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    液壓設備高壓濾芯損傷問題分析及改進

    2022-08-17 01:50:22張曉松任國強
    機電設備 2022年4期
    關鍵詞:濾器濾芯過濾器

    張曉松,楊 斌,任國強

    (1. 上海海岳液壓機電工程有限公司,上海 200031;2. 中冶南方連鑄技術工程有限責任公司,武漢 430073)

    0 引言

    工作液高壓過濾器是液壓設備清潔度保障所常用的回路輔件,可保證液壓系統(tǒng)油液顆粒度處于正常使用要求范圍內,降低液壓系統(tǒng)元部件磨損,減少故障率,延長使用壽命[1-2]。目前液壓系統(tǒng)常用的高壓過濾器濾芯,其可用程度一般為堵塞超壓差發(fā)訊檢測,濾芯異常瞬時壓潰和損傷時往往不能實時獲取異常狀態(tài),需通過人工拆檢方可發(fā)現(xiàn)故障。

    本文通過對某型高壓大流量的液壓設備的濾芯故障進行分析,通過建模仿真對反向壓力沖擊動態(tài)過程進行研究,改進二通插裝閥液壓控制回路,提高設備的運行可靠性,避免高壓濾芯的損傷及設備故障[3-7]。

    1 高壓過濾器濾芯損傷原因分析及改進措施

    1.1 高壓過濾器濾芯損傷檢查

    某型高壓大流量液壓設備在初期投入使用過程中多次出現(xiàn)故障,發(fā)生液壓系統(tǒng)一路泵源壓力無法正常起壓問題,經對液壓設備的拆檢,發(fā)現(xiàn)該泵源回路溢流閥卡死,存在不明金屬物,進一步拆檢檢查發(fā)現(xiàn)該回路中高壓過濾器濾芯出現(xiàn)異常損壞,見圖1。

    圖1 溢流閥金屬物及故障高壓濾芯圖

    1.2 液壓回路工況說明

    液壓設備高壓濾器相關部分原理回路簡圖見圖2,主要相關技術參數(shù)如下:

    1)工作壓力為30 MPa;泵源流量2 000 L/min。

    2)泵源總出口壓力管線直徑DN80 m,長度為50 m。

    3)主泵-電機組流量4×500 L/min,功率4×250 kW。

    如圖2所示,液壓設備正常運行時,泵源回路4臺比例泵-電機組共同為設備提供高壓液壓油,YVH1得電后,泵源為回路提供驅動用高壓液壓油,實現(xiàn)回路中液壓缸的變速往復運動。設備停機時,4臺泵-電機組錯時泄壓后,電機停止運行。泵源出口壓力管線通過電磁溢流閥YVH2得電泄壓。

    圖2 溢流閥金屬物及故障高壓濾芯圖

    1.3 高壓濾芯損傷原因檢查與分析

    根據(jù)濾器損傷情況初步判斷,高壓濾器應為異常反向高壓沖擊造成損壞,重點懷疑回路單向閥組件故障,但拆檢時未發(fā)現(xiàn)有污染物引起的閥芯卡滯,主油道反向泄漏檢查亦正常無異常泄漏,復裝后,試運行未發(fā)現(xiàn)任何異常,濾芯故障未再現(xiàn),多次運行后拆檢濾芯也未發(fā)現(xiàn)起鼓或損壞情況。后續(xù)設備投入正常工作后約3周,又出現(xiàn)濾芯沖擊損壞情況。再次對設備進行運行跟蹤檢查發(fā)現(xiàn),設備在多次啟動和停機過程中,該設備出現(xiàn)故障的2#泵源回路壓力表偶然出現(xiàn)一次瞬時壓力低幅值跳擺情況。進一步檢查,并和其他泵源回路元件進行對比分析,該回路單向功能插裝閥實際安裝的復位彈簧略軟,開啟壓力為0.1 MPa彈簧,其他回路安裝的復位彈簧均為0.2 MPa彈簧,測量檢查該回路插裝閥安裝腔孔尺寸和形位公差接近設計極限值,且較其他腔孔加工尺寸略小。

    初步判斷由于單向閥復位彈簧力較小,在某些特定條件下(如單動檢查、急停等工況),克服閥芯歸位阻力后剩余加速復位力不足,存在偶發(fā)的復位關閉時間較長情況,會造成系統(tǒng)總線壓力反沖,引起高壓濾芯損壞。

    1.4 改進方案

    通過以上分析,擬定液壓系統(tǒng)改進方案為:將原理回路圖2中序號7中單向插件更換為開啟壓力為0.2 MPa的彈簧,適當加長特定工況下泵-電機組錯時啟動、停止時間間隔。

    2 仿真分析研究

    2.1 仿真回路圖

    對該回路搭建簡化仿真模型,仿真模型圖見圖3。

    圖3 仿真回路簡圖

    2.2 仿真驗證結果

    仿真驗證分別對啟泵、停機卸荷、運行中急停工況進行了回路仿真分析。其中,運行過程中急停工況的仿真驗證結果見圖4。圖4中插裝閥彈簧力參數(shù)對應插裝閥開啟壓力分別為0.05 MPa、0.1 MPa和0.2 MPa。由圖4可知:在彈簧力為0.2 MPa時,插裝閥關閉較快,對高壓濾器的反向沖擊壓力較低。

    圖4 單向插裝閥不同開啟壓力濾芯壓降

    在單向插裝閥的閥芯異??陂_度50%和100%的極端情況下,仿真分析結果見圖5,由圖5可以看出:最高反向沖擊壓力達2 MPa以上。會對濾芯造成嚴重破壞。

    圖5 單向插裝閥異??V芯壓降

    由于高壓過濾器濾芯單向支撐的結構特點,反向瞬態(tài)壓力沖擊超過一定幅值時會造成過濾器濾芯鼓肚,過大的反向瞬態(tài)壓力沖擊將造成濾芯金屬骨架等破壞。由仿真計算結果可知,適當采用開啟壓力較高插裝閥彈簧有助于防止閥芯卡滯,降低反向壓降,避免高壓濾器濾芯損傷故障。

    3 試驗與驗證

    按本文研究內容改進方案,對液壓設備高壓過濾器相關回路進行改進和驗證,并連續(xù)進行3個月的運行維護檢查。該型液壓設備所使用的高壓濾芯未重復出現(xiàn)濾芯損壞故障,高壓濾芯更換頻率實現(xiàn)正常維護,液壓設備長期穩(wěn)定運行。

    4 結論

    通過上文的分析和驗證,可以得出以下結論:

    1)提升高壓濾器出口單向閥開啟壓力有利于防止高壓濾芯損傷。

    2)增設高壓濾器濾芯壓差的異常低壓監(jiān)測有利于設備的主動維護。

    3)液壓系統(tǒng)高壓流場沖擊應在設計時加以重視和避免。

    以上措施在液壓系統(tǒng)的應用可降低新型液壓設備的研制風險,提高液壓設備的可靠性,降低設備故障率,延長設備的使用壽命。

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