王來永,張勁泉,武俊彥,徐剛年
(1.交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院,北京 100088;2.山東交通學(xué)院 交通土建工程學(xué)院,山東 濟(jì)南 250357)
大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土(Prestressed Concrete,PC)箱梁橋是我國應(yīng)用最為廣泛的橋型之一,受限于20世紀(jì)末期國民經(jīng)濟(jì)條件和未能充分預(yù)計(jì)其后交通量暴發(fā)式增長,以及受當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)理念和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)影響,我國早期建造的此類橋梁較為普遍地出現(xiàn)了開裂和跨中下?lián)系炔『1-4]。目前,部分橋梁采取增設(shè)體外預(yù)應(yīng)力、加厚腹板、粘貼鋼板和粘貼復(fù)合纖維等措施進(jìn)行加固后,仍沒有徹底控制住其開裂和下?lián)系陌l(fā)展,在穩(wěn)定一段時(shí)間后又不同程度地出現(xiàn)了新的下?lián)虾烷_裂[5-9]。為解決大跨徑PC箱梁橋目前存在的問題,本研究對(duì)斜拉體系加固方法進(jìn)行了系統(tǒng)的理論分析和試驗(yàn)研究,最后將研究成果進(jìn)行了實(shí)體工程應(yīng)用。
斜拉體系加固大跨徑PC箱梁橋是通過新增橋塔、斜拉索、索梁傳力裝置托梁、托架等對(duì)原主梁提供彈性支撐,來減小控制斷面彎矩和剪力荷載效應(yīng)。該加固方法中,不僅新老結(jié)構(gòu)協(xié)同受力模式復(fù)雜,而且新增斜拉索在很大程度上改變了原超靜定結(jié)構(gòu)體系的內(nèi)力和應(yīng)力分布,因此與大跨徑橋梁的設(shè)計(jì)理論與計(jì)算方法存在很大不同。新增橋塔與原橋墩及主梁間的連接方式對(duì)結(jié)構(gòu)受力影響很大,主要連接方式有塔墩梁固接、塔墩固接、塔梁固接和塔梁分離等方式。通過對(duì)各連接方式受力分析認(rèn)為,宜盡量避免塔與主梁間的固接。對(duì)于新增樁基生根的索塔,可采用與連續(xù)梁橋墩固接,但應(yīng)與剛構(gòu)橋墩分離??傮w而言,分離式的連接方式受力更明確清晰但造價(jià)高,采用固接方式受力較復(fù)雜但造價(jià)低[10]。
斜拉加固的拉索布置需綜合考慮拉索根數(shù)、索力大小、拉索錨固位置及橋塔高度等因素[11]。布索一般通過試算方式確定,但需耗費(fèi)大量的時(shí)間和人力。因此,本研究基于多島遺傳算法(Multi-island Genetic Algorithm,MIGA)開發(fā)了專用的優(yōu)化軟件,優(yōu)化目標(biāo)以主梁主拉應(yīng)力最小為原則,首先確定拉索根數(shù)、索力大小、錨固區(qū)域和塔高,再通過局部調(diào)整確定布索方式[12-13]。研究表明,在不改變?cè)瓨蚝奢d的情況下,拉索根數(shù)對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)受力性能影響較大,根數(shù)越多,主梁最大主拉應(yīng)力會(huì)越小,拉索索力越均勻平緩;布索位置顯示錨固點(diǎn)均集中在1/3~1/4跨處;3根拉索與4根拉索計(jì)算結(jié)果幾乎一致,與2根拉索差別不大,因此就工程而言宜設(shè)2~3根。
