陶前昭,蔚興建
(1.廣西玉柴機(jī)器配件制造有限公司,廣西 玉林 537005;2.廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西 玉林 537005)
按國(guó)際能源署公開的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全世界交通運(yùn)輸行業(yè)主要交通工具(如火車、汽車、飛機(jī)、輪船等)產(chǎn)生的二氧化碳排放量約占總量的24%,而這些交通工具中汽車的二氧化碳排放量約占比最大,這比例與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平對(duì)應(yīng),如歐盟經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),道路運(yùn)輸排放占整個(gè)運(yùn)輸業(yè)的比例達(dá)到了72%。因此,降低汽車排放是目前降低經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)排放的主要措施,而汽車輕量化是目前為實(shí)現(xiàn)降低汽車排放關(guān)鍵工作。汽車輕量化就是通過減輕汽車零部件的重量,來降低汽車能耗從而減少汽車二氧化碳排放量。
汽車零部件過重,每個(gè)零部件根據(jù)使用功能可以輕量化。本研究?jī)H從發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件曲軸輕量化進(jìn)行改進(jìn)分析和驗(yàn)證,并以某款四缸發(fā)動(dòng)機(jī)球鐵曲軸改進(jìn)為例進(jìn)行分析,供行業(yè)技術(shù)人員參考。
某四缸發(fā)動(dòng)機(jī)是一款已投放市場(chǎng)超過十年的成熟機(jī)型,市場(chǎng)保有量超過50萬臺(tái),客戶要求需將曲軸重量減輕10%以上。因?yàn)樵摪l(fā)動(dòng)機(jī)已是成熟量產(chǎn)機(jī)型,輕量化工作需兼顧后市場(chǎng)服務(wù)、制造成本、驗(yàn)證周期等等原因,在曲軸設(shè)計(jì)上不能做太多的改進(jìn);經(jīng)過對(duì)曲軸的分析,決定通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)形狀來實(shí)現(xiàn)曲軸降重的要求。
此款四缸發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸材料為QT800-6球墨鑄鐵材料,曲軸曲柄臂結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為的全平衡結(jié)構(gòu)(即8個(gè)平衡塊),毛坯采用鐵模覆砂工藝鑄造,材料具有良好的性能,其抗拉強(qiáng)度大于800 MPa,延伸率大于6%[1],材料密度約7.1 g/cm3,主軸徑和連桿徑均為實(shí)心結(jié)構(gòu)。曲軸加工采用“軸徑淬火+圓角滾壓”強(qiáng)化工藝進(jìn)行,裝機(jī)用球墨鑄鐵曲軸安全系數(shù)要求大于1.8,改進(jìn)前曲軸的主要結(jié)構(gòu)尺寸,主軸徑直徑:85 mm;連桿頸直徑:70 mm;臺(tái)肩厚度:28 mm;曲柄臂最大半徑:93 mm;曲軸毛坯重50.6 kg。
在實(shí)際生產(chǎn)過程中,此款曲軸在動(dòng)平衡工序中,去重位置及動(dòng)不平衡量均集中在第一、八平衡塊,因此評(píng)估減少一些曲柄平衡塊來減輕曲軸重量是可行的。從使用功能上看,減少平衡塊后,如果發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸扭振振幅滿足設(shè)計(jì)要求,且不影響到生產(chǎn)的動(dòng)平衡,則說明改進(jìn)是可行的,需要在后續(xù)進(jìn)行相關(guān)的改進(jìn)驗(yàn)證。
相關(guān)公開資料表明,曲軸軸徑采用適宜的中空結(jié)構(gòu)可有效提高曲軸彎曲疲勞強(qiáng)度數(shù)值[2],但不同的曲軸軸徑尺寸及油孔布置對(duì)曲軸軸徑的中空方案存在不確定因素。本研究從發(fā)動(dòng)機(jī)球鐵曲軸的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,找出適宜此款曲軸的中空結(jié)構(gòu),從而實(shí)現(xiàn)輕量化的目標(biāo)。
QT800-6材料與滾壓匹配性已成熟,曲軸強(qiáng)化工藝采用“軸徑淬火+圓角滾壓”工藝[3]。在已確保曲軸安全系數(shù)的情況下,出于成本和時(shí)間上的考量,在提出方案時(shí)就沒有考慮性能更高的球墨鑄鐵材料QT1000-5。同時(shí),由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原因,產(chǎn)品需求急,由于曲軸材料變更需進(jìn)行系統(tǒng)的試驗(yàn)驗(yàn)證,所需驗(yàn)證時(shí)間約一年,因此,此款發(fā)動(dòng)機(jī)不允許對(duì)曲軸應(yīng)用高性能材料進(jìn)行減重和過多時(shí)間驗(yàn)證。所以材料上維持不變,只是從材料性能一致性去提高不在本研究范圍。
(1)曲柄臂扇形平衡塊改進(jìn)。由原8個(gè)全平衡塊改為4個(gè)全平衡塊,平衡塊兩側(cè)面僅考慮拔模斜度1度,在鑄造上的最高點(diǎn)加工余量為0 mm,分型面為+1.4 mm,如圖1所示。
圖1 曲軸加工余量分布
