龔興旺
(1.西南交通大學(xué)土木工程學(xué)院,四川成都 610031; 2.交通隧道工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川成都 610031)
通過(guò)對(duì)近幾年運(yùn)營(yíng)隧道檢測(cè)和調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)隧道普遍存在襯砌拱頂防水板切割[1]襯砌混凝土問(wèn)題,該問(wèn)題實(shí)屬隧道質(zhì)量缺陷。雖短時(shí)內(nèi)隧道仍處于穩(wěn)定狀態(tài),但對(duì)于防水板切割襯砌拱頂混凝土,造成拱頂混凝土脫空程度較大、厚度較薄時(shí),隨圍巖及材料劣化及周圍環(huán)境的變化,很可能導(dǎo)致較薄襯砌開(kāi)裂、掉塊或脫空上方掉落沖擊而影響運(yùn)營(yíng)安全,故必須對(duì)探明的問(wèn)題進(jìn)行處治。目前主要的修補(bǔ)方案包括格構(gòu)法補(bǔ)強(qiáng)、套襯加固[2]、鑿除重建甚至利用波紋鋼[3]進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),本文只針對(duì)套襯加固補(bǔ)強(qiáng)方案進(jìn)行研究,驗(yàn)證套襯補(bǔ)強(qiáng)方案的合理性。
常家院子隧道全長(zhǎng)305 m,最大埋深約47 m。本隧為客貨共線,旅客列車設(shè)計(jì)行車速度200 km/h并開(kāi)行雙層集裝箱單線隧道。除進(jìn)口12 m采用明洞,其余采用復(fù)合式襯砌,III級(jí)復(fù)合式襯砌為C30混凝土厚35 cm。
隧區(qū)屬剝蝕丘陵地貌,丘槽相間,地形起伏大,該隧道上覆第四系全新統(tǒng)坡(Q4dl+el)粉質(zhì)黏土,厚度0~2 m;下伏基巖為侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組(J2s)泥巖夾砂巖,強(qiáng)風(fēng)化帶1~4 m。為單斜構(gòu)造,洞身泥巖質(zhì)軟,巖層近于水平,節(jié)理發(fā)育,地下水不發(fā)育,地下水以孔隙潛水、基巖裂隙水為主,砂巖夾泥巖屬富水性中等含水層組,對(duì)混凝土無(wú)侵蝕性。
滬蓉線常家院子隧道位于重慶市潼南境內(nèi),二襯混凝土設(shè)計(jì)厚度40 cm。防水板切割主要發(fā)生在左偏拱頂處。
K1750+212.5~+216.5(洞身標(biāo)123.5~127.5)左拱腰防水板切割襯砌(防水板后為灌漿膠凝體),導(dǎo)致襯砌表面敲擊空響,空響范圍長(zhǎng)2 m×寬2 m,且被切割襯砌表面存在縱、環(huán)向網(wǎng)狀閉合裂縫,裂縫最長(zhǎng)達(dá)5 m、寬度2 mm,并有錯(cuò)臺(tái),且裂縫較上次檢查有明顯發(fā)展,裂縫延長(zhǎng)約0.5 m(圖1)。
圖1 常家院子缺陷平面
病害整治措施為套襯加固方案,套襯采用25 cm厚C40細(xì)石(自密實(shí))模筑鋼筋混凝土,需采取合理的配合比施工措施,保證既有線模筑混凝土澆筑質(zhì)量。套襯施作前需將原有襯砌表面鑿毛處理,鑿毛后露出的新鮮混凝土面積不低于總面積的75%,鑿毛面用清水清理干凈,并不得積水,然后涂刷界面劑,以保證新舊混凝土連接良好,新舊混凝土面處理應(yīng)符合Q/CR9207-2017《鐵路混凝土工程施工技術(shù)規(guī)程》的規(guī)定。
在對(duì)缺陷部位開(kāi)天窗鑿除后,通過(guò)模筑混凝土修補(bǔ)受損的襯砌混凝土,再對(duì)襯砌缺陷部位設(shè)置整環(huán)套襯,保證結(jié)構(gòu)具有極大的安全儲(chǔ)備。套襯加固整治圖及鋼筋布置示意如圖2所示。
圖2 套襯加固整治
取隧道埋深40 m,隧道初支厚度20 cm,襯砌厚度40 cm,通過(guò)地層的地應(yīng)力平衡得到初始地應(yīng)力,結(jié)構(gòu)-圍巖荷載通過(guò)三維的地層-結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行傳遞。地層圍巖采用摩爾庫(kù)倫模型,結(jié)構(gòu)采用彈性模型,圍巖與結(jié)構(gòu)均為實(shí)體單元,分別考慮防水板切割襯砌混凝土?xí)r襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)力變化情況,并與開(kāi)窗修補(bǔ)、套襯加固后襯砌結(jié)構(gòu)的應(yīng)力進(jìn)行對(duì)比分析。
