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    某車型倒檔駕駛室內嘯叫聲改善

    2022-09-05 03:20:08蔣斌文張偉松
    現代機械 2022年4期
    關鍵詞:一階變速器模態(tài)

    蔣斌文,張偉松,李 聰,覃 臻

    (上汽通用五菱汽車股份有限公司技術中心,廣西 柳州 545007)

    0 引言

    針對某款車型在倒檔工況中駕駛室內存在的嘯叫問題,根據LMS特征測試方法對嘯叫頻率及階次進行識別,發(fā)現懸置支架一階模態(tài)與其存在較大關聯,然后利用有限元方法對懸置支架分析及改進,試驗和仿真的結合有效地改善了該嘯叫問題。

    1 問題分析

    1.1 振動噪聲測試

    某車型倒檔工況下,車速為5~7 km/h時嘯叫噪聲明顯,運用LMS測試系統(tǒng)對駕駛員右耳噪聲、變速器懸置支架模態(tài)測試。發(fā)現該嘯叫聲主要表現為99階(跟蹤TC轉速),車內噪聲545~585 Hz頻段內存在共振帶(圖1),與變速器懸置主動端支架一階頻率(圖2)588接近。

    在變速器懸置支架上加質量塊后,車內噪聲545~585 Hz頻段的共振帶消失(圖1),嘯叫聲降低。因此可以確定CVT變速箱噪聲在變速器懸置支架被放大,傳遞到駕駛室,引起嘯叫聲。

    1.2 懸置支架模態(tài)分析

    對原方案的懸置支架進行模態(tài)分析,計算其一階模態(tài),支架的CAE模型及計算結果見圖3。

    由理論分析結果可知,該支架的一階模態(tài)頻率為590 Hz,與車內的嘯叫聲頻率基本一致,進一步驗證了嘯叫聲是由于懸置支架的一階模態(tài)頻率引起。因此,有必要對該懸置支架的一階模態(tài)頻率進行優(yōu)化。

    2 懸置支架優(yōu)化

    2.1 懸置支架作用及原理

    懸置系統(tǒng)通常由車身側支架-懸置本體-動力總成側支架組成一側懸置,再由多個懸置組成懸置系統(tǒng)。懸置支架作為連接動力總成與車身的橋梁,是振動的傳遞路徑[1-2],其動態(tài)特性對整車振動與噪聲有較大影響[3],隔振系統(tǒng)的剛度不僅是懸置橡膠的剛度,而是車身側支架-懸置本體-動力總成側支架三者串聯的剛度,如圖4。

    懸置剛度可以表示如式(1):

    (1)

    式中:KPT(ω)為動力總成支架的動剛度;KM(ω)為懸置橡膠動剛度;KB(ω)為車身側支架動剛度。理想狀態(tài)下懸置支架剛度是無限大的,這樣隔振原件就是懸置本體;當懸置支架剛度不足時,模態(tài)較低時,會引起支架共振,振動噪聲放大,影響NVH性能。

    2.2 懸置支架拓撲優(yōu)化

    使用Hypermesh軟件建立有限元模型,采用四面體網格對懸置支架建模。在施加約束的安裝點及懸置彈性中心點用RB2單元耦合到支架上,材料見表1。

    表1 支架材料屬性

    考慮到懸置本體對模態(tài)計算影響,彈性中心點施加鋼套及懸置橡膠質量一半169 g,用masses單元模擬。

    整個動力總成運用4個CBUSH彈簧單元模擬懸置支架接口剛度,一端與懸置支架螺栓安裝孔耦合點連接,另一端完全約束彈簧單元剛度(表2)。

    表2 CBUSH單元剛度值

    設置支架的設計及非設計區(qū)域,定義螺栓的安裝區(qū)域及支架與懸置的連接區(qū)域為非設計區(qū)域,其余部分為設計區(qū)域,設計區(qū)域拔模方向-Z向,見圖5。設置模態(tài)頻率和體積分數為優(yōu)化的響應,并將支架的一階模態(tài)頻率最大設置為優(yōu)化目標。

    設置完成后,使用Hypermesh 軟件內的Optistruct模塊進行優(yōu)化,優(yōu)化結果如圖6所示。

    根據拓撲優(yōu)化結果同時考慮支架強度,運用3D軟件UG對支架進行建模。優(yōu)化后的新結構及模態(tài)分析結果如圖7所示,優(yōu)化后懸置支架的模態(tài)提升至741 Hz。

    對優(yōu)化后的支架進行強度分析,在Vertical down & lateral right loading、Forward rockcycle/snap-cluth torque極限工況下,除螺栓安裝孔位置外,極限工況下支架的其余部分所受應力均不大于160 MPa,支架強度滿足要求,如圖8所示。

    3 優(yōu)化方案驗證

    3.1 優(yōu)化方案樣件制作及測試

    為了快速響應,問題高效解決,優(yōu)化方案采用機加工方式制作快速樣件裝車驗證,對左懸置主動端支架進行傳函測試,計算其頻響函數[4](圖9),模態(tài)結果為850 Hz。車內噪聲測試結果見圖10。

    3.2 優(yōu)化方案測試結果分析

    變速器懸置支架采用優(yōu)化方案后,在545~587 Hz頻段內,駕駛員右耳處的99階次聲壓降低約4 dB(A);峰值位于545 Hz處,該處峰值降低約5.52dB(A),如表3所示,倒檔嘯叫聲改善明顯。

    表3 駕駛員右耳噪聲對比

    4 結論

    變速器懸置支架優(yōu)化后的測試模態(tài)為850 Hz,計算模態(tài)只有741 Hz,原因主要是分析方法、零件加工偏差以及測試誤差產生的,整個模態(tài)優(yōu)化過程可以參考借鑒。在NVH調試過程中,通過優(yōu)化懸置支架模態(tài)頻率,改善駕駛室內嘯叫聲。在今后懸置支架的設計中考慮避開動力總成振動噪聲的頻率范圍,可以有效改善整車NVH性能。

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