賀相林,衛(wèi)永剛,吳文平,張壽康,雒衛(wèi)強,王孟賢
(朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司肅寧分公司,河北肅寧 062350)
在我國北方廣大地區(qū),冬季鐵路隧道內(nèi)的結(jié)冰現(xiàn)象十分普遍,并且由于各個隧道所處的地理位置、地質(zhì)條件、水文條件乃至氣象條件等不同,結(jié)冰現(xiàn)象也具有十分分散的廣譜性,很難用一種特定的物理或數(shù)學(xué)方法對其進(jìn)行歸納總結(jié)。對于分布規(guī)律無序可循、分布范圍廣泛零散、甚至隨時間動態(tài)變化的結(jié)冰現(xiàn)象,只有人工作業(yè)能夠做到發(fā)現(xiàn)哪里除哪里。因此,現(xiàn)有的大多數(shù)除冰方法和設(shè)備都具有較為明顯的局限性。到目前為止,尚沒有一種具有普遍推廣價值的設(shè)備能夠解決隧道內(nèi)結(jié)冰的問題,人工打冰作業(yè)依然是最傳統(tǒng)的作業(yè)方法。
采用人工打冰的作業(yè)方式雖然具有一定的靈活性,但工作量巨大,同時也帶來了人員雇傭、管理、培訓(xùn)、安全等方面的不確定性。事實上,由于隧道環(huán)境惡劣、勞動強度大等不利因素,在人工除冰作業(yè)過程中,除了對行車安全產(chǎn)生影響之外,亦有較大的人身安全風(fēng)險。始終難以做到安全和效率兼顧。
在分析總結(jié)現(xiàn)有的各種除冰方案和設(shè)備存在的諸如設(shè)備成本、安裝方式、除冰效能和可靠性等因素之后,本文研究的熱風(fēng)式融冰方案在功能、性能、經(jīng)濟性和可靠性等方面的優(yōu)勢突出。該方法主要尋求一種在隧道內(nèi)常年易發(fā)生結(jié)冰現(xiàn)象的區(qū)域內(nèi)建立一個局部人工環(huán)境,以防為主、以除為輔的隧道除冰方案。該方案力求在整個冬季既能快速清除隧道內(nèi)的結(jié)冰,又能有效防止所及區(qū)域內(nèi)再度發(fā)生結(jié)冰的現(xiàn)象,稱之為“熱風(fēng)式鐵路隧道融冰方法”。本方案根據(jù)國內(nèi)鐵路隧道的基本建筑結(jié)構(gòu),隧道內(nèi)其他設(shè)備的布局,以及冬季氣象條件等而計算設(shè)計,經(jīng)過功能驗證樣機在電氣化區(qū)段的雙線隧道內(nèi)的實際測試運行,證明該熱風(fēng)除冰方案具有較為理想的除冰效果,可在較大程度上替代傳統(tǒng)的人工打冰作業(yè)。
融防冰方法的本質(zhì)是提高環(huán)境溫度,使高于0 ℃的氣體介質(zhì)覆蓋、充滿結(jié)冰區(qū)域的空間,形成溫度保護(hù)層。這樣既可以使已經(jīng)凝結(jié)的冰融化,達(dá)到融冰的目的,還可以使未凝結(jié)的水失去凝結(jié)成冰的條件,達(dá)到防冰的目的。滲水在高于結(jié)冰溫度的氣體介質(zhì)的覆蓋和對流下,會氣化成水氣,水氣在過往列車的帶動下可排出隧道,從而避免水和水汽在隧道內(nèi)聚集。
換言之,隧道頂部的滲水,在熱空氣的作用下還未來得及結(jié)冰就被氣化,隨列車被排出隧道。而不會滯留在拱頂區(qū)域凝結(jié)成冰柱,從而達(dá)到防止結(jié)冰的目的。
通過一個加熱裝置將隧道內(nèi)的冷空氣加熱后通過保溫管道輸送至隧道內(nèi)任意的結(jié)冰部位,然后將熱風(fēng)噴射至滲水或結(jié)冰體使其消融。本文僅對隧道拱頂部位的融冰、防冰過程中的熱風(fēng)氣流的流體分布和熱力學(xué)分布狀態(tài)進(jìn)行分析。
空氣介質(zhì)的加熱可選擇不同的方式方法,如電加熱。當(dāng)空氣流量恒定且系統(tǒng)達(dá)到熱穩(wěn)態(tài)時,加熱功率與下列兩個因素有關(guān):環(huán)境溫度;熱風(fēng)生成裝置的出口溫度。
