陳 俊 魯顯兵 盧成輝 黃泰勇 向 晶 李洪源
安東石油技術(shù)(集團(tuán))有限公司 四川成都 6100571
長(zhǎng)寧某井位于四川省宜賓市興文縣毓秀苗族鄉(xiāng)某村長(zhǎng)寧H 某平臺(tái),該平臺(tái)由某鉆探工程有限公司鉆井二公司某鉆井隊(duì)承鉆。該井為三開井,井深結(jié)構(gòu)如表1 所示。三開設(shè)計(jì)井深5740m,垂深2842m,水平段長(zhǎng)為3012m,最大井斜84.38°,于2020 年4 月5 日鉆進(jìn)至5750m 完鉆,垂深2889m,水平段長(zhǎng)為3070m,最大井斜87°,鉆井施工正常。其后進(jìn)行通井、電測(cè),通井、下套管、至4 月21 日順利完成固井施工。
表1 井身結(jié)構(gòu)
套管順利入井及居中度控制是頁(yè)巖氣水平井固井的關(guān)鍵技術(shù)之一,需要分析套管受力情況,優(yōu)化套管管串結(jié)構(gòu),使用合適的套管下入工藝技術(shù)[1]。本井下套管前,根據(jù)所下套管的剛度,使用Φ165.1mm 鉆鋌加雙扶正器的鉆具組合進(jìn)行通井,對(duì)遇阻卡點(diǎn)、縮徑、易垮塌井段進(jìn)行認(rèn)真劃眼,下鉆到底后進(jìn)行循環(huán)處理好泥漿,然后短程起下鉆確保井眼通暢。造斜段、水平段安裝螺旋滾珠扶正器和直井段安裝螺旋剛性扶正器,以減小套管與井壁的摩擦阻力,同時(shí)使得直井段以上的套管重量更有效地通過(guò)造斜段套管傳送到水平段套管上,以驅(qū)動(dòng)水平段套管移動(dòng)。在靠近浮鞋位置加入一根1.5m 短套管,使浮鞋翹起離開下井壁。同時(shí)配套旋轉(zhuǎn)偏心浮鞋,使得浮鞋遇到阻卡點(diǎn)時(shí),通過(guò)偏心浮鞋的旋轉(zhuǎn),自動(dòng)“避讓”阻卡點(diǎn),而利于套管的下入。偏心自旋轉(zhuǎn)引鞋如圖1 所示。
圖1 偏心自旋轉(zhuǎn)引鞋
本井下套管采用tesco 頂驅(qū)旋轉(zhuǎn)下套管技術(shù)并備用漂浮接箍。相較于傳統(tǒng)下套管技術(shù),頂驅(qū)旋轉(zhuǎn)下套管技術(shù)有著以下技術(shù)優(yōu)勢(shì):(1)隨時(shí)循環(huán)鉆井液,及時(shí)灌入泥漿。頂部驅(qū)動(dòng)裝置密封連接套管和頂驅(qū),確保了隨時(shí)循環(huán)鉆井液,攜帶巖屑,鉆井液循環(huán)保證了井眼的清潔和暢通,確保了下套管作業(yè)的安全順利進(jìn)行。鉆井液隨時(shí)循環(huán)對(duì)于深井、復(fù)雜井和大位移井的井眼穩(wěn)定至關(guān)重要;(2)拓展了頂驅(qū)的應(yīng)用,頂驅(qū)借助頂部驅(qū)動(dòng)裝置可以實(shí)現(xiàn)套管旋轉(zhuǎn)固井和套管鉆井頂驅(qū)下套管技術(shù)縮短了處理事故的時(shí)間,減少了非生產(chǎn)時(shí)間。頂驅(qū)下套管工具可提升無(wú)接箍的套管,大大提高下套管的效率。頂驅(qū)下套管技術(shù)也具有扶正套管的功能,消除了扶臺(tái)的使用,提高了套管的安全性;(3)微痕抓卡技術(shù),減小套管損傷。頂驅(qū)下套管裝置上的卡瓦面積大,增大了卡瓦與套管的接觸面積,受力面積更大,力更均勻,套管的損傷更小,甚至可以忽略。與傳統(tǒng)的套管鉗比較,頂驅(qū)下套管裝置的使用減小了上扣過(guò)程中的損傷,提高了套管的化學(xué)抵抗力,延長(zhǎng)了套管的壽命[2]。