受諸多因素影響,準(zhǔn)確模擬橋梁的實(shí)際受力狀態(tài)及應(yīng)力分布情況非常困難。組合工況下,將截面正應(yīng)力及主應(yīng)力與控制值進(jìn)行對(duì)比,以確定實(shí)際的應(yīng)力重點(diǎn)控制區(qū)域,并對(duì)該區(qū)域的應(yīng)力進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)控,分析拉索張拉對(duì)重點(diǎn)控制區(qū)域的應(yīng)力影響。研究表明,加固后墩頂截面上緣壓應(yīng)力和主壓應(yīng)力等增加比較多,應(yīng)進(jìn)行控制;墩頂與跨中截面頂板中孔道面積及壓漿質(zhì)量對(duì)截面有一定削弱。拉索靜力允許應(yīng)力值可以采用公路矮塔斜拉橋拉索允許應(yīng)力值下限 [R]=0.5Rb;可通過積累運(yùn)營期新增拉索活載作用下的應(yīng)力幅值數(shù)據(jù),進(jìn)一步確定合理的拉索允許應(yīng)力值。
為驗(yàn)證上述理論研究成果,本研究采用1∶10縮尺模型對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。測試內(nèi)容主要有:①拉索張拉過程模擬試驗(yàn);②使用階段模型試驗(yàn)及極限承載力試驗(yàn)。
試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)模型拉索張拉階段實(shí)測數(shù)據(jù)與理論數(shù)據(jù)相比,二者應(yīng)力變化分布規(guī)律基本相同,實(shí)測值較理論值小,在往復(fù)張拉過程中,后張索對(duì)先張索最終應(yīng)力有一定影響;(2)在拉索張拉過程中,模型可較好地反映原橋結(jié)構(gòu)的受力變化,其變化規(guī)律可作為實(shí)橋施工監(jiān)控的參考;(3)斜拉索提供的彈性支撐大大改善了主梁受力過程,同時(shí)提高了主梁的彈性變形能力和承載能力;(4)張拉過程及破壞試驗(yàn)加載過程中,托架連接位置未出現(xiàn)明顯病害,托梁無明顯變形情況,說明該傳力方式較為合理可靠;(5)托梁未出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)、大的面外變形;(6)斜拉加固后1/4截面的剪力極限破壞荷載有所增大,跨中和墩頂彎矩控制主梁破壞。
斜拉體系加固大跨徑箱梁橋在理論上是有效方法,為達(dá)到預(yù)期理論效果需要可靠的構(gòu)造措施來保證力的傳遞和受力過程合理,本加固方法采取較多的新構(gòu)造措施[14]。
托梁可以采用變截面鋼托梁或箱形截面混凝土托梁兩種形式,二者各有優(yōu)缺點(diǎn)。鋼托梁具有自重輕、效率高等優(yōu)點(diǎn),但與混凝土主梁的結(jié)合處理較困難,同時(shí)要考慮穩(wěn)定性、焊接工藝是否可行及疲勞等問題;混凝土托梁自重大、效率較低,但與原梁結(jié)合及共同受力較易處理。因此綜合比選后優(yōu)先采用鋼托梁。
混凝土主梁和鋼托梁通過鋼托架連接。根據(jù)主梁錨固角不同,鋼托架分為長、短索托架,全焊結(jié)構(gòu)。鋼托梁與混凝土主梁間采用增加鋼墊板連接,長、短索鋼托架墊板尺寸分別為120 cm×510 cm×2 cm,120 cm×460 cm×2 cm。托架和鋼托梁間設(shè)置BLY100軟鋼襯板協(xié)調(diào)托架和鋼托梁間的變形差異。主梁和托架通過鋼墊板用高強(qiáng)螺栓連接。同時(shí),在托架承壓板開孔,通過連接角鋼、高強(qiáng)螺栓與托梁形成構(gòu)造連接,其中長、短索鋼托架位置處托架與主梁連接螺栓的數(shù)目分別為105根和95根[15-18]。主梁錨固區(qū)連接構(gòu)造如圖1所示。鋼托梁與主梁間傳力裝置托架可采用混凝土整體錨固塊與調(diào)平塊組合和鋼托架兩種構(gòu)造方式。采用混凝土整體錨固塊與調(diào)平塊組合的方式,箱梁受力明確,托梁作用力通過支座傳遞到墊塊,再由墊塊傳遞到箱梁腹板。在施工方面,需植筋澆注墊塊混凝土,新混凝土與原箱梁混凝土之間的澆注質(zhì)量問題不易保證,鋼托梁與混凝土調(diào)平塊間穩(wěn)固性不易處理。采用鋼托架傳力的方式可以有效分散對(duì)原主梁的局部應(yīng)力,索力分布較均勻,但局部應(yīng)力分散構(gòu)造極為復(fù)雜;施工時(shí),可以先施工鋼墊板、托架,最后將托梁固定在托架卡槽內(nèi),整體施工質(zhì)量較易保證。因此綜合比選后優(yōu)先采用鋼托架。