(2)在減少4個(gè)平衡塊后,同步減小曲柄臂平衡塊大圓半徑,為確保曲軸動(dòng)平衡,改進(jìn)前后的曲軸質(zhì)量中心與幾何中心保證偏移量一致。通過三維設(shè)計(jì)軟件對(duì)成品曲軸進(jìn)行各種平衡塊結(jié)構(gòu)尺寸的測(cè)算。經(jīng)過測(cè)算,在減少4個(gè)平衡的基礎(chǔ)上,將余下的4個(gè)平衡塊大徑尺寸R93 mm全部改為R91 mm。改進(jìn)前后的兩中心偏移量不超過0.02 mm。改進(jìn)結(jié)構(gòu)如圖2。
圖2 曲軸結(jié)構(gòu)圖
曲軸連桿頸直徑φ66 mm,主軸頸直徑φ85 mm,軸徑中空減重設(shè)計(jì):主軸頸中空部分兩頭φ30 mm,中間φ50 mm,連桿頸頸中空部分兩頭φ25 mm,中間最大處φ35 mm,其他地方圓滑過渡,其結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 軸徑中空結(jié)構(gòu)圖
該中空改進(jìn)結(jié)構(gòu)需要后續(xù)生產(chǎn)上進(jìn)行相關(guān)的控制,如泥芯生產(chǎn)上需采用強(qiáng)度高和發(fā)氣量較好的制芯砂,并配備相應(yīng)的環(huán)氧樹脂和三乙胺制造,保證泥芯混砂后即拉強(qiáng)度達(dá)到1.6 MPa以上,同時(shí)減少泥芯制造過程中出現(xiàn)斷裂,并設(shè)計(jì)防轉(zhuǎn)動(dòng)的泥芯頭,以減少泥芯浮動(dòng)所造成壁厚不均勻的隱患。
按上述方案進(jìn)行生產(chǎn)200根曲軸進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,下面從4個(gè)方面進(jìn)行敘述:
(1)減重效果:經(jīng)過上述減重方案改進(jìn)后,原毛坯重量由50.6 kg減為44.1 kg,減重率12.84%,滿足客戶要求。
(2)動(dòng)平衡驗(yàn)證:利用三維軟件對(duì)曲軸改進(jìn)前后的質(zhì)量中心偏移量進(jìn)行測(cè)量,兩中心偏移量不超過0.02 mm,設(shè)計(jì)上滿足要求。對(duì)曲軸動(dòng)平衡數(shù)據(jù)進(jìn)行整理匯總,全部200根曲軸通過去重后均符合曲軸設(shè)計(jì)要求(動(dòng)平衡量20 g.cm),其中首次動(dòng)不平衡量≤300 g.cm曲軸數(shù)量165根,占比82.5%,比改進(jìn)前86%稍差,但經(jīng)動(dòng)平衡后均滿足要求,增加少量動(dòng)平衡去重工作量,在可接受范圍。
(3)臺(tái)架扭振測(cè)試:按照“GB/T15371曲軸軸系扭轉(zhuǎn)振動(dòng)的測(cè)量與評(píng)定方法”對(duì)該型號(hào)曲軸進(jìn)行去重優(yōu)化后的扭振測(cè)試,測(cè)得數(shù)據(jù)見表1。
表1 扭振測(cè)試結(jié)果
單諧次最大扭振值0.076°,出現(xiàn)在8諧次的2699 r/min;單次諧次的振幅均小于限值0.2°。確認(rèn)結(jié)構(gòu)改進(jìn)后的發(fā)動(dòng)機(jī)軸系扭振是符合設(shè)計(jì)要求小于0.2°的,確認(rèn)改進(jìn)符合扭振要求。因此,此輕量化結(jié)構(gòu)改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)證是可行的。
(4)疲勞試驗(yàn)驗(yàn)證。曲軸曲柄平衡塊多少,對(duì)曲軸的彎曲疲勞強(qiáng)度沒有影響,而軸徑中空結(jié)構(gòu)則有影響,因此,需進(jìn)行系統(tǒng)的疲勞試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證軸徑中空結(jié)構(gòu)對(duì)曲軸疲勞強(qiáng)度的影。
試驗(yàn)過程:使用DXP-200電動(dòng)諧振式疲勞試驗(yàn)機(jī),載荷為對(duì)稱的正弦波,加載頻率約78 Hz。試驗(yàn)前對(duì)系統(tǒng)的載荷進(jìn)行了標(biāo)定,標(biāo)定后在所使用的載荷范圍內(nèi),彎矩的相對(duì)誤差不大于1.5%。用升降法[4]測(cè)定試樣的疲勞極限彎矩。試驗(yàn)的循環(huán)基數(shù)為107周次。疲勞試驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2 疲勞試驗(yàn)結(jié)果
按升降法的計(jì)算要求,剔除異常數(shù)據(jù)后進(jìn)行配對(duì)計(jì)算,可得曲軸安全系數(shù)為n=1.87,滿足球鐵曲軸要求安全系數(shù)大于1.8的要求[5]。
綜上所述驗(yàn)證結(jié)果,對(duì)于該款發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸來說,減少四個(gè)曲柄臂平衡塊、軸徑改為中空結(jié)構(gòu)的改進(jìn)可滿足動(dòng)平衡、軸系扭振、彎曲疲勞強(qiáng)度的要求。如驗(yàn)證這兩方面都能達(dá)到要求,則意味著此項(xiàng)輕量化改進(jìn)方案是可行的。當(dāng)然,曲軸軸徑中空結(jié)構(gòu)也會(huì)帶來一些需要解決的問題,如清潔度、增加泥芯成本等也需要從事鑄造技術(shù)人員進(jìn)行相關(guān)的攻關(guān)解決。
輕量化是汽車發(fā)展的趨勢(shì),對(duì)于曲軸零件來說,也不僅僅是上述的措施實(shí)現(xiàn)輕量化,仍需要從事汽車零部件行業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行更多的研究,才能取得更好的改進(jìn)方案。