褚洪濤,王德民,夏晨輝,王能躍,劉 倫
(1.長春黃金研究院有限公司; 2.中國黃金集團有限公司; 3.鳳山縣宏益礦業(yè)有限責(zé)任公司; 4.貴州錦豐礦業(yè)有限公司)
貴州錦豐礦業(yè)有限公司(下稱“錦豐金礦”)巖石質(zhì)量整體較差,RQD值為10 %~30 %,巖體Q值一般為0.1~10,即巖石等級為極差至中等。采用進路式開采,巷道掘進工作量較大,隨著生產(chǎn)任務(wù)的不斷加大,掘進效率和掘進質(zhì)量對生產(chǎn)的影響越來越大[1]。為此,錦豐金礦迫切需要對進路掘進鑿巖爆破參數(shù)進行優(yōu)化,以獲得良好的爆破效果,提高鑿巖效率,加快采礦循環(huán),增大單次爆破落礦量,提高采礦生產(chǎn)能力。
錦豐金礦礦體和圍巖以似層狀砂巖和薄層黏土巖為主,二者的地質(zhì)特征都為層狀結(jié)構(gòu)良好的薄層和軟硬巖層互層結(jié)構(gòu),構(gòu)造影響較為強烈,結(jié)構(gòu)發(fā)育,砂巖半堅硬,抗水抗風(fēng)化性較強;而黏土巖質(zhì)軟,強度低,抗水抗風(fēng)化性較弱,工程地質(zhì)性質(zhì)差,斷裂帶破碎嚴(yán)重,透鏡體發(fā)育,泥質(zhì)充填,層面易錯動,層間結(jié)合力差。而礦體位于上下盤圍巖的斷裂破碎帶中,比圍巖更破碎、松散。巖石普氏硬度系數(shù)f=2~5,巖石密度2.77 g/cm3,單軸抗壓強度21~60 MPa,泊松比0.16~0.28,彈性模量15~109 GPa。水文地質(zhì)條件較簡單。從以上地質(zhì)情況判斷巖石可爆性好,井巷自穩(wěn)性差,巷道易發(fā)生變形。
鉆孔施工采用Boomer282型雙臂鑿巖臺車,鑿巖效率高,出礦采用TORO007型鏟運機,裝藥采用諾貝爾公司ANFO裝藥車,全耦合裝藥,其他輔助作業(yè)采用JY-5型多功能服務(wù)車。
錦豐金礦由于巖石節(jié)理裂隙發(fā)育,整體破碎,開挖需全噴漿+錨網(wǎng)支護,進路斷面尺寸4.5 m×5.0 m。 目前,掏槽孔和輔助孔采用散裝銨油炸藥,周邊孔采用25 mm 條狀巖石乳化炸藥,底板孔采用32 mm 巖石乳化炸藥[2-3]。中間掏槽空孔炮孔直徑89 mm,其余炮孔直徑為45 mm,單循環(huán)設(shè)計炮孔48個,起爆系統(tǒng)采用國產(chǎn)毫秒雷管系列雷管。
1)通過對爆破后掌子面的炮痕進行觀測可知,現(xiàn)場施工的炮孔數(shù)量、質(zhì)量和設(shè)計相差甚遠,如設(shè)計炮孔48個,實際炮孔為40個。從工作面殘孔可以看出,中心空孔實際孔底間距達到60 cm,而中心空孔設(shè)計間距應(yīng)不超過30 cm,周邊孔設(shè)計間距為79 cm,現(xiàn)場實測間距1.0~1.2 m。鉆孔數(shù)量和鉆孔精度缺乏控制,現(xiàn)場施工不能體現(xiàn)技術(shù)設(shè)計意圖,技術(shù)設(shè)計和現(xiàn)場施工相脫離。
2)由于鉆孔采用濕式鑿巖,施工時用水量較大,工作面圍巖含水量也較大。現(xiàn)場井巷掘進采用吹壓ANFO技術(shù),因為ANFO成本低,可以節(jié)約直接成本,ANFO速溶于水,造成ANFO的爆轟性能大大降低,同時在小孔徑情況下很容易造成低于臨界直徑或被水溶解而失效導(dǎo)致拒爆,嚴(yán)重影響爆破效果。
