張 濤
(中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司,天津 300459)
某海洋石油平臺(tái)3 臺(tái)SOLAR 透平TITAN130 機(jī)組為該油田群電網(wǎng)主力機(jī)組,其滑油冷卻器冷卻方式為風(fēng)扇冷卻,風(fēng)扇與電機(jī)之間使用皮帶傳動(dòng)。冷卻器相關(guān)參數(shù)信息如表1所示。
表1 冷卻器電機(jī)相關(guān)信息
風(fēng)機(jī)相關(guān)參數(shù):皮帶輪(2槽)直徑470 mm,風(fēng)機(jī)軸徑65 mm,風(fēng)機(jī)的要求轉(zhuǎn)速≥400 r/min?;屠鋮s器整體外觀如圖1所示。
圖1 滑油冷卻器整體外觀
至平臺(tái)投產(chǎn)以來(lái),透平滑油冷卻風(fēng)機(jī)皮帶故障頻繁,導(dǎo)致透平滑油溫度出現(xiàn)報(bào)警或關(guān)斷(報(bào)警值71.1 ℃;關(guān)斷值73.9 ℃),嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行和電網(wǎng)穩(wěn)定。經(jīng)統(tǒng)計(jì),從2015年2月至2018年2月,該平臺(tái)3臺(tái)SOLAR 透平機(jī)組因冷卻風(fēng)機(jī)皮帶打滑和斷裂停機(jī)共計(jì)37 次,平均12.3 次/a。針對(duì)這一故障,平臺(tái)機(jī)械班組認(rèn)真分析,查找故障原因,力圖從根源上解決這一設(shè)備頑疾。
機(jī)械專(zhuān)業(yè)組從皮帶松緊度、皮帶質(zhì)量、皮帶輪的平面度及平行度、電機(jī)的運(yùn)行電流、冷卻器風(fēng)機(jī)與電機(jī)的軸承質(zhì)量、軸承的振動(dòng)、維保記錄、結(jié)構(gòu)支架的振動(dòng)、冷卻器清潔狀況等諸多因素中,尋找皮帶打滑或斷裂的根本原因。具體見(jiàn)表2~4。
表2 皮帶松緊度檢查
通過(guò)表2、表3和表4的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),對(duì)故障進(jìn)行分析與原因查找,得出皮帶頻繁打滑和斷裂的原因主要有以下兩點(diǎn):
表3 風(fēng)扇電機(jī)電流檢查
表4 透平冷卻器各部位振動(dòng)值統(tǒng)計(jì)
(1)冷卻器風(fēng)機(jī)支撐架結(jié)構(gòu)不牢固,剛性不強(qiáng)、振動(dòng)偏高,皮帶受力不均勻。
(2)兩條皮帶的傳動(dòng)穩(wěn)定性較差,皮帶輪受力不均勻,皮帶異常磨損。
根據(jù)皮帶打滑原因分析結(jié)果,平臺(tái)制定了冷卻器風(fēng)機(jī)皮帶輪及支架結(jié)構(gòu)的改造方案。具體方案與思路如下:
(1)首先選擇一臺(tái)透平機(jī)組進(jìn)行試點(diǎn),對(duì)滑油冷卻器皮帶輪和支架進(jìn)行改造,定制的新皮帶輪(3槽)與原皮帶輪(2槽)半徑一致,聯(lián)組V 帶與原皮帶僅僅是2組變成3組,長(zhǎng)度尺寸不變,避免傳動(dòng)比改變,影響風(fēng)扇轉(zhuǎn)速、電機(jī)的啟動(dòng)與運(yùn)行電流超標(biāo)。
(2)施工前,先對(duì)機(jī)組的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量記錄。
(3)根據(jù)測(cè)量尺寸,使用結(jié)構(gòu)強(qiáng)度較強(qiáng)的工字鋼(100×100×5)預(yù)制支架。
(4)拆除機(jī)組原有支撐架。
(5)按照測(cè)量數(shù)據(jù)安裝、固定新支架。
2.2.2 混合對(duì)照品溶液 分別精密量取“2.2.1”項(xiàng)下單一對(duì)照品貯備液各適量,置于同一10 mL量瓶中,加甲醇定容,搖勻,得含淫羊藿屬苷A、朝藿定A1、朝藿定A、朝藿定B、朝藿定C、淫羊藿苷、鼠李糖基淫羊藿次苷Ⅱ、寶藿苷Ⅰ質(zhì)量濃度分別為 19.50、28.20、50.50、66.90、89.60、160.00、26.80、27.24 μg/mL的混合對(duì)照品溶液。
(6)按照測(cè)量數(shù)據(jù),將風(fēng)機(jī)軸定位在新?lián)Q支架上,風(fēng)機(jī)軸與水平面垂直,風(fēng)扇的高度與原尺寸一致,避免安裝位置錯(cuò)誤,影響風(fēng)扇進(jìn)風(fēng)量、降低冷卻器的冷卻效果。
