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    一種改善洗干機烘干凝露問題的方案探討

    2022-10-25 09:43:56丁金彪
    日用電器 2022年9期
    關鍵詞:濕空氣型管冷凝器

    丁金彪

    (珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070)

    背景

    在用戶家里,洗干機在衣物烘干過程中,水盒提手處存在小水珠現(xiàn)象。在冬天洗衣烘干時,滾筒內(nèi)部的熱蒸汽通過排氣管進入水盒內(nèi)流動,到達水盒前端時,與外界環(huán)境形成溫度差,水盒提手處發(fā)現(xiàn)凝露現(xiàn)象(見圖1),隨著烘干時間的加長,水盒處的凝露水積聚,將洗滌劑盒抽拉出來,洗滌劑盒底端的小水珠匯聚成水流成股流下,存在導致箱體生銹的隱患,同時也嚴重影響用戶體驗。

    圖1 水盒提手處凝露現(xiàn)象

    1 凝露原因分析

    凝露是生活中的普遍現(xiàn)象,一般來說環(huán)境中的空氣都是濕空氣,空氣的溫度高能夠包含的水蒸氣就多,反之,空氣的溫度低,盡管只有少量的水蒸氣,空氣也能達到飽和,因此,濕空氣中飽和水蒸氣含量與空氣的溫度成正比[1-3]。在常溫工況下,烘干過程中,筒內(nèi)溫度較高(約50~80 ℃),水盒提手處溫度較低(約23~30 ℃),因溫度差異,形成熱空氣對流,當筒內(nèi)高溫高濕空氣達到水盒提手處,低于濕空氣的飽和溫度,則空氣中的水蒸氣會凝結成水而變成水滴,出現(xiàn)凝露現(xiàn)象[4]。

    2 解決方案

    通過理論分析,延長熱空氣的流動路徑,一方面可以大幅度的降低熱空氣的溫度,減小水盒提手與熱濕空氣的溫差。另一方面,熱空氣溫度降低,使其在水盒內(nèi)部即達到露點溫度,降低空氣的含濕量[2]。分析整機結構,水盒與滾筒內(nèi)部可通過兩個結構件進行空氣對流,為水盒凝露的源頭,兩處結構為排氣管和進水U型管。通氣管與滾筒內(nèi)部直接連接,烘干時,大量高溫濕氣體進入水盒,控制此處濕空氣流動為關鍵點;進水U管也與滾筒內(nèi)部直接連接,但因位于滾筒前部,此處空氣溫濕度相對通氣管較低,控制此處 濕空氣流動為次要關鍵點[4]。

    2.1 優(yōu)化水盒結構

    在水盒與滾筒排氣孔之間接一個冷凝器,如圖2所示。筒內(nèi)的熱蒸汽經(jīng)過進氣波紋管進入冷凝器內(nèi),冷凝器內(nèi)的流道及擋板對熱蒸汽起到一定的降速及降溫作用,再經(jīng)過出氣波紋管進入水盒接水斗內(nèi),此時進入水盒的的氣流溫度及流速下降很多,水盒前端凝露現(xiàn)象就會得到解決。

    圖2 冷凝器連接水盒裝配示意圖

    2.2 進水U型管結構優(yōu)化及控制系統(tǒng)優(yōu)化

    保證U型管在水封的情況,即使隨著烘干時間的延長,水分蒸發(fā),仍然能達到完全密封的狀態(tài),隔絕熱濕空氣進入水盒;烘干前脫水過程中會因為整機振動,導致U管內(nèi)的水減少,減弱水封效果。為解決此問題,更改其進水控制方式,在脫水后,再進水3 s,以達到水封效果。

    3 仿真分析

    對烘干程序下水盒部件溫度分布進行仿真分析,建立仿真計算簡化模型。如圖3所示,工況一為進水U型管密封情況,工況二為進水U型管通道開通情況。本分析主要是計算洗滌劑盒空氣出口處的溫度及速度,仿真分析條件如下:

    圖3 仿真計算簡化模型

    1)入口壓力180 Pa,溫度80 ℃;

