劉洋 伍麓琦
中航油彭州管道運輸有限公司 四川 成都 610200
成彭管道天府機場支線項目工程是為成都天府國際機場新建的配套航煤輸送管道,輸送介質(zhì)為航煤。油品來自四川彭州煉油廠,管道起于彭雙航煤管線127.8km處天府新區(qū)太平街道的新建太平分輸站,沿線途經(jīng)天府新區(qū)、簡陽市、東部新區(qū),止于天府機場油庫末站。管道全長約37.8km,管道設(shè)計輸量220萬噸/年、壓力9.5MPa、管徑D273mm,采用L360M直縫高頻電阻焊鋼管。如圖1所示。
圖1 四川石化(首站煉廠)-天府國際機場管道高程圖
成彭管道天府機場支線項目試運行以“確保系統(tǒng)安全高效、強化油品質(zhì)量管理、提高應(yīng)急處置能力”為工作目標。其主要范圍包括:輸油管線太平分輸站、DN250輸油管線37.78km,輸油管線天府末站,通信光纜、SCADA自控系統(tǒng)、陰保系統(tǒng)、應(yīng)急通信系統(tǒng)等。
一般成品油管道通過采用先進行水聯(lián)運再投油的投產(chǎn)方式[1],中國航油集團公司內(nèi)其他長輸管道一般也先采用水進行試運行后,再通過油頂水進行帶油試運轉(zhuǎn)。
通過投油前的水聯(lián)運,可達到對管道各種運行工況模擬和水力工藝分析,能進一步清洗設(shè)備和管線內(nèi)雜物并鑒定設(shè)備、管線有無泄漏現(xiàn)象;能對單體重要設(shè)備進行試運,進一步考驗重要設(shè)備的安裝質(zhì)量及性能;能檢查試驗各流量、液位、壓力等測量及控制儀表,考驗自控系統(tǒng)是否正常好用;操作人員熟悉現(xiàn)場流程,設(shè)備、儀表及操作,為油聯(lián)運作準備。
空管投油是指管道建成后直接進行投油試生產(chǎn)的一種試運投產(chǎn)方式[2],具體步驟如下。
管線項目完成后在項目首端注入氮氣對管道內(nèi)空氣進行置換保護油頭,油頭前采用智能清管器進行隔離密封。氮氣置換空管投油的優(yōu)點有:一是航煤的飽和蒸汽壓較低,在高低落差不大的地區(qū)不易形成氣阻,不會影響試運行正常工況;二是氮氣置換保護,降低管道內(nèi)空氣助燃物濃度,阻斷火災(zāi)爆炸事故發(fā)展要素,可以杜絕發(fā)生火災(zāi)爆炸事故;三是空管投油方案不會使用水保護,不僅可降低管道內(nèi)水含量,而且能減少接收油庫天府機場油庫降質(zhì)油品數(shù)量。成品油管道氮氣置換后空管投油是國外通常采用的一種成功投產(chǎn)方式[3],國內(nèi)航煤長輸管道至今還沒有空管投油的先例。成彭管道天府機場支線項目接收油庫天府機場油庫對油品質(zhì)量要求較高,氮氣置換保護空管投油的優(yōu)勢將會更加明顯。
①若使用水聯(lián)運會產(chǎn)生油水混合物,可能對天府機場油庫4個航煤使用儲罐造成污染。②天府機場油庫單獨儲罐可長期儲存大量的油水混合物,油水分離將產(chǎn)生降質(zhì)航煤約500噸。③天府支線末站進儲罐管線與油庫鐵路卸油站輸油管線、倒油工藝管線共用,使用水聯(lián)運可能影響共用管線油品質(zhì)量,進而影響加注到飛機油箱的油品質(zhì)量。④成彭管道天府機場支線管道起于彭雙航煤管線127.8km處,彭雙航煤管道已投用,采用“一泵到底”輸送模式,不便于開展水聯(lián)運投產(chǎn)。
成彭管道天府機場支線項目地勢起伏大,高低落差較大。采用注入氮氣置換后空管投油時,航煤油頭經(jīng)過管道沿高點時由于重力加速度的原因油頭快速向下局部拉空管線,管線內(nèi)局部壓力低于航煤飽和蒸氣壓,油品氣化,出現(xiàn)兩相流現(xiàn)象[4],造成輸送壓力不穩(wěn),不利于掌握全線試運行工況。因未開展水聯(lián)運,此時只能按照設(shè)計時的水力工藝計算分析[5]結(jié)果開展試運行工況研判和應(yīng)急處置,可能會給試運投油和安全運行帶來風險。