開始下套管前,準(zhǔn)備好旋轉(zhuǎn)下套管工具及設(shè)備,確保運(yùn)轉(zhuǎn)正常并應(yīng)備有應(yīng)急設(shè)備。邊下邊旋轉(zhuǎn)提前磨合設(shè)備,進(jìn)入井斜達(dá)到50°后一直旋轉(zhuǎn)操作下入。旋轉(zhuǎn)下套管參數(shù):頂驅(qū)轉(zhuǎn)速25~30r/ min,單泵排量12L/ s,立管壓力12MPa。套管下入過(guò)程順利,無(wú)遇阻現(xiàn)象,套管下入速度5~7 根/ h。軟件模擬到底后井口套管載荷約12t,實(shí)際套管下到底載荷67t。
長(zhǎng)封固井段固井,尤其是超長(zhǎng)水平井,使得B 靶比A 靶在差不多相同的地層承壓能力下,在固井施工時(shí)承受更大的井底壓力(更大的壓力當(dāng)量密度),很容易造成井底漏失。
該井在鉆井過(guò)程中,最大鉆井液密度為1.88g/ cm3,鉆井正常。在井深4750m 進(jìn)行地層承壓試驗(yàn),井底承壓當(dāng)量密度2.10g/ cm3。而在鉆至5750m 完鉆后沒(méi)有相應(yīng)的地層承壓數(shù)據(jù),固井施工過(guò)程中存在井漏風(fēng)險(xiǎn)。因此,在設(shè)計(jì)液柱結(jié)構(gòu)時(shí),盡量設(shè)計(jì)近平衡壓力固井,漿柱結(jié)構(gòu)為:密度1.00g/ cm3前沖洗液80m+ 密度1.90g/ cm3隔離液1200m+ 密度1.00g/ cm3沖洗液80m+ 密度1.90g/ cm3領(lǐng)漿2000m+ 密度1.90g/ cm3尾漿3250m;固井施工過(guò)程中,井底靜態(tài)壓力當(dāng)量密度1.87g/ cm3,動(dòng)態(tài)壓力當(dāng)量密度2.07g/ cm3。
采用“沖洗液+ 隔離液+ 沖洗液”的沖洗隔離模式,由于油基鉆井液與水泥漿存在接觸污染,為保證施工安全和提高水泥漿的頂替效率,設(shè)計(jì)應(yīng)用抗污染性能強(qiáng)的加重沖洗隔離液+ 沖洗液,通過(guò)潤(rùn)濕反轉(zhuǎn)改變井壁巖層親油性,采用多種高效表面活性劑,潤(rùn)濕反轉(zhuǎn)劑,有機(jī)溶劑制成,通過(guò)滲透作用快速滲入井壁泥餅中,使泥餅分散剝蝕,有效去除油膜和油質(zhì)泥餅,使親油界面改變?yōu)橛H水界面,從而提高水泥的膠結(jié)能力[3],改善膠結(jié)質(zhì)量。
隔離液密度設(shè)計(jì)為1.90g/ cm3,隔離液體系為:水+3%懸浮劑+20%油基沖洗劑+2%緩凝劑+ 消泡劑+ 重晶石。沖洗液密度1.0g/ cm3,沖洗液體系為水+5%表面活性劑+5%滲透劑。為保證足夠的接觸時(shí)間,根據(jù)室內(nèi)沖洗實(shí)驗(yàn)效果,設(shè)計(jì)隔離液有效沖洗時(shí)間不小于10min,注入量約30m3,其中前加重沖洗隔離液粘度較高,n<0.7,后加重沖洗隔離液較稀,n>0.75,沖洗液4m3。沖洗效果如圖2 所示。
圖2 沖洗前后對(duì)比效果圖
領(lǐng)漿水泥漿:防竄性水泥漿體系(嘉華G 級(jí)+ 膨脹劑+ 微硅+ 緩凝劑+ 降失水劑+ 分散劑+ 消泡劑)。尾漿水泥漿:防竄彈韌性水泥漿體系(嘉華G 級(jí)+ 塑性劑+ 膨脹劑+ 彈性劑+ 微硅+ 硅粉+ 纖維+ 緩凝劑+ 降失水劑+ 分散劑+ 消泡劑),水泥漿性能如表2 所示。