圖1 主梁錨固區(qū)連接構(gòu)造Fig.1 Connection structure of main girder anchor zone
為驗(yàn)證托梁托架構(gòu)造方式的合理性和測試其受力性能,進(jìn)行了相應(yīng)的1∶3大比例尺模型試驗(yàn)。利用室內(nèi)試驗(yàn)剪力墻作為加載反力架,將預(yù)制梁段固定在剪力墻上,拼裝托梁托架和張拉斜拉索。
試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)混凝土箱梁在對(duì)應(yīng)拉索設(shè)計(jì)索力P(下同)下受力良好;混凝土箱梁在1.5倍拉索成橋設(shè)計(jì)索力持荷期間,在左側(cè)出現(xiàn)一條1.5 m長的斜裂縫。(2)0.75P之前,托梁應(yīng)變較?。贿_(dá)到成橋設(shè)計(jì)索力P時(shí),測點(diǎn)懸臂根部應(yīng)變最大,此時(shí)托梁仍處于彈性變形階段;1.5P~1.75P時(shí),托梁下翼緣變截面處最先發(fā)生塑性變形,超過屈服應(yīng)變;2P后,下翼緣測點(diǎn)均超過屈服應(yīng)變;2.5P時(shí),下翼緣測點(diǎn)、上翼緣測點(diǎn)超過屈服應(yīng)變,表明屈服區(qū)域進(jìn)一步擴(kuò)大。(3)0.75P之前,托架應(yīng)變普遍較?。患虞d到成橋索力2.5P時(shí),測點(diǎn)應(yīng)變值均未達(dá)到屈服應(yīng)變,說明托架具有很大的承載潛力,可滿足要求。(4)不平衡力加載試驗(yàn)工況下,在右側(cè)單側(cè)超過成橋設(shè)計(jì)索力10%的不平衡張拉力的情況下,結(jié)構(gòu)能夠保持良好的受力狀態(tài);荷載由P至1.1P時(shí),托梁、托架各測點(diǎn)應(yīng)力和位移均未出現(xiàn)異常。(5)托架、定位鋼板與混凝土箱梁之間無明顯錯(cuò)動(dòng),托架錨固性能良好。
對(duì)于聯(lián)長較長的連續(xù)結(jié)構(gòu)箱梁,在溫度作用下橋梁軸向變形量很大,在斜拉索力作用下,塔根部附加彎矩非常大,為克服這一不利荷載效應(yīng),特設(shè)計(jì)滑動(dòng)索鞍釋放一部分位移,來減小根部附加彎矩?;瑒?dòng)索鞍借鑒懸索橋的索鞍原理,結(jié)合斜拉橋的特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。為驗(yàn)證滑動(dòng)索鞍的力學(xué)性能和長期可靠性進(jìn)行了模型試驗(yàn),對(duì)索鞍的靜力性能(對(duì)稱加載工況和偏載工況)、滑動(dòng)臨界阻力和30 a循環(huán)長期可靠性能等進(jìn)行了試驗(yàn)研究?;瑒?dòng)索鞍的主要構(gòu)造如圖2所示。
圖2 滑動(dòng)索鞍構(gòu)造(單位:cm)Fig.2 Structure of sliding cable saddle (unit: cm)
