呂云輝, 王立明, 楊國(guó)策
(青海云天化國(guó)際化肥有限公司, 西寧 811600)
2021年5月13日,青海云天化國(guó)際化肥有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)青海云天化)計(jì)劃性檢修化工裝置CO2壓縮機(jī)5#機(jī),發(fā)現(xiàn)三級(jí)氣缸缸套磨損嚴(yán)重,于是更換5#機(jī)三級(jí)氣缸。2021年6月2日,計(jì)劃性檢修化工裝置CO2壓縮機(jī)1#機(jī),發(fā)現(xiàn)三級(jí)氣缸缸套磨損嚴(yán)重,于是更換1#機(jī)三級(jí)氣缸。2021年12月,機(jī)組年度大修,發(fā)現(xiàn)1#機(jī)、5#機(jī)三級(jí)氣缸缸套磨損嚴(yán)重,其中:1#機(jī)水平磨損量為0.56~0.72 mm,垂直磨損量為0.88~1.88 mm;5#機(jī)水平磨損量為1.72~2.53 mm,垂直磨損量為0.68~1.45 mm(見(jiàn)圖1、圖2)。由圖1和圖2可以看出:除氣缸鏡面上部無(wú)磨痕外,其余部位(左側(cè)、右側(cè)及下部)均有明顯磨痕。1#機(jī)和5#機(jī)組運(yùn)行僅0.5 a再次出現(xiàn)三級(jí)氣缸缸套嚴(yán)重磨損的情況,對(duì)機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行非常不利。因此,解決機(jī)組三級(jí)氣缸缸套頻繁磨損顯得尤為重要。
合成氨裝置送來(lái)的CO2氣體(φ(CO2)≥98.5%)壓力為0.040 MPa,溫度為20~40 ℃。將其送入界區(qū),通過(guò)CO2液滴分離器除去水分、加入鈍化空氣后至送入CO2壓縮機(jī),經(jīng)壓縮機(jī)五級(jí)壓縮至13.7~14.7 MPa,脫氫后送至尿素工段作為生產(chǎn)尿素的原料氣[1-2]。
CO2壓縮機(jī)利用電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)主軸旋轉(zhuǎn),主軸的曲軸帶動(dòng)連桿大頭做圓周運(yùn)行,使連桿小頭帶動(dòng)十字頭在滑道上做往復(fù)運(yùn)行,十字頭又通過(guò)活塞桿帶動(dòng)活塞在氣缸內(nèi)做往復(fù)運(yùn)行,經(jīng)氣閥將氣體吸入并壓出氣缸,從而達(dá)到壓縮和輸送氣體的目的[3-4]。
青海云天化共5臺(tái)往復(fù)式壓縮機(jī)/活塞式壓縮機(jī),其中一期有3臺(tái),二期有2臺(tái),型號(hào)分別為6MD-178/146(一期)、6MD-215/146(二期),主電機(jī)型號(hào)為T(mén)K3500-20/2600,由濰坊市昌泰機(jī)械有限公司設(shè)計(jì)制造,設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。該CO2壓縮機(jī)分五級(jí)壓縮,壓縮參數(shù)見(jiàn)表2。其中,第一級(jí)由2個(gè)氣缸組成,其余各級(jí)均為1個(gè)氣缸。壓縮機(jī)主要由機(jī)身(曲軸箱)、氣缸、連桿、十字頭、氣閥、填料及刮油環(huán)、中體、中間接筒、盤(pán)車(chē)機(jī)構(gòu)、活塞桿及活塞等組成(見(jiàn)圖3)。氣缸缸套鑲嵌在氣缸中,缸套磨損無(wú)法使用時(shí),只需更換缸套即可,節(jié)約了備件采購(gòu)費(fèi)用。
表1 CO2壓縮機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)
表2 CO2壓縮機(jī)壓縮參數(shù)
影響CO2壓縮機(jī)三級(jí)氣缸缸套頻繁磨損的因素較多,如進(jìn)口分離器分離效果差導(dǎo)致缸體帶水嚴(yán)重、活塞環(huán)與缸套潤(rùn)滑不良、設(shè)計(jì)缺陷等。根據(jù)對(duì)該機(jī)組近年來(lái)的檢修與分析,最后將分析重心集中到了以下3個(gè)方面,并逐一排查。