    2)箱體內(nèi)環(huán)境溫度30 ℃,水盒與環(huán)境通過自然對流進行熱交換;

    3)考慮空氣濕度、空氣重力的影響。

    3.1 進水U型管對凝露影響的仿真分析

    仿真結果見圖4,根據(jù)仿真結果流線圖可以看出,工況一壓降集中在入口擋板段,進入空腔的空氣流速為0.16 m/s,水盒前端速度逐漸降低,進入狹長空腔段,流通截面積減小,速度升到最大值0.21 m/s,鄰近出口段由于壁面的阻擋,速度逐漸衰減至0.07 m/s;工況二的流動趨勢由進水口的氣流主導,氣流直沖洗滌劑盒上表面,一部分氣流由出口流出,另一部分氣流緊貼上壁面反向流動直空腔中段,后發(fā)生氣流繞流貼下壁面由出口流出。工況二的速度比工況一高一個數(shù)量級,由此可見,進水U型管內(nèi)通道封封對凝露的改善有很大的作用。

    圖4 流線圖(速度變化)

    3.2 冷凝器對凝露影響的仿真分析

    仿真結果見圖5,入口擋板段處阻力最大,壓降為170 Pa,圓管段后氣流一部分在腔體中橫向流動后進入下部通道,另一部分水平方向匯入傾斜狹長通道,整體流動以橫向匯入為主。如表1所示,入口處溫度80 ℃,到達出口處的溫度約為45 ℃。從結果可以看出,冷凝器對凝露有很大的改善作用。

    表1 計算參數(shù)匯總表

    圖5 流線圖(溫度變化)

    4 實驗驗證

    在水盒外面接一個冷凝器,熱蒸汽從筒內(nèi)經(jīng)過波紋管進入冷凝器降溫冷凝,再從出口經(jīng)過波紋管進入水盒內(nèi),從而改善洗干機烘干過程中水盒提手處冷凝現(xiàn)象。針對外接冷凝器方案,設計不同工況、不同程序下的實驗方案,具體如表2。常溫、低溫和高溫環(huán)境下,外接冷凝器方案凝露改善明顯,提手及水盒內(nèi)凝露水珠較少,抽出水盒時未出現(xiàn)水珠滴下的現(xiàn)象,滿足用戶體驗要求。

    表2 實驗方案

    在現(xiàn)有機型上再增加一個冷凝器會增加成本,可以將冷凝器的核心內(nèi)容移植在現(xiàn)有結構上,這樣不需要再額外增加零件就能解決凝露問題。通過優(yōu)化水盒部件下的接水斗結構可以實現(xiàn)。筒內(nèi)的熱蒸汽經(jīng)過接水斗的進氣口進入接水斗后端結構,熱蒸汽先向上流動,再向左流動,再向下流動,最后向前端流動,氣流吹向水盒組件前端,如圖6所示。結合接水斗更改、進水U型管更改和控制器邏輯優(yōu)化三者進行試驗驗證,分布在常溫、高溫及低溫工況情況下進行驗證,驗證結果如圖7所示,水盒提手處無流水裝凝露出現(xiàn),即使拉開水盒亦無成股凝露水沿殼體流下,解決了水盒凝露和殼體生銹隱患問題[4]。凝露為自然物理現(xiàn)象,無法完全避免,在目前結構基礎上,仍在提手下方有少量霧狀凝露,用戶觸摸不到,不影響用戶體驗。

    圖6 接水斗局部結構示意圖

    圖7 常溫工況凝露現(xiàn)象

    5 結論與建議

    通過對比不同整改方案結果,并結合實際整改難度進行判斷,確定接水斗更改、進水U型管更改和控制器邏輯優(yōu)化三者結合的方案為最終凝露問題整改方案,完成凝露實驗驗證,相比整改前凝露現(xiàn)象改善明顯。

    1)接水斗結構優(yōu)化更改方案,降低氣流溫度、速度及方向,有效改善了洗干一體機烘干過程中的凝露問題;

    2)更改進水U管的結構,增加液封深度,可有效改善凝露問題;

    3)系統(tǒng)控制優(yōu)化后進水3 s,以達到水封效果,可有效改善凝露問題。

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