加熱過程中,需要保證出口熱風(fēng)溫度。依據(jù)環(huán)境溫度,決定加熱功率的大小,加熱功率大小可調(diào)節(jié)。即環(huán)境溫度越低,加熱功率越大,反之所需的加熱功率減小[1]。
該系統(tǒng)需要按照熱力學(xué)和流體力學(xué)的原理來設(shè)計、校驗。
1)由于熱氣體介質(zhì)在輸送中的熱損失是不可避免的,散熱功率與散熱面積、溫差、管道材質(zhì)有關(guān)。管道的選型和設(shè)計原則是:保溫好、氣阻小、管道直徑大小適中、輕質(zhì),能從最大程度上減少熱損失,提高能源效率[2]。
熱傳導(dǎo)學(xué)遵循能量守恒定律,其在各向同性介質(zhì)中的三維連續(xù)性微分方程如下:
式中,Qc為熱量;T為溫度;λ 為介質(zhì)導(dǎo)熱系數(shù);dx,dy,dz為在x、y、z方向上的微分;dt為時間微分。
微元體模型如圖1 所示。
圖1 熱傳導(dǎo)的微元體模型
進(jìn)而可得到圓筒一維穩(wěn)態(tài)下的導(dǎo)熱方程:
式中,qL為L方向單位長度的熱量;Tf1為圓筒壁內(nèi)側(cè)流體的溫度;Tf2為圓筒壁外側(cè)流體的溫度;λi為在i處的導(dǎo)熱系數(shù);d1為圓筒壁內(nèi)側(cè)直徑;d2為圓筒壁外側(cè)直徑;α1為圓筒壁內(nèi)側(cè)壁面間換熱系數(shù);α2為圓筒壁外側(cè)壁面間換熱系數(shù)。
2)流體力學(xué)遵循質(zhì)量守恒定律,其三維連續(xù)性微分方程如下:
式中,ρ 為介質(zhì)密度;t為時間;v為介質(zhì)流速;Δ為拉普拉斯算子。
微元體模型如圖2 所示。
圖2 流體的微元模型
z
x
在單位時間內(nèi),在x方向流入流出控制體的質(zhì)量差為:
3)依據(jù)以上理論,選擇適當(dāng)參數(shù)的保溫輸送管道長度L1和噴射管道L2,內(nèi)徑均為D。噴射口直徑為d,數(shù)量為n,單口有效噴射距離W,環(huán)境溫度為T0,主機加熱后氣體出口溫度T1,噴射管始端氣體溫度T2,噴射管末端氣體溫度T3。設(shè)計目標(biāo)是噴射管末端氣體溫度不低于10 ℃。
加熱主機氣體出口壓力P1,噴射管始端氣體壓力P2,噴射管末端氣體壓力P3,設(shè)計目標(biāo)是使噴射管末端氣體噴射距離不小于5 m。兩側(cè)噴射距離即10 m,足夠覆蓋雙線隧道拱頂有效寬度。
由于隧道拱頂呈圓柱面,實際效果只會比平面設(shè)計的效果更好。且氣體溫度不低于10 ℃,在寒冷的冬季,完全可以保護(hù)拱頂不結(jié)冰,達(dá)到融防冰的效果。
4)噴射效果設(shè)計。溫度為T0的寒冷氣體由加熱主機從隧道底部抽取,經(jīng)加熱至溫度T1。再經(jīng)過長度為L1的輸送管道送至拱頂,溫度為T2,經(jīng)過長度為L2噴射管道向兩側(cè)噴射,使得在拱頂形成一個溫度不低于10 ℃的圓柱形保溫層,既可保證拱頂滲水不會結(jié)冰,又可使已經(jīng)結(jié)冰的冰柱消融。如圖3所示。
圖3 熱風(fēng)在隧道拱頂?shù)膰娚湫Ч?/p>
5)噴口溫度場設(shè)計。噴射管道上的多個噴口為拱頂提供不低于10 ℃的氣體保護(hù)層。單側(cè)設(shè)計有效噴射距離5 m,雙側(cè)即10 m。一方面為拱頂補充氣體介質(zhì),另一方面射流作用遵循貝努利原理,使周圍氣壓降低,從而帶動拱頂所有氣體介質(zhì)向隧道兩側(cè)流動,形成無死角的保溫層。溫度場分布如圖4所示。
圖4 熱風(fēng)噴口的溫度場
環(huán)境溫度為27 ℃,主機出口溫度80 ℃。經(jīng)輸送管后,測得穩(wěn)態(tài)下噴射管始端和末端溫度分別為:72 ℃和58 ℃。如圖5所示。
圖5 常溫測試環(huán)境下的溫度降落曲線