合成氨裝置分離器內(nèi)的分離元件為絲網(wǎng)除沫器,直徑為2 000 mm,體積為16.7 m3。正常運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)入分離器的CO2氣體帶水量較大(分離水質(zhì)量流量為6~7 t/h),氣體體積流量達(dá)33 000 m3/h,現(xiàn)設(shè)備內(nèi)氣體流速約為3.4 m/s,絲網(wǎng)除沫器處流速約為3.47 m/s。根據(jù)HG/T 21618—1998 《絲網(wǎng)除沫器執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)算,絲網(wǎng)除沫器的操作流速應(yīng)為2.2~3.5 m/s,由此可見(jiàn)設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)介質(zhì)流速已達(dá)到設(shè)計(jì)允許的最高流速。由于進(jìn)入絲網(wǎng)除沫器的CO2氣體含水量較大,并且流速較高,造成絲網(wǎng)分離效率降低,部分水被帶至CO2壓縮機(jī),從而影響CO2壓縮機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)分析,機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中,有38 L/h的水被帶入CO2壓縮機(jī)氣缸,對(duì)氣缸缸套磨損沖擊較大。因此氣缸缸套帶水嚴(yán)重是引起缸套磨損的主要原因之一。
機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中,潤(rùn)滑不良會(huì)加大對(duì)氣缸缸體、活塞環(huán)、支撐環(huán)的磨損。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)注油情況可在一級(jí)南缸、北缸(均有3個(gè)注油孔)對(duì)缸體進(jìn)行注油,二級(jí)、五級(jí)氣缸也有2個(gè)注油孔可以對(duì)缸體進(jìn)行注油,唯獨(dú)三級(jí)、四級(jí)氣缸僅有1個(gè)注油孔對(duì)缸體進(jìn)行注油,但是四級(jí)氣缸缸體較小,缸體磨損較小。三級(jí)氣缸缸體較大,1個(gè)注油孔明顯無(wú)法滿(mǎn)足氣缸缸體、活塞環(huán)、支撐環(huán)的潤(rùn)滑。注油器設(shè)計(jì)每分鐘注油12滴,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整至15滴,但是氣缸缸體磨損情況并無(wú)明顯改善,因此可排除潤(rùn)滑不良引起的磨損。
3.3.1 氣缸缸體硬度不足
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),一級(jí)和五級(jí)氣缸缸體(缸套)硬度為HRC24~HRC27,缸套材質(zhì)為合金鑄鐵JT25-47D,材質(zhì)分析見(jiàn)表3。從表3可以看出:設(shè)計(jì)值與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)值差別較大。咨詢(xún)部分CO2壓縮機(jī)廠(chǎng)商,其缸套硬度均在HRC40~HRC50,因此青海云天化所采用的CO2壓縮機(jī)缸套硬度偏小。
表3 三級(jí)氣缸缸套化學(xué)成分
3.3.2 活塞體設(shè)計(jì)缺陷
CO2壓縮機(jī)三級(jí)活塞體材質(zhì)為HT250,質(zhì)量較大,運(yùn)行過(guò)程中對(duì)氣缸下部鏡面磨損較大,活塞體自身磨損也較大,對(duì)活塞桿造成不良影響。活塞體支撐環(huán)在中間位置,并且只有1個(gè),設(shè)計(jì)不合理(見(jiàn)圖4、圖5)。運(yùn)行過(guò)程中活塞體在氣缸內(nèi)的平衡度無(wú)法保障,機(jī)組運(yùn)行不平穩(wěn)。
3.3.3 活塞環(huán)材質(zhì)選用不當(dāng)
活塞環(huán)材質(zhì)為HT250,硬度比氣缸缸壁鏡面硬度高10%~15%,更容易造成氣缸缸壁鏡面磨損,活塞環(huán)自身磨損也較大。
3.3.4 活塞環(huán)尺寸偏小
活塞環(huán)軸向和徑向尺寸設(shè)計(jì)偏小,活塞環(huán)寬度為9 mm,厚度為13.8 mm,耐磨性較差。
