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    穩(wěn)定塔頂不凝氣回收利用技術(shù)革新

    2022-10-31 06:16:24黃東興蘇曉龍
    資源節(jié)約與環(huán)保 2022年9期
    關(guān)鍵詞:凝氣蒸汽鍋爐混合氣體

    黃東興 蘇曉龍

    (中海石油葫蘆島精細(xì)化工有限責(zé)任公司 遼寧葫蘆島 125000)

    引言

    營口油處理廠所供原料性質(zhì)大幅波動,輕組分含量偏高,最明顯的變化入廠油品初餾點從19℃降至12℃,并在此區(qū)間上下大幅波動,原料中乙烷含量突增,這已超出穩(wěn)定裝置正常處理能力,最終導(dǎo)致公司的液化石油氣產(chǎn)品質(zhì)量波動。

    表1 錦州25-1南凝析油組成分析

    需對我們液化石油氣罐進(jìn)行泄壓排放處理,通過儲罐壓力的降低,使溶解在液化石油氣中的C2組分氣化并放空至系統(tǒng)T401。

    1 不凝氣回收的必要性

    生產(chǎn)裝置運行中產(chǎn)生的不凝氣瞬時放空不僅影響裝置參數(shù),而且對周邊環(huán)境及員工健康,廠區(qū)安全生產(chǎn)帶來極大的危害和隱患。穩(wěn)定塔頂中不凝氣組分分析中,C3及以上組分的體積比占65%-83%,是液化石油氣和輕石腦油的潛在組分,如能充分利用這部分資源,將提高清油拔出率,為公司降本增效。

    1.1 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

    液化石油氣產(chǎn)品GB11174-2011 標(biāo)準(zhǔn),其產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)要求C3+C4≮95%,C5≯5%。而公司因原油性質(zhì)變化導(dǎo)致液化氣組分中C2含量高達(dá)5%-12%,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。只有降低產(chǎn)品中的C2含量,才能滿足液化氣產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)。初餾點的變化由于營口終端分離設(shè)備已超出裝置日加工能力,導(dǎo)致一部分未處理原油分別倒入污油系統(tǒng),并通過混合后汽運中海油葫蘆島精細(xì)化工廠進(jìn)行輕組分分離。

    公司現(xiàn)有穩(wěn)定裝置設(shè)計最大加工能力為4.5 噸/h,塔頂工藝壓力≯0.95Mpa,穩(wěn)定塔回流罐容積只有1m3,結(jié)合工藝和設(shè)備參數(shù),無法有效將原油中多余的C2組分與C3組分,利用蒸氣壓不同有效分離出來,最終留存于液化氣產(chǎn)品中。

    1.2 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

    根據(jù) 《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB31570-2015》相關(guān)規(guī)定,正常情況下無法直接排入大氣,必須通過處理方可排至大氣中。處理后的非甲烷總烴合格率在95%以上,同時企業(yè)邊界任何1 小時內(nèi)非甲烷總烴濃度≯4mg/m3。針對塔頂不凝氣組成未經(jīng)處理已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過標(biāo)準(zhǔn)中要求的濃度值,所以必須通過加熱爐或者火炬系統(tǒng)進(jìn)行焚燒處理后,方可排至大氣中。

    1.3 安全標(biāo)準(zhǔn)

    現(xiàn)階段為保證產(chǎn)品質(zhì)量合格,在工藝調(diào)節(jié)方面上進(jìn)行優(yōu)化,提高塔頂壓力,降低C3組分的上升,提高C2組分,多利用回流進(jìn)行分離,這樣以來生產(chǎn)能耗較大。另外必要緊急情況下可適當(dāng)放空,塔頂不凝氣主要成分是C2、C3、C4組分,具有易燃易爆等特性不凝氣放空后對裝置及氣站充裝區(qū)域的生產(chǎn)運行存在極大的安全隱患,當(dāng)空氣中含量達(dá)到爆炸下限時,遇明火就會發(fā)生爆炸。

    1.4 生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)

