姜金德,許國銀,余興平
(1.南京曉莊學(xué)院商學(xué)院,江蘇 南京 211171;2.常州嘉瑞電器有限公司,江蘇 常州 213115)
生產(chǎn)線的優(yōu)化是企業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)。某公司作為一家制造型企業(yè),長期為來自瑞典的全球最大家具和家居用品零售商IKEA提供電視支架產(chǎn)品,面對消費(fèi)者需求多樣化、產(chǎn)品生命周期逐漸縮短、產(chǎn)品技術(shù)水平不斷升級等競爭壓力,企業(yè)需要快速、高效的生產(chǎn)出符合要求數(shù)量和質(zhì)量的產(chǎn)品,以提高市場競爭力。而生產(chǎn)線作為制造企業(yè)的第一現(xiàn)場,在滿足客戶需求方面發(fā)揮著舉足輕重的作用,企業(yè)若想在市場競爭中獲得優(yōu)勢地位,離不開生產(chǎn)線在提高效率、降低成本、減少浪費(fèi)等方面的持續(xù)改善。
通過生產(chǎn)線布局、流程的優(yōu)化能夠提高生產(chǎn)線的效率。文獻(xiàn)[1]基于流程程序分析對注塑機(jī)底箱裝配的流程、工藝、生產(chǎn)線平衡及布局提出改進(jìn)方案,取得了顯著的優(yōu)化效果;文獻(xiàn)[2]對某汽車零配件企業(yè)裝配車間布局、工序活動等進(jìn)行了優(yōu)化,并運(yùn)用witness仿真模擬驗(yàn)證了優(yōu)化的有效性,使車間布局不合理、人員及設(shè)備利用率較低等問題有了較好的解決方案。其中,對于生產(chǎn)線不平衡問題,文獻(xiàn)[3]通過模特法及秒表測定法識別出某公司汽車空調(diào)管路生產(chǎn)線的瓶頸工位,借助人機(jī)聯(lián)合分析法對相關(guān)工位的作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行重新分配,改善了生產(chǎn)線的平衡,提高了產(chǎn)能;文獻(xiàn)[4]針對發(fā)動機(jī)預(yù)裝線的不平衡而導(dǎo)致的生產(chǎn)效率低的問題建立了優(yōu)化模型,并通過仿真軟件對優(yōu)化結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證;文獻(xiàn)[5]在對離合器裝配線進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)流程分析、生產(chǎn)線平衡分析的基礎(chǔ)上提出了改善生產(chǎn)線平衡的方法,并通過改善前后的數(shù)據(jù)對比驗(yàn)證了改善的效果。而對于工序中存在的浪費(fèi)問題,文獻(xiàn)[6]運(yùn)用工業(yè)工程的相關(guān)技術(shù)方法對S公司汽車裝配流水線中的班組和裝配制動管工位的工時進(jìn)行優(yōu)化,使相關(guān)工位的負(fù)荷率從72.13%上升至96.88%;文獻(xiàn)[7]運(yùn)用生產(chǎn)流程分析、秒表測時等對某企業(yè)注塑車間機(jī)臺布局與生產(chǎn)流程進(jìn)行了全面優(yōu)化;文獻(xiàn)[8]針對K公司的長彈簧生產(chǎn)過程,運(yùn)用工業(yè)工程的ECRS原則對生產(chǎn)線的生產(chǎn)流程工藝、生產(chǎn)線布局以及生產(chǎn)線的平衡進(jìn)行了改善,使產(chǎn)能得到了提升,減少了生產(chǎn)過程中的一些浪費(fèi)。
這里在學(xué)者們已有研究成果的基礎(chǔ)上,深入到工序內(nèi)容,以“動作-工序-工作地”為主線對某公司電視支架總裝線進(jìn)行詳細(xì)的分析和優(yōu)化,以降低裝配線節(jié)拍、改善工序同期化、提高裝配線的產(chǎn)能;對增加了工作地而導(dǎo)致的人工成本增加情況,找到了日產(chǎn)量的盈虧平衡點(diǎn),并對改善后因產(chǎn)能的增加和單位產(chǎn)品人工成本的降低而給企業(yè)增加利潤的情況進(jìn)行了分析。
以某個生產(chǎn)流程為對象,通過詳細(xì)分析和記錄整個過程所涉及的具體工序內(nèi)容,提出更合理、更有效的工藝流程的分析方法[9]。
也稱工序同期化??梢允菍τ诮o定裝配流水線的節(jié)拍后,求出所需工序的工作地數(shù)量和所用工人最少的方案;也可以是對于生產(chǎn)特定產(chǎn)品的裝配線,給定工作地數(shù)量,求出使流水線節(jié)拍最小的配置方案。裝配線時間平衡方法的具體步驟如下:
2.2.1 確定流水線的節(jié)拍
式中:T—生產(chǎn)周期;q—生產(chǎn)周期所對應(yīng)的產(chǎn)量。
2.2.2 計算流水線上需要的最少工作地數(shù)
式中:ti—第i道工序的單件完成時間。
2.2.3 組織工作地
按“保證各工序之間的先后順序、每個工作地分配到的工序作業(yè)時間之和不能大于節(jié)拍、各工作地的作業(yè)時間盡量接近或等于節(jié)拍、使工作地數(shù)目盡量少”原則組織工作地。