由以上分析可知,引起CO2壓縮機(jī)三級(jí)氣缸缸套頻繁磨損的因素主要是分離器分離效果較差導(dǎo)致氣缸帶水嚴(yán)重,以及活塞體、活塞環(huán)、支撐環(huán)設(shè)計(jì)存在缺陷。
由于現(xiàn)場(chǎng)條件有限,因此只對(duì)分離器、活塞體、活塞環(huán)、支撐環(huán)進(jìn)行改造。
在原設(shè)備基礎(chǔ)上對(duì)進(jìn)口分布器和分離元件進(jìn)行改造,改造后10 μm及以上的液滴達(dá)到100%分離。絲網(wǎng)除沫器改造為葉片式分離元件,采用新型分布器,降低氣體帶液量。分離工作原理為氣體、液體和固體混合物進(jìn)入分離器,其流速降低,流動(dòng)方向改變,混合物經(jīng)過(guò)過(guò)濾元件,根據(jù)過(guò)濾元件精度,將大于元件孔隙的組分過(guò)濾下來(lái),從而達(dá)到分離目的(見(jiàn)圖6)。2021年12月年度大修期間對(duì)分離器內(nèi)件進(jìn)行了改造,截止到2022年3月6日,該分離器已累計(jì)運(yùn)行40 d,帶水體積流量由38 L/h降低至26 L/h,減少了12 L/h,改造效果明顯。
4.2.1 活塞體支撐環(huán)設(shè)在活塞體兩側(cè)
活塞體支撐環(huán)設(shè)在活塞體兩側(cè),有效長(zhǎng)度由160 mm增加至180 mm(見(jiàn)圖7)。
4.2.2 活塞環(huán)分布在活塞體中間
改造前活塞環(huán)設(shè)計(jì)在活塞體兩側(cè),將其改為分布在活塞體中間(見(jiàn)圖7),材質(zhì)更換為改性聚四氟乙烯,并填充石墨和碳纖維等。改造后活塞環(huán)的硬度低于氣缸缸套的硬度,不會(huì)對(duì)氣缸鏡面造成較大的磨損?;钊h(huán)軸向尺寸(寬度)由9 mm增加至12 mm,徑向尺寸(厚度)由13.8 mm增加至16 mm。
4.2.3 活塞體材質(zhì)改造
活塞體材質(zhì)由HT250改為ZL108,ZL108質(zhì)量較輕,改造后活塞體質(zhì)量約為改造前活塞體質(zhì)量的1/3,并且經(jīng)廠(chǎng)家技術(shù)人員核算滿(mǎn)足要求。
活塞端面最大壓差ΔP為:
ΔP=P2-P1
(1)
式中:P2為三級(jí)氣缸出口壓力,MPa;P1為三級(jí)氣缸進(jìn)口壓力,MPa。
當(dāng)量圓直徑Dd為:
(2)
式中:d2為活塞體外壁直徑,mm;d1為活塞體正面轂部直徑,mm;i為加強(qiáng)筋數(shù)。
活塞端面厚度δ為:
(3)
式中:[σω]為許用彎曲應(yīng)力,MPa;δ1為鑄造偏差附加值,一般取4 mm。
端面中最大彎曲應(yīng)力σω為:
(4)
活塞體轂部切應(yīng)力τ為:
(5)
式中:D為活塞體外徑。
比壓q為:
(6)
式中:P為最大活塞力,kN;d4為活塞體背面轂部直徑,mm;d3為活塞體孔徑,mm。
改造后三級(jí)活塞體圓柱凸肩和活塞體轂部示意圖見(jiàn)圖8、圖9。
根據(jù)廠(chǎng)家提供的資料,以及查閱《活塞式壓縮機(jī)設(shè)計(jì)》,已知P1=0.9 MPa,P2=2.2 MPa,d1=200 mm,d2=365 mm,i=6,D=457,P=380 kN,d3=93 mm,d4=190 mm。將各參數(shù)代入式(1)~式(6)可知,ΔP=1.3 MPa,Dd=124.65 mm,δ=25.79 mm,σω=12.85 MPa,τ=13.16 MPa,q=17.63 MPa。鑄鋁活塞體許用彎曲應(yīng)力[σω]≤20 MPa,鑄鋁活塞體轂部許用切應(yīng)力[τ]≤25 MPa,因此鑄鋁活塞體安全可用。
活塞體改造后,可以有效減小氣缸缸套磨損,延長(zhǎng)使用周期,使活塞體在氣缸內(nèi)的平衡度得以保障,保證活塞體平穩(wěn)運(yùn)行,有利于糾正活塞體竄動(dòng)磨損活塞環(huán)和氣缸缸套鏡面,減小機(jī)組振動(dòng)。非金屬活塞環(huán)硬度較低、自潤(rùn)滑性好、摩擦因數(shù)較低、韌性?xún)?yōu)良,對(duì)氣缸缸套磨損較小,強(qiáng)度高、彈性和耐熱性較好、耐磨性?xún)?yōu)良。該改造延長(zhǎng)了機(jī)組的運(yùn)行周期,活塞體、氣缸、活塞環(huán)、支撐環(huán)至少使用8 000 h,同時(shí)減少了備件采購(gòu)費(fèi)用,節(jié)約了檢修人力資源。