3)周邊孔裝藥問題。周邊孔沒有采取間隔裝藥技術(shù),直接將包裝小藥卷連續(xù)裝入孔底,采用導(dǎo)爆管起爆。由于線裝藥密度太大,造成巷道周邊超欠挖嚴(yán)重,半孔率很低,巷道斷面不平整,造成錨噴網(wǎng)支護成本較大,出渣成本也會增加。
4)雷管質(zhì)量和性能問題。由于國產(chǎn)雷管誤差大,為防止相鄰段別雷管跳段,采用常規(guī)隔段選用的方式,即選用1,3,5,7,9,11,13,15,17,19共計10個段別的雷管,名義延期時間見表1。
表1 國產(chǎn)雷管段別及名義延期時間統(tǒng)計
目前,井下采用的爆破方式是直線掏槽,起爆順序為掏槽孔分1,3,5,7,9段毫秒起爆,第一圈輔助孔采用11段,第二圈輔助孔采用13段,底部輔助孔采用15段,兩幫孔采用17段,頂孔采用19段,底孔采用20段毫秒管起爆。掏槽孔各個段別名義延期時間為50,60,90,110 ms,延期間隔時間較短,由于掏槽區(qū)各炮孔的破碎巖石未能充分拋出,相鄰炮孔接著起爆就會將掏槽區(qū)擠死。由此會形成2個方面的問題:一是由于補償空間不足造成爆破震動較大,擾動圍巖;另一方面,由于掏槽區(qū)未能充分形成,因而對后續(xù)的擴槽孔、輔助孔及周邊孔的夾制作用很大,造成爆破根底,影響循環(huán)進尺。
鑿巖爆破是采礦工藝中一個重要的環(huán)節(jié),布孔參數(shù)與炸藥量是其主要的因素,鑿巖爆破效果的好壞直接影響采礦成本、采礦損失貧化指標(biāo)、生產(chǎn)安全、出礦效率等。所以進行鑿巖爆破參數(shù)優(yōu)化試驗,獲取最優(yōu)的鑿巖爆破參數(shù),對錦豐金礦井下采礦生產(chǎn)具有重要的意義。
根據(jù)巖石可鉆性和可爆性分析,礦體巖石屬于易鑿易爆型。對井下進路回采鑿巖爆破參數(shù)現(xiàn)場標(biāo)定記錄進行分析,由分析結(jié)果可知:錦豐金礦井下采礦鑿巖爆破工藝具有很大的優(yōu)化空間,包括斷面尺寸(根據(jù)采場巖石穩(wěn)定性和支護強度決定)、炮孔數(shù)量、掏槽孔數(shù)量、炸藥消耗量、爆破順序等。
此次鑿巖爆破優(yōu)化方案共設(shè)計39個炮孔,炮孔沿掌子面中心線均勻?qū)ΨQ布置(見圖1)。采用直孔掏槽形式[4-8],掏槽孔13個,略深于其他炮孔20~30 cm,5個大孔徑空孔提供掏槽自由面,8個裝藥孔可以在爆破后形成4.0 m3的槽腔自由面[9],同時可以起到良好的拋渣作用,為后續(xù)輔助孔和周邊孔爆破提供有效的補償空間。10個輔助孔和裝藥孔采用裝藥臺車裝膨化銨油炸藥,耦合裝藥;11個邊孔和5個底孔人工裝乳化炸藥,底孔裝9根大乳化炸藥,邊孔裝3~5根小乳化炸藥,不耦合裝藥,以保護巷道輪廓完整光滑;起爆方式均采用孔底微差導(dǎo)爆管雷管起爆,30~50 cm炮泥封堵炮孔。爆破順序由里及外,由上到下,每炮裝藥量約80.4 kg(大乳化炸藥37.5 kg、小乳化炸藥9.9 kg、膨化銨油炸藥33.0 kg),落礦量約210 t,炸藥單耗約0.38 kg/t。進路掘進鑿巖爆破參數(shù)見表2。
圖1 4.5 m×5 m規(guī)格拱形巷道鑿巖爆破設(shè)計示意圖
表2 進路掘進鑿巖爆破參數(shù)
3.2.1 地點選擇
試驗采場要安排在已經(jīng)探明的礦段,地質(zhì)儲量具有一定規(guī)模,并且能盡快進行試驗。結(jié)合礦山正常生產(chǎn)的同時安排該項試驗工作,在采切工程準(zhǔn)備較好且地質(zhì)儲量較穩(wěn)定的230E1采場和350E1采場進行4.5 m×5.0 m斷面試驗。其中,230E1采場巖石條件較差,350E1采場巖石條件較好。