試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)對(duì)稱加載工況下,鞍體危險(xiǎn)截面最大應(yīng)力不超過材料(ZG270-480H)的屈服強(qiáng)度σs,鞍體未被破壞和發(fā)生塑性變形,鞍體性能符合設(shè)計(jì)要求。(2)索鞍的滑動(dòng)性能測試(不平衡趨勢(shì))工況下,試驗(yàn)結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求,索鞍的滑動(dòng)趨勢(shì)可以實(shí)現(xiàn)兩端索力的調(diào)節(jié),驗(yàn)證了滑動(dòng)索鞍的構(gòu)造設(shè)計(jì)是合理的;滾動(dòng)過程中,滾軸的滾動(dòng)協(xié)調(diào),沒有發(fā)生滾軸脫空及滾動(dòng)不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。(3)索鞍的滑動(dòng)臨界阻力測試,通過測試得到不同工況下的臨界阻力數(shù)據(jù),通過計(jì)算得到摩擦系數(shù)為0.012左右,表明索鞍的滑動(dòng)副(滑動(dòng)底板、滾軸、索鞍體)具有良好的滑動(dòng)性能,滿足設(shè)計(jì)要求。(4)索鞍的循環(huán)耐久試驗(yàn),索鞍在進(jìn)行7 200次循環(huán)耐久試驗(yàn)后,其滑動(dòng)副仍具有良好的滑動(dòng)性能,滑動(dòng)副的摩擦系數(shù)沒有發(fā)生明顯變化,符合設(shè)計(jì)要求。滾軸的橫向直徑和豎向直徑無變化,表面沒有明顯磨痕,滑動(dòng)副具有良好的耐磨性。各構(gòu)件在整個(gè)循環(huán)耐久試驗(yàn)過程中運(yùn)行正常,具有良好的可靠性。
新增橋塔與原橋墩的基礎(chǔ)連接方式可分為分離和固結(jié)兩種,承臺(tái)混凝土的澆注順序也會(huì)對(duì)樁基受力產(chǎn)生影響,通過對(duì)兩種連接方式建立空間模型來分析其受力特點(diǎn)和適用性。計(jì)算分析結(jié)果表明,新舊基礎(chǔ)的連接方式宜為固結(jié),可有效減少工程量和增加結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性與整體性,但連接的時(shí)機(jī)應(yīng)在斜拉索張拉完成后再澆注成整體,這樣對(duì)老樁的額外增加力較小,新樁的承載能力可得到最大程度的發(fā)揮。
斜拉體系加固大跨徑箱梁橋由于改變了原結(jié)構(gòu)體系,會(huì)產(chǎn)生較大的附加應(yīng)力與次應(yīng)力,因此施工過程的監(jiān)控應(yīng)以安全監(jiān)測為重點(diǎn),線形監(jiān)控為次要位置,即首先保證施工過程中不產(chǎn)生新結(jié)構(gòu)損傷。在加固成橋和施工過程中,均要確保應(yīng)力的最不利值在設(shè)計(jì)和相關(guān)規(guī)范的允許范圍之內(nèi)。
施工監(jiān)控方法可采用自適應(yīng)施工控制法。在計(jì)算時(shí)如何修正計(jì)算模型是關(guān)鍵,應(yīng)盡量模擬出結(jié)構(gòu)的真實(shí)受力狀態(tài)和應(yīng)力分布,通過系統(tǒng)識(shí)別或參數(shù)估計(jì)模塊,不斷修正計(jì)算參數(shù),使計(jì)算輸出與實(shí)測數(shù)據(jù)相吻合,然后提出預(yù)測與控制指標(biāo)。
誤差調(diào)整理論及方法包括:(1)不斷修正因涉及結(jié)構(gòu)參數(shù)誤差引起的各個(gè)控制項(xiàng)目(如截面應(yīng)力、變形等)的失真,對(duì)設(shè)計(jì)影響參數(shù)進(jìn)行識(shí)別確定。(2)測量數(shù)據(jù)是施工監(jiān)控的基本依據(jù),應(yīng)選擇合理的數(shù)據(jù)處理方法。(3)應(yīng)根據(jù)斜拉索分級(jí)張拉和體外預(yù)應(yīng)力張拉得到的測量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理后,結(jié)合理論計(jì)算進(jìn)行參數(shù)識(shí)別工作。(4)對(duì)未來施工階段的設(shè)計(jì)參數(shù)誤差進(jìn)行預(yù)測。根據(jù)已識(shí)別的參數(shù)誤差,分析其產(chǎn)生的原因、影響規(guī)律及程度,對(duì)后續(xù)施工階段可能將出現(xiàn)的誤差進(jìn)行預(yù)測估計(jì)。
