張河儀
(福建省廈鷺電化有限公司,福建 漳州 363900)
福建省廈鷺電化有限公司(以下簡稱“廈鷺電化”)是一家氯堿生產(chǎn)企業(yè),主要產(chǎn)品為燒堿、氯氣、氫氣、氯化石蠟、次氯酸鈉、鹽酸等,其中次氯酸鈉是廢氯氣環(huán)保處理的副產(chǎn)品。針對次氯酸鈉生產(chǎn)中存在的一些問題進(jìn)行了工藝控制改造,取得了很好的效果。
來自電解裝置的濕氯氣經(jīng)氯氣干燥工序后,送至氯氣液化工序進(jìn)行液化提純,液化尾氣通過管道送至次氯酸鈉工序與配制好的稀堿溶液(NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)約15%)進(jìn)行反應(yīng)(由冷凍鹽水工序送來的冷凍CaCl2溶液移出反應(yīng)熱),生產(chǎn)次氯酸鈉產(chǎn)品。產(chǎn)品有效氯為10%~13%,殘余堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.3%~1.2%(需要一定的殘留堿量,確保后續(xù)存儲的穩(wěn)定性和使用的安全性)。
該生產(chǎn)過程為人工監(jiān)控。由操作人員監(jiān)控反應(yīng)過程,用pH試紙判斷反應(yīng)終點(diǎn)。在反應(yīng)過程中,氯氣通入過量,會使次氯酸鈉分解放出氯氣,如監(jiān)控不及時,會導(dǎo)致嚴(yán)重的氯氣外泄事故。反應(yīng)原理如下。
正常反應(yīng)時得到次氯酸鈉和氯化鈉:
如果在反應(yīng)完成后,繼續(xù)通入氯氣,會發(fā)生如下反應(yīng):
針對以上情況,廈鷺電化成立了次氯酸鈉生產(chǎn)工藝研究小組,對原有的生產(chǎn)裝置進(jìn)行改造,在查詢、比較、計算的基礎(chǔ)上,確定了新工藝的基本流程和關(guān)鍵控制點(diǎn),通過試驗(yàn)進(jìn)一步完善新工藝的不足之處。新裝置投產(chǎn)后,次氯酸鈉裝置安全、穩(wěn)定運(yùn)行,大大減少了操作人員的勞動強(qiáng)度,并節(jié)約了大量的燒堿費(fèi)用。
物質(zhì)的導(dǎo)電能力可以用電導(dǎo)率進(jìn)行表示,同物質(zhì)的電導(dǎo)率與濃度和其溫度有密切關(guān)系,因此,可以利用該物質(zhì)在相同溫度下的電導(dǎo)率的變化測量其濃度。本改造利用燒堿溶液電導(dǎo)率(圖1為燒堿溶液不同溫度下的電導(dǎo)率曲線)的變化判斷反應(yīng)終點(diǎn)。
圖1 燒堿溶液不同溫度下的電導(dǎo)率曲線
在通入氯氣的初始階段,因?yàn)闊龎A溶液濃度(質(zhì)量分?jǐn)?shù)15%)較高,其電導(dǎo)率也相對較大;隨著氯氣的通入,次氯酸鈉生成,燒堿溶液濃度慢慢降低,在燒堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10%后,電導(dǎo)率隨燒堿濃度的降低而明顯降低。
根據(jù)所要控制的殘余堿量和實(shí)際生產(chǎn)中的工藝參數(shù),測算出電導(dǎo)率的預(yù)警及控制值A(chǔ)。當(dāng)在線的電導(dǎo)率儀測定值大于A值時,氯氣通入和燒堿通入由各自的在線設(shè)定值控制,以穩(wěn)定、安全的速度生產(chǎn)次氯酸鈉;當(dāng)在線的電導(dǎo)率檢測儀檢測到溶液的電導(dǎo)率等于或小于A值時,向通氯調(diào)節(jié)閥和燒堿調(diào)節(jié)閥發(fā)出信號,切斷氯氣的通入,增大燒堿溶液的量,確保反應(yīng)安全。
(1)充分利用公司現(xiàn)有的次氯酸鈉生產(chǎn)工藝,利用現(xiàn)有主要的生產(chǎn)工藝設(shè)備:次氯酸鈉反應(yīng)器和換熱循環(huán)系統(tǒng)。
(2)在生產(chǎn)系統(tǒng)增設(shè)電導(dǎo)率儀,取代人工檢測pH值來判斷次氯酸鈉反應(yīng)過程的剩余堿量,通過增加通氯調(diào)節(jié)閥和燒堿調(diào)節(jié)閥實(shí)現(xiàn)自動化控制,減少人工操作的誤差和出錯概率,確保產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定和生產(chǎn)過程的安全。
(3)在反應(yīng)器周圍增設(shè)在線氯氣檢測器,檢測到氯氣微量泄漏(國家標(biāo)準(zhǔn),≤1 mg/m3)時,該氯氣檢測器發(fā)出信號,切斷氯氣通入閥,全開燒堿通入閥,確保生產(chǎn)安全、環(huán)境安全及人員安全。
新工藝流程如圖2所示。
圖2 改造后的次氯酸鈉生產(chǎn)工藝流程示意圖
生產(chǎn)裝置改為自動控制后,次氯酸鈉溶液的質(zhì)量得到了提高,且節(jié)約了燒堿用量,其殘余堿量波動范圍由0.3%~1.2%穩(wěn)定在0.3%~0.35%;另外,由于生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn)了自動控制,減少了8個操作人員的開支。福建廈鷺次氯酸鈉年產(chǎn)量約為5萬t,改造完成后,生產(chǎn)1 t次氯酸鈉減少了約0.8%的燒堿消耗,燒堿價格按3 000元/t,僅節(jié)約燒堿費(fèi)用就達(dá)120萬元/a;每人工資按4 000元/月計算,又可節(jié)約38.4萬元。項(xiàng)目投入資金8萬元,節(jié)約費(fèi)用近160萬元。
裝置自動控制改造后,盡管系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,生產(chǎn)的安全性得到了本質(zhì)提升,經(jīng)濟(jì)效益顯著,但因在線電導(dǎo)率儀在高溫環(huán)境下運(yùn)行,為確保使用效果,需要儀表人員每周維護(hù)和校準(zhǔn),加大了儀表人員的工作量。下一步擬增加換熱器,使其不直接檢測高溫的次氯酸鈉溶液,通過取樣管線將系統(tǒng)中的次氯酸鈉溶液送至換熱器降溫后再檢測,以減少電導(dǎo)率儀的校準(zhǔn)和維護(hù)頻率,同時延長電導(dǎo)率儀的使用壽命。