3.2.2 現(xiàn)場施工
1)鑿巖。采用Boomer282型雙臂鑿巖臺車鉆孔,配長3.7 m釬桿,φ45 mm和φ89 mm鉆頭。鑿巖前對掌子面浮巖進行清理,以利于鑿巖和確保炮孔有效深度,作業(yè)人員嚴(yán)格按照設(shè)計布孔參數(shù)進行鑿巖,保證成孔質(zhì)量和數(shù)量。記錄人員做好現(xiàn)場監(jiān)督管理和鑿巖時間記錄。
2)爆破。爆破人員裝藥前對炮孔進行清渣、清水,保證炮孔暢通無存水,然后進行裝藥,連線,孔底反向起爆,封堵孔口。操作一定按爆破設(shè)計進行,保證裝藥量和爆破順序。記錄人員做好裝藥量和裝藥時間記錄,并監(jiān)督現(xiàn)場裝藥。
3)出礦。出礦采用TORO007型鏟運機,記錄人員記錄出礦量,查看殘孔數(shù)量和長度,并測量進尺長度。
3.2.3 數(shù)據(jù)整理
通過多次跟班記錄,整理出具有代表性的幾組數(shù)據(jù)(見表3),其能夠真正意義上反映試驗效果,同時符合現(xiàn)場實際作業(yè)情況。
表3 進路掘進鑿巖爆破主要技術(shù)指標(biāo)
從爆破后巷道的成形質(zhì)量、爆破進尺和根底情況(見圖2)進行評價。由圖2可知:優(yōu)化后的爆破效果比較可觀,達到了預(yù)期要求。根底由原來的1.2 m降至0.3 m,有時甚至沒有,大大提高了炮孔利用率,提高了落礦量。
圖2 爆破后掌子面根底情況
根據(jù)井下鑿巖爆破跟班標(biāo)定的數(shù)據(jù),與礦山同期井下生產(chǎn)進尺情況,結(jié)合井下相關(guān)生產(chǎn)資料,統(tǒng)計鑿巖爆破優(yōu)化參數(shù)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),結(jié)果見表4。
由表4可知:鑿巖爆破參數(shù)優(yōu)化后取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),炮孔減少了9個,鑿巖時間節(jié)省了21 min,鑿巖效率提高了19.8 %;爆破進尺均在3.00 m左右,炮孔利用率在90 %以上;炸藥單耗減少了0.06 kg/t,減少了13 %;噸礦爆破材料消耗減少了0.88元,按年礦石產(chǎn)量120萬t計算,預(yù)計每年可減少爆破材料消耗成本100萬元以上。
表4 優(yōu)化前后鑿巖爆破技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)對比
1)結(jié)合錦豐金礦礦體賦存條件及開采技術(shù)條件,通過鑿巖爆破參數(shù)優(yōu)化試驗,獲得了適合錦豐金礦礦體回采的鑿巖爆破參數(shù),解決了炮孔數(shù)量多,裝藥量大,根底存礦等問題,大大增加了爆破落礦量,提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約了爆破成本。
2)采用大空孔直線掏槽方式,為后續(xù)炮孔破巖提供良好的爆破條件,減小了巖石的夾制作用,掏槽孔略深,掏槽孔爆破后起到很好的拋渣作用,掏槽效果良好。
3)周邊孔根據(jù)巖性和層理結(jié)構(gòu)情況布置,平行層理面時炮孔布置稀疏,垂直層理面時炮孔較密,控制裝藥量,保證巷道輪廓平整光滑。
4)底孔清水困難,故裝大乳化炸藥,用炮棍透入孔底,最后起爆,起到拋渣作用。
5)鑿巖爆破優(yōu)化參數(shù),在錦豐金礦井下生產(chǎn)中的應(yīng)用是可行的,具有可操作性。