通過(guò)建立三維有限元模型進(jìn)行數(shù)值模擬計(jì)算,模型建立過(guò)程中對(duì)前后左右邊界施加法向約束,模型底部施加豎向位移約束,頂部為自由面。模型長(zhǎng)寬高尺寸分別為:90 m(L)×10 m(W)×80 m(H),根據(jù)圣維南原理,模型邊界取隧道半徑的3~5倍以上,便可忽略邊界效應(yīng)對(duì)隧道結(jié)構(gòu)應(yīng)力的影響。數(shù)值模型如圖3所示,防水板切割襯砌混凝土側(cè)面如圖4所示,數(shù)值模型套襯加固結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖3 三維數(shù)值模型
圖4 防水板切割襯砌側(cè)面圖
圖5 套襯加固
本計(jì)算所涉及到隧道結(jié)構(gòu)混凝土及套襯混凝土參數(shù)取值見(jiàn)表1和表2。
選取襯砌左偏拱頂缺陷部位,對(duì)該部位進(jìn)行局部研究,分析該部位在這3個(gè)階段下,襯砌結(jié)構(gòu)的應(yīng)力變化情況,從而驗(yàn)證套襯加固方案的合理性,具體的最大與最小主應(yīng)力云圖如圖6~圖8所示。
表1 結(jié)構(gòu)計(jì)算參數(shù)
表2 圍巖計(jì)算參數(shù)
圖6 防水板切割混凝土?xí)r襯砌應(yīng)力云圖
圖7 開(kāi)窗修補(bǔ)后襯砌應(yīng)力云圖
圖8 套襯加固后襯砌應(yīng)力云圖
對(duì)3個(gè)階段下襯砌結(jié)構(gòu)局部的最大與最小主應(yīng)力進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),如表3所示。
表3 襯砌最大與最小主應(yīng)力統(tǒng)計(jì)表 單位:MPa
由圖6~圖8、表3可知,防水板切割混凝土后襯砌結(jié)構(gòu)的最大主應(yīng)力為0.63 MPa(受拉),且出現(xiàn)在防水板切割部位,最小主應(yīng)力為-0.583 MPa(受壓);開(kāi)窗修補(bǔ)后,結(jié)構(gòu)的最大與最小主應(yīng)力分別為0.046 MPa(受拉),-0.181 MPa(受壓);在施作套襯后,襯砌結(jié)構(gòu)的大小主應(yīng)力分別為0.027 MPa(受拉)、-0.037 MPa(受壓)。
相比于防水板切割,套襯加固后襯砌結(jié)構(gòu)的最大與最小主應(yīng)力均在大幅減小,而與開(kāi)窗修補(bǔ)后結(jié)構(gòu)的主應(yīng)力相比,套襯加固能有效減小結(jié)構(gòu)的最小主應(yīng)力,最大主應(yīng)力變化不大,即施作套襯后能有效提高結(jié)構(gòu)的安全儲(chǔ)備能力。
由表3可知:①襯砌及套襯結(jié)構(gòu)的最大與最小主應(yīng)力在以上三個(gè)施工階段下均滿足C30和C40混凝土抗拉和抗壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)值;②相比于襯砌切割混凝土?xí)r,開(kāi)窗修補(bǔ)后襯砌結(jié)構(gòu)的最大與最小主應(yīng)力均有所減??;而在套襯加固后,襯砌結(jié)構(gòu)的最小主應(yīng)力有明顯減小,最大主應(yīng)力相比于開(kāi)窗修補(bǔ)后略微增加。說(shuō)明施作套襯能提高襯砌結(jié)構(gòu)的安全儲(chǔ)備能力。同時(shí)也驗(yàn)證了套襯加固方案在修補(bǔ)防水板切割混凝土?xí)r具有一定效果。
經(jīng)過(guò)數(shù)值計(jì)算可以得到結(jié)論:
(1)防水板切割襯砌混凝土?xí)r,結(jié)構(gòu)的主應(yīng)力會(huì)增大,說(shuō)明結(jié)構(gòu)整體的承載能力會(huì)減弱,結(jié)構(gòu)劣化的可能性會(huì)增大,整個(gè)結(jié)構(gòu)存在一定的安全隱患。
(2)套襯加固對(duì)結(jié)構(gòu)的安全性和穩(wěn)定性有明顯提高,且能有效保證襯砌結(jié)構(gòu)的安全儲(chǔ)備能力。驗(yàn)證了套襯加固方案在整治防水板切割混凝土?xí)r具有一定效果和實(shí)際意義。
(3)套襯修補(bǔ)加固若按照加固方案進(jìn)行施工組織,能高效地消除防水板切割等質(zhì)量缺陷帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)安全隱患。同時(shí)套襯修補(bǔ)加固方案能有效提高襯砌結(jié)構(gòu)的承載能力,保證結(jié)構(gòu)與列車行駛的安全。