斜拉體系加固大跨徑箱梁橋依托工程中包括較多新施工項(xiàng)目與工藝:原有基礎(chǔ)旁新增樁基礎(chǔ)、新舊基礎(chǔ)連接、托梁托架施工、不銹鋼平行絲索、斜拉索張拉、滑動(dòng)索鞍等,為保證施工質(zhì)量,編制了專用的施工技術(shù)規(guī)范。
同時(shí)制訂了專項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),并報(bào)省交通運(yùn)輸主管部門批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用于實(shí)體工程的質(zhì)量控制與管理,適用于所依托改造工程的施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量的管理、監(jiān)控和檢驗(yàn)評(píng)定,并可為質(zhì)量監(jiān)督部門提供參考。
山東省東明黃河公路大橋主橋跨徑(75+7×120+75) m,為變截面PC連續(xù)梁-連續(xù)剛構(gòu)結(jié)構(gòu)體系,梁高由支點(diǎn)的6.5 m漸變到跨中的2.6 m,底板寬度為9 m,采用50#混凝土。其中58#,59#,64#,65#墩為空心墩,墩頂設(shè)置球型支座,其余墩為雙墻薄壁墩身,墩頂與箱梁固結(jié)。主橋跨徑布置見圖3。2009年全面檢測和2013年補(bǔ)充檢測的結(jié)果表明,主橋在加固處理后,開裂和下?lián)峡傮w上得到了較好的控制,但腹板開裂和跨中下?lián)蠜]有得到根治。
圖3 主橋總體布置示意圖(單位:cm)Fig.3 Schematic diagram of general layout of main bridge (unit: cm)
(1)樁基礎(chǔ)與承臺(tái)設(shè)計(jì)
本次加固改造通過在原樁基外側(cè)對(duì)稱增設(shè)鉆孔灌注樁以承擔(dān)橋塔荷載;樁徑上部為2.4 m,下部為2.0 m,樁長84 m;樁基采用C30混凝土。新增承臺(tái)通過植筋,在舊承臺(tái)下部澆注2.5 m厚混凝土,并采用設(shè)置環(huán)向預(yù)應(yīng)力鋼束的方式,保證新舊承臺(tái)的有效連接和共同受力。新承臺(tái)總厚度為5 m。新舊承臺(tái)之間可分次澆注,新增樁基以上的新承臺(tái)先澆注,混凝土澆注截面設(shè)置臺(tái)階,預(yù)留鋼筋接頭,橋塔及上部結(jié)構(gòu)改造完成后,綁扎連接鋼筋與外包混凝土鋼筋,最后澆注新舊承臺(tái)結(jié)合段及舊承臺(tái)上下面外包混凝土,以減小新舊樁的沉降差及優(yōu)化樁基受力。
(2)橋塔與鋼錨箱設(shè)計(jì)
新增的獨(dú)柱式橋塔總高度為43.5~45.8 m,與上部結(jié)構(gòu)無聯(lián)系,以橋縱軸線對(duì)稱布置。所有中塔拉索錨固區(qū)均為鋼錨箱形式,邊塔、次邊塔均采用多層滑動(dòng)鞍座形式。鋼錨箱斷面尺寸為3.48 m(順橋向)×1.58 m(橫橋向),共分3節(jié),分別為1#,2#,3#錨箱,1#錨箱為備用錨箱,本次不設(shè)拉索;錨箱高度因斜拉索角度不同而不同,1#錨箱高1.85 m,2#錨箱高1.50 m,3#錨箱高1.80 m,鋼錨箱階段內(nèi)各板件采用焊接連接,鋼錨箱節(jié)段之間采用高強(qiáng)螺栓連接。
(3)斜拉索設(shè)計(jì)
