐無法準(zhǔn)確落入出鋼口內(nèi)。
(2)擋渣錐作業(yè)準(zhǔn)備不充分
擋渣錐投入后,由于裝配不合理會導(dǎo)致?lián)踉F熔化,或者由于擋渣錐冷熱溫差大導(dǎo)致其炸裂。
(3)擋渣錐投入時機不合理
如果擋渣錐投入過早,擋渣錐在鋼水中時間長,容易熔化; 如果投入過晚會出鋼混渣。
(4)轉(zhuǎn)爐爐口、爐型的形狀不規(guī)則
由于轉(zhuǎn)爐爐口積渣過多或過大,造成擋渣車前大臂無法順利進入轉(zhuǎn)爐爐內(nèi),無法投放擋渣錐;轉(zhuǎn)爐出鋼口內(nèi)口附近不平,擋渣錐投入后未垂直坐在出鋼口內(nèi)部。
(5)終點氧含量控制不合理
高氧化性鋼渣對擋渣錐具有較強的侵蝕性,終點氧值過高時,會造成擋渣錐投入不久后熔化,未能起到阻擋下渣的作用; 低氧化性鋼渣粘度較大,流動性差,擋渣錐容易被粘的鋼渣裹住,無法進入出鋼口內(nèi)。
(6)終點渣量控制不合理
終點渣量過大時,擋渣錐不容易穿過厚渣層進入出鋼口,影響了擋渣效果。
擋渣失敗原因占比情況見表2 所示。
表2 擋渣失敗原因占比情況Table 2 Percentages of Causes Leading to Failure of Slag Blocking%
針對擋渣錐投入位置不準(zhǔn)確問題,采取如下措施:對新出鋼口、連續(xù)兩次投入失敗爐次進行校驗操作,模擬出鋼過程,擋渣錐安裝完成后,撂爐到-90°,點動撂爐至-92°~-93°,切斷傾動系統(tǒng)供電,保持轉(zhuǎn)爐角度不變,模擬操作出鋼時的擋渣錐投入過程。順利投入擋渣錐即為校驗成功,同時記錄以下幾個位置:相對出鋼口的上下、左右及前后位置三個方向的具體點,并在地面、平臺墻面進行標(biāo)記,以便實際生產(chǎn)中快速投入。
在擋渣錐的耐火材料與金屬管的裸露結(jié)合部位使用耐火泥進行涂抹,避免鋼液由縫隙侵入耐材中間,造成擋渣錐熔化;為避免擋渣錐內(nèi)部由于不干燥、溫度低造成炸裂問題,擋渣錐在投入前30 min 之內(nèi)完成烘烤,烘烤溫度控制在50~150 ℃,保證烘烤時間≥20 min。烘烤后在轉(zhuǎn)爐旁保溫,保持擋渣錐內(nèi)具有一定溫度。 擋渣錐烘烤制度見圖1所示。
圖1 擋渣錐烘烤制度Fig. 1 Baking System for Slag Blocking Awl
擋渣錐投入的角度和位置與校驗作業(yè)結(jié)果一致,出鋼量(進入鋼包鋼水重量/總鋼水重量)控制在70%~80%。 為避免鋼包內(nèi)火大影響判斷,投入擋渣錐與脫氧合金化、頂渣改質(zhì)作業(yè)不同時進行。擋渣錐投入時機如圖2 所示。 為防止混渣,投入擋渣錐后,馬上進行撂爐操作,撂爐檔位為1 檔,連續(xù)撂爐2°~4°(對應(yīng)圖2 紅框處),直到爐口將要淌渣時停止。
圖2 擋渣錐投入時機Fig. 2 Opportunities for Putting into Slag Blocking Awl
保證轉(zhuǎn)爐爐口外側(cè)無大塊積渣,爐口爐襯磚內(nèi)側(cè)積渣厚度要求≤1.5 m;保證轉(zhuǎn)爐出鋼口所在的爐襯表面平整,無坑、溝,若發(fā)現(xiàn)相應(yīng)缺陷及時進行噴補解決。
合理控制終點氧含量,實踐表明,氧值為0.03%~0.10%能較好避免擋渣錐熔化及鋼渣粘住擋渣錐的問題。
當(dāng)冶煉終點渣量>6 kg/t 時,轉(zhuǎn)爐終點后搖爐倒出一部分鋼渣,要求轉(zhuǎn)爐放渣角度≥88°,以爐口不淌出液態(tài)渣為原則,保證爐內(nèi)剩余鋼渣量達到下限值后抬爐出鋼。
采取上述優(yōu)化措施后,統(tǒng)計37 爐次數(shù)據(jù),優(yōu)化前后渣厚控制和擋渣成功率對比見圖3。 由圖3 可以看出,優(yōu)化后鋼包內(nèi)平均渣厚由101 mm降低到89 mm,擋渣成功率由95.3%提高到97.5%,對實現(xiàn)鋼水潔凈化、控制鋼水回磷、降低脫氧合金化成本、提高鋼包耐材壽命等起到有利的作用。
圖3 優(yōu)化前后渣厚控制和擋渣成功率對比Fig. 3 Comparison of Slag Thickness Control and Success Rate of Slag Blocking before and after Optimization
分析認為,影響轉(zhuǎn)爐冶煉擋渣錐擋渣效果的主要原因有擋渣錐投入位置不準(zhǔn)確,擋渣錐作業(yè)準(zhǔn)備不充分,擋渣錐投入時機不合理,轉(zhuǎn)爐爐口、爐型的形狀不規(guī)則,終點氧含量及渣量控制不合理。 對工藝優(yōu)化后,提高了擋渣成功率,得到結(jié)論如下。
(1)生產(chǎn)前,應(yīng)及時清理爐口積渣,出鋼口附近爐襯出現(xiàn)問題立即修補; 冶煉終點氧值控制范圍為0.03%~0.10%; 冶煉終點渣量>6 kg/t 時進行出鋼前放渣作業(yè),轉(zhuǎn)爐放渣角度≥88°。
(2)擋渣前,改進裝配、對擋渣錐烘烤保溫,避免了擋渣錐熔化、炸裂的問題;準(zhǔn)確校驗擋渣錐投入操作,在轉(zhuǎn)爐-92°~-93°,出鋼量比例為70%~80%時投入擋渣錐,實現(xiàn)了擋渣錐的準(zhǔn)確投入。
(3)采取上述措施后,鋼包內(nèi)渣厚由101 mm降低到89 mm,擋渣成功率由95.3%提高到97.5%,對實現(xiàn)鋼水潔凈化、控制鋼水回磷、降低脫氧合金化成本、 提高鋼包耐材壽命等起到有利的作用。