為了能夠模擬并驗證環(huán)境溫度為-20 ℃下的穩(wěn)態(tài)溫度分布圖,根據(jù)保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)對溫度的導(dǎo)數(shù)≈0,且和溫差滿足線性關(guān)系的條件,對其進(jìn)行外延性線性推理,將其在縱坐標(biāo)軸向下平移27-(-20)=47 ℃,即得出主機出口溫度33 ℃,環(huán)境溫度-20 ℃的保守結(jié)論,如圖6 所示。
圖6 常溫環(huán)境平移至實際環(huán)境下的溫度降落曲線
可見,噴射管始末端溫度為25 ℃、11℃,均≥100 ℃,仍然滿足要求。
上述過程是在假定整個系統(tǒng)是在無源狀態(tài)下的分析結(jié)論。實際上,驗證樣機的主機出口溫度不會是33 ℃,其始終維持在恒定值80 ℃。這樣噴射管始末端溫度比假定無源狀態(tài)下的分析結(jié)論,即25 ℃和11 ℃要高得多。
仍根據(jù)以上理論,將溫差進(jìn)行線性放大,即可模擬出噴射管始末溫度分布為65 ℃和38 ℃,工程裕度較高,如圖7所示。
圖7 平移+線性放大得到實際環(huán)境下的溫度降落曲線
壓強在該應(yīng)用中不是關(guān)鍵,但其關(guān)系到管道內(nèi)徑、氣阻、氣體總流量、噴口直徑、加熱功率、有效噴射距離以及工作噪聲等一系列問題。屬于需要調(diào)節(jié)并最后校驗的物理量。
經(jīng)過多次調(diào)整參數(shù)和反復(fù)試驗,最終校驗壓力結(jié)果如圖8所示。
圖8 氣體壓強沿管道延伸方向的分布
在細(xì)長管路設(shè)計中,噴射管始末端的溫度、壓強、流量參數(shù)不可避免的有差別,使得在噴射管始末端分布參數(shù)不一致。為了更均衡地對隧道拱頂進(jìn)行融防冰工作,該系統(tǒng)還對其分布參數(shù)的不均衡性進(jìn)行了必要的處理。
測試結(jié)構(gòu)為一開放式平面房頂,如圖9 所示(T5為5 m 外拱頂溫度)。
圖9 模擬試驗環(huán)境下的溫度場
根據(jù)氣泵和噴射口的參數(shù),得出噴射口流速約為40 m/s,實測有效噴射距離約為5.3 m。據(jù)此,連續(xù)運行若干時間后,設(shè)備所及的整個拱頂部位將形成一個溫度高于冰點且較為穩(wěn)定溫度場,從而保證控制部位始終處于不結(jié)冰狀態(tài),能夠有效完成隧道融防冰任務(wù)。
模擬試驗顯然無法提供實際隧道環(huán)境下的全部參數(shù),因此,仍然利用以上線性外延的方法和保守原則進(jìn)行測試,即對系統(tǒng)影響不大的因素假定為定常參數(shù),提取主要因素線性化進(jìn)行模擬,并留有單向余量。如果保守測試的結(jié)果能夠滿足要求,那么實際運行效果將更加可靠。
在該測試條件下,沿平面房頂水平安裝噴射管,噴口朝向兩側(cè)。仍然在27 ℃的環(huán)境溫度穩(wěn)態(tài)下,測得噴口5 m 外靶標(biāo)溫度T5=44 ℃。依然按照以前的線性外延方法,折算得實際環(huán)境溫度-20 ℃下噴口5 m 外溫度T5={[38-(-20)]/ (58-27)}×(44-27)-20=11.8 ℃>10.0 ℃。測試成功。
由于測試條件房頂為開放式平面,實際隧道頂部為拱形圓柱面,實際氣流會比測試時密度更高,即比熱容更高。因此,實際效果會更加有利,即該設(shè)備達(dá)到了設(shè)計要求。
經(jīng)過結(jié)冰季兩個月的驗證樣機的隧道內(nèi)實際運行,效果與設(shè)計參數(shù)及分析十分吻合,獲得了十分理想的融冰效果,有效范圍內(nèi)不再出現(xiàn)結(jié)冰現(xiàn)象。
測試的基本條件為,隧道內(nèi)溫度-12 ℃,融冰樣機熱風(fēng)出口溫度控制在80 ℃,熱風(fēng)管路總長度30 m,末端實測溫度42 ℃。與上述分析完全吻合,驗證了設(shè)計數(shù)據(jù)具有完全的實用意義。