①空管投油流速不好控制,流速過快容易產(chǎn)生積累更多的靜電[6];②靜電積累過多遇到有電位差,會產(chǎn)生靜電放電火花;③空管投油在油頭翻越支線高點803m處高點后時,因線路高差,油品在重力作用下流速加快,造成管內(nèi)不滿流現(xiàn)象,形成空管段或油流拉斷,管內(nèi)產(chǎn)生負壓,致使油品發(fā)生氣化壓力下降至低于航煤飽和蒸氣壓以下,可能造成油品大量氣化,形成氣液兩相和大量易燃氣體,存在危害管道安全的風險。
現(xiàn)有工藝條件下啟雙泵時,管內(nèi)油品流速為1.4m/s,經(jīng)水利測試采用單泵輸油方式往支線投油,首站可根據(jù)情況調(diào)節(jié)調(diào)壓閥保持首站出站壓力保持在4500Kpa左右,首站質(zhì)量流量保持在110t/h左右,在輸油過程中逐步開啟天府支線閥門,控制支線投油速度,將投油速度控制在1m/s以下,減少靜電產(chǎn)生和聚累。
本項目采用氮氣隔離方式進行投產(chǎn),即在管道中的油品與空氣之間使用適量的氮氣和清管器,隔離油、空氣,減少油氣混合物產(chǎn)生,保證投油期間的管道安全。投油前在分輸站注入氮氣保護[7],按照《民用航空燃料設(shè)施設(shè)備浸潤沖洗質(zhì)量控制》(MHT 6076-2017)要求,控制燃料在空管內(nèi)的流速不大于1m/s;排氣點的排氣流速應(yīng)不大于7 m/s。油頭前清管器運行速度宜控制在2.52km/h以下,工作壓力宜為0.05MPa~0.2MPa,本次成彭航煤管道天府機場支線項目使用兩倍管容氮氣進行置換,約使用氮氣3928m3,確保管道內(nèi)氧氣全部被置換出去。
航煤在正常輸送狀態(tài)下油蒸氣是較少的,在油品經(jīng)過翻越點時,因為油品流速會加速,造成該段管道內(nèi)壓力降低,引發(fā)航煤氣化[8]。因此在控油氣可以通過控制翻越點管段內(nèi)油品的流速和管道內(nèi)的壓力來控制管道內(nèi)航煤的蒸發(fā),可以在管道投油前根據(jù)實際情況在油頭前建立背壓??稍谕队颓皩⒐艿狼懊婺扯伍y門關(guān)閉,投油過程中密切注意油流前端的壓力,并利用沿線閥門開度控制壓力,形成一定背壓,減少管道內(nèi)油品氣化的量。
成彭航煤管道天府機場支線工程在施工過程中采取了以下措施[9]:一是在工程施工過程中,加強加成管道的清洗,采取每根管道焊接前清掃、試壓段空氣吹掃清管、大段吹掃清管等措施,最大限度地清除管道內(nèi)的雜物;第二,在分段壓力試驗期間進行水清管。三是在生產(chǎn)期間,采取多項措施保證油品質(zhì)量,主要包括:在油頭前增加隔離清管器,最大限度地清理管道內(nèi)的雜物,降低油品的雜質(zhì)含量;在天府末站投用1組粗過濾器、預(yù)過濾器及過濾分離器,確保進罐前油品質(zhì)量。
成彭管線天府機場支線工程在科學分析論證的前提下,大膽摒棄了全線充水聯(lián)運后投產(chǎn)的常規(guī)試運行模式,創(chuàng)造性地采用了氮氣置換保護油頭的試生產(chǎn),做到節(jié)約生產(chǎn)、安全生產(chǎn),又產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益。
一是解決了天府機場支線項目是從原彭雙航煤管道太平分輸站引出的實際問題。二是大大縮短了管道備水時間和水聯(lián)運含油污水處理事件,使管道及早符合正常輸油條件,及早產(chǎn)生經(jīng)濟效益。三是減少了航煤中水含量,保障了天府機場入罐航煤油品質(zhì)量,預(yù)計減少降質(zhì)油品500t,減少降質(zhì)損失約100萬元。