2.2.4 計算工作地時間損失系數(shù)εL、平滑系數(shù)SI
式中:Tei—工作地i的作業(yè)時間;Temax—各工作地中作業(yè)時間的最大值。
對總裝線的流程程序分析和裝配線平衡后,總裝線的工作地數(shù)量可能會發(fā)生變化,進(jìn)而帶來人工成本的變化,在這一前提下,總裝線的日產(chǎn)量至少達(dá)到多少才能使單位產(chǎn)品人工成本不增加,這就是決策者需要考慮的盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量。
式中:Q0、W0、C0、n0和Q1、W1、C1、n1—總裝線改善前、后每天的產(chǎn)量、人工成本、單位產(chǎn)品的人工成本和裝配線作業(yè)人員數(shù)量;人工工資為200元/(人·天)。
對該公司生產(chǎn)的PHW200L型號電視支架產(chǎn)品,運(yùn)用取消、合并、調(diào)整、簡化(ECRS)原則進(jìn)行總裝線工藝流程程序分析[8,10],分析中使用的符號,如表1所示。
表1 工藝流程表使用的符號Tab.1 Symbols Used in Process Flow Sheet
PHW200L電視支架產(chǎn)品的總裝流程主要包括組裝調(diào)節(jié)槽鋼等八個工序,采用作業(yè)測定的方法[6,8]測量計算出每道工序的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時間,如表2所示。
表2 PHW200L電視支架總裝工藝流程表(改善前)Tab.2 PHW200L TV Bracket Assembly Process Flow Chart(Before Improvement)
對上述的工序進(jìn)一步細(xì)化到動作,對于其中可能存在的不必要、不增值動作,可根據(jù)工位調(diào)整和動作合并來縮減。
經(jīng)對各工作地所耗用工時比較發(fā)現(xiàn),各個工作地之間的工時存在差異,且A工作地耗時最長(74s),為瓶頸工序,考慮10%的放寬放率,則總裝線的節(jié)拍為r=74×10%=81.4(S/PCS),由(1)式得總裝線單位小時的產(chǎn)量q0==44(PCS);由式(2)得最小工作地數(shù)Smin=5,實(shí)際工作地數(shù)為6;由式(3)、式(4)得工作地時間損失系數(shù)εL=28%、平滑系數(shù)SI=45.85。可見各工作地的操作時間差別較大、時間波動大、損失多、平衡率差,員工易產(chǎn)生抱怨、怠工等消極情緒[11]。
為改善總裝線存在的不足,根據(jù)式(1)r=,要提高單位時間的產(chǎn)量,就需降低裝配線的節(jié)拍。對總裝線運(yùn)用ECRS原則采取了如下工序流程和工作地的改善方案:
A工序:“零件準(zhǔn)備時拆掉零件上包裝的泡沫棉、檢查零件、零件搬運(yùn)到相應(yīng)工作臺上”這三個動作可由物料員直接完成;在裝彈簧時,操作員可以用手來完成,因此可取消“拿鉗子和放鉗子到工作臺上”這兩個動作。改善前后的工序?qū)φ眨鐖D1 所示。
圖1 A工序流程改善分析對比圖Fig.1 Comparison Figure of Process A Process Improvement Analysis
改善后,A工序可節(jié)省工時34s,工序凈產(chǎn)能可由原來的(48.6~90)PCS/H。
B、D 兩個工序:B、D 兩個工序原為由一人完成的一個工作地,現(xiàn)調(diào)整為各由一人完成的兩個工作地。其中,B工序中也存在著同A工序類似的可由物料員完成的動作;另將“拿平口鉗、用平口鉗夾彈簧、裝彈簧、放平口鉗”這四個動作調(diào)整到D工序;取消“走到活動機(jī)板物料盒旁、走到測試工裝前”這兩個動作。改善前后的工作地對照,如圖2所示。
圖2 B、D工序流程改善分析對比圖Fig.2 Comparison Figure of Process A and B Process Improvement Analysis
改善后,B、D兩個工序增加1人,工作地工時大幅度降低,凈產(chǎn)能可由原來的(52.9~109.1)PCS/H。
同理:C工序改善后,可節(jié)省工時10s,工序凈產(chǎn)能可由原來的(69.2~85.7)PCS/H;E工序改善后,可節(jié)省工時12s,工序凈產(chǎn)能可由原來的(65.5~83.7)PCS/H;F工序改善后,可節(jié)省工時16s,工序凈產(chǎn)能可由原來的(60~81.8)PCS/H;G、H 工序仍作為一個工作地,除了對本工作地進(jìn)行提高效率的優(yōu)化外,還承接從F工序調(diào)整過來的部分動作,使得工作地工時增加了2s,工作地凈產(chǎn)能由原來的(85.7~81.8)PCS/H。經(jīng)上述調(diào)整優(yōu)化后,改善后的總裝線流程程序,如表3所示。
表3 PHW200L電視支架總裝工藝流程表(改善后)Tab.3 PHW200L TV Bracket Assembly Process Flow Chart(After Improvement)