表2 水泥漿性能
結(jié)合水泥漿實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,水泥漿綜合性能較好,在滿足常規(guī)水泥漿性能要求外,并滿巖氣水平井的其他要求,較低的彈性模量及較高的韌性為后期的大規(guī)模壓裂創(chuàng)造了良好的條件。
固井施工過(guò)程:對(duì)地面管線階梯試壓55MPa 合格;泵注密度1.88 g/ cm3先導(dǎo)低粘泥漿20m3,泵壓6.6MPa,排量1.0m3/ min 裝膠塞;泵注密度1.0g/ cm3沖洗液2.0m3,排量1.0~1.2m3/ min,泵壓6~7MPa;泵注密度1.90g/ cm3隔離液30m3,泵壓6~7MPa,排量0.5~0.6m3/ min;泵注密度1.01g/ cm3沖洗液2.0m3,排量1.0~1.2m3/ min,泵壓7~8MPa,并放回水,栓查管串正常。注水泥領(lǐng)漿50m3,泵壓18~22MPa,排量1.4~1.5m3/ min; 水 泥 漿 密 度 最 低 1.88g/ cm3, 最 高1.92g/ cm3,平均1.90g/ cm3;注韌性防竄水泥尾漿92m3,泵壓17~23MPa,排量1.2~1.5m3/ min;水泥漿密度最低1.88/ cm3,最高1.92g/ cm3,平均1.90g/ cm3;倒閘門釋放膠塞;大功率泵車替漿59.75m3(其中高濃度緩凝水5m3,清水54.75m3,預(yù)應(yīng)力固井技術(shù)[4]),泵壓27~40~47MPa,排量0.2~1.5~1.0~0.3m3/ min,碰壓47~51.5MPa。套管試壓51.5MPa,穩(wěn)壓10min,壓力不降;放回水1.6m3,斷流,水泥漿返出地面5m3;環(huán)空蹩壓4.5MPa,泵入清水0.2m3,候凝。
固井質(zhì)量(第一膠結(jié)面):水泥膠結(jié)優(yōu)良井段為90.5%,水泥膠結(jié)中等井段為6.2%,水泥膠結(jié)差井段為3.3%。
固井質(zhì)量(第二膠結(jié)面):水泥膠結(jié)優(yōu)良井段為70.4%,水泥膠結(jié)中等井段為23.4%,水泥膠結(jié)差井段為6.2%。全井段固井第一界面水泥膠結(jié)合格率為96.7%,第二界面水泥膠結(jié)合格率為93.8%,測(cè)井評(píng)價(jià)為優(yōu)質(zhì),固井質(zhì)量如圖3 所示。
圖3 固井質(zhì)量圖
(1)頁(yè)巖氣長(zhǎng)水平段水平井固井關(guān)鍵技術(shù)主要有套管下入及居中度控制、油基前置液頂替技術(shù)及水泥漿體系設(shè)計(jì)[1]。
(2)頂驅(qū)旋轉(zhuǎn)下套管技術(shù)比起傳統(tǒng)下套管技術(shù)能有效減少下套管作業(yè)中的事故復(fù)雜,建議水平段較長(zhǎng)及超長(zhǎng)的頁(yè)巖氣井使用該技術(shù)。
(3)預(yù)應(yīng)力固井技術(shù)盡量控制環(huán)空液柱壓力,在壓穩(wěn)防漏的同時(shí)提高了固井的膠結(jié)質(zhì)量,為水平井固井質(zhì)量提高提供了一定的支持。
(4)超長(zhǎng)水平井固井,B 靶比A 靶在差不多相同的地層承壓能力下,在固井施工時(shí)承受更大的井底壓力(更大的壓力當(dāng)量密度),很容易造成井底漏失,在設(shè)計(jì)液柱結(jié)構(gòu)時(shí),應(yīng)盡量設(shè)計(jì)近平衡壓力固井。