    由于塔內(nèi)不凝氣的不斷產(chǎn)生,影響整個塔的整體操作,塔頂?shù)牟荒Y(jié)氣體排放不出去,將會積攢很多,從而影響塔的壓力,塔內(nèi)壓力升高,塔頂溫度降低,裝置各項參數(shù)波動較大,從而影響裝置產(chǎn)品合格率,而且影響整個塔的收率。

    不凝氣對冷卻器設(shè)備的換熱效率野也存在影響,從化工原理分析,不凝氣體的含量每增加1%,冷卻器的換熱效率下降60%,從而導(dǎo)致塔頂蒸汽由于不能充分冷凝,造成塔頂壓力增加,不能滿足生產(chǎn)需求[1]。

    由此可以看出,無論從環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)哪個方面出發(fā),不凝氣都需要回收利用。

    2 現(xiàn)有技術(shù)方案

    2.1 火炬燃燒系統(tǒng)

    國內(nèi)大型煉廠對于正常操作下放空的塔頂不凝氣或者事故狀態(tài)、開停工前排放的介質(zhì),考慮其混合氣體成分復(fù)雜、不能被回收利用,直接排放到大氣中會造成VOCs 污染。為避免事故狀態(tài)擴大或保持裝置操作平穩(wěn),通常直接利用火炬系統(tǒng)對不凝氣焚燒,實現(xiàn)安全生產(chǎn),環(huán)保達(dá)標(biāo),但也是資源的浪費。此技術(shù)方案工藝條件分析:

    (1)火炬氣壓力不得低于0.15Mpa

    為防止火炬氣回火,大部分煉廠的火炬系統(tǒng)需增設(shè)水封罐。主要原理是火焰通過火炬氣出口進(jìn)入水封罐后因為入口管道在水面以下,因此杜絕了火焰的繼續(xù)傳播。所以火炬氣進(jìn)入水封罐內(nèi)的水面以下,必須達(dá)到一定壓力后才能沖破水封進(jìn)入火炬筒體進(jìn)行放散燃燒。根據(jù)SH3009-2013 石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范要求,火炬氣壓力不得低于0.15MPa。

    (2)火炬氣體成分及熱值要求

    根據(jù)SH3009-2013 石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范要求生產(chǎn)裝置無法利用且必須排除的可燃性氣體,開停工或者事故泄壓排出的可燃?xì)怏w,但是不得是劇毒或者強腐蝕性氣體,其中混合火炬氣體中氧含量不得大于2%?;旌蠚怏w的熱值至少在7880KJ/Nm3以上,才能保證火炬氣平穩(wěn)燃燒,不會發(fā)生滅火現(xiàn)象。

    (3)火炬氣最低流量標(biāo)準(zhǔn)

    根據(jù)SH3009-2013 石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范要求,排放系統(tǒng)管網(wǎng)的馬赫數(shù)不應(yīng)大于0.7,可能出現(xiàn)凝液的可燃?xì)鈿怏w排放管道末端馬赫數(shù)不應(yīng)宜大于0.5。管道出口馬赫系數(shù)公式Ma=3.23x10-5qm/p2d2(ZT/kM)0.5。

    2.2 加熱爐焚燒系統(tǒng)

    某些煉廠將塔頂不凝氣進(jìn)行壓縮回收,常壓塔頂不凝氣主要是瓦斯成分可以引到加熱爐系統(tǒng)燃燒,但往往因瓦斯壓力變化或者帶液造成加熱爐調(diào)節(jié)波動不穩(wěn)。還有增加壓縮機進(jìn)行不凝氣的回收,輕組分作為液化氣產(chǎn)品銷售,重組分濃縮油可作為石腦油[2]。

    此技術(shù)方案工藝條件要求:

    (1)加熱爐不凝氣氣質(zhì)要求

    來自初常頂?shù)牟荒龤夂蛄看蠡蛘吆辛蚧瘹溥M(jìn)爐子后,煙氣的露點腐蝕會比較嚴(yán)重。針對上述條件,通過壓縮機送到催化富氣壓縮機入口,到脫硫系統(tǒng)后,使其不凝氣含硫量小于塔頂氣的0.25%,排放煙氣中SO2質(zhì)量濃度不大于850mg/m3,滿足環(huán)保排放要求。