由表3,改善后PHW200L 電視支架總裝線最后的兩個工作地耗時最長(44S),為瓶頸工序,考慮10%的寬放率,確定總裝線的節(jié)拍為r=44×10%=48.4(S/PCS);由式(2)計算最小工作地數(shù)為6,實(shí)際工作地數(shù)為7;由式(3)、式(4)計算工作地時間損失系數(shù)εL=17.9%、平滑系數(shù)SI=16.91;裝配線單位小時的產(chǎn)量q1=
改善后總裝線的工作地由6個增加到7個(每個工作地1名作業(yè)人員),改善前和改善后的比較情況,如圖3所示。
圖3 PHW200L裝配線流程優(yōu)化前后對比圖Fig.3 Comparison Figure Before and After Improvement of PHW200L Assembly Line Time Balance
結(jié)論1:按“ECRS”原則對電視支架總裝線的流程程序優(yōu)化,增加一個工作地,總裝線的節(jié)拍由(81.4~48.4)S/PCS、時間損失系數(shù)由(28~17.9)%、平滑系數(shù)由(45.85~16.91),標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能由(44~74)PCS/H、人均產(chǎn)能由(58.7~84.6)PCS/D。
由于改善后總裝線的工作地由6個增加到7個,增加了1名人工,因此需要對增加人工成本和提高效率下總裝線的日最低產(chǎn)量進(jìn)行決策,并對改善后的產(chǎn)能增加和單位產(chǎn)品人工成本降低為公司帶來的效益增加進(jìn)行分析。
已知該公司總裝線采用一班8h 工作制,人工工資200 元/(人·天)。
4.1.1 改善前
總裝線上共有6名作業(yè)人員,單位小時的產(chǎn)量:
q0=44(PCS/H)
每天的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能:Q0=44×8=352件
每天的人工成本:W0=200×6=1200(元)
單位產(chǎn)品的人工成本:
4.1.2 改善后
總裝線增加了1個工作地,即共有7名作業(yè)人員,則每天的人工成本:
W1=200×7=1400(元)
根據(jù)式(5)的約束條件C1≤C0,當(dāng)C1=C0時,目標(biāo)函數(shù):
即總裝線流程優(yōu)化、增加了1個人工成本后的日最低產(chǎn)量為410(PCS/8H)。。
結(jié)論2:改善后增加了1個人工成本,總裝線的日產(chǎn)量Q1至少為410件,才不至于較改善前增加單位產(chǎn)品的人工成本。
改善后總裝線的日產(chǎn)能Q1=74×8=592件,將會從產(chǎn)能增加和單位產(chǎn)品人工成本降低兩方面給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益。
4.2.1 產(chǎn)能增加方面
改善前產(chǎn)能Q0=44×8=352(件/天)
改善后產(chǎn)能Q1=74×8=592(件/天)
在售價不變的前提下,因產(chǎn)能的增加而使企業(yè)的利潤增加比率:
4.2.2 單位產(chǎn)品人工成本降低方面
單位產(chǎn)品的人工成本:
較改善前單位產(chǎn)品的人工成本降低:
ΔC=C0-C1=3.41-2.36=1.05(元)
降低百分比:
單位產(chǎn)品人工成本降低相當(dāng)于每天可給企業(yè)增加利潤:
ΔW0=1.05×592=621.6(元)
結(jié)論3:改善后總裝線日產(chǎn)能由352件增加到592件,售價不變的前提下,因產(chǎn)能的增加而使企業(yè)的利潤增加了68.2%;單位產(chǎn)品的人工成本比改善前降低了30.8%,相當(dāng)于每天可給企業(yè)增加利潤621.6元。
運(yùn)用ECRS原則對PHW200L電視支架總裝線進(jìn)行流程程序分析和優(yōu)化,降低了總裝線的節(jié)拍、時間損失系數(shù)和平滑系數(shù)和,雖然由于增加了1個工作地而導(dǎo)致增加了1位人工,但是總工時得以降低,產(chǎn)能得以較大幅度的提高。經(jīng)過對改善后總裝線盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量及產(chǎn)能效益進(jìn)行分析:改善后,雖然增加了1個人工成本,但只要日產(chǎn)量不低于計算的最小值(minQ1=410件),單位產(chǎn)品的人工成本就不會增加;而由于改善后總裝線的實(shí)際日產(chǎn)能可以達(dá)到592件,單位產(chǎn)品的人工成本也得以大幅度降低,售價不變的前提下,因產(chǎn)能的增加和單位產(chǎn)品人工成本的降低將會顯著的增加企業(yè)的效益。由此可見,總裝線流程的合理優(yōu)化能夠有效的提高裝配線效率,即使增加一定的人工成本支出,只要日產(chǎn)量超過一定的數(shù)值,其產(chǎn)生的效益將大于增加人工成本的支出,這為制造型企業(yè)生產(chǎn)線流程優(yōu)化提供了決策參考。