經(jīng)過實際運行證明,本文所研究的“鐵路隧道熱風(fēng)融冰方法”為解決長期以來困擾冬季隧道結(jié)冰的問題,提供了一種全新有效的方法。以該方法為基礎(chǔ)設(shè)計制作的熱風(fēng)式鐵路隧道融冰防冰裝置可兼顧融冰作業(yè)與列車運行互不影響的實際要求,能夠有效保證既有鐵路在冬季的最高運輸效率。用該方法替代冬季隧道人工打冰作業(yè)尤其具有重要價值,能夠在很大程度上消除人工打冰作業(yè)所存在的人員安全和行車安全隱患。長期運行又能有效降低冬季打冰工作的成本投入。系統(tǒng)設(shè)計為全自動運行、不間斷工作、無人值守、可遠(yuǎn)程遙控,從而保障隧道內(nèi)的安全行車環(huán)境,為我國北煤南運、物資運輸?shù)冉?jīng)濟建設(shè)起到了重要的戰(zhàn)略保障作用。
本文論述的融冰方案不僅獲得了驗證樣機實際運行效果的證實,同時也獲得了實際應(yīng)用的第一手經(jīng)驗和實際設(shè)計方案,其主要技術(shù)特征見表1。
表1 樣機的技術(shù)特征
傳統(tǒng)的人工打冰作業(yè),無論從時間角度看,還是從作業(yè)效率角度看又都是十分低下的,其時間成本大,工作強度大。在不中斷行車的條件下,打冰人員只能攜帶打冰作業(yè)裝備步行進(jìn)出隧道。在攜帶打冰作業(yè)裝備的情況下,人在隧道內(nèi)的行走速度大約只有1 km/h,僅僅行走本身就消耗了大部分打冰人員的工作時間和體力。對于1 條長4 km 的隧道,除去打冰作業(yè)本身消耗的時間外,作業(yè)人員往返隧道中央的時間就需要4 h。更為不利的情況是,往往打冰作業(yè)人員作業(yè)完畢后,尚未走出隧道,新的結(jié)冰體就又形成了。此種情況下,作業(yè)人員只能分組輪番進(jìn)入隧道進(jìn)行打冰作業(yè),效率之低下可見一斑。對于長度更長的隧道,打冰作業(yè)人員一個班的工作時間往往大部分都用到了進(jìn)出隧道的行走上了。
打冰作業(yè)的經(jīng)濟成本也是巨大的。不計作業(yè)過程中偶發(fā)的攔停列車等影響運輸效率帶來的經(jīng)濟損失,僅作業(yè)隊伍本身的人員消耗就十分可觀。以某運輸專線為例,約300 km 長的線路,由于隧道眾多,且多數(shù)結(jié)冰,每年就需要約200 人的打冰作業(yè)人員。以每人每日勞務(wù)費用150 元計,吃、住、交通費用按100 元計,每個月一個人的費用支出就達(dá)到7 500 元。200人的月支出就是150 萬元。通常北方地區(qū)每年的打冰作業(yè)時間大約是5~6 個月,以5 個月計算就是750 萬元。加上偶發(fā)的影響列車運行帶來的運輸收入損失和人員事故損失,經(jīng)濟成本更加巨大。在現(xiàn)下人工打冰作業(yè)的條件下,這些費用的投入是年復(fù)一年持續(xù)投入的必須費用,經(jīng)年累月的綜合投入是驚人的。如果使用本文研究的成果替代人工打冰作業(yè),一次投入,多年受益。既解決了人工打冰作業(yè)需要的持續(xù)投入,又避免了人工作業(yè)帶來的各種風(fēng)險。
以上特點證實,該熱風(fēng)式融冰方案不僅在理論上是可行的,在實際運用、能源消耗、操作便捷、可靠性、風(fēng)險防范等方面都能夠十分有效的替代人工作業(yè)。
經(jīng)過理論分析、方案論證、試驗樣機制作及現(xiàn)場實際測試所獲得的試驗結(jié)果證明,用熱風(fēng)在隧道內(nèi)建立一個局部人工環(huán)境的方法來消除已經(jīng)出現(xiàn)的結(jié)冰,繼而防止相關(guān)區(qū)域內(nèi)再發(fā)生結(jié)冰的方法具有十分重要的實用價值。該方法一改既往被動式除冰的作業(yè)方法,是一種主動防止結(jié)冰的方式,即能最大限度地確保隧道內(nèi)的行車安全、保證運輸效率,又能在一定程度上減輕由于結(jié)冰對隧道建筑的破壞,是一舉多得的方法。