    (2)加熱爐不凝氣流量、壓力要求

    不凝氣流量過低易造成冬季管線凝結(jié),往往通過增設(shè)蒸汽伴熱線加以緩解,但又不能及時調(diào)控伴熱蒸汽量,導(dǎo)致?lián)Q熱效果不理想,造成大量蒸汽資源浪費。不凝氣的200kg/h,減壓后的壓力不大于0.2MPa。

    3 技術(shù)方案選擇分析

    結(jié)合上述技術(shù)方案,考慮公司實際生產(chǎn)情況,以節(jié)能降耗、提升產(chǎn)品附加值為宗旨,對上述技術(shù)方案進(jìn)行分析優(yōu)化。

    3.1 火炬系統(tǒng)方案分析

    (1)驗證混合氣體熱值

    火炬燃?xì)獾臒嶂狄蟛坏陀?.88MJ/Nm3,但公司穩(wěn)定塔頂不凝氣主要成分為C2組分74.58%,C3組分25.42%,混合氣體質(zhì)量1.1t,密度0.716kg/Nm3,根據(jù)乙烷、丙烷熱值16792kal/Nm3,31957kal/Nm3,計算出該混合氣體熱值20646.93kcal/Nm3=(1100kg/0.716Nm3)×(74.58% ×16792Kcal +25.42% ×31957Kcal)/(1100kg/0.716Nm3)。

    按照1 千焦等于0.2389 千卡換算,混合氣體熱值約4.932MJ/Nm3小于規(guī)范熱值要求,故混合氣體熱值不符合要求。

    (2)驗證混合氣體管道出口馬赫系數(shù)

    通過計算查表混合氣體各參數(shù),相對分子量、絕熱指數(shù)、壓縮系數(shù)、排放溫度M=32.67g/mol,k=1.249J/(kg.mol.K),q=100kg/h,P=0.7Mpa,T=323.15K,Z=0.9915,d=0.15m。按照管道出口馬赫系數(shù)公式Ma=3.23×10-5qm/p2d2(ZT/kM)0.5計算,Ma=3.23×10-5×100/{0.7×0.152(0.991×323.15/1.249×32.67)0.5}=0.53,按照規(guī)范要求,帶液的可燃?xì)怏w管道出口馬赫系數(shù)不宜大于0.5,故此混合氣體不符合馬赫系數(shù)要求。

    3.2 加熱爐系統(tǒng)方案分析

    穩(wěn)定塔頂不凝氣放空量0.04-0.1 噸/h,不凝氣量太小且放空過程不連續(xù),造成啟停加熱爐頻繁,造成人力、物力消耗較大。投用加熱爐,爐內(nèi)的轉(zhuǎn)油線因無傳熱介質(zhì),需額外通入蒸汽進(jìn)行冷卻保護,此蒸汽無法進(jìn)行介質(zhì)傳熱,只能直排放空。

    根據(jù)SIL 評估后,投用公司現(xiàn)有加熱爐前必須增設(shè)SIS 聯(lián)鎖系統(tǒng),參照錦西設(shè)計院提供的項目費用明細(xì)大約200 萬元。

    3.3 轉(zhuǎn)化并入熱水鍋爐燃?xì)?/h3>

    裝置原設(shè)計就有塔頂放空管線至天然氣管網(wǎng)的流程、鍋爐房配備阻火器設(shè)備。穩(wěn)定塔底熱源來自蒸汽鍋爐產(chǎn)生的低壓蒸汽,根據(jù)不凝氣組分分析及鍋爐設(shè)備燃?xì)鈼l件,考慮可將塔頂不凝氣作為蒸汽鍋爐燃料氣,實現(xiàn)降本增效目的。

    表2 塔頂不凝氣組分分析

    穩(wěn)定系統(tǒng)放空組分及壓力是否滿足蒸汽鍋爐運行的工藝參數(shù),氣相成分必須是C4以下,不能含有C5以上的液相。進(jìn)入蒸汽鍋爐二級減壓閥前進(jìn)氣壓(P≯0.2MPa)要求。

    通過三個方案經(jīng)濟性和工藝技術(shù)對比分析,得出以下結(jié)論:

    方案一:根據(jù)方案一中火炬氣的指標(biāo)要求,公司塔頂不凝氣不滿足工藝要求,故方案一不可行。

    方案二:根據(jù)方案二中燃?xì)饧夹g(shù)要求,混合氣各項工藝指標(biāo)均滿足要求,但投用該加熱爐系統(tǒng)生產(chǎn)成本費用頗高,故方案二不可行。

    方案三:無論是從工藝技術(shù)要求還是經(jīng)濟成本均核算,均能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定塔頂不凝氣回收利用,故選擇方案三。

    4 方案實施

    4.1 設(shè)備選型

    根據(jù)塔頂不凝氣壓力在0.7-0.85MPa,需通過減壓設(shè)備將不凝氣減壓至0.2MPa 以下,方可并入蒸汽鍋爐燃料氣管網(wǎng)中。針對進(jìn)出口氣體壓力參數(shù),選擇型號為YK42F 減壓閥設(shè)備。

    4.2 現(xiàn)場核查及安裝

    對穩(wěn)定系統(tǒng)塔頂放空調(diào)節(jié)閥組進(jìn)行改造,在其原放空至天然氣管線的支線合適的位置增加減壓閥。通過減壓閥后氣相并入原加熱爐天然氣管線中反至蒸汽鍋爐調(diào)壓柜出口,再通過跨線并入蒸汽鍋爐燃?xì)夤芫W(wǎng)中。系統(tǒng)工藝圖如圖4。

    5 應(yīng)用效果

    5.1 設(shè)備運行平穩(wěn)

    通過查看蒸汽鍋爐壓力運行曲線,壓力維持在0.6-0.7mpa 且處于平穩(wěn)狀態(tài);天然氣調(diào)壓柜減壓后管網(wǎng)壓力平穩(wěn),維持在0.2mpa 左右。可見通過改造運行,蒸汽鍋爐設(shè)備運行正常,減壓閥設(shè)備運行良好。

    5.2 液化氣產(chǎn)品質(zhì)量合格

    表3 液化氣產(chǎn)品質(zhì)量化驗分析數(shù)據(jù)

    6 經(jīng)濟效益

    6.1 直接效益

    根據(jù)生產(chǎn)日報表統(tǒng)計,日均不凝氣排放量約為1.1噸。根據(jù)塔頂氣相組成分析數(shù)據(jù)(C2平均體積分?jǐn)?shù)為74.58%,C3平均體積分?jǐn)?shù)25.42%)及各組分熱值可以計算出該混合氣體熱值為97.9MJ/m3。

    按照天然氣熱值39.5MJ/m3折算,每天可節(jié)約天然氣約37.66m3。年可節(jié)約天然氣約1.25 萬m3,按照天然氣采購價2.96 元/m3計算,約節(jié)約燃料成本3.68 萬元/年。

    6.2 間接效益

    本月共計加工原油460.434 噸,銷售液化石油氣74.777 噸(單價3600 元/噸),穩(wěn)定油377.94 噸(單價4700 元/噸),營口凝析油采購價3000 元/噸,則加工后毛利潤為:74.777×3600+377.94×4700-460.434×3000-100×460.434(加工成本)=61.81 萬元。按照本年度預(yù)計加工量3000 噸計算,約增加毛利潤432.67 萬元/年。

    綜上所述,本次驗證期經(jīng)濟效益合計=產(chǎn)出效益-投入成本=3.68+3.78+432.67-0.4=439.7 萬元。投入產(chǎn)出比:1:1150。

    結(jié)語

    通過對穩(wěn)定塔頂不凝氣回收利用改造,不僅解決直接放空對環(huán)境產(chǎn)生的污染,同時消除安全隱患因素,而且為公司節(jié)省再次啟用加熱爐或者增設(shè)地面火炬系統(tǒng)的巨額費用;同時繼續(xù)提升營口原油的附加值,經(jīng)過精細(xì)分離的石油液化氣產(chǎn)品與穩(wěn)底油按照現(xiàn)市場價格,比原油增加約500-1000 元/噸。對于公司而言,既保障良好的經(jīng)濟效益,又能實現(xiàn)平穩(wěn)操作、降本增效、綠色環(huán)保的宗旨。

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