斜拉索采用不銹鋼斜拉索,拉索為187根和139根直徑7 mm的不銹鋼鋼絲。拉索張拉控制力為2 700 kN,2 100 kN。中塔采用單端張拉,在托梁處張拉,在塔頂錨箱內(nèi)錨固;邊塔、次邊塔,拉索采用兩端張拉,在托梁處進(jìn)行張拉錨固。
(4)鋼托梁和托架設(shè)計(jì)
鋼托梁全長23.5 m,采用變高箱形斷面,由梁中部的2 m梁高直線過渡到索錨端的1.2 m,根據(jù)索錨孔位置的不同分為A型和B型兩種類型。頂板與底板厚度均為 45 mm,寬度為900 mm,上下底板對(duì)稱設(shè)計(jì)。設(shè)2道腹板,厚度均為 40 mm,腹板凈高1.11 m(位于距梁左端0~3.5 m處),腹板凈高1.91 m(位于距梁左端6.7~11.75 m處),腹板凈高1∶4坡度變截面(距梁左端3.5~6.7 m之間);錨索處及托梁與支承處加勁肋選用2-160 mm×50 mm,索孔處兩側(cè)加強(qiáng)加勁肋選用500 mm×30 mm,其他位置腹板加勁肋選用2-135 mm×20 mm,對(duì)稱布置。鋼托梁與主梁采用托架連接,根據(jù)錨索處主梁底板與斜拉索傾角的不同,分為短索托架與長索托架兩種類型。托梁托架為鋼結(jié)構(gòu),全焊結(jié)構(gòu),在主梁與托梁連接處設(shè)置一層鋼墊板,短索托架鋼墊板尺寸為900 mm×4 400 mm×20 mm,長索托架鋼墊板尺寸為900 mm×4 700 mm×20 mm。主梁和托架通過鋼墊板用高強(qiáng)螺栓連接。同時(shí)在托架承壓板開孔,通過連接角鋼、高強(qiáng)螺栓與托梁形成構(gòu)造連接。為協(xié)調(diào)托架和托梁間的變形差異,在托架和托梁間設(shè)置一層5 cm厚的橡膠墊板,尺寸為90 cm×90 cm×5 cm。
(1)新增樁基和承臺(tái)施工
為減少新增樁基施工對(duì)原樁周邊土基的擾動(dòng),采用反循環(huán)回旋鉆機(jī)施工。在施工前需清理原橋位下的建筑垃圾等,為鋼護(hù)筒插打提供便利條件。在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格控制泥漿對(duì)黃河水源的污染,按照規(guī)范要求進(jìn)行樁基施工控制。在樁基施工完成后,采用“U型管”法對(duì)樁底壓漿。
承臺(tái)施工時(shí),采用設(shè)置整體鋼板樁圍堰,排水出堰,滿足施工空間要求,完成后再抽砂回填。利用金剛石繩鋸切割原有承臺(tái)圓角,然后植鋼筋。施工中,采用臨時(shí)鋼護(hù)板作為后澆帶模板,即使鋼圍堰和便橋退出工作,仍能既保證施工安全又降低施工成本;新、舊承臺(tái)后澆帶在新塔張拉斜拉索受力沉降穩(wěn)定后完成澆注。
(2)橋塔施工
塔柱采用翻模施工,在箱梁頂用汽車吊配合進(jìn)行模板及鋼筋的安裝;翻模為由3節(jié)段大塊組合模板及支架、內(nèi)外工作平臺(tái)組合而成的成套模具。每一節(jié)段翻轉(zhuǎn)模主要由內(nèi)外模板、模板固定架、圍帶、拉桿等構(gòu)成。施工時(shí),每次澆注2節(jié)模板的高度,即每次翻2層模板,澆注4.5 m高的混凝土。
中塔錨固區(qū)采用多層鋼錨箱型式,邊塔、次邊塔柱采用多層滑動(dòng)索鞍形式。鋼錨箱和滑動(dòng)索鞍均采用工廠制造、現(xiàn)場安裝的方式進(jìn)行施工。
(3)托梁托架制造與安裝
托梁托架在工廠制造中嚴(yán)格按照通過評(píng)定的焊縫工藝進(jìn)行控制,并對(duì)焊縫殘余應(yīng)力進(jìn)行消除。托梁托架現(xiàn)場安裝采用自制的液壓沖天取芯水鉆鉆孔,采用角度微調(diào)升降系統(tǒng)臨時(shí)吊裝鋼托梁托架,植入錨固螺栓,安裝箱內(nèi)鋼支撐等。
(4)不銹鋼斜拉索制造與張拉