(7)運(yùn)用水平尺(儀)對(duì)電機(jī)進(jìn)行定位,確保電機(jī)軸和風(fēng)機(jī)軸與水平面垂直,且兩軸平行,兩軸中心線之間的尺寸與原測(cè)量尺寸一致,避免皮帶尺寸安裝錯(cuò)誤。
(8)安裝皮帶輪和皮帶,調(diào)整皮帶張緊度,務(wù)必保證兩個(gè)皮帶輪處于同一水平面,電機(jī)軸和風(fēng)機(jī)軸水平面垂直,且兩軸平行,確保皮帶受力均勻。
(9)改造后,機(jī)械班組經(jīng)過(guò)連續(xù)的測(cè)量跟蹤,確認(rèn)改造達(dá)到預(yù)期目的,穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)一年后,平臺(tái)又相繼完成其余兩臺(tái)機(jī)組冷卻器的改造。
具體施工過(guò)程如下:
(1)參數(shù)測(cè)量。風(fēng)扇軸兩側(cè)的距離、風(fēng)扇軸端面離地面的高度、兩軸間距離、支架振動(dòng)值、電機(jī)振動(dòng)值、風(fēng)扇振動(dòng)值、啟動(dòng)電流、運(yùn)行電流,為改造后提供數(shù)據(jù)參考。風(fēng)機(jī)軸尺寸如圖2所示。尺寸須保證測(cè)量準(zhǔn)確,尤其是風(fēng)機(jī)軸的3個(gè)尺寸。如果風(fēng)機(jī)軸的位置有變化,會(huì)直接導(dǎo)致冷卻器進(jìn)風(fēng)量變化,影響冷卻效果。
圖2 風(fēng)機(jī)軸尺寸
(2)根據(jù)風(fēng)扇皮帶輪傳動(dòng)支架尺寸制作新支架。
(3)拆除風(fēng)扇皮帶輪與電機(jī)皮帶輪連接皮帶。
(5)制作的新支架就位,更換新的風(fēng)扇傳動(dòng)軸固定軸承;按照拆卸前風(fēng)機(jī)軸的3個(gè)尺寸,先對(duì)風(fēng)機(jī)軸進(jìn)行準(zhǔn)確定位。
(6)調(diào)整支架底部和冷卻器底部之間的位置和角度,對(duì)支架底部進(jìn)行焊接固定。
(7)對(duì)電機(jī)以及風(fēng)扇傳動(dòng)軸更換新的皮帶輪。
(8)回裝電機(jī)到新制作支架上,安裝新的皮帶,調(diào)整皮帶張緊度;調(diào)試?yán)鋮s器風(fēng)機(jī),測(cè)量記錄參數(shù)。完成透平B 機(jī)滑油冷卻器的改造。穩(wěn)定運(yùn)行1a 后,相繼又完成其余兩臺(tái)機(jī)組的冷卻器皮帶輪的改造工作。
透平機(jī)組滑油冷卻器改造后,各項(xiàng)關(guān)鍵參數(shù)與改造前的對(duì)比如表5所示。
表5 改造前后參數(shù)對(duì)比
經(jīng)過(guò)監(jiān)測(cè)記錄,根據(jù)圖3的數(shù)據(jù)圖對(duì)比,確認(rèn)滑油冷卻器改造非常成功,達(dá)到了改造預(yù)期目的。后續(xù)又相繼完成其余兩臺(tái)機(jī)組冷卻器改造,改造后各參數(shù)也有明顯改善,截止到目前,三臺(tái)滑油冷卻器風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,透平滑油溫度正常。
圖3 改造前后三臺(tái)透平滑油冷卻器皮帶輪支架振動(dòng)對(duì)比圖
在改造完成后,從2018年5月至2019年2月,3臺(tái)油冷卻器風(fēng)機(jī)僅發(fā)生了2次皮帶老化打滑的情況。透平滑油系統(tǒng)故障頻率由皮帶輪改造前的12.3次/a下降到4次/a,且電機(jī)軸承和風(fēng)機(jī)軸承因?yàn)檎駝?dòng)值變小,使用壽命得到了延長(zhǎng)。
透平皮帶輪改造項(xiàng)目完全由平臺(tái)自檢自修完成,項(xiàng)目節(jié)約外委維修費(fèi)用24萬(wàn)元。另外,透平皮帶輪改造完成后透平滑油系統(tǒng)故障頻率大幅降低,帶來(lái)的是透平維護(hù)成本下降。透平滑油系統(tǒng)維護(hù)成本下降約2/3,年節(jié)約成本6萬(wàn)元左右。
通過(guò)機(jī)械班組全體人員的不懈努力,從根源上成功圓滿地解決了透平滑油系統(tǒng)故障頻率高的問(wèn)題,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。一方面為平臺(tái)每年節(jié)省外委維修成本費(fèi)用24萬(wàn)元,另一方面降低透平年維護(hù)成本6萬(wàn)元。