嚴水霖
(福建永泰閩投抽水蓄能有限公司,福建 福州 350700)
問題:模擬高壓氣罐向有限尺寸的開放空間中排氣的過程。重點關注排氣時氣體參數的持續(xù)變化過程,包括溫度變化、壓力變化和速度變化;模擬總結不同條件下排期過程結束所需的時間;總結相關影響因素及影響規(guī)律。
模型:氣罐尺寸Φ2 000×4 000,管路尺寸Φ100,管路長度5 000。(單位mm)
參數設置:①初始溫度24 ℃;②初始速度0 m/s;③罐內初始壓力8 MPa;④出口壓力1 MPa、2 MPa、4 MPa;⑤壁面?zhèn)鳠嵯禂?[絕熱]、20 W·m-2·K-1、100 W·m-2·K-1、200 W·m-2·K-1;⑥計算網格90萬結構化,邊界層初層網格高度0.2 mm、15層冪律增長;⑦非穩(wěn)態(tài)模擬,時間步長0.002 s,計算2 000步共4 s物理時長;⑧浮力模型開啟,重力加速度9.8 m/s2,氣體浮力參考溫度24℃。
以罐內8 MPa、出口1 MPa、壁面?zhèn)鳠嵯禂? W·m-2·K-1的計算工況,作為基準工況。
(1)壓力特征
在高壓氣罐排氣的不同時刻,流場的壓力分布如圖2、圖3所示。圖3中可看出,氣罐至出口的壓力下降過程平順,但在管路出口處形成不連續(xù)的高壓-低壓相間變化,出現了典型超聲速射流的壓縮波-膨脹波結構。
圖2 高壓氣罐排氣全流場壓力云圖
圖3 高壓氣罐排氣出口空間壓力云圖
(2)溫度特征
在高壓氣罐排氣的不同時刻,流場的溫度分布如圖4、圖5所示。氣罐至出口的溫度變化過程平順,隨著排氣進行,管內溫度逐漸降低,降幅大于20℃。管路出口處形成不連續(xù)的高溫-低溫相間變化,出現了典型超聲速射流的壓縮波-膨脹波結構。
圖4 高壓氣罐排氣全流場溫度云圖
圖5 高壓氣罐排氣出口空間溫度云圖
(3)管路出口的超音速特征
使用渦結構顯示方法,對管路出口處的超聲速射流進行可視化處理,得到如圖6、圖7所示的馬赫環(huán)結構。隨著排氣過程的推進,馬赫環(huán)的間距變小,擴張角度變大,說明流速逐漸下降,射流逐漸向擴散性射流退化發(fā)展。對比文獻的研究結果,可知本算例模擬結果具有合理性。
圖6 高壓氣罐排氣出口的超音速流動
圖7 高壓氣罐排氣出口空間的壓縮波-膨脹波結構
圖8 文獻[1]高壓排氣出口流場模擬圖像
(4)管路內部的超音速特征
根據空氣動力學的噴管射流原理可知,達到聲速的氣流,其實現超聲速的條件必須是管路直徑先縮小后增大、先壓縮氣流再使氣流膨脹,在膨脹過程中實現超音速。因此,等徑管路內的氣流速度不會超過當地音速。但是,在本算例中,由于管路存在彎管,氣流通過彎管時,受后臺階旋渦結構的影響,實際過流面積是先縮小、后擴大,因此局部具備了氣流超音速的條件。模擬結果也顯示出,在彎管處出現局部超音速流動,見圖9所示。
圖9 高壓氣罐排氣管路內部局部超音速流動
如圖10設置測點,考察參數的變化過程。如圖11可見,在排期過程中,壓力和溫度下降,速度升高。說明排氣為絕熱過程,氣體內能轉換為動能。在排氣初期,具有較為劇烈的變化,這與管路出口建立超聲速流場有關,在罐中也能檢測到這一影響,說明下游出口的超聲速振動對上游也有較明顯的影響。
圖1 模型示意圖
圖10 測點位置示意圖
圖11 測點參數變化過程(采樣率5 Hz)
(1)氣體降溫幅度大,對罐體和管路的材料性能可能產生影響。
綜上所述,在進一步提高射頻技術使用效果的同時,我們可以合理的將射頻技術應用在疼痛治療中,本文總結了如何將射頻技術在疼痛治療中進行有效應用,提出了應用的有效方式。
(2)排期初始階段建立超聲氣流的高能振蕩,對系統(tǒng)的機械結構可能產生影響。
(3)管路內部局部超聲速可產生多種危害,例如震動和局部嚴重低溫等。
分別使用壁面換熱系數0[絕熱]、20 W·m-2·K-1、100 W·m-2·K-1、200 W·m-2·K-1進 行模擬,可知本算例中壁面換熱系數幾乎無影響,流場圖像無顯著區(qū)別,此處僅列舉監(jiān)測曲線對比,見圖12所示。曲線幾乎重疊,差異很小。與管路過短、流速過快、換熱過程時間過短有關。
圖12 不同壁面換熱系數模擬結果對比
固定罐內壓力8 MPa,分別使用出口壓力1 MPa、2 MPa、4 MPa進行模擬,見圖13所示。模擬結果顯示,出口壓力較高、排氣壓差較小時,排氣初始階段出口建立超聲速流場時產生的流量波動幅度較大,但達到穩(wěn)定流量的時間較短,同時排氣后期的流量衰減較快。
圖13 不同出口壓力模擬結果對比
流場圖像方面,出口壓力為1 MPa與2 MPa時差異較小,而出口壓力為4 MPa的排氣后期圖像有明顯變化,主要為管路出口的超聲速特征幾乎消失,說明在高壓氣罐的排期過程中,應考慮跨聲效應可能帶來的影響。
在文獻[1]中,管路的長徑比為1 257.86,壓差6.4 MPa,其計算得到排氣初始時管路入口處特征Ma數為0.14,壓差降低至4.5 MPa時的排氣時間為1 440 s。本算例中管路長徑比僅為50,排期初始階段管路入口處特征Ma數為0.33,壓差降低至4.5 MPa時的排氣時間約為4 s。雖然排氣時間遠小于文獻值,但根據文獻提供的計算公式可知,初始Ma2對時間的計算具有指數級的影響。本算例與文獻的Ma2差別約為4.7倍,計算時間時可作為指數可產生數倍數量級的差別,故本算例結果與文獻差異較大,是符合理論分析的。
管路長徑比除了通過阻力影響流量,在考慮壁面對流換熱的情況下還會影響氣流的溫度。短管路中的高速氣流近似于絕熱流動;但當管路足夠長、換熱時間足夠充足時,高速氣流仍可通過對流換熱獲得能量,彌補管路阻力的能量損失。因此,使用長管路進行排氣時,排期時間具有正反兩種影響因素,過程較為復雜,有待進一步研究和驗證相關理論。
(1) 通過構建氣系統(tǒng)三維模型,完成數值模擬仿真,結果發(fā)現,隨著排氣進行,管內溫度逐漸降低,降幅大于20℃。管路出口處形成不連續(xù)的高溫-低溫相間變化,出現了典型超聲速射流的壓縮波-膨脹波結構。
(2) 在排氣過程中,發(fā)現超聲速流動出現在彎頭處,且下游出口的超聲速振動對上游也有較明顯的影響。
(3) 出口壓力不同時,流場現象差異明顯。出口壓力為4 MPa時,超聲速現象消失,說明在高壓氣罐的排期過程中,應考慮跨聲效應可能帶來的影響。
(4) 管路長度對排氣壓力有正反兩種影響因素,過程復雜,有待進一步研究和驗證相關理論。