不銹鋼斜拉索不采用外防護(hù),在工廠內(nèi)按照設(shè)計(jì)文件進(jìn)行制造。斜拉索張拉施工主要包括預(yù)埋件的安裝、索上橋面、展索、索入鞍槽、吊裝掛設(shè)、張拉、索力檢測、調(diào)整、防護(hù)措施等工序。張拉時(shí)采用分級(jí)循環(huán)張拉,在張拉過程中嚴(yán)格對(duì)主梁、主塔、托梁托架等應(yīng)力和變形進(jìn)行監(jiān)控,以確保施工安全和索力滿足設(shè)計(jì)要求。
(1)交竣工驗(yàn)收荷載試驗(yàn)
加固后,選取3跨(58#,59#和62#)進(jìn)行荷載試驗(yàn),并與2007年荷載試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析。從2次荷載試驗(yàn)結(jié)果來看,I截面的荷載試驗(yàn)效率均在0.85~1.05范圍內(nèi),其中本次試驗(yàn)I截面的最大位移為26.30 mm,2007年為47.00 mm;本次試驗(yàn)K截面的最大位移為9.54 mm,2007年為18.0 mm。本次加固后橋梁的剛度明顯優(yōu)于2007年,說明加固后橋梁的剛度得到了較大提升,加固改造效果明顯。主梁控制斷面如圖4所示。
圖4 主梁控制斷面(單位:cm)Fig.4 Main girder control cross-section (unit:cm)
(2)竣工驗(yàn)收
對(duì)東明黃河公路大橋主橋竣工驗(yàn)收進(jìn)行質(zhì)量檢測,發(fā)現(xiàn)該橋主體結(jié)構(gòu)無由結(jié)構(gòu)受力引起的開裂、變位等現(xiàn)象,并按照交竣工驗(yàn)收辦法,對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行了檢測。
根據(jù)檢測結(jié)果并結(jié)合其他抽查項(xiàng)目在交工驗(yàn)收時(shí)的檢測結(jié)果,主橋橋面系分部工程得分為91.46分,該主橋標(biāo)段竣工驗(yàn)收評(píng)定為優(yōu)良。
通過對(duì)斜拉體系加固大跨徑箱梁橋開展較為系統(tǒng)的研究及工程應(yīng)用,得出以下主要成果和結(jié)論:
(1)提出了斜拉體系加固大跨徑箱梁橋設(shè)計(jì)計(jì)算方法及斜拉索容許應(yīng)力取值,并進(jìn)行了模型試驗(yàn)驗(yàn)證,從實(shí)橋應(yīng)用來看較為合理可靠。
(2)發(fā)明了斜拉索滑動(dòng)索鞍和托梁托架等關(guān)鍵構(gòu)造,可以使新增索力可靠地傳遞到原有箱梁上,并盡量減少不利附加力和局部應(yīng)力。
(3)通過對(duì)斜拉體系加固大跨徑箱梁橋施工過程受力特點(diǎn)和運(yùn)營期受力要求,提出了合理的施工過程控制方法,一方面可保證施工過程中的安全,另一方面可將成橋應(yīng)力和線形控制在預(yù)期目標(biāo)內(nèi)。
(4)根據(jù)斜拉體系加固方法特點(diǎn)制訂了專用施工技術(shù)規(guī)范和專項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),通過工程應(yīng)用檢驗(yàn)可以較好地控制工程質(zhì)量。
斜拉體系加固大跨徑箱梁橋技術(shù)的研究和實(shí)體工程應(yīng)用取得了一定成果,加固改造后的工程造型優(yōu)美,加固效果良好,可供類似橋梁加固以借鑒。本研究采用的維修加固理念基于結(jié)構(gòu)實(shí)際,根據(jù)使用和規(guī)范要求對(duì)重大先天缺陷進(jìn)行較為徹底的改造,具有良好的推廣價(jià)值和工程意義。另外,采用的研究和工程應(yīng)用工作方法在復(fù)雜橋梁結(jié)構(gòu)維修加固中較為適用,橋梁加固改造相對(duì)新建橋梁來說更為復(fù)雜,不可控因素更多,在實(shí)施過程中應(yīng)精細(xì)分析,科學(xué)管理,切忌生搬硬套,以保證維修加固實(shí)施效果和結(jié)構(gòu)安全。